時間:2014-09-04 17:26:54來源:陳龍
摘要:討論4臺三菱J3交流伺服系統(tǒng)、4個FX2N-10GM的定位模塊與三菱2N系列的PLC組成的控制系統(tǒng)以及硬軟件的設(shè)計,實現(xiàn)對轎車點火鎖耐久性測試,實踐證明,該系統(tǒng)可靠性高、經(jīng)濟性強。
關(guān)鍵詞:交流伺服系統(tǒng)、定位模塊、點火鎖、PLC、夾具
1引言
隨著我國在近幾年汽車工業(yè)的飛速發(fā)展,各種級別的乘用車走進了千家萬戶,當(dāng)今的消費者也對車輛的主動安全和被動安全都比以往更加重視。故人們對轎車上的每個零件可靠性都要有更高的要求。
2系統(tǒng)的構(gòu)成及功能
2.1系統(tǒng)的構(gòu)成
此試驗檢測設(shè)備是對乘用車各種點火鎖進行耐久性試驗。此設(shè)備主要包括各類點火鎖夾具、4套交流伺服系統(tǒng)、3個電阻負載箱、1個儀表顯示柜、1個帶人機界面的操作站、三色顯示柱燈。
2.2功能描述
2.2.1一般描述
本點火鎖耐久性試驗設(shè)備是對吉利控股集團現(xiàn)有各種乘用車車型點火鎖零件進行耐久性測試,及轉(zhuǎn)向鎖在產(chǎn)品規(guī)定的額定電流和試驗電壓的條件下工作5萬次后,各部分無異?,F(xiàn)象發(fā)生、絕緣電阻、觸點壓降、鑰匙轉(zhuǎn)動力矩等均應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(QC/T29029-91國家標(biāo)準(zhǔn))。
2.2.2詳細描述
1)操作者將3種鑰匙分別安裝在相應(yīng)的夾具上,并固定牢固、此時各鑰匙的角度基準(zhǔn)零度應(yīng)與3個旋轉(zhuǎn)軸零點保持一致的位置。
2)系統(tǒng)上電后,分別對4個伺服軸進行電氣回零點,再在觸摸屏上手動點動0軸(主進給軸),直到3種鑰匙的手柄完全伸到3個旋轉(zhuǎn)的機械手里,記下0軸進給的脈沖數(shù),并將此數(shù)輸入到0軸第一次進給脈沖數(shù)中,0軸如果沒有第二次進給,則在第二次進給脈沖數(shù)中輸入同樣的值(此系統(tǒng)采用絕對位置控制);在試驗次數(shù)中輸入要試驗的次數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)為5萬次);具體設(shè)置見圖一。
圖一:參數(shù)設(shè)置1
3)根據(jù)各鑰匙的旋轉(zhuǎn)角度,分別將對應(yīng)的3個角度所需要的脈沖數(shù)輸入到3次進給的參數(shù)中;1、2、3軸的回退速度只在有0軸有第二次進給時才設(shè)定合適的對應(yīng)值,以保證0軸與1、2、3軸同步聯(lián)動回到指定位置,無此要求時此值可以隨意輸入,具體設(shè)置見圖二。
圖二:參數(shù)設(shè)置2
4)分別啟動各伺服軸,當(dāng)4個軸都進入自動后,柱燈的綠燈會亮,系統(tǒng)進入全自動狀態(tài)。再進入如下圖三所示的監(jiān)控界面觀察設(shè)備運行狀態(tài)。
圖三:試驗監(jiān)控界面
5)當(dāng)3把點火鎖試驗都達到設(shè)定的試驗次數(shù)時,伺服系統(tǒng)會自動停下來。
3控制硬件設(shè)計接口描述
3.1控制設(shè)備硬件結(jié)構(gòu)如圖圖四,為了簡化接線,設(shè)備之間采用總線連接。GT1155-QSBDC觸摸面板為中文界面,界面直觀.操作者可根據(jù)相應(yīng)的提示直接進行相應(yīng)的手/自動操作。
圖四:硬件系統(tǒng)圖
3.2接口描述
3.2.1接口列表
1)各伺服驅(qū)動器的安全控制方面的接口信號采用串聯(lián)與急停按鈕相連接以保證安全;
2)伺服驅(qū)動器的其它接口信號通過總線與定位模塊相連接,定位模塊與PLC通訊。
3)觸摸屏的內(nèi)置接口與PLC相連接。
3.2.2信息交換處理
1)PLC與定位模塊的數(shù)字信號交換有:
序號 |
地址 |
用 途 |
1 |
M16 |
0軸等待1軸回零位 |
2 |
M32 |
