伺服運動在高速自動紙箱包裝機上的應用
文:青島科技大學自動化與電子工程學院 張建福2018年第二期
摘要:本文通過對自動瓶裝包裝線中的紙箱包裝機生產(chǎn)過程進行分析和研究,并將西門子伺服運動控制系統(tǒng)運用到此設備中,并對此種控制系統(tǒng)的優(yōu)勢進行了說明。
0引言
熱收縮膜的包裝形式具有安全性、可靠性、便于運輸和銷售等特點,先已被國內(nèi)的飲料行業(yè)廣泛使用。但在啤酒的生產(chǎn)過程中所使用的玻璃瓶碰撞后瓶身及易損,由于使用熱收縮膜的包裝形式的局限性也不能完全的解決啤酒行業(yè)及其他相關玻璃瓶包裝行業(yè)的生產(chǎn)需求。因此,采用紙箱包裝是飲料、啤酒的高檔次、高規(guī)格的包裝,也很容易解決長途運輸帶來的問題,有效的彌補了熱收縮膜包裝形式的缺陷,兩者相輔相成,是現(xiàn)代飲料、啤酒包裝行業(yè)不可或缺的兩種包裝形式。以前我國的紙箱包裝機一直處在35箱/min的包裝能力水平,僅僅只能滿足2萬瓶/h的飲料、啤酒包裝生產(chǎn)線需求。本文對現(xiàn)有的裝箱機技術,進行改進升級,吸取國內(nèi)外的裝箱機特點,運用伺服運動控制系統(tǒng)成功的開發(fā)了具有60箱/min生產(chǎn)能力的全自動紙箱包裝機,有效的解決了飲料、啤酒行業(yè)的產(chǎn)量需要。
1 西門子SIMOTION介紹
在運動控制領域,一般的電機驅(qū)動器提供了豐富的運動控制功能,但邏輯控制和復雜運算功能卻相當弱,而一般的PLC提供了全面的邏輯控制功能,但又很難具備運動控制的全部功能。傳統(tǒng)的應用方式是將PLC和伺服控制器配合使用,但存在高速數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)同步和精確控制等方面的問題。
西門子公司提出新一代的運動控制平臺SIMOTION。SIMOTION是為運動控制起主導作用的機器而設計的,本身集成了邏輯控制與運動控制,可以獨立完成以往PLC加電機調(diào)速器的所有功能,主要應用于那些控制要求復雜,控制速度快,要求精確運動的領域中。
一、SIMOTION是一種簡單,靈活的控制系統(tǒng),本身集成了運動控制、邏輯控制與工藝控制。具有如下的優(yōu)點:
1、邏輯控制和運動控制相結(jié)合,取消了影響響應時間的獨立接口
2、節(jié)省了為這些中間接口進行編程以及診斷的投入
3、整個機器的編程以及診斷不僅規(guī)范,而且象PLC一樣開放透明
二、SIMOTION系統(tǒng)具有三個組成部分:
1 工程開發(fā)系統(tǒng)
工程開發(fā)系統(tǒng)可以實現(xiàn)由一個開發(fā)環(huán)境解決所有的運動控制、邏輯及工藝控制問題,并且它還能夠提供所有必要的工具,從編程到參數(shù)設定,從測試到故障診斷。
2 實時軟件模塊
這些模塊提供了眾多的運動控制以及工藝控制功能。針對某一特定的機器所需要的功能,靈活地選擇相關地模塊。
3 硬件平臺SIMOTIOND
SIMOTIOND的功能集成在新的SINAMICSS120多軸驅(qū)動系統(tǒng)的控制模板上,使之成為一個緊湊的擁有控制器及驅(qū)動器的系統(tǒng)。將運動控制與驅(qū)動器集成在一起,使系統(tǒng)具有極快的響應速度。SIMOTIOND具有若干種規(guī)格,均是取決于其性能的要求。
2 紙包裝機的技術結(jié)構(gòu)和工作原理
2.1控制系統(tǒng)的組成
科時敏的R60紙箱包裝機采用的是B&R(貝加萊)控制系統(tǒng),主控PLC采用CP476通過CAN形式的現(xiàn)場總線與所有驅(qū)動伺服進行通訊,上位機面板采用的是PP451,也是通過CAN總線的方式連接,并采用EX470擴展遠程IO。
圖1紙箱包裝機B&R控制系統(tǒng)圖
