時間:2010-02-05 10:51:16來源:ronggang
玉山萬年青水泥廠是江西萬年青水泥股份有限公司下屬的子公司,建有2條2500t/d的孰料生產(chǎn)線,其生料磨循環(huán)風(fēng)機電機為10KV/1800KW,采用擋板(閥門)調(diào)節(jié)風(fēng)量大小,風(fēng)機消耗功率大,節(jié)流損失較大。調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板控制風(fēng)量,由于擋板處于較高壓力下工作,易磨損,易造成管道內(nèi)風(fēng)量調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確,對生料磨系統(tǒng)工藝影響也較大。其生料磨系統(tǒng)簡易圖如圖所示:
玉山萬年青水泥廠
圖1 立式生料磨系統(tǒng)簡易圖
生料磨循環(huán)風(fēng)機在生料磨系統(tǒng)中起到很大作用,通過調(diào)節(jié)循環(huán)風(fēng)機可以控制磨系統(tǒng)的以下參數(shù):
磨內(nèi)通風(fēng)量:立磨靠風(fēng)掃磨,通風(fēng)量要適當(dāng)。風(fēng)量不足,合格的生料不能及時帶出,料層增厚,排渣量增多,設(shè)備負(fù)荷高,產(chǎn)量降低;風(fēng)量過大,料層過薄,影響磨機穩(wěn)定運轉(zhuǎn);
料層厚度:立磨穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的另一重要因素是料床穩(wěn)定。料層穩(wěn)定,風(fēng)量、風(fēng)壓和喂料量才能穩(wěn)定,否則就要通過調(diào)節(jié)風(fēng)量和喂料量來維持料層厚度。若調(diào)節(jié)不及時就會引起震動加劇,電機負(fù)荷上升或系統(tǒng)跳停等問題;
磨機振動:振動是輥式磨機工作中普遍存在的一個現(xiàn)象,合理的振動是允許的,但若振動過大,則會造成磨盤和磨輥以及襯板的機械損壞;
磨內(nèi)壓差: 壓差是指風(fēng)環(huán)處的壓力損失,在磨機運行時,磨內(nèi)負(fù)荷量的變化不僅從磨機電流、料層厚度、振動幅度等參數(shù)上反應(yīng)出來,而且壓差更能反映磨內(nèi)狀況;
磨機出口溫度:有效的控制出口溫度,可以保持良好的烘干及粉磨作業(yè)條件;
產(chǎn)品細(xì)度:磨內(nèi)通風(fēng)量的大小對產(chǎn)品細(xì)度也有一定影響。
另外磨的運行穩(wěn)定因素還有喂料量、噴水量、研磨壓力、循環(huán)風(fēng)量和選粉機轉(zhuǎn)速等參數(shù)。
一、原料磨排風(fēng)機改高壓變頻器拖動的必要性
玉山萬年青水泥廠原料磨排風(fēng)機為轉(zhuǎn)子繞線異步電動機拖動,原有的運行方式為電機全速運行,依靠調(diào)整出口擋風(fēng)板的開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量的大小,由于企業(yè)自身電網(wǎng)容量有限,電機不允許全壓直接啟動,因此選用轉(zhuǎn)子繞線式異步電動機,啟動方式是轉(zhuǎn)子串水電阻啟動,啟動結(jié)束后再自動短接轉(zhuǎn)子滑環(huán),電機全速運行(項目初期運行時,是采用水電阻調(diào)速運行方式,但是投運后發(fā)現(xiàn)這種調(diào)速方式反而比風(fēng)門調(diào)節(jié)更加不經(jīng)濟,索性其只作為啟動時使用),這樣的運行方式存在如下弊端:
1.風(fēng)門調(diào)節(jié)反應(yīng)滯后,調(diào)節(jié)速度慢,調(diào)節(jié)精度不高。
依靠風(fēng)門調(diào)節(jié)執(zhí)行器來調(diào)節(jié)風(fēng)門開度,本身是一個不得已的舉措,因風(fēng)門調(diào)節(jié)機構(gòu)含有相當(dāng)一部分的機械機構(gòu),受機械部分限制調(diào)節(jié)速度有限,調(diào)節(jié)精度亦受到影響,往往對現(xiàn)場的風(fēng)量控制不是很到位,甚至滿足不了現(xiàn)場工藝的要求 。
2.風(fēng)門調(diào)節(jié)浪費電能,不科學(xué),不經(jīng)濟。