1軸允許0軸第2次進給 |
3 |
M33 |
A組夾頭打開與關(guān)閉 |
4 |
M48 |
1/2/3軸等待0軸第1次進給 |
5 |
M49 |
0軸回零結(jié)束 |
6 |
M64 |
0軸第2次進給完成 |
7 |
M80 |
B組夾頭打開與關(guān)閉 |
8 |
M81 |
0軸等待2軸回零位 |
9 |
M82 |
2軸允許0軸第2次進給 |
10 |
M96 |
C組夾頭打開與關(guān)閉 |
11 |
M97 |
0軸等待3軸回零位 |
12 |
M98 |
3軸允許0軸第2次進給 |
2)PLC與定位模塊的數(shù)據(jù)交換有:
序號 |
地址 |
用途 |
1 |
D202 |
0軸第1次進給脈沖數(shù) |
2 |
D204 |
0軸第1次進給脈沖數(shù) |
3 |
D206 |
1軸第1次進給脈沖數(shù) |
4 |
D208 |
1軸第2次進給脈沖數(shù) |
5 |
D210 |
1軸第3次進給脈沖數(shù) |
6 |
D214 |
1軸回零速度 |
7 |
D216 |
2軸第1次進給脈沖數(shù) |
8 |
D218 |
2軸第2次進給脈沖數(shù) |
9 |
D220 |
2軸第3次進給脈沖數(shù) |
10 |
D222 |
2軸回零速度 |
11 |
D230 |
3軸回零速度 |
12 |
D224 |
3軸第1次進給脈沖數(shù) |
13 |
D226 |
3軸第2次進給脈沖數(shù) |
14 |
D228 |
3軸第3次進給脈沖數(shù) |
4程序組織結(jié)構(gòu)
4.1定位模塊程序說:
該系統(tǒng)采用的是三菱FX2N-10GM的定位模塊,該模塊程序編寫所用的應(yīng)用軟件為三菱的FXVPS-E的軟件,該軟件除可對定位模塊的參數(shù)設(shè)置外,還可以對控制的軸的程序進行編寫,下面圖五為0軸控制的部分程序,及0軸在零點丟失的情況下的回零程序示意圖。
圖五:0軸回零程序
4.2部分PLC程序結(jié)構(gòu)描述
該系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化的編程方式進行編寫,可讀性強,將程序分成幾塊來管理,一般輸入塊(即所有按鈕輸入等)、運動輸入塊(即所有氣缸運動位置檢測),過程處理塊(按照工藝流程編寫程序),一般輸出塊(即象報警、指示燈等信號)、運動輸出塊(即輸出到電磁上的信號),這樣分類后,便于維護人員在設(shè)備出現(xiàn)故障時聯(lián)機快速查找故障。
由于該系統(tǒng)為4軸控制系統(tǒng),定位精度高(0軸電氣精度為0.00125毫米、1/2/3軸旋轉(zhuǎn)電氣精度為0.03度),4個軸之間的數(shù)據(jù)信號交換較多,故采用了FX2N-64MR的PLC作為中央處理器,定位模塊從伺服驅(qū)動器中采集相應(yīng)的數(shù)據(jù)信號,PLC采集各個定位模塊的數(shù)據(jù)信息后,進行運算處理,將一些數(shù)據(jù)信息傳送到各自的定位模塊,下圖六是PLC數(shù)據(jù)讀寫的部分程序。
圖六:PLC程序
5J3伺服驅(qū)動器重點參數(shù)設(shè)置
三菱通用伺服MELSERVO-J3系列是在MELSERVO-J2-Super系列基礎(chǔ)上開發(fā)的性能更高、功能更豐富的交流伺服??刂颇J接形恢每刂?、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制三種。還可以選擇位置/速度切換控制,速度/轉(zhuǎn)矩切換控制和轉(zhuǎn)矩/位置切換控制。所以本伺服不但可以用于機床和普通工業(yè)機械的高精度定位和平滑的速度控制,還可以用于線控制和張力控制等,應(yīng)用范圍十分廣泛。此外,本產(chǎn)品還有USB和RS-422串行通信功能,可以使用裝有伺服設(shè)置軟件的個人計算機,進行參數(shù)的設(shè)定、試運行、狀態(tài)顯示的監(jiān)控和增益調(diào)整等。本產(chǎn)品的實時自動調(diào)整功能可以根據(jù)機械自動調(diào)整伺服的增益。MELSERVO-J3系列伺服電機采用了分辨率為262144脈沖/轉(zhuǎn)的絕對位置編碼器,與MELSERVO-J2-Super系列相比,可以進行更高精度的控制。伺服放大器只需安裝電池,就可以構(gòu)成絕對位置檢測系統(tǒng)。這樣,只需進行一次原點設(shè)定,在電源開啟和報警發(fā)生時就不再需要原點回歸。在本系統(tǒng)中部分重點參數(shù)設(shè)置如下表:
