前言:
近年來,隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,IGBTE及GTO的出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了元件的自關(guān)斷功能,降低了開關(guān)損耗,提高了效率,同時(shí)由于開關(guān)頻率的提高,變換器采取了PWM控制,大大降低了電動(dòng)機(jī)的諧波損耗,減少了轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),加快了調(diào)節(jié)速度。
隨著電氣技術(shù)的發(fā)展,變頻調(diào)速作為一種先進(jìn)的電動(dòng)機(jī)調(diào)速方式,其優(yōu)異的性能以及帶來的可觀的經(jīng)濟(jì)效益早已為人們所熟知。而國內(nèi)變頻調(diào)速至今還主要應(yīng)用在中小容量的低壓電動(dòng)機(jī)上,經(jīng)過考察研究,江蘇巨龍水泥集團(tuán)決定對(duì)窯頭排風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,采用高壓變頻技術(shù),在節(jié)能方面做出大膽嘗試。
變頻器選型
目前,變頻技術(shù)飛速發(fā)展,供選擇的范圍比較寬,因此只有全面分析各自的優(yōu)缺點(diǎn),根據(jù)實(shí)際情況選用,才能達(dá)至最優(yōu)效率。初步確定以下3個(gè)方案。
方案1:用輸入變壓器將6kV的高壓降為660V或更低用低壓變頻器實(shí)現(xiàn)調(diào)速,再用輸出變壓器升到6kV。此方案的缺點(diǎn)是效率低,技術(shù)性能一般,維護(hù)工作量大。
方案2:用額定電壓6kV的高壓變頻器直接驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速。此方案整體效率高,技術(shù)先進(jìn),結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高,缺點(diǎn)是投資大。
方案3:選用新的低壓電動(dòng)機(jī),取代原有的電動(dòng)機(jī)。經(jīng)輸入變壓器降壓后,用低壓變頻器調(diào)速。
改造步驟及措施
方案確定后,我們又對(duì)變頻器的調(diào)速原理進(jìn)行了全面的分析和理解之后,選用了偉創(chuàng)公司生產(chǎn)的AC32-T3-132G變頻器。WEICH公司生產(chǎn)的完美無諧波變頻器是一種新型的直接輸出變頻器,它采用若干個(gè)低壓PWM變頻功率單元串聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)直接輸出,諧波分量小,功率因數(shù)高,輸出波形近乎正弦波,不存在諧波引起的電動(dòng)機(jī)附加發(fā)熱。電動(dòng)機(jī)軸電流以及轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)和噪聲。
(1)系統(tǒng)的電氣原理
1.2002年我公司對(duì)窯頭排風(fēng)機(jī)電氣系統(tǒng)進(jìn)行了改造,改造后系統(tǒng)的整體電氣原理如附圖所示。
其中,KM1~KM4為高壓真空接觸器,KM1和KM2為進(jìn)線開關(guān),KM3為變頻輸出開關(guān),KM4為工頻旁路開關(guān):R為緩沖電阻,由3個(gè)管電阻串聯(lián)使用。
2.考慮到系統(tǒng)出現(xiàn)塌料等不正常情況,有時(shí)會(huì)造成系統(tǒng)風(fēng)壓不穩(wěn),為提高整個(gè)系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)能力,我們將風(fēng)壓信號(hào)取出,作為變頻器調(diào)速的反饋信號(hào),以便實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)的功能。
(2)變頻器的特性測試
變頻器投入后,為檢查其性能,我們對(duì)多種工況下變頻器工作狀況進(jìn)行了詳細(xì)的測試,結(jié)果均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
1.工頻運(yùn)行模式 工頻旁路運(yùn)行適用于變頻器主控制部分發(fā)生故障,無法對(duì)變頻器進(jìn)行控制或因變頻器檢修而不希望影響生產(chǎn)時(shí),通過起動(dòng)旁路按鈕控制附圖中的KM4閉合,KM3分?jǐn)?,直接進(jìn)入工頻運(yùn)行,工頻起動(dòng)時(shí),電流倍數(shù)在8倍以上,電壓降低6.5%,起動(dòng)時(shí)間15s。
2.變頻起動(dòng)諧波分析 閉合附圖中的KM1、KM2、KM3、KM4,變頻器輸出電壓信號(hào)在變頻器輸出頻率10Hz、20Hz、30Hz、40Hz時(shí),分別進(jìn)行測試分析,均未引起系統(tǒng)諧波含量增大,6kV母線電壓各次諧波含量和總畸變率基本沒有變化,波形幾乎為正弦波。
效果驗(yàn)證
(1)通過對(duì)變頻器特性測試及兩年來的運(yùn)行情況了解,變頻調(diào)速的主要優(yōu)點(diǎn)如下:
1.電動(dòng)機(jī)可以平緩地起動(dòng),減少了起動(dòng)沖擊,且不需再配備起動(dòng)裝置。
2.具有可靠的保護(hù)性能,變頻器具有過壓、欠壓、缺相、輸出接地、短路、過流及過載保護(hù),并具有柜門打開后及控制電源失電后跳高壓開關(guān),功率單元故障診斷功能。
3.控制單元與功率單元采用高精度、高速度的光纖數(shù)字通信,保證了控制信號(hào)傳輸?shù)木群退俣?,同時(shí)也保證了低壓控制電源部分與高壓電源部分很好的隔離。
4.具有高功率因數(shù),高效率,高質(zhì)量輸出,功率因數(shù)可超過0.95。
5.變頻器調(diào)速范圍為0~100%連續(xù)可調(diào),頻率精度可達(dá)±0.5%。
6.在液晶人機(jī)界面,可通過鍵盤直接進(jìn)行設(shè)定,控制器有各種故障診斷、調(diào)節(jié)及邏輯功能、組態(tài)及顯示等功能。
(2)節(jié)能分析
1.檢修費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)分析電動(dòng)機(jī)由于轉(zhuǎn)速降低,機(jī)械磨損及風(fēng)機(jī)振動(dòng)減少,軸承溫度降低,可以延長排風(fēng)機(jī)軸承、風(fēng)葉等機(jī)械部件的使用壽命,檢修周期可以大大延長。同時(shí)減少了風(fēng)機(jī)的噪聲,改善了工作環(huán)境。
2.節(jié)約電能的經(jīng)濟(jì)分析 我們對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤統(tǒng)計(jì),未改造前,窯頭排風(fēng)機(jī)的電流一直在28A左右,改造后電流平均低于16A,P=1.732X6000X12X0.85=106KW(0.85為功率因數(shù)).改造后的排風(fēng)機(jī)的節(jié)電至少在40%左右.照此計(jì)算,一年的節(jié)約費(fèi)用365X24X90%X106X0.32=26.7萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀,這將有利于企業(yè)降低生產(chǎn)成本,提高市場的競爭能力.