采用風(fēng)門調(diào)節(jié)固然結(jié)構(gòu)簡單,投資較小,但是在節(jié)能意識日益加強的今天顯然不合適,電機額定電流為128A,而電機實際運行電流平均僅為90A 左右,采用風(fēng)門調(diào)節(jié),人為改變了風(fēng)道的阻力曲線,大量的能源白白浪費在了風(fēng)門上,在能源日益緊缺的今天,顯然已經(jīng)嚴(yán)重落伍,改造勢在必行。
3.電機全速運行受到考驗,維護周期短。
因電機全速運行,電機軸承等機械部分磨損嚴(yán)重,另外,由于是轉(zhuǎn)子繞線式異步電動機,轉(zhuǎn)子的高速運行對于其機械部分一樣有百害無一益,轉(zhuǎn)子滑環(huán)上的碳刷磨損相當(dāng)嚴(yán)重,更換周期短。
4.啟動過程復(fù)雜,水電阻裝置維護工作量大。
由于企業(yè)自身電網(wǎng)容量有限,電機不允許全壓直接啟動,因此選用轉(zhuǎn)子繞線式異步電動機,啟動方式是轉(zhuǎn)子串水電阻啟動,啟動結(jié)束后再自動短接轉(zhuǎn)子滑環(huán),這樣的啟動方式附帶了很多電氣二次回路,啟動過程復(fù)雜,而且本身水電阻裝置維護工作量就比較大,只有在啟動過程的20幾秒內(nèi)投入使用,使用效率不高,然而卻不可缺,顯然已經(jīng)屬于落后工藝。
綜上所述,該風(fēng)機改造勢在必行,要想徹底改變現(xiàn)有工藝,必須從源頭上下功夫,即通過改變電機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速,從而達到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的,以此來滿足現(xiàn)場工藝的要求。
二、調(diào)速方式的選擇
目前,大功率高壓異步電動機的主要調(diào)速方式有以下幾種:串級調(diào)速、內(nèi)反饋串級調(diào)速、液力耦合器調(diào)速及變頻調(diào)速等。
串級調(diào)速—優(yōu)點是可以回收轉(zhuǎn)差功率,所以調(diào)速效率比較高,但存在的問題也很多:它不適合于現(xiàn)有的轉(zhuǎn)子繞線式異步電機,必須更換電機:不能實現(xiàn)軟啟動,啟動過程非常復(fù)雜;啟動電流大;調(diào)速范圍有限;響應(yīng)慢,不易實現(xiàn)閉環(huán)控制;功率因數(shù)和效率低,并隨著轉(zhuǎn)速的調(diào)低急劇下降;很難實現(xiàn)同PLC和DCS等控制系統(tǒng)的配合,對提高裝置的整體自動化程度和實現(xiàn)優(yōu)化控制無益;同時因控制裝置比較復(fù)雜、諧波污染大對電網(wǎng)有較大干擾;進一步限制了它的使用,屬落后技術(shù);
內(nèi)反饋串級調(diào)速—內(nèi)反饋串級調(diào)速是在串級調(diào)速基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,它在普通繞線電動機的定子繞組(稱主繞組)同槽放置一套繞組(稱調(diào)節(jié)繞組)而制造成的內(nèi)反饋串級調(diào)速電機,將該電動機部分轉(zhuǎn)子能量取出以改變電動機用以產(chǎn)生拖動轉(zhuǎn)矩,使主繞組從電網(wǎng)吸收的能量下降來實現(xiàn)節(jié)能。優(yōu)點:具有串級調(diào)速的全部優(yōu)點,體積小。缺點:需更換專用電機,滑環(huán)處理不當(dāng)容易出現(xiàn)事故;雖采用頻敏變阻器啟動但啟動電流仍很大(3-4Ie),對電機和電網(wǎng)的沖擊很大,啟動復(fù)雜;調(diào)速范圍很小;輸入功率因數(shù)和效率低;電機側(cè)由于可控硅的逆變衍生出大量的高次諧波,對電機的絕緣造成老化,引起電機的轉(zhuǎn)矩脈動、附加發(fā)熱和噪聲污染,所以電纜要求加粗使用;電機喘振現(xiàn)象無法消除。仍屬于落后技術(shù);
液力耦合器調(diào)速—屬低效調(diào)速方式,調(diào)速范圍有限,高速丟轉(zhuǎn)約5%-10%,低速轉(zhuǎn)差損耗大,最高可達額定功率的15%,因效率與轉(zhuǎn)速成正比,低速時效率極低,精度低、線性度差、響應(yīng)慢、啟動電流大、裝置大,必須加裝在設(shè)備和電機之間,不適合改造;無法軟啟動,耦合器故障時,無法切換運行,維護復(fù)雜、費用大,不能滿足提高裝置整體自動化水平的需要;
