系統(tǒng)現(xiàn)狀和節(jié)能原因
華能珞璜電廠四臺360MW單元機組是由法國STEIN公司制造的亞臨界、中間再熱、強制循環(huán)、雙拱爐膛、固態(tài)排渣、W型火焰、燃燒無煙煤汽包鍋爐;汽輪機是由法國STG公司制造的亞臨界參數(shù)、中間再熱、單軸、三缸雙排汽、四低加、二高加、一除氧沖動凝汽式汽輪機組;發(fā)電機是由法國STG公司制造的水-氫-氫360MW發(fā)電機。
在同等負荷需求下,節(jié)約能源將極大的降低發(fā)電廠的供電成本,同時降低設(shè)備的損耗,延長設(shè)備運行壽命,創(chuàng)造經(jīng)濟效益。同時,隨著“廠網(wǎng)分開,競價上網(wǎng)”的逐步實施,節(jié)能降耗,為電廠的電價提供了極大的競爭力。電廠策劃人員分析華能珞璜電廠360MW機組的節(jié)能因素,主要集中在以下幾個方面:1、鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)率問題。珞璜電廠容殼式三分倉空預(yù)器漏風(fēng)率一直偏高,為15%左右,降低空預(yù)器漏風(fēng)率,對提高鍋爐熱效率,降低能源消耗幫助最大。2、降低廠用電率也是節(jié)約能源的一個重要方面。電廠策劃人員通過系統(tǒng)統(tǒng)計和分析發(fā)現(xiàn),控制系統(tǒng)的控制策略存在缺陷,在機組低負荷下,系統(tǒng)必須運行兩臺電動給水泵的設(shè)計增加了廠用電的消耗,同時兩臺循環(huán)水泵也需要同時運行,以保證供水的穩(wěn)定,不必要的增加了電廠的廠用電。電廠人員在充分了解機組輔機性能的情況下,綜合考慮了設(shè)備的安全性,經(jīng)濟性,合理性后,提出了可行的節(jié)能方案和技術(shù)措施。采用在低負荷下,通過鍋爐給水系統(tǒng)使用單臺電動給水泵運行方式,以及增加循環(huán)水泵聯(lián)鎖運行方式來實現(xiàn),機組的低負荷穩(wěn)定運行,并節(jié)約設(shè)備的消耗,減少電廠廠用電的節(jié)能功能。
1. 系統(tǒng)分析及方案實施
1.1. 三分倉空預(yù)器漏風(fēng)問題
從國內(nèi)對空預(yù)器的漏風(fēng)系數(shù)與鍋爐效率的影響關(guān)系看,鍋爐空預(yù)器熱端漏風(fēng)系數(shù)每變化0.01個百分點,鍋爐效率變化為0.024個百分點;空預(yù)器冷端漏風(fēng)系數(shù)每變化0.01個百分點,鍋爐效率變化量為0.0065個百分點。因此鍋爐空預(yù)器的漏風(fēng)直接影響到鍋爐的效率變化,空預(yù)器漏風(fēng)對鍋爐效率的影響程度依次為,空預(yù)器熱端最大,空預(yù)器冷端次之[1]。
華能珞璜電廠鍋爐采用容克式三分倉空預(yù)器,一期工程兩臺360MW機組的空預(yù)器密封控制系統(tǒng)在引進時采用的是機械探針式的密封控制方式。實際密封效果不很理想,在空預(yù)器密封控制系統(tǒng)不投入的情況下,機組滿負荷時,空預(yù)器漏風(fēng)率最大要達到18%左右,極大的提高了發(fā)電成本。
2002年及2004年,華能珞璜電廠分別在#1機組和#2機組上投入新型的空預(yù)器密封控制系統(tǒng),采用的是耐高溫腐蝕和磁感應(yīng)線圈的方式來測量密封擋板和轉(zhuǎn)子的間隙,并根據(jù)閉環(huán)動態(tài)的跟蹤密封擋板和轉(zhuǎn)子之間的距離來調(diào)節(jié)的方案,保證密封擋板和轉(zhuǎn)子之間的密封間歇不大于3mm,并輔助以電機過電流調(diào)節(jié),極大的降低了空預(yù)器的熱漏風(fēng),在密封擋板改造后的空預(yù)器漏風(fēng)測試中,將空預(yù)器的漏風(fēng)率從平均的15%左右,降低到9.5%左右,直接降低能源的消耗,降低了機組發(fā)電煤耗,提高了機組的經(jīng)濟性。
1.2. 給水泵單泵運行及相關(guān)燃燒系統(tǒng)優(yōu)化
華能珞璜電廠汽包水位調(diào)節(jié)系統(tǒng)包括三臺電動給水泵,汽包,一個主給水調(diào)門和一臺旁路給水調(diào)門等等主要設(shè)備。華能珞璜電廠的鍋爐汽包給水的閉環(huán)調(diào)節(jié)控制采用機組啟,停,運行過程的分段控制,在機組啟動過程中,采用給水旁路啟動供水,在機組運行中采用主給水回路供水運行。在機組啟動時,汽包給水采用旁路給水調(diào)門單沖量控制,在蒸汽流量達到第一定值后,切換為旁路給水調(diào)門三沖量控制,在蒸汽流量達到第二定值后,如果機組的運行參數(shù)達到設(shè)定參數(shù),旁路給水切換為主給水供水,并采用三沖量調(diào)節(jié)。在機組低負荷運行中,如果機組給水泵單泵運行,設(shè)備存在給水回路主從回路切換頻繁的問題,給水泵汽蝕保護出現(xiàn)的問題,汽包給水受限的問題,同時,在鍋爐負荷返航系統(tǒng)中,出現(xiàn)負荷返航指令,從而引起鍋爐燃燒不穩(wěn)定,需投油助燃等等問題。
