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摘要:本文介紹了S7-300PLC通過PROFIBUS-DP通訊方式控制MM440變頻器,配合人機界面,結合工藝要求,實現(xiàn)了鋁管在線退火的完美控制。
關鍵詞:S7-300PLC MM440變頻器 PROFIBUS-DP通訊
一、項目介紹
1.簡介
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蘇州奧智機電設備有限公司一直致力于空調用銅、鋁管加工設備的研發(fā)、設計、制造及服務,為用戶提供高性價比的卓越產(chǎn)品。其研制的在線退火設備是近年來開始在銅、鋁管加工行業(yè)中大量應用的設備,與傳統(tǒng)的輥底爐相比,占地面積僅為四分之一,而且節(jié)省工序,省卻了傳統(tǒng)的在退火前纏繞的工序,降低了管材消耗和在工序過程中的擦傷。管材的成品率高,數(shù)千米長的盤管上廢管只有1-2米,產(chǎn)生在整盤管材的開頭部分,能實現(xiàn)盤到盤的加工流程,極大地提高了生產(chǎn)效率。
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該設備采用S7-300PLC結合人機界面通過PROFIBUS-DP通訊協(xié)議實現(xiàn)對MM4變頻器的速度控制,整個電控系統(tǒng)體系簡明,布線簡單可靠,控制運行準確平穩(wěn),收到了良好的效果。
2.簡要工藝介紹
在線退火設備用于將料籃裝載的硬態(tài)管通過在線感應加熱方式退火成軟態(tài)管。在連續(xù)運行過程中,將置于保護氣體氛圍中的管材通過中頻感應加熱,使其溫度達到480度左右,再通過保溫區(qū)(確保在一定的溫度下有時間在加熱后進行全晶粒的勻化并消除管子表面的褪色),進入到快速冷卻區(qū)(即將冷卻水直接噴淋到加熱后的管材上使其快速冷卻),將附著在管材表面的水通過吹干裝置吹干后進入到履帶式自動張力裝置,使管材在行進的過程中一直保持一個合適的張力,然后經(jīng)過抺油處理后進入到收料籃中。
外觀示意圖如下:
[img=538,239]http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Solution/2008-11/2008112013454500001.gif[/img]
下圖為設備生產(chǎn)現(xiàn)場:
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[img=465,328]http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Solution/2008-11/2008112013460800001.gif[/img]
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二、控制系統(tǒng)構成
1. 系統(tǒng)硬件
1) PLC
設備長度較長,各個操作臺與主控柜距離較遠,考慮到接線的方便、簡潔、易維護,采用分布式I/O。另外,整個系統(tǒng)點數(shù)較多,需要通過高速計數(shù)來實時測得機組線速度,并且有多個模擬量信號要采集,故選用CPU314C-2DP。其集成了數(shù)字量和模擬量輸入輸出,頻率測量功能,集成的DP接口可以最多帶32個從站,具有極高的性價比。
2) HMI
為了方便對系統(tǒng)的工藝參數(shù),過程參數(shù)進行設置和監(jiān)控,選用了西門子TP270-10作為人機界面。它與西門子PLC的完美結合,使整個系統(tǒng)在硬件和軟件上均達最優(yōu)化。
3) 變頻器
MicroMaster440是新一代可以廣泛應用的多功能標準變頻器。它采用高性能的矢量控制技術,提供低速高轉矩輸出和良好的動態(tài)特性,同時具備超強的過載能力,以滿足廣泛的應用場合。創(chuàng)新的BiCo(內部功能互聯(lián))功能有無可比擬的靈活性。可選的PROFIBUS-DP/Device-Net通訊模塊,實現(xiàn)了通訊的多樣性。[/size]