上位界面PP451的以太網(wǎng)地址號為01;3IF771.9通訊卡的CAN現(xiàn)在總線地址號為09;推瓶伺服驅(qū)動器的CAN現(xiàn)場總線地址號為01;分瓶1伺服驅(qū)動器的CAN現(xiàn)場總線地址號為02;分瓶2伺服驅(qū)動器的CAN現(xiàn)場總線地址號為03;出口伺服驅(qū)動器的CAN現(xiàn)場總線地址號為04;吸紙板服驅(qū)動器的CAN現(xiàn)場總線地址號為05;EX470總線控制器CAN現(xiàn)場總線地址號為C6;
各設備所對應CAN現(xiàn)場總線號必須絕對正確,否則系統(tǒng)不能正常運行。正常情況下,系統(tǒng)在上電后,IF771的CAN通訊指示燈會快速閃爍,各伺服驅(qū)動器的AC110通訊卡上的兩個通訊指示燈保持常亮,否則通訊不正常。
2.2 自動紙箱包裝機的組成及工作原理
全自動高速紙箱包裝機主要由紙板供給、瓶輸送、取紙箱板、分瓶、紙箱板傳送、推瓶、紙箱折疊成型、噴膠、封箱粘合等組成。紙箱板供給由紙箱板儲存庫、紙箱板等待工位、紙箱板水平輸送、紙箱板供給主托叉、紙箱板供給副托叉、檢測開關等組成。主要完成對包裝機的紙箱板供應,適應于高速包裝機紙箱板供應不能間斷的需求,使得紙箱板供應更加暢順。瓶輸送分兩部分,一部分是由變頻調(diào)速控制電機運行速度,將包裝線上的瓶按照要求有規(guī)律的進行輸送,缺瓶檢測保證瓶的連續(xù)供給,提供給包裝機;一部分是由主驅(qū)動通過機械傳送.按照主機運行節(jié)奏進行輸瓶。取紙板是由伺服電機驅(qū)動,以從動的方式與主驅(qū)動同步運行,帶有兩組吸盤,兩組吸盤交替取紙板,達到了高速取紙板的功效,可以實現(xiàn)60箱/min的紙板供給。分瓶由1號分瓶伺服電機和2號分瓶伺服電機及主驅(qū)動電機完成控制,將瓶子有規(guī)律的分成3×4一組。紙板傳送是將取到的紙板通過若干個工位傳送到上瓶處,動力由主驅(qū)動提供,缺紙板和雙層紙板的檢測用以保證紙板的正常供給。推瓶機構(gòu)的作用是分瓶后的整理,通過推瓶桿進行推瓶,瓶通過無動力過度板時,將瓶排列緊密,提高包裝質(zhì)量。紙箱折疊成型、噴膠、封箱粘合完成啤酒、飲料的包裝,根據(jù)紙箱的結(jié)構(gòu),確定噴膠的位置,封箱粘合的適度調(diào)整,確保封箱的質(zhì)量。圖2所示為紙包機的工作流程圖。
圖2 R60自動紙箱包裝機生產(chǎn)流程圖
3 控制系統(tǒng)設計
3.1 主控制器
主控制器主要進行模擬量控制、傳感器控制、光源控制、傳動控制、定位控制、氣動控制、工藝參數(shù)、工藝過程、運行故障、產(chǎn)品質(zhì)量和安全防護等部分的控制。采用PLC可編程邏輯控制器和相關的輔助系統(tǒng)來完成系統(tǒng)的實時性和準確性控制。
3.2 多電機同步技術與伺服技術
包裝物品是通過主傳動系統(tǒng)進行傳送,各種包裝的輔助材料是通過供送系統(tǒng)進行傳送,它們之間的相互動作需協(xié)調(diào)配合,控制上也應保持一致。多電機伺服控制系統(tǒng)采用PLC進行控制,機器設備各工位間的檢測通過外圍的各工位接近開關完成,從而實現(xiàn)無觸點信號的輸入和控制系統(tǒng)的電、光、機和氣的協(xié)調(diào)動作。通過適度的調(diào)整分瓶器和封箱、噴膠、整型氣缸的位置,可以進行不同規(guī)格紙箱的包裝。
3.3 操作系統(tǒng)設計
通過變頻技術和人機界面的應用,使包裝設備可在手動、自動和調(diào)試模式等不同的工作方式下,控制設備以不同速度進行運行。變頻器通過RS-485接口進行通信,可在人機界面上顯示和設定相關參數(shù)。
4 控制系統(tǒng)方案
高速紙箱包裝機的控制系統(tǒng)主要由運動控制器EX470、PP451人機界面、檢測元件、執(zhí)行元件、伺服驅(qū)動器、伺服電機等組成。運動控制器EX470通過CANbus總線控制伺服驅(qū)動器,對伺服電機實施控制。通過CAN總線對運行參數(shù)進行設置和控制。