1.2.1. 汽包水位調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制分析
在實施單臺電動給水泵運行,進行汽包水位調(diào)節(jié)方式節(jié)能時,影響給水調(diào)節(jié)的因素有以下幾點:
1. 單臺電動給水泵的性能參數(shù)
首先,電動給水泵的技術(shù)參數(shù)滿足機組負荷的給水要求,華能珞璜電廠的電動給水泵設(shè)計容量較大,滿足機組負荷220MW以下的鍋爐汽包供水。為節(jié)能方案的實施提供了可能。
珞璜電廠電動給水泵的技術(shù)參數(shù)如下:

2. 電動給水泵的汽蝕保護和給水調(diào)節(jié)的主從旁路切換
在華能珞璜電廠機組負荷變化過程中,給水調(diào)節(jié)將在主從給水回路之間切換,切換條件包括:蒸汽流量大于25%滿負荷蒸汽流量,給水母管壓力與汽包壓力之差大于20Mpa,給水主電動門開啟。在單臺給水泵運行的方式下時,機組給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,設(shè)計有電動給水泵的“汽蝕”保護功能,即給水泵單泵給水流量和給水壓力存在一定的曲線比例參數(shù),以保證給水泵不受汽蝕的影響。在給水泵單泵運行下,在蒸汽流量在400T/H到660T/H時,由于給水泵單泵運行,給水泵單泵給水流量較大,給水調(diào)門在汽蝕保護作用下,將保持一定的開度,不會隨鍋爐負荷的增加而開大,這時,為了保證汽包的給水,給水母管壓力將波動變化,從而使給水調(diào)門前后壓差變化較大,而給水調(diào)節(jié)門前后壓差為給水主電動門開關(guān)條件,因此導(dǎo)致給水主電動門自動開關(guān)動作頻繁,引起給水旁路和主路切換頻繁,影響機組安全。
[align=center]圖1:汽蝕保護原理簡圖在

Figure 1: principle for anti-cavitation protection[/align]
我們在設(shè)計允許的條件下,調(diào)整部分的函數(shù)比例曲線,即在給水泵汽蝕保護簡圖中,通過計算,調(diào)整對應(yīng)的F(X)函數(shù)整定曲線,給水泵單泵流量較大時,給水壓力的設(shè)定減小,以保證給水調(diào)門的開度能隨著鍋爐負荷的變化而變化,以減少給水調(diào)門壓差的變化,減少給水調(diào)門的波動,防止了給水主從回路的不正常切換。在節(jié)能措施投運后,單臺給水泵運行下,給水系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能良好,主從給水調(diào)門工作正常,電動給水泵汽蝕現(xiàn)象不存在,設(shè)備動作正常。
1.2.2. 負荷返航控制系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)控制系統(tǒng)分析和優(yōu)化
華能珞璜電廠的一臺機組的燃燒系統(tǒng)有18臺9組給粉機,在鍋爐爐膛雙側(cè)布置,W型火焰。在只有一臺給水泵運行時,按照控制系統(tǒng)的控制策略,設(shè)計有負荷返航60%保護,總?cè)剂辖o定也設(shè)定在一個較小的值,燃燒系統(tǒng)A,I組給粉機也要退出運行。因此在給水泵單泵運行的條件下,由于總?cè)剂辖o定的限制,鍋爐的負荷最大出力限制在蒸汽流量500T/H左右,機組負荷限制在180MW。在給水系統(tǒng)兩臺給水泵投入運行后,燃燒系統(tǒng)才允許機組正常帶高負荷運行。由于華能珞璜電廠的電動給水泵設(shè)計容量較大,設(shè)計流量為706.48m3/h,在單泵運行時,能帶較高的負荷進行機組的給水調(diào)節(jié),因此存在較大的調(diào)整空間。