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此項目中放料和收料都由交流變頻電機通過減速箱驅動料籃高速旋轉,屬于大慣量系統(tǒng),而且要求很高的起動轉矩;通過采用MM440的無速度傳感器矢量控制方式,可以獲得接近閉環(huán)控制的性能,速度精度可達0.2-0.5%,同時省去了速度傳感器,具有較低的維護成本。與傳統(tǒng)V/Hz控制比較,無速度傳感器矢量控制可以獲得改進的低速運行特性,變負載下的速度調節(jié)能力亦得到改善,同時還可獲得高的起動轉矩,這在高摩擦與慣性負載的起動中有明顯的優(yōu)勢。正是由于這些驅動特性,此項目選擇了MM440變頻器。
2.控制系統(tǒng)主要器件
電源模塊 6SE7 307-1KA00-0AA0 2塊
CPU模塊 6SE7 314-6CG03-0AB0 1塊
數(shù)字量輸入模塊 [font=宋體]6SE7 321-1BL00-0AA0[/font] 3塊
數(shù)字量輸入模塊 6SE7 321-1BH02-0AA0 1塊
數(shù)字量輸出模塊 6SE7 322-1BL00-0AA0 2塊
分布式I/O模塊 6SE7 153-1AA03-0XB0 1塊
人機界面 6AV6 545-0CC10-2AX0 1個
MM440變頻器 6SE6 440-2UD33-0EB1 3臺
MM440變頻器 6SE6 440-2UD31-1CA1 1臺
MM440變頻器 6SE6 440-2UD17-5AA0 1臺
變頻器DP通訊板 6SE6 400-1PB00-0AA0 5塊
3.系統(tǒng)配置
根據(jù)以上的選型,組成了如下的控制結構圖:
[img=494,251]http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Solution/2008-11/2008112013474300001.gif[/img]
三、控制系統(tǒng)
按照下面的設備布置圖,簡要闡述系統(tǒng)的控制過程
[img=534,216]http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Solution/2008-11/2008112013475800001.gif[/img]
1.此項目中的系統(tǒng)是一個以矯直傳動為基準的速度隨動系統(tǒng),要求放料,張力,預彎,收料裝置能夠隨時動態(tài)跟蹤矯直速度。由于放料料籃中的管材是散亂的,故在放料擺臂上設置一個DANCE電位器用來跟蹤管材所處位置,根據(jù)它反饋的信號,PLC對驅動速度進行實時修正。由于放料是一個大慣量系統(tǒng),在減速過程中,變頻器需通過外接制動電阻來及時地釋放能量,以滿足其快速的響應能力。
2.矯直系統(tǒng)作為速度基準,由PLC通過DP通訊輸出速度給定,總線速率設為1.5Mbps,使驅動有足夠高的快速響應能力。其它部分系統(tǒng)的速度給定都由矯直的速度反饋經(jīng)過適當?shù)谋壤拚蟮贸???紤]到感應加熱部分輸出功率的響應速度,矯直的斜坡時間設為60S,并在變頻器內設置“S”曲線,使得設備的啟動和加減速更加平穩(wěn)。而其它裝置的斜坡時間則設得盡可能的短,以保證其足夠靈敏的跟隨性。
3.張力裝置用于對管材產(chǎn)生一定的張力,防止出現(xiàn)堆管及斷管,故其速度要大于矯直速度。設備在調試過程中經(jīng)常出現(xiàn)堆管現(xiàn)象,經(jīng)過仔細考慮,認為是在啟動過程中,由于張力裝置的速度給定來源于矯直裝置的速度反饋,雖然通訊速率很高,斜坡加速時間設得很短,但仍存在滯后性,因此在程序中加以彌補。在啟動設備時,同步地將矯直速度給定傳送至張力裝置,待速度起來后再切換成速度跟隨,即一開始張力裝置的速度給定來源于矯直速度給定,速度起來后切換成矯直速度反饋,經(jīng)實踐驗證,效果很好,沒有再出現(xiàn)堆管現(xiàn)象。
4.為了適應下一道工序的生產(chǎn)需要,用戶要求收料籃中的管材應有序排放,故專門做了一個均勻布料的FC功能塊及觸摸屏設置界面。如下圖所示:
[img=447,347]http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Solution/2008-11/2008112013483200001.gif[/img]
主要思路是先在料籃底部構建一個BOX區(qū)域,然后在BOX區(qū)域的上面讓管材在更寬的區(qū)域里排放,最終使其形成一個三角形的形狀,在這種狀況下,會使下一道工序的生產(chǎn)更加順暢。下面來闡述一下實現(xiàn)的過程:
收料是一個速度跟隨系統(tǒng),其線速度表達式為V=K×n÷I×D
K:修正系數(shù)
n:電動機轉速
I:減速比
D:管材所處位置的料籃直徑
