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濟(jì)鋼煉鋼廠120T轉(zhuǎn)爐底吹動態(tài)控制

時間:2011-09-26 11:26:47來源:wangww

導(dǎo)語:?文章通過對轉(zhuǎn)爐底吹工藝的介紹,闡述了目前底吹工藝的局限性,提出了優(yōu)化底吹工藝方案,實(shí)現(xiàn)底吹的動態(tài)控制,改善了底吹效果。

  1、前言

  濟(jì)鋼第三煉鋼廠120噸轉(zhuǎn)爐采用頂?shù)讖?fù)吹工藝,通過幾年的經(jīng)驗(yàn)摸索和數(shù)據(jù)積累,結(jié)合濺渣護(hù)爐工藝,有效控制爐底形狀,維護(hù)底吹透氣磚與轉(zhuǎn)爐同步長壽命,吹煉終點(diǎn)碳氧積在0.0030%以下。實(shí)踐證明復(fù)合吹煉的冶金效果可以加速脫碳反應(yīng),降低了脫碳速度特性發(fā)生變化時的臨界碳含量;降低渣中金屬含量;降低鋼中氧含量;提高鋼水中余錳含量;節(jié)約合金;減少石灰、白云石等用量;提高鋼水收得率等。

  2、轉(zhuǎn)爐底吹工藝介紹

  轉(zhuǎn)爐底吹控制系統(tǒng)的目標(biāo)是控制轉(zhuǎn)爐底部氣體攪拌的過程。該過程通過控制入口吹攪氣體流量,加大或減小通過位于轉(zhuǎn)爐底部的透氣磚的吹氣量,從而提高鋼水質(zhì)量,獲得優(yōu)質(zhì)鋼,同時通過調(diào)整合金加入量、吹氧量及吹攪氣體的消耗,進(jìn)行特種鋼的生產(chǎn)。為達(dá)到控制目的,必須依賴于煉鋼過程實(shí)際數(shù)據(jù)狀態(tài)及吹氧系統(tǒng)數(shù)據(jù),底吹系統(tǒng)的設(shè)備將根據(jù)煉鋼過程數(shù)據(jù)狀態(tài)及吹氧系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的動作;同時底吹系統(tǒng)的各種狀態(tài)數(shù)據(jù)將顯示在HMI(如圖2所示)上,在HMI上要求操作人員進(jìn)行必要的選擇與確認(rèn)。

  目前,濟(jì)鋼第三煉鋼廠120噸轉(zhuǎn)爐底吹工藝設(shè)計方案為8塊透氣磚(如圖1、圖2所示),總管供氣壓力為1.5MPa,總管供氣流量最大為720Nm3/h,即每個透氣元件最大氣體流量為90Nm3/h,避免鋼水或鋼渣穿透的最小氣體流量為18Nm3/h;設(shè)計供氣強(qiáng)度為0.02~0.09Nm3/t•min。

底吹透氣磚分布

  圖1底吹透氣磚分布

 底吹系統(tǒng)總畫面

  圖2底吹系統(tǒng)總畫面

 

  3、目前底吹方案的局限性

  如圖3所示,在實(shí)際煉鋼過程中,全程吹氮模式(設(shè)定曲線3)從未應(yīng)用過,即實(shí)際應(yīng)用的只有兩種曲線(設(shè)定曲線1、2)。底吹工藝曲線相對單一,不是全程吹氬就是氮?dú)迩袚Q,且各個切換點(diǎn)的切換時機(jī)也不靈活。設(shè)定的總耗氧量一般不修正,裝入量、裝入制度變化或鐵水成分變化時,過程控制(如脫碳速度、返干噴濺期等)將發(fā)生較大變化,這就意味著切換時機(jī)將相應(yīng)提前或滯后,從而影響到底吹的實(shí)際效果;同時在各個階段的底吹流量值是一成不變的,不能根據(jù)實(shí)際需求靈活的進(jìn)行調(diào)整。

底吹模式及參數(shù)設(shè)定

  圖3底吹模式及參數(shù)設(shè)定

  隨著底吹工藝的完善及生產(chǎn)工藝的實(shí)際要求,尤其是冶煉品種鋼的需要,目前的底吹方案已不能滿足生產(chǎn)需要。原曲線中流量設(shè)定是按照出鋼量120t計算,但現(xiàn)在實(shí)際的出鋼量已經(jīng)達(dá)到155t,以設(shè)計時底吹流量供氣強(qiáng)度為0.02~0.09Nm3/t•min標(biāo)準(zhǔn)計算,目前實(shí)際的底吹流量應(yīng)控制在186~837Nm3/h之間,而目前實(shí)際流量最大值360Nm3/h,明顯偏低;冶煉45#等鋼種終點(diǎn)碳含量控制相對較高時,底吹模式曲線中如果流量過大,終點(diǎn)倒?fàn)t出鋼時C-O繼續(xù)反應(yīng)且相對較為激烈,易引起爐口下渣或潑鋼,影響鋼水質(zhì)量,且存在安全隱患。

  4、底吹動態(tài)控制模型

  資料表明,吹煉終點(diǎn)碳氧積影響因素是出鋼溫度、熔池深度、爐膛形狀及底吹效果。因此,通過改善底吹工藝方案,提高底吹效果,降低吹煉終點(diǎn)碳氧積,可進(jìn)一步提高鋼水質(zhì)量,以滿足越來越多的高附加值鋼種的生產(chǎn)需要。

