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IGBT直接高壓變頻器在高爐水沖渣系統(tǒng)的應用

時間:2009-05-08 09:43:38來源:huanglj

導語:?通過韶鋼煉鐵廠4#高爐沖渣系統(tǒng)采用IGBT直接高壓變頻器對水泵機組進行調速控制的實例,介紹國產IGBT直接高壓變頻器的性能,同時對其使用中出現(xiàn)的問題作了分析、提出解決方案.
摘要:通過韶鋼煉鐵廠4#高爐沖渣系統(tǒng)采用IGBT直接高壓變頻器對水泵機組進行調速控制的實例,介紹國產IGBT直接高壓變頻器的性能,同時對其使用中出現(xiàn)的問題作了分析、提出解決方案. 關鍵詞:高壓變頻器;沖渣水泵;調速
Application of IGBT high-voltage converter to the slag-washing-out pump
DAI Yue—nian,WEN Wu—si
(Shaoguan Iron&Steel Group Co.,Ltd.,Qujiang512123,Guangdong) Abstract:In describing the appficafon of the home—made IGBT conveaer to the pump speed control for the slag-washing-out systern at No.4 BF of SISG,the paper illustrates the performance of the IGBT converter,analyses problems encountered in the appfication,and put forward resolutions to them. Key words:high—voltage converter;slag-washing-out pump;speed control 1 概述   高爐冶煉中產生大量的熔渣,通常是用大流量的中壓水將其降溫并沖散,同時輸送到水渣池回收,作為煉鐵的副產品.高爐生產是不間斷的,一般情況下每天出鐵15次,出鐵前、后各放一次渣,兩次出渣時間共約30 min.在此時間內要求水沖渣系統(tǒng)的水泵滿負荷工作,其余時間水泵只需保持約30% 水流量防止管道堵塞即可。   廣東省韶關鋼鐵集團有限公司(以下簡稱韶鋼)煉鐵廠4#高爐使用ZGB一300型沖渣泵,有關數(shù)據(jù)如表1.
  原系統(tǒng)運行時,起動前管道進出水閥門關閉,起動后閥門開度約90%,機組全速運行,電網電壓6300V,電機運行電流33A,功率因素81.6%,耗電功率294kW.原來曾試用在不需沖渣時,調節(jié)閥門至30%來調節(jié)水流量(此時電機電流25A),但一方面節(jié)能效果不明顯,另一方面頻繁操作閥門,致使其使用壽命大大降低,增加了停產更換閥門的時間,得不償失.最終只好讓機組長期滿負荷高速運行,造成極大的能源浪費.因此很有必要對此系統(tǒng)進行節(jié)能改造. 2 方案選擇   從機泵工作特性曲線可得出其流量與轉速成正比、軸功率與轉速的3次方成正比,即 .根據(jù)這一原理采用變頻調速技術.對目前各種高壓變頻器進行分析后認為:高一低一高的變頻器雖然可靠性較高,但需配置輸入、輸出變壓器,必須增設廠房,施工周期長,設備較龐大、投資費用較高,而且效率較低、諧波含量大,嚴重影響電機使用壽命.擬應用直接高壓變頻器,但進口設備費用較高,而且設備體積也不小,不是首選,故目光投向國產.國產直接高壓變頻器比較見表2.
  結合上表,通過對國內多家公司的技術經濟指標比較和考察,從技術可靠、減少投資、體積最小、安裝簡便、維護容易等方面考慮,選擇了成都佳靈電氣有限公司生產的GY一6kV/400kW型IGBT串聯(lián)直接高壓變頻器. [b]3 技術原理與特點 3.1 主電路簡介[/b]   如圖1所示,圖中系統(tǒng)由電網高壓直接經高壓斷路器進入變頻器,經過高壓二極管全橋整流、直流平波電抗器和電容濾波,再通過逆變器進行逆變,加上正弦波濾波器,簡單易行地實現(xiàn)高壓變頻輸出,直接供給高壓電動機。