機器運行位置的檢測和包裝周期設定在伺服控制中。伺服電機裝有旋轉(zhuǎn)編碼器,根據(jù)旋轉(zhuǎn)編碼器的反饋信號,伺服控制器對伺服電機進行閉環(huán)控制。旋轉(zhuǎn)編碼器選擇是增量型編碼器,它產(chǎn)生頻率與電機轉(zhuǎn)速成正比的電脈沖信號,伺服控制器對脈沖計數(shù),依此對伺服電機進行控制。通過編碼器的專用接口。將數(shù)據(jù)傳送到EX470,其數(shù)據(jù)數(shù)值表明機器的運行位置。在包裝過程中,推瓶桿推出一組瓶完成一個包裝,在推瓶桿經(jīng)過處安裝一個檢測開關,利用它對EX470記錄的編碼器數(shù)據(jù)進行復位。此數(shù)據(jù)的周期性變化,EX470中的數(shù)據(jù)表明包裝周期內(nèi)的位置數(shù)據(jù)。在每一個包裝周期內(nèi),取紙板、放紙板、分瓶等動作數(shù)據(jù)與EX470中的數(shù)據(jù)有一一對應的關系,根據(jù)一一對應的數(shù)據(jù)對機器的每一個動作進行控制。
4.1 分瓶電機控制系統(tǒng)
分瓶電機驅(qū)動是分瓶電機分別驅(qū)動兩組擋瓶的爪手。在包裝機上,包裝段上的瓶傳輸是通過主驅(qū)動電機來實現(xiàn)的。分瓶是將規(guī)律排列緊密的瓶分隔成3×4組或其它規(guī)格的組合瓶組。兩個分瓶電機的傳送鏈上,分別裝有等距離的兩組擋瓶爪,兩個電機快慢交替運行。將排列整齊的瓶分成3×4瓶組。通過主驅(qū)電機傳送到下一個工位。
分瓶電機的控制。兩分瓶電機有規(guī)律的交替快慢運行。特點是以主驅(qū)動電機脈沖數(shù)作為同步信號(X方向),分瓶電機自身的脈沖數(shù)(Y方向),按照設定的運動曲線進行運行,即只有在主電機運行的情況下,分瓶電機作為從電機按照特定的曲線同步運行。
分瓶電機同步位參數(shù)的設定決定了分瓶電機按照一定的規(guī)律運行,運行的起始位和停止位就要有一個參考位,此設定可在人機界面PP451上設定。相對于某一個參考點的位置,產(chǎn)品不同,包裝形式不同,其參考位不同,電機切換點不同。
4.2 紙箱板供給系統(tǒng)
紙箱板供給系統(tǒng)主要由紙箱板水平供給和紙箱板垂直供給兩部分組成。
紙箱板水平供給。水平紙箱板供給由水平供給電機驅(qū)動,通過檢測供箱板輸送鏈的狀態(tài),控制電機。將箱板從初始堆放處,輸送到箱板等待工位。當副托叉托住紙箱板,主托叉下降到初始位,控制電機將等待工位的紙箱板輸送到垂直工位,完成一個水平供紙箱板的過程。
紙箱板垂直供給。垂直紙箱板供給由垂直供給電機驅(qū)動,一臺電機驅(qū)動主托叉,另一臺電機驅(qū)動副托叉。垂直紙箱板供給主要由電機驅(qū)動主托叉供給紙箱板.當紙箱板供應減少到一定的數(shù)量時,由副托叉托住剩余紙箱板,主托叉下降等待紙箱板,當紙箱板托起到位后。抽出副托叉由主托叉正常供給,完成一組紙箱板的補充。如此可保持紙箱板的供給不間斷,達到高速度包裝的紙箱板供給。
4.3取紙箱板系統(tǒng)的組成和控制
取紙箱板系統(tǒng)的組成。取紙箱板系統(tǒng)由驅(qū)動軸、同步齒型帶、被動軸組成。同步齒型帶安裝兩組吸盤,伺服電機與主驅(qū)動電機同步往返運行,以達到高速取紙箱板的效果。
取紙箱板系統(tǒng)的控制核心是對伺服電機的控制。伺服電機驅(qū)動同步齒型帶,同步齒型帶上安裝兩組吸盤,進行取紙板。伺服電機正轉(zhuǎn)運行,第l組吸盤到達放紙板位置時,釋放紙箱板,同時第2組吸盤動作,當?shù)竭_吸紙箱板位置時吸紙箱板,取紙箱板完成了一個取紙箱板周期。伺服電機反轉(zhuǎn),第2組吸盤到達放紙板位置時,釋放紙箱板,同時第1組吸盤到達吸紙箱板位置吸紙箱板,取紙箱板完成了下一個取紙箱板周期。
5 結(jié)語
伺服控制系統(tǒng)的應用使控制更加精準;系統(tǒng)更加完善、靈活、穩(wěn)定可靠。使用伺服電機不僅減少了機械沖擊對設備的損害,而且大大降低了使用傳統(tǒng)控制方式的設備故障率。
此項目已在科時敏包裝設備有限公司生產(chǎn)的紙包裝機廣泛應用,生產(chǎn)的紙箱包裝機出口歐美及東南亞等地區(qū)和國家。
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