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合康高壓變頻器助鋼鐵廠節(jié)能降耗

時間:2010-01-08 11:52:22來源:ronggang

導語:?凌鋼煉鐵廠出鐵場除塵采用高壓變頻裝置,實現(xiàn)高壓電動機的變頻調速。

前言

  遼寧省凌源鋼鐵公司以往風機出力調整采用風門調節(jié),用風門調整存在調整時間長、管網(wǎng)波動較大 缺點,而且電能損失很大,特別是低負荷時損失更大。同時異步電動機在啟動時啟動電流一般達到電機額定電流的4~7倍,對電網(wǎng)形成沖擊,凌鋼電網(wǎng)負載率較高,電網(wǎng)抗沖擊能力相對較弱,而且強大的沖擊轉矩嚴重影響電機和風機的使用壽命。凌鋼煉鐵廠出鐵場除塵采用了北京合康億盛科技有限公司生產(chǎn)的高壓變頻裝置,實現(xiàn)了高壓電動機的變頻調速,取得良好效果。

一、高壓變頻原理

  這臺高壓變頻裝置采用的是交-直-交直接高壓(高-高)方式,主電路開關元件為IGBT。本裝置采用了功率單元串聯(lián)疊波升壓技術,可以用較低電壓的成熟器件實現(xiàn)高電壓輸出,而且具有很高的可靠性。

  1、主電路

  主回路主要由隔離變壓器和功率單元組成,隔離變壓器為三相干式整流變壓器,原邊為Y形接法,輸入6000V電壓,副邊繞組為15組,延邊三角形接法,功率單元共15個,每相5個串聯(lián),相輸出Y接,中性點懸浮,得到驅動電機所需的可變頻三相高壓電源。

  電壓疊加示意圖為:


圖1 輸出電壓疊加圖



  由于采用多個功率單元串聯(lián),得到多個電壓等級,每個單元的電壓等級都較低,保證了變頻器的性能。

  2、功率單元

  功率單元原理見圖2,采用空間矢量正弦波脈寬調制(PWM)方式,輸出單相脈寬調制波形。經(jīng)過疊加得到單相正弦波形。

  合康高壓變頻裝置的功率單元具有旁路功能。當某個單元發(fā)生故障而不能繼續(xù)工作時,該單元及其另外兩相相應位置上的單元將自動旁路,退出運行,每相由四個單元工作,變頻器輸出性能不變,使得電機在某個單元發(fā)生故障時依然可以穩(wěn)定運行。


圖2 功率單元原理圖



二、變頻調速節(jié)能原理

  從流體力學的原理得知,使用鼠籠型感應電機驅動的風機,軸功率P與風量Q,風壓H的關系為:

  P∝Q×H

  當風機轉速從N1變化到N2時,在空氣密度相同的情況下,功率P、風量Q、風壓H與轉速關系為:

  Q2=Q1×N2/N1

  H2=H1×(N2/N1)2

  P2=P1×(N2/N1)3



  風量Q和風機的轉速N是成正比關系,風壓與風機的轉速平方成正比關系。所需的軸功率P與轉速的立方成正比關系。所以當需要的額定風量降低時,通過調節(jié)風機的轉速方式調節(jié),所需功率則呈立方下降。功率P與風量Q,風壓H的關系如下圖所示,從風機的運行曲線圖來分析采用變頻調速后的節(jié)能效果。

  當所需風量從Q1減小到Q2時,如果采用調節(jié)閥門的辦法,管網(wǎng)阻力將會增加,管網(wǎng)特性曲線上移,系統(tǒng)的運行工況點從A點變到新的運行工況點B點運行,所需軸功率P2與面積H2×Q2成正比;如果采用調速控制方式,風機轉速由N1下降到N2,其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變,但風機的特性曲線將下移,因此其運行工況點由A點移至C點。此時所需軸功率P3與面積H3×Q2成正比。從理論上分析,所節(jié)約的軸功率(P)與H2H3CB的面積成正比。

三、合康高壓變頻器在我廠的實際應用情況

  1、工況

  高爐生產(chǎn)為周期性間斷出鐵,高爐在出鐵時鐵水溫度可以達到1000℃,與空氣中氧氣發(fā)生反應,產(chǎn)生大量的含氧化鐵的棕紅色煙塵,對空氣造成污染。利用除塵風機對氧化鐵回收,既可以避免污染,又可以二次利用。凌鋼煉鐵廠出鐵場風機組同時為兩座高爐出鐵場除塵,工作負荷經(jīng)常變化,每天調整負荷次數(shù)在40次以上,如果直接起動,系統(tǒng)電壓將被拉低50-100V。利用變頻器根據(jù)高爐實際需要對除塵風機進行變頻調速控制,既保證和改善了工藝,又達到了節(jié)能降耗的目的。出鐵時,變頻器高速運行,高速定為50Hz(可調);不出鐵時,變頻器低速運行,低速定為20Hz(可調)。不用停機,保證了高爐生產(chǎn)的連續(xù)性。為高爐安全可靠生產(chǎn)提供了強有力的保證。

  2、起動過程

  采用變頻調節(jié)后,系統(tǒng)實現(xiàn)軟啟動,輸出到電動機的電壓頻率從0Hz逐漸上升至設定頻率,電壓也隨之逐漸升高,電機啟動電流始終小于額定電流,并且電機的起動時間可以調整為5s~1600s,啟動時間相應延長,對電網(wǎng)和變壓器無大的沖擊,電網(wǎng)的系統(tǒng)電壓基本不發(fā)生變化,減輕了起動機械轉矩對電機機械損傷,有效地延長了電機的使用壽命。

  3、運行調整

  以往,煉鐵廠除塵風機在運行過程中,根據(jù)所需負荷的變化,風量和風壓的調節(jié)要靠調整風門開度來完成,一次風量的改變通常要反復調節(jié)多次才能完成。變頻改造后,高壓變頻裝置與PLC通過RS485接口通訊,電機轉速的改變只要通過微機設定即可,大大降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,風量調節(jié)更平穩(wěn)、精確。

  4、節(jié)能效果

  1#、2#高爐出鐵時間不同,但依然有一定規(guī)律,生產(chǎn)周期大約為1.5小時,出鐵時間為1小時,間隔約為30分鐘,除塵風機電機額定功率為630kW,額定電流為70A,出鐵時電壓頻率設定為45Hz,電流因空氣密度、除塵器工作狀態(tài)影響,每次高頻時有所變化,在48A-53A之間,不出鐵時在20Hz低速運行,電流約為27A,與未安裝高壓變頻的電動機比較,年節(jié)電70萬kW.h,經(jīng)濟效益為30余萬元,達到了預期效果。

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