工程概述
本裝置(寶塔石化)設計能力為40000T/a聚丙烯,以石油液化氣分餾分離出的丙烯為原料。采用的是間歇式液相本體聚合法。主要設備為8臺12立方米聚合釜和8臺閃蒸釜等輔助設備形成的一套間歇式生產裝置,每四小時每釜可投料出料一次,每釜可生產聚丙烯粉料3T左右。
[關鍵詞]間歇聚丙烯過程;模糊控制
1引言
由于間歇聚丙烯生產過程中化學反應間歇過程的特性相當復雜,具有嚴重的非線性和時變特性。目前在不少間歇工業(yè)生產,仍采用手動或半自動操作,尤其是在反應期內,過程控制難度更大,這就要求控制策略適應各個時間段不同的特點。
2工藝特點
本裝置的主體是A、B、C、D 、E、F、G、H8個聚合釜,采用間歇式液相本體法聚合工藝,以液相丙烯為原料,采用CS-1型高效催化劑(Ticl4),以三乙基鋁為活化劑,以氫氣為聚合物分子量調節(jié)劑。液相丙烯經計量進入聚合釜,并將活化劑、催化劑和分子量調節(jié)劑按一定比例和順序加入聚合釜。各物料加完后,開始向聚合釜夾套通熱水給釜內物料升溫升壓,這時釜內溫度及壓力上升。當溫度升至55℃以上、壓力在2.4 MPa左右時釜內開始反應,放出熱量。由于反應放出的熱量會加劇反應的進行,所以應及時停止加熱,打開循環(huán)冷卻水使釜內溫度或壓力按一定速度上升,當釜內溫度升至73℃左右、釜壓升到3.55左右MPa時進行恒溫恒壓反應過程。隨著反應時間的延長,液相丙烯逐漸減少,聚丙烯顆粒的濃度增加。最后,釜內液相丙烯基本消失,釜內主要是聚丙烯固體顆粒和未反應的氣相丙烯,即達到所謂“干鍋”狀態(tài),釜壓下降,此時認為反應結束。其中,升溫升壓階段約30 min,恒溫恒壓階段為4.5 h左右。
控制思想
結合工藝特點,該控制系統(tǒng)過程可分為3個階段。升溫升壓階段、過渡階段、恒溫恒壓階段。
1.升溫升壓階段。目的就是要在適當?shù)臅r間內,控制熱水閥的開度向夾套加水,使溫度、壓力按照較理想的速率上升,上升太慢影響產量,太快則可能使后期反應過于激烈,難以控制。
所以一般都采用位式控制的方式。根據(jù)實際特點,在這個階段中,本系統(tǒng)分兩個階段來控制,壓力小于2 .0Mpa時,熱水閥開100%,讓釜充分升溫升壓,壓力在2-2.4.時熱水閥從100%逐漸關至50%,2.4-2.85時保持全關。這樣既縮短了升溫時間又使后期反應得到一定的緩解。
2.過渡階段
過渡階段是整個控制的難點,控制的目的就是要依據(jù)反應的強弱即壓力的變化來控制分程冷水閥及內冷控制閥,使壓力控制在3.55Mpa左右(因為壓力和溫度是線性關系)。在這個過程中如果控制不好,有可能超壓,引起高壓回收,甚至安全閥動作,反之則可能造成“僵釜”。同時還得考慮到由于原料引起反應過弱的情況,所以在設計模糊控制系統(tǒng)的同時,得考慮選用恰當?shù)膮?shù),使壓力在3.5Mpa之前時壓力能平穩(wěn)的上升,也就是說,如何克服模糊控制的穩(wěn)態(tài)誤差,經過本人的探索,當壓力在[3.3,3.5]時,在速率的[-0.1,0.1]區(qū)間中引入三角sinX函數(shù),對模糊系統(tǒng)的EC項進行修正,而在3.5-3.6Mpa時快速的控制壓力。按照上述要求仿照人工控制的經驗,設計出智能的二維模糊控制器,輸入變?yōu)楦獌葔毫透獕旱淖兓?,輸出變量為冷水閥的開度。模糊控制的任務為:在過渡過程的2.85~3.6 MPa階段,用雙輸入單輸出的模糊控制,代替人的手動操作,實現(xiàn)快速平穩(wěn)過渡。
通過工藝規(guī)律,可以得到模糊IF-THEN規(guī)則
IF 壓力太低,速率為零,THEN 閥門不開
IF 壓力偏低,速率小, THEN 閥門小開。
IF 壓力稍低,速率中,THEN 閥門中開。
IF 壓力正常,速率大,THEN 閥門全開。
…….
(1)選擇描述輸入輸出變量的詞集
通過分析歷史數(shù)據(jù),取輸入變量釜壓PT的
基本論域:[2.8,3.2,3.4.3.6]MPa
4個參量分別表示釜內壓力太低,偏低、稍低和正常。取壓力變化PEC的
基本論域:[0,0.56,0.11,0.17]MPa/min
4個參量分別表示壓力上升速度為零,小,中,大。
取冷水閥開度(控制量)Y的
基本論域:[0,33,66,100]
各參量對應的閥門狀態(tài)分別為全關,小開,中開,全開。
(2)定義各模糊變量的模糊子集
根據(jù)手動策略,隸屬函數(shù)采用等腰三角形的形式。由隸屬函數(shù)曲線可以得出各模糊變量在論域上的賦值表。

通過上述論域,采用新華DCS中的模糊控制功能塊,便可以構建一個控制方案,事實證明這種方案是非常有效的,它不但解決了壓力超調的問題,也解決了反應強弱的問題。并縮短了反應時間。
3.PID控制
利用PID控制穩(wěn)態(tài)精度高的特點,在正常反應階段,采用PID控制方式。在切入恒溫恒壓時,這時反應可能還比較強,所以單純PID控制,在這個階段并不理想。所以引入速率前饋。這也使得系統(tǒng)在較早切入恒溫系統(tǒng)得到保障。從而使得系統(tǒng)能較快的向著設定的目標值靠近。同時又能作出快速的響應。達到更好的控制精度。
4.內冷系統(tǒng)的控制
內冷系統(tǒng)是為了保障系統(tǒng)超壓的有力手段,一般壓力在3.45Mpa之后,主要是在壓力快速上升時,而分程控制閥已全開時開啟內冷閥。針對其特點,在設計系統(tǒng)時,當壓力大于3.45且分程冷水閥開度大于75度時切自動。及時投入調節(jié)。
智能復合控制系統(tǒng)結構框圖
運行結果
用以上控制的方法,從開始加熱到釜內壓力上升到3.5±0.1MPa,所用時間為25-30min左右,最大超調量為±0.03 MPa。而手動控制時,從開始加熱到釜壓平穩(wěn)上升到3.55±0.1 MPa,一般需要40~60 min,在快速性上顯然不如智能復合控制方案。
另外手動控制時,在2.85~3.3 MPa這段范圍內,控制往往不及時,易引起超調,特別是對于經驗不豐富的運行人員來說更難。影響后續(xù)反應的平穩(wěn)性,對產品的質量影響也比較大,回收的機率也大。
采用本系統(tǒng),運行人員在自動投料結束后,只要操作啟動升溫按鈕,程序會全程控制熱水閥、冷水閥、內冷閥,無需手動干預,直到出料。以前一個人操作一個釜都忙不過來,采用自動后,一個人可以很輕松操作4個釜。
附:工藝流程圖: