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基于臺達(dá)CT2000變頻器熱冷可逆軋機(jī)電控改造方案設(shè)計

時間:2015-04-03 11:47:37來源:陳景文

導(dǎo)語:?介紹了對陜西省寶雞市某軋鋼廠原軋機(jī)電氣控制系統(tǒng)的改造方案,通過用臺達(dá)CT2000系列變頻器替換原系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)變流機(jī)組,克服了原系統(tǒng)設(shè)備多、體積大、費用高、效率低等缺點,獲得了良好的控制效果及經(jīng)濟(jì)效益。

1原軋機(jī)設(shè)備簡述

本軋機(jī)是用來把高碳鋼從一塊熱板軋成一個冷軋的帶圈,并且能以2重或4重輥型進(jìn)行工作。主傳動電機(jī)是通過一個傳送比為2的齒輪箱同支承輥或工作輥連接,電動機(jī)的速度從零速到基速是調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的輸出直流電壓值來變動的,而基速至最高速則是通過提高輸出頻率(即超過基頻頻率)來實現(xiàn)的。在進(jìn)行熱軋時,可以用2重或4重,而且只使用主傳動機(jī)構(gòu),兩個圈卷機(jī)不運轉(zhuǎn),位于主傳動電動機(jī)和支承工作輥之間的變速箱有兩種速率,高速時6:4:1,低速時12:8:1。在進(jìn)行冷軋時軋機(jī)通常處于4重情況,使用6:4:1的比率的齒輪傳動。圈取機(jī)的傳動與此相同,每個驅(qū)動裝置由一個發(fā)電機(jī)和電動機(jī)機(jī)組組成,用兩個電動機(jī)目的是為了方便的調(diào)節(jié)可控張力的調(diào)節(jié)的范圍,在低張力范圍,把一個電動機(jī)脫離連接,而兩個連接在一起的電動機(jī)被供高張力范圍使用。電動發(fā)電機(jī)組由三個傳動發(fā)電機(jī)組成,它們分別給主傳動裝置、左、右圈取機(jī)供電。全部發(fā)電機(jī)組由一個三相感應(yīng)電動機(jī)驅(qū)動。系統(tǒng)如圖1所示。

圖1 原軋機(jī)電控系統(tǒng)

2軋機(jī)電氣系統(tǒng)改造方案

2.1原軋機(jī)的技術(shù)數(shù)據(jù):

   主傳動電動機(jī):一臺,SC06/2020型350V,686A,400/1200轉(zhuǎn)/分;

   圈取傳動電動機(jī):四臺,CF2805型250V,168A,1000/1250轉(zhuǎn)/分;

   主傳動電機(jī)工作車速:250米/分;

   寸動引帶速度:25米/分。

2.2傳動系統(tǒng)的改造方案[1]

原控制系統(tǒng)采用的是旋轉(zhuǎn)變流機(jī)組供電的直流調(diào)速系統(tǒng)是屬于五六十年代的產(chǎn)品,該方式設(shè)備多、體積大、費用高、效率低、運行噪音大、維護(hù)不方便、輸出回路采用分離元件作的模擬控制,控制精度差,無法實現(xiàn)智能化控制,對于軋鋼機(jī)的控制系統(tǒng)主軋鋼機(jī)、卷饒機(jī)、開卷機(jī)在工作時是個時變的,非線性的,采用模擬控制方法非常不便。

改造后系統(tǒng)采用臺達(dá)CT2000系列變頻器,CT2000系列變頻器支持DEB,在軋機(jī)工作過程中如果出現(xiàn)緊急制動時方便能量在直流母線上饋送,而且其支持多種總線通訊協(xié)議,適用于惡劣的工作環(huán)境,控制裝置使用交流380V的3相標(biāo)準(zhǔn)交流輸入電壓,提供SPWM輸出電壓,可用于交流電機(jī)的調(diào)速控制,其具有眾多優(yōu)點:

(1)裝置可以實現(xiàn)復(fù)雜的控制算法,這是簡單模擬技術(shù)無法實現(xiàn)的;

(2)標(biāo)準(zhǔn)軟件模塊與可組態(tài)的軟件控制電路相結(jié)合;

(3)通過串行線路,可其他裝置或主機(jī)通訊;

(4)再生控制功能,可以通過組建公共直流母線的運行方式,在公共直流區(qū)接入制動電阻,方便軋機(jī)快速往復(fù)工作的需要;

(5)發(fā)生故障時,人機(jī)接口便自動顯示報警,同時自動保護(hù)停機(jī)。

2.2.1主軋機(jī)的控制

主軋機(jī)的控制采用恒轉(zhuǎn)矩控制方式,將原來的變流旋轉(zhuǎn)機(jī)組控制直接改為用一臺CT2000變頻器拖動交流電動機(jī)來實現(xiàn)。由于負(fù)載較重,所以在工作過程中上升時采用一個S斜坡函數(shù)發(fā)生器這一模塊來實現(xiàn)給定積分器的功能,使實際加到速度環(huán)的輸入信號是一個平穩(wěn)上升的斜坡信號,改變給定積分器的積分時間即可改變斜坡信號的上升斜率。

2.2.2可逆軋機(jī)的控制

可逆軋機(jī)有兩個相同的卷筒,根據(jù)軋制方向能起卷取和開卷作用,兩組傳動裝置是相同的,只是在卷取和開卷時的操作方法上有所不同。帶鋼的張力控制可分為間接張力控制和直接張力控制。

間接張力就是充分利用CT2000豐富的內(nèi)部模塊,把卷取或開卷的線速度給定、張力給定信號轉(zhuǎn)換成電機(jī)的電流和轉(zhuǎn)矩控制信號,以達(dá)到恒張力的控制的目的。