高壓變頻調(diào)速—由于應(yīng)用了先進的電力電子技術(shù)、計算機控制技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)和高壓電氣、電機拖動等綜合性領(lǐng)域的學(xué)科技術(shù),因此具有其他調(diào)速方式無法比擬的優(yōu)點:
(1)變頻器采用液晶顯示數(shù)字界面,調(diào)整觸摸式面板,可隨時顯示電壓、電流、頻率、電機轉(zhuǎn)速,可非常直觀地顯示電機在任何時間的實時狀態(tài)。
(2)精確的頻率分辨率和高的調(diào)速精度,完全可以滿足各種生產(chǎn)工藝工況的需要。
(3)高壓變頻器具有國際通用的外部接口,可以同可編程控制器(PLC)和工控機等各種儀表連接,并可以與原設(shè)備控制回路相連接,構(gòu)成部分閉環(huán)系統(tǒng),如與原DCS系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和聯(lián)鎖控制。
(4)具有電力電子保護和工業(yè)電氣保護功能,保證變頻器和電機在正常運行和故障時安全可靠。
(5)電機可實現(xiàn)軟啟動、軟制動;啟動電流小,小于電機的額定電流;電機啟動的時間可連續(xù)可調(diào),減少了對電網(wǎng)的影響。
(6)具有就地和異地操作功能,另可通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控功能。
(7)減少配件損耗,延長設(shè)備使用壽命,提高勞動生產(chǎn)效率。
通過對幾種調(diào)速方式的比較,最終,萬年青水泥廠決定采用深圳科陸變頻器公司生產(chǎn)的CL2700高壓變頻器對原料磨排風(fēng)機進行改造:
科陸高壓變頻器是一家正規(guī)上市公司;
CL2700系列高壓變頻調(diào)速裝置系統(tǒng)運行穩(wěn)定;
CL2700系列高壓變頻調(diào)速裝置全中文界面顯示,適合國內(nèi)用戶;
針對國內(nèi)用戶量身定做,盡量考慮國內(nèi)電網(wǎng)的綜合因素,在其可靠性,安全性方面有其獨到的技術(shù)優(yōu)勢;
CL2700系列高壓變頻調(diào)速裝置內(nèi)置PLC,易于改變控制邏輯關(guān)系,適應(yīng)多變的現(xiàn)場需要
三、改造項目具體實施方案及過程
根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,旁路柜采用了一拖一手動方案。此結(jié)構(gòu)是手動旁路的典型方案,原理是由3個高壓隔離開關(guān)QS1、QS21和QS22組成(見圖,其中QF為原高壓開關(guān)柜內(nèi)的斷路器)。要求QS21和QS22不能同時閉合,屬于單刀雙擲。變頻運行時,QS1和QS21閉合,QS22斷開;工頻運行時,QS22閉合,QS1和QS21斷開;QS3為單獨所加的刀閘柜,用來投切用戶原有的電容補償裝置,工頻時合QS3,變頻時分QS3。
優(yōu)點是:在檢修高壓變頻器時,有明顯斷電點,能夠保證人身安全,同時也可手動使負(fù)載投入工頻電網(wǎng)運行等。
缺點:高壓變頻器故障時,不能自動由變頻轉(zhuǎn)為工頻。
現(xiàn)場原有的水電阻裝置繼續(xù)保留,高壓變頻器安裝后,與原有的水電阻二次回路結(jié)合,取高壓變頻器的變頻狀態(tài)信號(QS1,QS21閉合后輸出變頻狀態(tài)信號)送至水電阻二次回圖1:高壓變頻器工頻旁路原理圖 路,該信號有效后通過原有水電阻二次回路,直接短接電機轉(zhuǎn)子滑環(huán),切除水電阻裝置,由高壓變頻器對電機實現(xiàn)軟啟動;取高壓變頻器工頻旁路信號(QS22閉合后輸出工頻旁路狀態(tài)信號),該信號有效后通過原有水電阻二次回路,恢復(fù)高壓電機的串水電阻調(diào)速功能,以備高壓變頻器故障期間,用戶仍可以通過原有啟動回路啟動設(shè)備工頻運行。
現(xiàn)場設(shè)備名牌如下:
序 號
|
項 目
|
單位
|
數(shù)值
|
1
|
電動機型號規(guī)格
|
臺
|
YRKK710-6
|
2
|
額定功率
|
kW
|
1800
|
3
|
額定電壓
|