  功率器件是采用變頻器已有的成熟技術,應用獨特而簡單的控制技術成功設計出的一種無輸入輸出變壓器、IGBT直接串聯(lián)逆變、輸出效率達98% 的高壓調速系統(tǒng)。   考慮到工藝對調速精度要求不是很高,本系統(tǒng)只采用開環(huán)控制并在高爐值班室通過開關量信號操作.此信號接人變頻器數(shù)字控制信號輸入端,需沖渣時給調節(jié)系統(tǒng)一個“l(fā)”的信號,電機高速運行,不需沖渣時將此信號取消,電機低速運行.輸出頻率的控制與調節(jié)由變頻器本身自備的調節(jié)面板根據(jù)現(xiàn)場實際需要任意整定。 3.2 變頻器的主要特點  ?。?)使用了IGBT串聯(lián)直接高壓二電平方式,利用該公司自行研制的1/3象限壓拉動態(tài)均壓、鉗壓技術攻克了當今世界IGBT串聯(lián)使用時開關微秒級同步的難題。  ?。?)正因為采用了高性能的HV—IGBT模塊,整個設備的體積非常小,跟國內外其它同規(guī)格的變頻器比較其體積減少2/3~1/2。  ?。?)因設置了直流平波電抗器、功率因素提升電抗器、輸出濾波器,優(yōu)化了PWM 波形,具有諧波含量和直流波紋系數(shù)較低,功率因素較高,輸出電壓波形近似正弦波等優(yōu)點。  ?。?)根據(jù)共模電壓產生的機理,采取了“堵和疏”的辦法將共模電壓消滅在變頻器內部.有效地解決了共模電壓(也叫零序電壓)問題,降低了電動機定子繞組的中心點和地之問的電壓,從而不需任何絕緣措施可直接使用原有的普通鼠籠式電機。   (5)投資少,其費用比同規(guī)格的進口設備降低1/3以上。 [b]4 實施過程及使用效果 4.1 安裝調試[/b]   變頻器的安裝、調試從2001年11月開始,系統(tǒng)調試按如下步驟進行:   各控制單元單獨上電(正?!麢C控制系統(tǒng)上電(正常))→主電路上電(24h正常)→帶電機運行(先25Hz運行8h再50Hz運行48h正常)→帶水泵負荷運行(針對帶載試機過程中出現(xiàn)的問題進行改進)。   在調試過程中對設備出現(xiàn)的如下問題進行了改進:  ?。?)輸出電抗器溫度過高.在帶載試機過程中用紅外線測溫儀測得在室溫25℃ 時電抗器繞組表面溫度達110℃.經與廠家工程技術人員研究分析,認為其原因是原設計三相差模同心電抗器散熱效果不好.于是改用三相差模獨立分體電抗器,達到了室溫40℃時電抗器繞組表面最高溫度≤90℃ 的目的。  ?。?)濾波電容器膨脹爆炸.原因是原選用成都某電器廠生產的電容器制造質量有缺陷,后改用西安電氣廠同規(guī)格產品,未再出現(xiàn)故障。  ?。?)IGBT串聯(lián)模塊驅動電源傳導線放電.原因是原選用耐壓30kV的傳導線耐壓等級不夠.改用耐壓40kV的傳導線后此問題得以解決。 4.2 使用效果   變頻器于2002年4月投入運行,運行情況一直良好.機組可在管道閥門全開狀態(tài)下起動,沖渣時運行頻率49.5HZ、測試變頻器輸入端電流28A、電壓6300V、功率因數(shù)0.80、耗電功率244kW;不沖渣時運行頻率25HZ、測試變頻器輸入端電流l0A、電壓6300V、功率因數(shù)0.82、耗電功率90kW.技術性能指標.使用變頻器前后電動機運行參數(shù)及耗電量分別見表3.
4.3 經濟效益分析  ?。?)機組確變頻調速與無變頻調速時耗電差
 ?。?)機組有變頻調速時高、低速耗電差
  (3)年節(jié)電量
(注:每年按365天工作日、H1一沖渣時間=15×30/60=7.5 h;H2一不沖渣時間=24—7.5=16.5 h) (4)年節(jié)電效益Y
Y=1064340×0.56=59603O(元)
 ?。?)節(jié)約維修費用:因沖渣水含有大量的爐渣,原系統(tǒng)管道和閥門在含渣水的高速沖刷下,很短時間內管壁就會變薄、閥門密封損壞須重新更換.一般情況下每年需維修費用約l5萬元.經變頻調速改造后,有一半時間內管道的水流速度降低,磨擦減少,管道和閥門的使用壽命大大延長每年可降低維修費用約30% ,即5萬元。   (6)每年可節(jié)省電費和維修費共646030元,本項目設備投資共60萬元,安裝費用1萬元,由煉鐵廠2001年固定資產大修費用開支.1a可全部收回成本。 5 項目實施的經驗及存在問題  ?。?)對于經技術論證可行的項目要大膽實施,敢于應用新技術,不必貪大求洋。  ?。?)現(xiàn)有的變頻器用于元件冷卻的風機太小,數(shù)量過多,宜采用大風機以減少數(shù)量,有利于提高設備運行可靠性。  ?。?)變頻器開關柜的操作目前是手動開關,宜改為直流全閘機構控制分、合閘,以提高安全系數(shù). (4)功率因數(shù)偏低,有待變頻器設計時改進。 6 結語   實踐證明國內首例IGBT串聯(lián)直接高壓變頻器在韶鋼的應用是成功的,開創(chuàng)了直接高壓變頻器工業(yè)應用的先河,在高壓電子技術方面具有先進性,在運行方面具有高可靠性,在使用維護方面具有簡易性,在費用投資方面具有較高的可比性,能有效地為節(jié)能降耗、提高企業(yè)的經濟效益和自動化控制水平發(fā)揮作用。 參考文獻 [1] 吳加林.IGBT直接高壓變頻器[J].變頻器世界,20O3(7).

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