綜合分析機組性能的情況和實際試驗的情況分析,認為鍋爐蒸汽流量660T/H可以作為確定鍋爐負荷返航的一個重要判據(jù),對單臺給水泵運行的負荷返航進行分段控制,即在機組鍋爐蒸汽流量在660T/H以下時,單臺給水泵能滿足鍋爐的給水調(diào)節(jié)的需求及保證鍋爐運行的安全,不需要負荷返航的保護,同時燃燒系統(tǒng)的A,I給粉機可以投入運行,以保證鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,在機組鍋爐蒸汽流量在660T/H以上時,單臺給水泵不能滿足鍋爐的給水調(diào)節(jié)的需求及保證鍋爐運行的安全,需要投入負荷返航的保護。同時分析相應(yīng)的總?cè)剂狭康慕o定曲線,確定了相應(yīng)的負荷返航的總?cè)剂系慕o定值。從而使機組給水泵單泵運行的最大負荷從最大限制的180MW變?yōu)榭梢赃_到220MW,從而保證了機組啟停全程控制的安全性和廠用電的節(jié)能可行性。
[align=center]圖2:負荷返航控制程序原理圖在

Figure 2: manipulative principle of run back[/align]
1.2.3. 循環(huán)水系統(tǒng)控制系統(tǒng)分析
在機組輔機的控制策略中,設(shè)計在負荷180MW以上時,使用兩臺循環(huán)水泵同時運行,以保證凝結(jié)器的供水,因此兩臺循環(huán)水泵沒有設(shè)計聯(lián)鎖功能。在機組帶低負荷運行時,凝結(jié)器給水需求相對較小,單臺循環(huán)水泵供水出力可以滿足機組的需要,但如果循環(huán)水泵沒有聯(lián)鎖功能,在運行的循環(huán)水泵故障時,備用循環(huán)水泵不會自動啟動,降低了機組設(shè)備的自動聯(lián)鎖性能,如果操作人員沒有及時的啟動備用泵的話,將影響機組的安全。因此,我們設(shè)計對循環(huán)水泵增加聯(lián)鎖保護功能 ,保證機組循環(huán)水泵單臺運行的安全性,實際應(yīng)用效果良好。
2. 經(jīng)濟效益分析
華能珞璜電廠分別在2002年、2004年投入#1機組和#2機組的空預(yù)器密封控制系統(tǒng),鍋爐空預(yù)器的漏風(fēng)率下降明顯,漏風(fēng)率平均從投入前的15%下降到9.5%左右。極大的節(jié)約了能源,明顯提高了的鍋爐效率。
2000年,廠用電節(jié)能改造前,珞璜電廠機組的廠用電率平均在9.5%左右。2000年7月起,投入了一期二臺360MW機組的相關(guān)的改造項目,低負荷下單臺給水泵運行,循環(huán)水泵聯(lián)鎖功能投入等等節(jié)能項目,2001年全年,電廠廠用電率平均為8.5 %比改造前下降近1%(見珞璜電廠節(jié)能項目實施前后廠用電率統(tǒng)計圖),在2002年,節(jié)能項目全部投入后,廠用電率再降0.8%,達到平均廠用電率降低為7.5%。以珞璜電廠2001年全年發(fā)電量48.96億度計算,全年節(jié)約廠用電近5200萬度,折合人民幣近500萬元,并且,機組在低負荷時,機組給水泵雙泵運行切換為單泵運行,降低了設(shè)備的損耗,提高了設(shè)備的等效可用系數(shù)。同時在機組低負荷下,優(yōu)化了燃煤的鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,降低了燃油的使用,降低了供電成本,提高了電廠的市場競爭力。尤其值得一提的是,以上產(chǎn)生的經(jīng)濟效益,均是在沒有設(shè)備和資金投入的情況下取得的。可以說是以零成本,創(chuàng)造極大的經(jīng)濟效益。
[align=center]圖3:華能珞璜電廠廠用電率統(tǒng)計在

Figure 3: Statistics for efficiency of house load in HIPDCCQ[/align]
3. 節(jié)能實踐結(jié)論
隨著“廠網(wǎng)分開,競價上網(wǎng)”的進一步落實,要求電廠機組的性能必須有較高的運行水平和生產(chǎn)指標,才能在市場經(jīng)濟中有競爭力。華能珞璜電廠節(jié)能實踐中,結(jié)合機組設(shè)備的實際情況,通過設(shè)備整治和更改,降低空預(yù)器的漏風(fēng)率,提高鍋爐效率,并采用改變主要輔機在特定工況下的運行方式,即,低負荷下給水泵單泵運行和循環(huán)水泵聯(lián)鎖運行的手段,挖掘設(shè)備潛力,通過對系統(tǒng)控制策略的優(yōu)化,達到了降低電廠廠用電的節(jié)能目的,降低了設(shè)備的損耗,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益,同時極大的降低了供電成本,使電廠在市場經(jīng)濟中更具競爭力。