摘要:本文介紹了S7-200CN通過USS協(xié)議控制MM440變頻器來實現(xiàn)速度控制,是一種低成本、高性能的控制方案。
關鍵詞:S7-200CN MM440變頻器 USS協(xié)議
[b]一、項目介紹
1.簡介[/b]
寧波金田銅管有限公司是金田集團的全資子公司之一, 現(xiàn)占地5.6萬平方米,固定資產(chǎn)1.8億元,是專業(yè)生產(chǎn)各種空調(diào)制冷用銅管、環(huán)保銅水管及其它銅制品的專業(yè)公司。隨著空調(diào)器制造技術的不斷進步,對高效、節(jié)能、環(huán)保的要求越來越高,從20世紀70年代開始,國外先后開發(fā)了使用內(nèi)螺紋銅盤管和親水鋁箔制作蒸發(fā)器和冷凝器的新型空調(diào)器。內(nèi)螺紋管是在光管的基礎上經(jīng)過旋壓加工而成的,其與光管相比,可增加熱交換面積2-3倍,加之形成的湍流作用,可提高熱交換效率20-30%,節(jié)能15%,成為新型的換代產(chǎn)品。至20世紀80年代,該項技術已得到普遍應用,在主要銅盤管生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)螺紋盤管的比例一般都大于50%。
蘇州奧智機電設備有限公司一直致力于空調(diào)用銅、鋁管加工設備的研發(fā)、設計、制造及服務,為用戶提供高性價比的卓越產(chǎn)品。此項目中采用S7-200PLC通過USS通訊協(xié)議實現(xiàn)對變頻器的速度控制,整個電控系統(tǒng)體系簡明,布線簡單可靠,控制運行準確平穩(wěn),收到了良好的效果。
2.簡要工藝介紹
內(nèi)螺紋管的制造方法目前主要有兩種:
1) 無縫銅管旋壓成形
2) 帶材軋制成形—卷管及焊接
以無縫光面銅管作為母材,旋壓成形仍是國內(nèi)最普遍的內(nèi)螺紋管生產(chǎn)方法。設備外觀如下圖:
系統(tǒng)主要由四個部分構成,盤拉、旋壓、放料、收料。銅管穿過旋壓電機內(nèi)部,當管材在盤拉的牽引下前進時,旋壓電機帶動其內(nèi)部的套環(huán)高速旋轉,套環(huán)內(nèi)的鋼球繞銅管滾動,而銅管內(nèi)襯有帶螺紋溝槽的芯頭,通過這種高速旋壓使銅管內(nèi)壁金屬充分填充芯頭溝槽,從而在銅管內(nèi)壁形成與其齒形相同的螺紋,便稱為內(nèi)螺紋銅管。旋壓電機其實是一個高速主軸,目前國內(nèi)一些銅加工生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)的主軸速度大概在24000-35000RPM,主軸速度越高,對應的生產(chǎn)線速度就越高;在國內(nèi)早期進口的一些設備上有采用磁懸浮高速主軸的,其轉速大概在50000RPM,對應線速度可達120米/分。此項目中主軸速度在35000RPM時,變頻器對應輸出頻率需達到583HZ,而MM440最大輸出頻率為650HZ,仍有一定余量。
生產(chǎn)過程:將螺紋芯頭放入銅管內(nèi),制頭,然后將其穿過導套,高速主軸,由夾鉗將管頭咬??;啟動運行,由盤拉電機牽引管材,高速主軸根據(jù)工藝配比,其轉速與線速度同步上升,放料、收料也按一定速度比例同步運行,在此系統(tǒng)中盤拉速度是基準。運行到設定圈數(shù),剪切機構將管頭剪掉,拉伸速度自動提升,同時管材排放到下部收料筐。當檢測到管材尾部時,自動慢行,管尾拉出??缀?,自動停車并回原位等待下一個工作過程。
3.控制系統(tǒng)主要器件
1) 變頻器
由于成型機的負載為恒轉矩負載,并要求有較大的起動力矩;根據(jù)這些特點,此系統(tǒng)選用MM440。
MM440是全新一代可以廣泛應用的多功能標準變頻器。它采用高性能的矢量控制技術,提供低速高轉矩輸出和良好的動態(tài)特性,同時具備超強的過載能力,能滿足廣泛的應用場合。具有標準的RS485接口,利用MM440內(nèi)部的USS標準協(xié)議,可方便組成USS串行主—從控制系統(tǒng),硬件支持高達115.2Kb/s,可構成滿足大多數(shù)應用場合的低成本、高性能的網(wǎng)絡通訊控制系統(tǒng)。同時,可選的PROFIBUS-DP/Device-Net通訊模塊,實現(xiàn)了通訊的多樣性。
2) PLC
由于系統(tǒng)采用基于USS協(xié)議的RS-485串行總線控制方式,S7-200是不二選擇。此系統(tǒng)中選用了新型的CPU226 CN,S7-200CN繼承了S7-200的優(yōu)良品質(zhì)和卓越性能,適用于各行各業(yè)、各種場合中的檢測、監(jiān)測及控制的自動化。S7-200CN系列的強大功能使其無論在獨立運行中或相連成網(wǎng)絡皆能實現(xiàn)復雜控制功能,因此具有極高的性價比。