  根據(jù)實(shí)際出鋼量及實(shí)際熔池液位、渣中(FeO)含量變化,調(diào)整完善原曲線中各拐點(diǎn)時機(jī)及參數(shù);根據(jù)鋼種終點(diǎn)控制要求(終點(diǎn)[C]含量的控制),區(qū)分不同鋼種,以確定選取對應(yīng)的后期流量曲線;同時啟動“后攪”模式,尤其是低碳鋼種,以進(jìn)一步促進(jìn)C-O反應(yīng),降低碳氧積,可以提高鋼水質(zhì)量。

  因此,在原有3種模式的基礎(chǔ)上,增加3個系列(如圖3所示):即高流量、中流量、低流量系列,排列組合共計9種基本曲線,同時每種曲線又是動態(tài)的,與終點(diǎn)碳氧積、熔池液位、爐齡等參數(shù)有關(guān),即流量曲線值f(x)=f(m/m0,a,b),其中m/m0—終點(diǎn)碳氧積修正系數(shù),a—熔池液位修正系數(shù),b—爐齡修正系數(shù)。

  利用現(xiàn)有的副槍測量系統(tǒng),可以很容易得出煉鋼終點(diǎn)的碳氧積、熔池液位。在每爐終點(diǎn)副槍測量完畢后,根據(jù)測量的碳氧積、熔池液位以及定期修正或輸入的爐齡系數(shù),PLC設(shè)定程序計算出近10爐的相關(guān)平均數(shù)據(jù),根據(jù)平均數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)計算,從而決定下一爐底吹流量的設(shè)定參數(shù)。

  3種模式及3種系列同樣需要吹煉前根據(jù)鋼種規(guī)程要求進(jìn)行選擇,首先選擇模式,其次選擇系列(如圖3所示),然后就根據(jù)程序設(shè)定的流量曲線進(jìn)行調(diào)整和切換,實(shí)現(xiàn)底吹流量的動態(tài)控制。

三個系列設(shè)定基準(zhǔn)值

  圖4三個系列設(shè)定基準(zhǔn)值

  根據(jù)上圖中所示的流量曲線中的8個數(shù)值點(diǎn),分別將其標(biāo)識為F低1~F低8;F中1~F中8;F高1~F高8,同時設(shè)定高、中、低3個系列基準(zhǔn)值:

  三個系列設(shè)定基準(zhǔn)值見表1:

  系列12345678

  低流量216200360400144144216144

  中流量240224400440216144216144

  高流量264240440480240144216144

  通過回歸分析,推導(dǎo)出終點(diǎn)碳氧積與終點(diǎn)溫度、終點(diǎn)碳含量、終點(diǎn)氧含量、熔池液位的關(guān)系,確定各點(diǎn)的流量關(guān)系式(以F低1為例),如式(1):

 ?。?)

  其中:m=[%C][%O]/10000;

  m0=η3•T+10-6•a;

  a----熔池液位,cm;

  b----爐齡;

  T----終點(diǎn)溫度;

  η1、η2、η3---經(jīng)驗(yàn)系數(shù)

  注:[%C]、[%O]、T、a均為前10爐的平均值,副槍測量失敗時的取值:T=1650℃,a=880cm,[%C]或[%O]有1個無數(shù)值則取m=[%C][%O]=0.0025。

  其他各點(diǎn)依次類推(F6、F7、F8不參與系數(shù)調(diào)整)。

 

  5、實(shí)踐效果

  底吹流量實(shí)現(xiàn)動態(tài)模型控制,改善了底吹氣體對熔池的攪拌作用,使得復(fù)吹時鋼—渣反應(yīng)好,吹煉過程平穩(wěn),不易發(fā)生噴濺,吹煉終點(diǎn)碳氧濃度積更接近平衡值(如圖5所示)。

優(yōu)化前后碳氧濃度積對比

  圖5優(yōu)化前后碳氧濃度積對比

  通過新的底吹控制方案,加強(qiáng)了熔池的攪拌力,使熔池內(nèi)成分和溫度的不均勻性得到有效改善,碳氧反應(yīng)更進(jìn)一步接近平衡,避免了鋼水的過氧化。對終點(diǎn)渣樣成份分析對比發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后終點(diǎn)渣樣中(TFe)含量下降3.16%,從而減少了渣中的金屬損失,提高了金屬收得率。

  動態(tài)底吹控制方案改善了底吹氣體對熔池的攪拌作用,促進(jìn)了吹煉過程中的傳熱和傳質(zhì),加速鋼—渣間的界面反應(yīng),有利于熔池溫度的提高和成分的均勻,提高了氧氣的利用率,降低了噸鋼耗氧量。

  6、結(jié)束語

  通過新的底吹方案實(shí)現(xiàn)了底吹流量的動態(tài)控制,進(jìn)一步優(yōu)化了煉鋼過程熔池攪拌,使熔池內(nèi)成分和溫度的不均勻性得到有效改善,碳氧反應(yīng)更進(jìn)一步接近平衡,提高了終點(diǎn)溫度和成分的命中率,降低了吹煉終點(diǎn)碳氧積,避免了鋼水的過氧化,提高了合金、金屬收得率和鋼水質(zhì)量,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

  參考文獻(xiàn):

  [1]左銳,劉小鷗.降低轉(zhuǎn)爐鋼水終點(diǎn)碳氧積技術(shù)實(shí)踐[J].武鋼技術(shù),2005,43(6):5.

  [2]黃希祜.鋼鐵冶金原理[M].2.北京:冶金工業(yè)出版社,1995.(196).

  作者簡介:

  張靚(1979/7—),女,工程師,現(xiàn)主要從事煉鋼基礎(chǔ)自動化和過程自動化控制技術(shù)工作。

  聯(lián)系方式:

  地址:山東省濟(jì)南市濟(jì)鋼煉鋼廠120區(qū)機(jī)動科

  郵編:250101

  電話:0531-88847127

  手機(jī):13864105869

  E_mail:zhangxitao2@sina.com

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