NO: |
簡 稱 |
名 稱 |
設(shè)定值 |
單 位 |
PA01 |
*STY |
控制模式 |
0000h |
|
PA02 |
*REG |
再生選件 |
0000h |
|
PA03 |
*ABS |
絕對位置檢測系統(tǒng) |
0000h |
|
PA05 |
*FBP |
伺服電機旋轉(zhuǎn)一周所需的指令脈沖數(shù) |
0 |
|
PA06 |
CMX |
電子齒輪分子 |
8192 |
|
PA07 |
CDV |
電子齒輪分母 |
125 |
|
PA08 |
ATU |
自動調(diào)諧響應(yīng)性 |
0002h |
|
PA11 |
TLP |
正轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩限制 |
50 |
% |
PA12 |
TLN |
反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩限制 |
50 |
% |
PA15 |
*ENR |
編碼器輸出脈沖 |
4000 |
Pulse/rev |
PB06 |
GD2 |
負載和伺服電機慣量比 |
80 |
倍 |
6結(jié)束語
本控制系統(tǒng)調(diào)試成功后,基本未做改動即投入運行,目前運行很穩(wěn)定,至今的運行實踐表明:
(1)、系統(tǒng)設(shè)計構(gòu)思嚴謹,功能穩(wěn)定可靠,基本不需要維護。實現(xiàn)了集中操作,分散管理,且操作簡單、直觀。
(2)、調(diào)試和故障診斷方便、快速,故障診斷功能使操作員能及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的故障并確定其位置,縮短了排除故障的時間。
(3)、系統(tǒng)的性能好,能夠滿足乘用車點火鎖耐久性試驗設(shè)備技術(shù)設(shè)計的需求。
(4)、系統(tǒng)采用總線控制,可擴展性好,便于未來的擴容。
參考文獻:
1、汪小光可編程控制器原理及應(yīng)用[M]…機械工業(yè)出版社1998版
2、施耐德電氣工業(yè)自動化產(chǎn)品目錄[P]…………施耐德公司2006版
3、MR-J3伺服放大器技術(shù)資料集[P]………………三菱公司2007版
4、FX2N-10GM和FX2N-20GM硬件/編程手冊[P]……三菱公司2000版
5、陳龍ABB機器人與TSX57處理器在汽車焊接中的應(yīng)用研究…………………電氣時代2007、9121-124
作者簡介:
陳龍,男,1977年10出生,本科,工業(yè)自動化工程師,畢業(yè)于武漢大學(xué)《電子工程》專業(yè),主要從事電氣自動化系統(tǒng)工程設(shè)計與研究工作。
標(biāo)簽:
中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(www.wangxinlc.cn)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權(quán)法律責(zé)任。
產(chǎn)品新聞
更多>2025-04-30
性能躍升20%!維宏NK300CX Plus數(shù)控系統(tǒng)...
2025-04-11
rpi-image-gen:樹莓派軟件鏡像構(gòu)建的終...
2025-04-08
【產(chǎn)品解讀】全面提升精密制造檢測節(jié)拍...
2025-03-31
激光閃耀 智慧引領(lǐng) | WISE MASER 黑武士...
2025-03-20