時間:2011-12-12 10:47:56來源:wangww
1 引言
廣紙#5紙機是1953年從芬蘭引進,1991年和1996年兩次引進芬蘭Valmet公司技術對紙機關鍵設備進行改造,自動化控制方面配套有紙頁定量、水分、厚度控制的QCS系統(tǒng),壓榨部的MCS系統(tǒng)和DCS系統(tǒng)。
#5紙機雖經(jīng)過兩次改造,但MCS系統(tǒng)仍為西門子公司在20世紀80年代推出的S5系統(tǒng),目前S5系統(tǒng)大多數(shù)CPU模塊和信號處理模塊已經(jīng)不再生產(chǎn),給企業(yè)使用帶來了很大的不便,取而代之的是西門子公司新推出的S7系統(tǒng)。2010年#5紙機整體搬遷,#5紙機MCS系統(tǒng)由S5系統(tǒng)升級為S7系統(tǒng)。
隨著科學技術的發(fā)展,舊有設備或技術的淘汰,有效的進行企業(yè)的技術改造是一個帶有普遍性意義的問題。本文主要介紹了將#5紙機如何由S5升級為S7系統(tǒng),以及其間遇到的問題和解決方法。
2 生產(chǎn)工藝介紹
廣紙#5紙機是長網(wǎng)造紙機,是一條生產(chǎn)新聞紙和文化紙的生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)工藝包括液壓油站、網(wǎng)部、壓榨部、前烘缸、施膠、后烘缸、卷曲、復卷和包裝等控制過程。其紙張生產(chǎn)基本數(shù)據(jù)如下:
3 原S5-PLC控制系統(tǒng)簡介
廣紙#5紙機壓榨部原PLC控制系統(tǒng),為西門子S5PLC控制系統(tǒng),其CPU為115U,現(xiàn)場按鈕開關操作,PLC通過8個DO通道控制LCD屏顯示故障信息。系統(tǒng)硬件配置圖如下:
4 控制系統(tǒng)改造升級方案
S5系統(tǒng)可以升級非西門子PLC系統(tǒng),例如AB、Schneider等廠家的PLC系統(tǒng),也可以升級為西門子S7系統(tǒng)。下面介紹一下兩種方案的優(yōu)缺點:
第一種:將原有的S5系統(tǒng)拆除,重新配置一套新的PLC控制系統(tǒng)(非SIEMENSPLC);該種方案可以解決系統(tǒng)問題,但由于系統(tǒng)的不兼容性,例如:信號模塊的接線方式、和第三方廠家設備通訊方式等都會導致系統(tǒng)的升級有很大的難度;改造的周期也大大延長,影響了整個系統(tǒng)的改造質(zhì)量和周期。
第二種:將原有的S5系統(tǒng)拆除,重新配置一套S7PLC控制系統(tǒng);該種方案可以順利解決系統(tǒng)問題,由于S7系統(tǒng)是在S5的基礎上升級而成,在很大的方面都具有兼容性,例如:程序的結(jié)構(gòu)、編程語言的相似和第三方廠家設備通訊方式等都會給系統(tǒng)的升級帶來幫助;使改造的周期縮短,系統(tǒng)改造質(zhì)量提高。
本次S5升級改造我們采用第二種方案,即S5系統(tǒng)升級為S7系統(tǒng)。系統(tǒng)配置圖如下:
4.1主要工作內(nèi)容及注意要點
根據(jù)廣紙PM5搬遷改造的要求,將升級為西門子S7PLC控制系統(tǒng),增加1臺操作站、一臺工程師站,并根據(jù)現(xiàn)場作適當?shù)母脑?。主要工作?nèi)容如下:
4.1.1S7-PLC控制系統(tǒng)硬件設計
首先,我們要了解原S5的硬件配置。外部的設備是不變的,升級基本都是PLC控制系統(tǒng)的升級,升級后的PLC系統(tǒng)必須與外部設備匹配,清楚原系統(tǒng)I/O配置,在S7的模塊中選擇性能參數(shù)對應的模塊去替代S5的模塊,建立新的硬件配置并完成接線工作;其次,熟悉掌握當前S7-PLC硬件配置、軟件組態(tài)等相關知識,對STP7和WINCC軟件能夠熟練使用。
更換現(xiàn)場S5控制器以及相應的信號輸入輸出模塊,電源模塊、導軌及重新配線。在這個過程中我們要注意以下幾點:
第一根據(jù)S7系統(tǒng)配置圖重新繪制系統(tǒng)硬件接線圖,最好與原S5系統(tǒng)I/O順序相同、I/O地址相同,不要與新增加點數(shù)發(fā)生沖突。
第二替換所有模塊全部、所有外部接線重新連接,因此必須做到認真仔細,否則輸入、輸出點混亂的話將對模塊產(chǎn)生嚴重傷害。
第三S5的中央機架和擴展模塊的尺寸與S7的有很大的不同,要合理選型、充分利用原柜體空間,力爭柜內(nèi)硬件布置做最小的改動。
4.1.2S5程序轉(zhuǎn)換為S7程序
雖然S7為S5升級換代產(chǎn)品,但是S5升級改造為S7的工作量同樣非常巨大。S5與S7相比較而言,其無論從編程語言、產(chǎn)品框架等都有極大的不同。這就要求不僅對S5編程語言、思路有詳細的了解,而且要能找出S5對應升級S7后的替代產(chǎn)品,并要求在在S7系統(tǒng)上編出具有相同功能的流程圖。
