厚板精軋機(jī)工作輥三段冷卻系統(tǒng)的改進(jìn)與應(yīng)用
時間:2007-01-05 09:37:00來源:wangsl
導(dǎo)語:?濟(jì)南鋼鐵股份有限公司中厚板廠(簡稱濟(jì)鋼中厚板廠)3500mm四輥可逆精軋機(jī)
1 前 言
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司中厚板廠(簡稱濟(jì)鋼中厚板廠)3500mm四輥可逆精軋機(jī)主要包括:7000kW交交變頻同步電機(jī)矢量控制技術(shù)、厚度自動控制技術(shù)、工作輥三段冷卻技術(shù)、矩型軋制控制技術(shù)、γ射線測厚技術(shù)等,其電控系統(tǒng)是全套引進(jìn)德國西門子公司的產(chǎn)品,于2001年12月份開始投入試運(yùn)行。在調(diào)試階段,由于工作輥冷卻系統(tǒng)的供水壓力不穩(wěn)、水質(zhì)差、噴嘴易堵、角度布局不合理以及電子調(diào)節(jié)閥不能滿足工作輥三段冷卻工藝要求等原因,影響了該系統(tǒng)的一級自動化、二級模型的調(diào)試及運(yùn)行,造成輥型得不到控制,限制了鋼板品種及產(chǎn)品質(zhì)量。為了控制輥型凸度,減少鐮刀彎,提高成材率,增加軋制品種,減少水耗、輥耗等,對工作輥三段冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。
2 改進(jìn)方案及措施
2.1 改進(jìn)方案
工作輥三段冷卻系統(tǒng)控制原理框圖見圖1。該系統(tǒng)可根據(jù)軋制工藝,通過模型控制,實(shí)時調(diào)整工作輥三段冷卻情況。
針對系統(tǒng)存在的問題,制定了以下改進(jìn)方案:(1)由于供水壓力不穩(wěn)等,全面改造供水系統(tǒng);(2)由于工作輥三段冷卻系統(tǒng)的特殊要求,三段電子調(diào)節(jié)閥通徑大小不能一樣,所以對調(diào)節(jié)閥及相應(yīng)的控制回路進(jìn)行改進(jìn);(3)對控制系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)調(diào)試,使系統(tǒng)自適應(yīng),不但要實(shí)現(xiàn)全自動控制,同時使控制模型運(yùn)行在最優(yōu)狀態(tài)。
2.2 改進(jìn)措施
?。?)在原有的供水系統(tǒng)PLC中增加了水壓力自動調(diào)節(jié)功能,使供水壓力穩(wěn)定,保證了噴射效果。選用帶濾網(wǎng)、帶定位角度、耐磨損的噴嘴,并在水系統(tǒng)中增加過濾裝置,徹底解決了噴嘴堵塞問題,同時解決了噴嘴因磨損而噴出水量不一致的問題,噴嘴的定位角度保證了工作輥的冷卻效果,很好地控制了軋輥凸度,因?yàn)橐匦赂鼡Q噴嘴,就必須更換機(jī)架支管、集水管。此外通過焊接、加固、加墊子等措施處理了機(jī)架法蘭漏水等問題。
?。?)根據(jù)工作輥三段冷卻系統(tǒng)的特殊要求,重新設(shè)計(jì)了電子調(diào)節(jié)閥的通徑。2003年利用中修時間更換了調(diào)節(jié)閥,中段的兩個調(diào)節(jié)閥通徑大(50mm),用于兩外側(cè)段的電子調(diào)節(jié)閥通徑?。?0mm)。原來的四個調(diào)節(jié)閥對PLC ET200(計(jì)算機(jī)接口部分)的接線是共地方式,新的調(diào)節(jié)閥各路模擬量對PLC是單獨(dú)的。為此,改造了執(zhí)行機(jī)構(gòu)到接口部分的控制回路,滿足了快速調(diào)節(jié)輥凸度的要求以及工作輥三段冷卻系統(tǒng)中段調(diào)節(jié)水量大的工藝要求。
?。?)對工作輥三段冷卻模型控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。一級自動化全數(shù)字多處理器SIMADYN D系統(tǒng)是在以UNIX為平臺的軟件環(huán)境下開發(fā)的STRUC G應(yīng)用軟件,分別實(shí)現(xiàn)了PID自動調(diào)節(jié)、自適應(yīng)調(diào)節(jié)。先利用STRUC G軟件仿真每個調(diào)節(jié)閥的特性曲線后,再在程序運(yùn)行中驗(yàn)證其調(diào)節(jié)特性,經(jīng)多次回歸數(shù)據(jù)來修正程序,直至調(diào)節(jié)特性滿足工藝要求。二級自動化系統(tǒng)是利用服務(wù)器在以Windows NT4為平臺的軟件環(huán)境下開發(fā)的VC++6.0應(yīng)用軟件實(shí)現(xiàn)模型控制,二級服務(wù)器通過ORACLE數(shù)據(jù)庫讀取生產(chǎn)管理服務(wù)器的數(shù)據(jù)進(jìn)行模型控制。這些數(shù)據(jù)主要包括:(1)鋼坯原始數(shù)據(jù):鋼坯尺寸、化學(xué)成分、鋼種、重量、溫度;(2)軋制目標(biāo)鋼板數(shù)據(jù):鋼板厚度、長度、寬度等;(3)粗-精軋機(jī)負(fù)荷分配:軋制壓力、軋制扭矩、壓下率、咬入/拋出速度、軋制速度、精軋機(jī)終軋溫度等;(4)γ射線測厚結(jié)果等。二級服務(wù)器計(jì)算機(jī)程序得到以上數(shù)據(jù)后,對模型系數(shù)不斷自學(xué)習(xí),直到使該系統(tǒng)達(dá)到優(yōu)化控制。
3 改進(jìn)效果
改進(jìn)后的工作輥三段冷卻系統(tǒng)于2003年3月投入使用,不但實(shí)現(xiàn)了精軋機(jī)工作輥三段冷卻系統(tǒng)的自動控制,而且控制模型運(yùn)行在最優(yōu)狀態(tài),完全滿足了工藝要求。改造后自動調(diào)節(jié)的效果見圖2。
由于軋輥凸度得到了控制,大大減少了由于輥型受熱不均而造成的鋼板鐮刀彎,板材成材率提高了0.5%,水耗降低了10%,年創(chuàng)效益達(dá)1080多萬元,同時改變了不能軋制8mm以下的鋼板的局面,增加了鋼材軋制品種。
轉(zhuǎn)自:山東冶金
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