由上式可推導出,在V、K、I都不變的情況下,D與n成反比關系,通過改變D即可改變n。均勻布料實現(xiàn)方法:按照管材所處料籃直徑D(D是料籃每轉一圈都發(fā)生變化的)計算出n作為電機給定速度,電機給定速度有規(guī)律的變化使管材的排放有序進行。
BOX區(qū)域構建:
收料處裝有一個接近開關,在機組運行過程中實時地檢測料籃轉動的圈數(shù)(N)。根據(jù)在觸摸屏中設置的“BOX管材排放外徑”(D[sub]1[/sub])和“間距”(D[sub]2[/sub]),先從右至左排放,其實際直徑D=D[sub]1[/sub]-D[sub]2[/sub]×N,當N=“BOX寬度”時,層數(shù)加1,N清零,并將D賦值給D’;然后開始從左至右排放,其實際直徑D=D’+ D[sub]2[/sub]×N 。如此循環(huán),直到累計層數(shù)=“BOX高度”,則此區(qū)域構建完成。
三角形構建:
BOX區(qū)域上方的排放方式同上,只是其寬度更廣(“上層管材排放內徑”與“上層管材排放外徑”區(qū)間為其排放區(qū)域);由于其底下是一個寬度比它小的矩形(并不是一個十分規(guī)則的矩形區(qū)),超出矩形寬度部分的管材會自然掉落在料籃的底部,在矩形寬度內的部分會向上堆積,由此形成三角形狀“⊿”。
通過在HMI中設置相應參數(shù),用戶可以自行調整BOX區(qū)域的大小,以及上層區(qū)域的寬度及排放的緊密度,由此完美地解決了用戶的需求。在觸摸屏中也設置了相應的觀察項(圖中的白底部分),如當前層數(shù),當前圈數(shù),當前收料直徑,便于針對具體管材排放情況對參數(shù)設置進行修改。
5.為了保證退火時管材表面溫度的恒定,感應加熱功率輸出的設定必須跟隨管材運動的實際線速度及管材規(guī)格,由于鋁管規(guī)格很多,在HMI中運用配方功能來實現(xiàn),某一規(guī)格一旦調試好后下次用戶只需調用即可,非常方便,如下圖所示:
[img=438,287]http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Solution/2008-11/2008112013485100001.gif[/img]
速度段內的感應加熱功率輸出通過斜率計算得出,非常地柔性化,使整個加熱輸出平穩(wěn)可靠。通過加熱修正可以對加熱功率輸出做補償,修正值則自動存放在當前配方中,方便下次調用。
四、項目運行
系統(tǒng)自2008年6月投入使用,經(jīng)過連續(xù)不間斷的運轉,一直保持穩(wěn)定運行;同時由于操作簡便,適應性強,深受用戶好評。在我們的出口機型中,采用了MASTERDRIVE變頻器替代MM440,運用帶速度反饋的矢量控制模式,能夠取得更高的速度精度,更好的低頻特性及更高的啟動轉矩,并運用DP/DP COUPLER來與用戶系統(tǒng)協(xié)作。與現(xiàn)在的方案相比,在檔次提升的同時成本也會顯著增加。
五、應用體會
通過本項目的設計、調試,也有了一些心得體會:
1.退火溫度應采用鋁業(yè)專用紅外測溫儀測量,由于管材在高速運動過程中不可避免地產(chǎn)生抖動,導致測量的溫度產(chǎn)生些許波動,通過在程序中增加采樣次數(shù),使得溫度顯示更加平穩(wěn)。值得一提的是采樣程序是從S7-200的系統(tǒng)手冊里搬來的,非常實用。
2.觸摸屏組態(tài)軟件以前用的是Protool,現(xiàn)在改用Wincc Flexible 2005了,感覺確實象它的名字一樣,非常地柔性化而且功能也更加強大了。
2.1用Protool編寫的界面可以直接移植到WINCC FLEXIBLE項目中;
2.2采用Wincc Flexible組態(tài)時可以設置成與多臺PLC通訊;
2.3在功能組態(tài)時,可以把功能進行 Copy ,直接復制到另一個執(zhí)行元件中,很是方便;
2.4應對雙語環(huán)境,Wincc Flexible 可在組態(tài)環(huán)境中直接進行多語言的對比翻譯輸入,這在與國外客戶
協(xié)作的項目中非常實用,因為國外客戶
要看他本國的語言,而國內的操作工要看中文。
3. 項目中既有變頻器又有中頻電源,因此在抗干擾方面就顯得非常重要。對此SIMOREG DCmaster使用說明書中關于“驅動裝置EMC安裝指導”的描述非常值得深讀并借鑒。在此項目中我們也盡量按照其規(guī)則來實施,因而在整個調試過程中沒有遇到這方面的麻煩。
總之,通過本項目的成功開發(fā)與應用,體現(xiàn)了西門子自動化產(chǎn)品的穩(wěn)定性,易用性,靈活性以及較高的性價比。[/size]