首先,了解設備的工藝過程,這個是必須的。熟悉工藝了才有助于閱讀程序,修改程序和調(diào)試程序。這個可以要求甲方提供設備資料或直接的對設備工藝進行講解。
其次,了解原程序的程序結(jié)構(gòu),各個功能塊數(shù)據(jù)塊的調(diào)用關系;掌握原S5程序中所有程序塊(OB,FC,FB...)的作用,了解每個塊的用途;掌握所有DB塊的作用,分清系統(tǒng)數(shù)據(jù)塊、用戶數(shù)據(jù)塊,方便于后期的程序修改。
最后,利用STEP7轉(zhuǎn)換軟件將S5程序轉(zhuǎn)換為S7程序,逐條檢查每一條程序,錯誤的地方必須人工修改。當所有的錯誤修改完成后,PLC程序部分轉(zhuǎn)換完成。
邏輯程序部分在轉(zhuǎn)換過程中基本都是正確的,為確保萬無一失,還是應該逐條檢查,以確保連鎖關系的正確性。只要細心,這部分是沒有問題的;本項目中,S5使用FB251進行模擬量采集,輸入到DB塊中為有符號16位數(shù),而S7中一般使用FC105進行數(shù)據(jù)采集,輸入到DB塊中為32位浮點數(shù),解決方法有兩種,一種是使用S7中FC105替換S5中FB251,將數(shù)據(jù)直接存儲為32位浮點數(shù),但是和本模擬量處理相關的部分部分要做相應修改;另一種是自己編寫模擬量采集程序,數(shù)據(jù)結(jié)果直接存儲為有符號16位數(shù),與S5數(shù)據(jù)格式一致,和本模擬量處理相關的部分保持不變,本項目采用第二中方法。
在編寫和修改S7程序過程中,我們要在STEP7中重新定義變量表,在地址分配中我們要注意原S5系統(tǒng)已有的變量地址保持不變,新增加的變量分配新的地址。這樣既便于程序的校對,也會大大減少轉(zhuǎn)換程序的時間,還可以防止由于變量地址對應不準確而產(chǎn)生錯誤。
4.1.3S7-PLC控制系統(tǒng)通電、調(diào)試;
程序調(diào)試分單體設備靜態(tài)調(diào)試和整體動態(tài)調(diào)試
啟停單個設備,根據(jù)實際情況進行人工解鎖,檢驗設備運行是否正常。這個過程主要檢查PLC控制柜、現(xiàn)場儀表接線是否正確。
當現(xiàn)場所有工況條件滿足后,進行整體試車,這個過程中主要檢測設備連鎖關系是否滿足工藝要求。
5 升級改造中注意問題
第一西門子S7系統(tǒng)有5種編程方式,即STL(指令表),LAD(梯形圖),F(xiàn)BD(功能塊),Graph(順序功能)以及SCL(結(jié)構(gòu)文本)。本項目中S5系統(tǒng)模擬量采集、壓區(qū)加壓控制等程序關鍵部分都是采用STL(指令表)方式編寫的,通常我們使用較多的是LAD和FBD,但是一定要掌握指令表編程方式,即STL(指令表)。
第二S5與S7的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)基本類似,但是表述方法不同,在修改程序的過程中一定要注意數(shù)據(jù)格式的一致性。例如:在S5中KF數(shù)據(jù)類型相當于S7-300中的INT;S5中的KG類型相當于S7-300中的REAL。
第三S5中沒有集成的為庫文件,如調(diào)用需專用的授權(quán)。而S7內(nèi)集成有各種庫文件。例如在讀取模擬量輸入上,在S5中需調(diào)用授權(quán)的FB250功能塊,不僅表達繁瑣,而且?guī)椭畔⒎浅I?。而S7只需調(diào)用FC105后輸入幾個簡單的變量參數(shù)即可實現(xiàn)功能;S5中沒有PID功能塊,在遇到例如溫度控制這一塊,S5采用的是自編的語句表程序非常繁瑣,而S7內(nèi)集成了PID功能模塊,只需直接調(diào)用即可,但調(diào)試很麻煩,需要大量的實踐經(jīng)驗與技巧
第四前面我們也講過,這里再強調(diào)一下,最好保持原S5系統(tǒng)與現(xiàn)S7系統(tǒng)變量表地址一致,雖然也可以重新定義變量表,但這會增加修改程序的時間。
第五取消操作盤上的大量儀表,就需采用西門子WICC上位機軟件,而上位機軟件因其涉及的功能比較多,所以編制起來比較麻煩,這就需要對WINCC軟件有熟練的掌握。另外,當大量儀表盤操作被上位機操作取代后,必須對操作人員重新培訓,使之熟練掌握。
6 結(jié)束語
通過控制系統(tǒng)S5-S7PLC的升級改造,優(yōu)化了用戶軟件,并增加上位機監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)視和控制紙機設備,并有故障診斷功能,進一步完善了控制系統(tǒng)。該項目經(jīng)過硬件安裝、現(xiàn)場技術服務,對系統(tǒng)I/O測試,功能測試及開機調(diào)試,紙機已成功出紙。結(jié)果表明,該PLC控制系統(tǒng)的功能滿足紙機生產(chǎn)要求。
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