kV
|
10
|
4
|
額定頻率
|
Hz
|
50
|
5
|
額定電流
|
A
|
128
|
6
|
額定轉(zhuǎn)速
|
r/min
|
993
|
型號
|
CL2700-10-2250-AQY
|
輸入電壓
|
10kV
|
出廠編號
|
09088
|
額定功率
|
2250kVA
|
額定電流
|
130A
|
出廠日期
|
2009/8
|
四、改造效果
1.節(jié)能效果相當(dāng)明顯,經(jīng)濟效益顯著
萬年青水泥廠立磨風(fēng)機變頻改造后,取得了顯著的節(jié)能效果,改造前風(fēng)機風(fēng)門的開度經(jīng)常在70%左右,電機全速運行,改造后,風(fēng)機變速運行,因現(xiàn)場工況變化不是很大,變頻調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)常運行在43赫茲左右,與調(diào)節(jié)檔板時的消耗功率大大減小,節(jié)電效果與經(jīng)濟效益顯著。變頻改造前后,電機的運行數(shù)據(jù)如下表所示
時間
|
調(diào)節(jié)方式
|
輸入電流(A)
|
運行頻率(Hz)
|
電機平均功率(kW)
|
改造前
|
風(fēng)門
|
109
|
50
|
1600
|
改造后
|
變頻調(diào)速
|
78
|
43
|
1300
|
上述表格中,改造前電機平均功率計算方法為:109×1.732×10×0.85=1604kW
改造后電機平均功率計算方法為:78×1.732×10×0.96=1296kW
注:變頻運行時,變頻輸入的功率因數(shù)為0.96;電機工頻運行時,功率因數(shù)為電機功率因數(shù)0.85。
根據(jù)以上實際數(shù)據(jù),可以得出,改造后風(fēng)機的節(jié)電率為:(1604-1296)/1604=19%
該設(shè)備每年檢修一次,檢修時間為30天,其余時間均運行,我們按一年運行300天計算,實際電費按一度電0.45元,則一年節(jié)省電費為:(1604-1296)×300×24×0.4=99.7萬元。
2.改善工藝。
現(xiàn)將改造前及改造后現(xiàn)場工況列表如下:
|
改造前
|
改造后
|
啟動方式
|
串水電阻啟動
|
變頻軟啟動
|
風(fēng)機噪音
|
大
|
小
|
軸承溫升
|
高
|
低
|
調(diào)節(jié)反應(yīng)速度
|
快
|
慢
|
電機及風(fēng)機維護周期
|
短
|
長
|
原料磨排風(fēng)機變頻改造后,取得的間接效果也是十分明顯的,因為變頻調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)常運行在43赫茲左右,電機及風(fēng)機旋轉(zhuǎn)速度降低,電機及風(fēng)機的軸溫降低,噪音降低,整體維護周期大大縮短;運行人員在DCS側(cè)通過監(jiān)控界面很方便的調(diào)節(jié)電機的運行頻率,高壓變頻器的頻率分辨率精確到0.01赫茲,調(diào)節(jié)及時,調(diào)節(jié)精度高。
改造前用戶曾經(jīng)擔(dān)心電機降速后,自身冷卻風(fēng)機轉(zhuǎn)速下降,電機散熱效果不好,電機可能會有過熱的問題,實際該問題并沒有出現(xiàn)。因為電機降速后,雖然自身冷卻效果下降,但是電機降速后輸出功率大大降低(電機輸出功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比),事實表明,改造后,電機的溫升不但沒有升高,反而有所下降。
五、結(jié)論
玉山萬年青水泥廠原料磨排風(fēng)機的變頻改造,達到了節(jié)電和改善工藝的效果,取得了圓滿成功。
CL2700-10-2250-AQY高壓變頻器,不但操作方便、容易、維護量小,而且有明顯的節(jié)能效果。通過CL2700高壓變頻器在萬年青水泥的應(yīng)用,增強了運行的安全可靠性,提高了生料磨的產(chǎn)量,又達到較好的節(jié)能效果。因此在水泥廠生料磨系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機采用高壓變頻技術(shù)是大力倡導(dǎo)和推廣的。
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