時間:2007-04-03 16:52:00來源:hanjuan
    圖中表示了銑床工作臺工作銑削行程和返回過程的變化。0~t1銑床工作臺空行程起動;t1~t2銑床工作臺以穩(wěn)定速度n1運(yùn)轉(zhuǎn);t2~t3銑床工作臺帶銑削負(fù)載加速;t3~t4銑床工作臺以穩(wěn)定速度n2運(yùn)轉(zhuǎn);t4~t5銑床工作臺減速;t5~t6銑床工作臺保持n3速度條件下刀具離開工件;t6~t7銑床工作臺減速到零;t7~t10銑床工作臺反向加速到高速運(yùn)轉(zhuǎn)制動后返回原加工位置,由此在重復(fù)上面所述的銑削循環(huán)。
    四 龍門銑床的變頻改造
    1. 變頻器的選型和容量的計(jì)算
    變頻器的選型要根據(jù)交流電機(jī)的容量,交流電機(jī)的容量的選擇又要以直流電機(jī)為參考依據(jù)。原工作臺直流電機(jī)參數(shù)為:PN=18.5KW,nN=1000r/min,與此相對應(yīng)的交流電機(jī)PN=18.5KW,nN=970r/min,龍門銑床經(jīng)常工作在低速加工狀態(tài),為保證加工質(zhì)量,要求電機(jī)低速時轉(zhuǎn)矩大,考慮到交流電機(jī)的機(jī)械特性,在選擇交流電機(jī)是適當(dāng)增大容量。本例交流電機(jī)選為22KW 6極鼠籠電機(jī)。
    電機(jī)容量確定后,可直接選擇變頻器的容量。龍門銑床工作臺為恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,要求起動和低速力矩大,最好選用矢量控制變頻器,選用希望森蘭公司生產(chǎn)的SB61G變頻器。該變頻器采用先進(jìn)的無速度傳感器矢量控制算法,功能齊全,在各種行業(yè)中應(yīng)用自如。可以選擇V/f開環(huán)、V/f閉環(huán)、無PG矢量控制和有PG矢量控制方式;可選用鍵盤和外部端子,功能端子的操作方式,并有RS485串行通訊口,便于與計(jì)算機(jī)組網(wǎng)控制。在設(shè)計(jì)中進(jìn)行可靠性設(shè)計(jì),電磁兼容設(shè)計(jì),穩(wěn)定性分析等,具有非常優(yōu)良的性能。本例選用森蘭SB61G22KW變頻器??紤]到銑床工作臺返回行程時間比較短,慣性較大,需要配用制動單元和制動電阻,制動電阻按100%制動轉(zhuǎn)矩時的標(biāo)準(zhǔn)配置30Ω,5KW,考慮到制動比較頻繁,適當(dāng)加大電阻的容量到10KW。
    常規(guī)設(shè)計(jì)的自冷式交流異步電動機(jī),在額定工況及規(guī)定的環(huán)境溫度范圍內(nèi),是不會超過額定溫升的。但在變頻調(diào)速后自冷式交流異步電動機(jī)在20Hz頻率以下運(yùn)行時,轉(zhuǎn)子自帶風(fēng)扇的風(fēng)力減低,電機(jī)的散熱性能變差,如果在恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載條件下長期運(yùn)行時電機(jī)會過熱。因此,對長期低速運(yùn)行的電機(jī)需加恒速風(fēng)扇降溫。加恒速風(fēng)扇的方法是將交流異步電動機(jī)的尾罩卸下,在尾罩上挖一個與軸流風(fēng)機(jī)相適應(yīng)的圓孔,使其軸流風(fēng)機(jī)裝好后,所吹出的風(fēng)能全部到電機(jī)的后端蓋上,經(jīng)機(jī)殼導(dǎo)流片導(dǎo)流到電機(jī)機(jī)身的各個方向上,使之能對電機(jī)各個部分都能均勻冷卻。軸流風(fēng)機(jī)的電源用220V市電。
    2變頻器功能的設(shè)定
    從龍門銑床工作臺工作流程圖可見,工作臺的運(yùn)行速度有4段,即n1、、n2、n3和返回運(yùn)行速度。設(shè)SB61S22KW變頻器為多段速度控制方式,變頻器的多端頻率控制輸入端子為X1,X2,X3,X4;多段速度的頻率值由所加工的工件決定,加、減速的時間,由功能代碼F009,F(xiàn)010,F(xiàn)631-F636決定.其控制信號取自銑床無觸點(diǎn)開關(guān),只要銑床工作臺運(yùn)動到相應(yīng)的位置,無觸點(diǎn)開關(guān)輸出信號送到變頻器相應(yīng)的輸入端口上,變頻器就加速、減速、反向或恒速運(yùn)行。
    3. PLC的應(yīng)用
    由于控制線路和低壓元器件老化,在對龍門銑床工作臺主傳動變頻調(diào)速改造的同時,對銑床的控制線路進(jìn)行改造。用PLC可大大的減少控制電路的復(fù)雜性,并可減低成本。PLC選用HOLLIAS-LEC G3 40點(diǎn)PLC,編程方式為梯形圖,比較簡單,不再贅述。
    五.后記
    我國70年代以前生產(chǎn)的機(jī)床,需要調(diào)速時采用變速箱機(jī)械換檔調(diào)速方式或采用直流調(diào)速方式。直流電源的獲得是使用交流電動機(jī)帶動直流發(fā)電機(jī),發(fā)出的直流電驅(qū)動直流電動機(jī)調(diào)速運(yùn)行。70年代后,可控硅整流器出現(xiàn)后,直流調(diào)速省去了交流電動機(jī)帶直流發(fā)電機(jī)的環(huán)節(jié),效率大幅度的提高,運(yùn)行噪聲極大的下降。隨著變頻技術(shù)的發(fā)展和完善,變頻器的性能不斷的提高,而價(jià)格不斷下降,已逐步取代直流調(diào)速系統(tǒng)。通過其外圍少數(shù)幾個端子,就可以實(shí)現(xiàn)對機(jī)床全范圍的控制,且變頻器內(nèi)部有較完善的保護(hù)功能,無需在設(shè)計(jì)控制電路時考慮保護(hù)電路,既簡化了電路又降低了成本。
    通過對龍門銑床工臺拖動系統(tǒng)的改造,使用了PLC和變頻器,用交流調(diào)速系統(tǒng)取代直流調(diào)速系統(tǒng),簡化了設(shè)備的控制線路,故障率幾乎下降到零,實(shí)現(xiàn)了可靠、快速、靈活的控制,使工件的銑削質(zhì)量和工作效率都有明顯的提高。標(biāo)簽:
                                
                            
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