直接張力控制是用實測張力作為反饋信號,與給定信號相比較,用張力調(diào)節(jié)器,組成張力閉環(huán)對張力進(jìn)行調(diào)節(jié)。從理論講直接張力控制系統(tǒng)是在轉(zhuǎn)速閉環(huán)基礎(chǔ)上套上一個張力環(huán),組成雙閉環(huán)系統(tǒng)。但是比一般的系統(tǒng)復(fù)雜,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:卷徑和轉(zhuǎn)動慣量均為變參數(shù);張力矩在雙閉環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計中,負(fù)載力矩是外部擾動,但在軋鋼系統(tǒng)中張力是系統(tǒng)輸出量,張力矩是系統(tǒng)內(nèi)部固有的反饋量。當(dāng)考慮張力矩時,轉(zhuǎn)速環(huán)的設(shè)計不能按一般的雙閉環(huán)設(shè)計方法;卷取開卷機(jī)與主軋機(jī)間的帶鋼的動力學(xué)特性及數(shù)學(xué)模型都較復(fù)雜,在動態(tài)過程中帶鋼的張力與動態(tài)速變存在一個時間滯后的關(guān)系,其參數(shù)是變量。故我們采用間接張力控制的方法,通過前向通道把在一定的卷徑、張力給定下需要的電機(jī)轉(zhuǎn)矩計算出來,再把它轉(zhuǎn)換成特定磁通下的電流給定值輸出,同時檢測張力值,把張力偏差經(jīng)張力調(diào)節(jié)器計算后再折算成實際卷徑下的調(diào)節(jié)張力矩加到前面的力矩上,對張力進(jìn)行調(diào)節(jié)。這種控制方法實際上也是直接控制電機(jī)的力矩,通過控制力矩來實現(xiàn)對張力的控制。由于由前向通道輸出的轉(zhuǎn)矩值是經(jīng)過補償?shù)姆椒ㄓ嬎愠鰜淼谋容^精確的值,它能夠基本保持張力恒定。再加上直接張力控制環(huán)的調(diào)節(jié)作用,以達(dá)到張力的精確控制。

動態(tài)補償:在實際運行中常有加、減速的,如單靠張力調(diào)節(jié)器進(jìn)行調(diào)節(jié),可能會因調(diào)節(jié)不及時造成張力波動,這就要求在加速過程中為了保持張力不變,電磁轉(zhuǎn)矩中應(yīng)該附加負(fù)的動態(tài)轉(zhuǎn)矩以補償需要放出的能量;在減速中則應(yīng)附加正的動態(tài)轉(zhuǎn)矩以補償卷繞機(jī)構(gòu)慣性所吸收的能量。

3控制系統(tǒng)組成及功能實現(xiàn)[2]

五臺臺達(dá)變頻裝置通過軟件組態(tài),由西門子S7-300PLC 進(jìn)行速度設(shè)定、張力設(shè)定,運行程序控制及各種連鎖順序操作等。輸入和參數(shù)修改通過一臺西門子的OP270操作屏來完成。五臺變頻調(diào)速裝置采用公共直流母線的接法,通過內(nèi)部電氣連接和軟件使五臺裝置成為一個整體。S7-300與變頻調(diào)速器、OP270操作屏組成現(xiàn)場總線控制網(wǎng)絡(luò),協(xié)議采用RS485,完成整個軋機(jī)操作控制,,控制系統(tǒng)組態(tài)圖如圖2所示。

圖2  改造后的軋機(jī)控制系統(tǒng)

本系統(tǒng)主要有以下幾部分:

(1)軋機(jī)、開卷機(jī)、卷取機(jī)分別由五臺交流電動機(jī)拖動,由臺達(dá)公司生產(chǎn)的VFD-CT2000系列高性能矢量型變頻器輸出來控制電機(jī);

(2)為達(dá)到所規(guī)定的張力范圍,開卷機(jī)及卷取機(jī)分別有兩臺電機(jī)組成,這兩臺的變頻裝置采用公共直流母線的方式通過內(nèi)部電氣連接和軟件配合使兩臺裝置成為一個控制整體,通過速度反饋實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制;

(3)軋機(jī)的速度給定,寸動速度、張力大小可直接在操作屏進(jìn)行調(diào)節(jié);

(4)在速度變換的過程中可自動進(jìn)行慣性補償,補償量可在操作屏上進(jìn)行設(shè)置;

(5)在操作屏上實時顯示線速度,電機(jī)電流,張力值。壓下噸位顯示;

(6)當(dāng)帶材斷裂,有警鈴工作,電機(jī)自動停止運行。

4所選用的變頻器應(yīng)用設(shè)置及說明

4.1變頻器的接線結(jié)構(gòu)圖

為實現(xiàn)上述功能,所選用的五個傳動點變頻器接線結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 五個傳動點的電氣連接示意圖

4.2變頻器主要參數(shù)設(shè)置[3]

為實現(xiàn)上述的控制功能,對變頻器的主要參數(shù)設(shè)置如下,由于篇幅限制,本次只列出部分主要的參數(shù),如附表所示。

5改造后運行效果

經(jīng)過改造后,軋機(jī)系統(tǒng)可以去掉一個420馬力電機(jī),一臺240kW的發(fā)電機(jī),四個84kW的發(fā)電機(jī),節(jié)能效果非常明顯,一年可節(jié)約電費將近二十萬元。本套系統(tǒng)于2011年11月投入使用,經(jīng)實際驗證,其控制方法簡單、體積小、精度高,各項性能指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于用戶的要求,是一個值得推廣的老系統(tǒng)改造方法。

 

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