3) HMI
為了方便對系統(tǒng)的工藝參數(shù),過程參數(shù)進行設置或監(jiān)控,選用了西門子TP170A作為人機界面。
[b]二、控制系統(tǒng)構成
1.硬件配置[/b]
電源模塊 SITOP 24V/10A 1塊
CPU模塊 CPU226 CN 1塊
開關量輸入模塊 EM221 CN 2塊
開關量輸入輸出模塊 EM223 CN 1塊
模擬量輸入模塊 EM231 CN 1塊
人機界面 TP170A 1個
變頻器 MM440 4臺
2.系統(tǒng)結構
根據(jù)以上的選型,組成了如下的控制結構圖:
下圖為參數(shù)設置及監(jiān)視畫面:
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3.方案比較
同樣的設備,根據(jù)用戶要求,我們也用S7-300+MM440+DP通訊來實現(xiàn)過;相比之下,此方案通訊速率明顯提高,數(shù)據(jù)采集更實時,但缺點是成本會增加。
[b]三、控制系統(tǒng)
1.USS串行總線的硬件連接[/b]
USS總線是基于RS-485的物理接口,單一的RS-485鏈路最多可連接30臺變頻器,由于其采用差動電壓傳輸信號,有著很高的抗噪聲能力,最遠允許傳輸距離可達1000米,但必須在總線的末端連接終端電阻。MM440變頻器每臺都附帶終端電阻,只需在最末端那臺將其連上,PLC側采用PROFIBUS-DP總線插頭,使用時需把插頭上的開關打到ON位置,這樣實際上就接了“上拉下拉”電阻和發(fā)送端的終端電阻,這兩個上拉下拉電阻實際上就起到對網(wǎng)絡的“驅(qū)動作用”。通訊電纜采用西門子PRIOFIBUS總線電纜,有很好的抗干擾性能,同時電纜的顏色也非常好看。
2.USS軟件實現(xiàn)
S7-200的編程軟件里已附帶了USS協(xié)議庫,使用這些指令可以控制變頻器及讀寫變頻器參數(shù)。當選擇USS協(xié)議指令時,會自動添加一個或幾個有關的子程序(USS1到USS7),而不需要編程者的參與。實際編程中首先要為USS變量預留400字節(jié)的V存儲器區(qū)域,然后在主程序中調(diào)用USS-INIT指令,激活將要控制的幾個變頻器通訊(注意變頻器的地址要和激活的地址相對應);再通過調(diào)用USS-CTRL和讀寫指令來實現(xiàn)相應功能。
3.程序
為了體現(xiàn)程序的可讀性,實用性,采用了模塊化編程;具體是將程序根據(jù)控制對象進行模塊化分割,實際分為六個模塊:
1) 組織塊 用于調(diào)用其它五個塊
2) 初始化塊 用于初始化、使能與MM440的通訊,并對程序內(nèi)部一些調(diào)用的字作初始化
3) 順序控制塊 系統(tǒng)是一個以各個環(huán)節(jié)檢測執(zhí)行為條件,一步接一步的順序控制。通過 移位指令可以將機組從啟動到停止的整個工作過程貫穿起來,優(yōu)點是系統(tǒng)過程明晰、一目了然,如果在運行過程中出現(xiàn)問題,根據(jù)移位指令中目前所處的狀態(tài),可以通過監(jiān)控很容易地找到問題所在點。
4) 執(zhí)行塊 主要用來控制外部的各種電磁閥
5) 速度控制塊 用來控制系統(tǒng)各部分電機運行及速度。通過USS_CTRL指令即可以控制激活的MM440裝置,使得程序非常簡潔、易讀。
6) 顯示塊 用來存儲與HMI通訊的相關值
4. HMI
在人機界面中共設置了四個頁面,分別是主頁面,參數(shù)設定頁面、狀態(tài)顯示頁面、故障報警頁面。便于直觀地進行操作及維護。
四、項目運行
系統(tǒng)自2006年8月投入使用,經(jīng)過連續(xù)不間斷的運轉,一直保持穩(wěn)定運行;同時由于操作簡便,適應性強,深受用戶好評。這也是對西門子自動化產(chǎn)品的一種肯定。
五、應用體會
通過本項目的設計、調(diào)試,認為有以下幾個方面值得重視:
1.變頻器本體要用大截面積導線直接連到接地母排,開關電源的M要接地。
2.變頻電機的連接電纜須采用屏蔽電纜,并雙端接地。
3.由于變頻器本身是強干擾源,加之此系統(tǒng)中高頻電機的頻率須達到580HZ,因此進線端一定要配置進線電抗器;同時通訊電纜須采用西門子PROFIBUS標準電纜。
4.TP170A的通訊電纜最好能單獨走線,如不能則需穿鐵管,鐵管兩端要接地。
總之,通過本項目的成功開發(fā)與應用,體現(xiàn)了西門子自動化產(chǎn)品的穩(wěn)定性,易用性,靈活性以及較高的性價比。