人機(jī)界面技術(shù)在LR03卷招機(jī)上的應(yīng)用
時(shí)間:2008-04-07 09:31:00來(lái)源:lijuan
導(dǎo)語(yǔ):?LR03不干膠商標(biāo)卷招機(jī)的電氣部分主要由電池輸入爬梯電機(jī)、卷招步進(jìn)電機(jī)
LR03堿性鋅錳電池的不干膠商標(biāo)卷招機(jī)上存在一些問(wèn)題,卷招質(zhì)量一直不穩(wěn)定,常出現(xiàn)卷招后不干膠商標(biāo)紙折皺和未能卷招的光身電池的現(xiàn)象,為解決這一問(wèn)題,對(duì)4臺(tái)該類(lèi)型的卷招機(jī)進(jìn)行了電氣改造,使其滿足了生產(chǎn)工藝的要求。
1、存在的問(wèn)題
LR03不干膠商標(biāo)卷招機(jī)的電氣部分主要由電池輸入爬梯電機(jī)、卷招步進(jìn)電機(jī)、搓紙電機(jī)、送收紙電機(jī)、主機(jī)、加熱電耦以及送收紙壓轆等組成;其中的步進(jìn)電機(jī)是關(guān)鍵部分,原步進(jìn)電機(jī)的控制板主要由555集成脈沖電路和一些輔助時(shí)基集成電路及分立元件組成,由于這些電路比較落后,所發(fā)生的步進(jìn)脈沖頻率不穩(wěn)定,同時(shí)步進(jìn)電機(jī)的頻率、測(cè)紙微調(diào)以及一些設(shè)定參數(shù)也都是通過(guò)電位器來(lái)手動(dòng)調(diào)整,誤差比較大,所以導(dǎo)致卷招后不干膠商標(biāo)紙容易折皺,并且步進(jìn)電機(jī)容易棄步而生產(chǎn)出未能卷招的光身電池。
2、電氣控制系的改進(jìn)
人機(jī)界面控制流程圖如圖1所示在人機(jī)界面畫(huà)面設(shè)計(jì)中,首先是設(shè)備通電PLC程序進(jìn)行初始化處理,并顯示初始畫(huà)面,如無(wú)故障發(fā)生就自動(dòng)切換到運(yùn)行畫(huà)面,運(yùn)行畫(huà)面是主要的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控操作畫(huà)面,在運(yùn)行畫(huà)面上能自動(dòng)顯示時(shí)間、步進(jìn)電機(jī)設(shè)定及實(shí)際頻率、紙長(zhǎng)微調(diào)數(shù)字顯示、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)速度;同時(shí)在畫(huà)面上通過(guò)觸摸各個(gè)觸摸開(kāi)關(guān)可以進(jìn)行設(shè)備的各個(gè)動(dòng)作運(yùn)行;另外通過(guò)觸摸運(yùn)行畫(huà)面上的‘菜單‘,開(kāi)關(guān)會(huì)自動(dòng)切換到設(shè)定畫(huà)面。
在設(shè)計(jì)NT31C觸摸屏人機(jī)界面畫(huà)面時(shí),設(shè)計(jì)了11幅故障畫(huà)面和兩幅正常停機(jī)畫(huà)面,每幅畫(huà)面各對(duì)應(yīng)一個(gè)機(jī)臺(tái)故障或正常停機(jī)現(xiàn)象;設(shè)備運(yùn)行時(shí)只要機(jī)臺(tái)發(fā)生任何故障,PLC就與觸摸屏人機(jī)界面進(jìn)行通信,通過(guò)程序命令人機(jī)界面將運(yùn)行畫(huà)面立即轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的故障報(bào)警畫(huà)面,同時(shí)蜂鳴器鳴響實(shí)行報(bào)警,并且在故障報(bào)警畫(huà)面上能顯示發(fā)生什么故障以及故障的位置,當(dāng)排除故障后再觸摸‘復(fù)位‘開(kāi)關(guān),故障報(bào)警畫(huà)面消失且自動(dòng)切換到運(yùn)行畫(huà)面;同樣,當(dāng)機(jī)臺(tái)某個(gè)工序出現(xiàn)缺工料正常停機(jī)時(shí),顯示對(duì)應(yīng)畫(huà)面,當(dāng)供料恢復(fù)正常時(shí),機(jī)臺(tái)自動(dòng)正常運(yùn)行。另外還設(shè)計(jì)了幾個(gè)設(shè)定畫(huà)面,畫(huà)面上的I/0設(shè)定地址與PLC程序?qū)?yīng)的各個(gè)I/0地址相同,畫(huà)面上的設(shè)定值直接或間接寫(xiě)入PLC,這樣在生產(chǎn)中可以由操作工人根據(jù)工藝要求和材料的不同,在觸摸屏人機(jī)界面上自由調(diào)整設(shè)定步進(jìn)頻率、紙長(zhǎng)微調(diào)以及各時(shí)間定時(shí)器,并且這些數(shù)字式調(diào)整都能顯示在運(yùn)行畫(huà)面上,既簡(jiǎn)單又直觀;步進(jìn)頻率的精度達(dá)到0.1Hz,比原先的手動(dòng)調(diào)整精度要高出10~20倍(原來(lái)的頻率調(diào)整精度為1~2Hz)。
LR03不干膠商標(biāo)卷招機(jī)電氣改造的另一個(gè)重要部分是PLC程序編制以及PLC與觸摸屏人機(jī)界面通信。PLC與觸摸屏人機(jī)界面通過(guò)RS232C數(shù)據(jù)連接線進(jìn)行NT1:1數(shù)據(jù)交換和通信,在PLC的I/O區(qū)域設(shè)定I/O 200通道作為PT控制區(qū),設(shè)定I/O 215通道作為PT通知區(qū);PLC由程序掃描通過(guò)PT控制區(qū)將命令傳送給NT(人機(jī)界面),進(jìn)行畫(huà)面切換和畫(huà)面信息顯示;而PT通知區(qū)將人機(jī)界面的操作及各個(gè)設(shè)定傳送給PLC,再由PLC去執(zhí)行。
PLC程序大致分= 個(gè)部分,主要有程序初始化部分、運(yùn)行畫(huà)面操作部分、故障畫(huà)面顯示部分、正常停機(jī)畫(huà)面部分、步進(jìn)脈沖輸出部分以及生產(chǎn)計(jì)數(shù)和生產(chǎn)速度子程序,由于要進(jìn)行PLC與人機(jī)界面通信,因此在程序中我們應(yīng)用了數(shù)據(jù)傳送、BCD數(shù)碼轉(zhuǎn)換、加速控制等特殊擴(kuò)展指令及子程序中斷等編程方式。
在這段輸出步進(jìn)脈沖程序中應(yīng)用了兩個(gè)特殊擴(kuò)展指令,一個(gè)是ACC(加速控制)指令,另一個(gè)是INI(模式控制)指令,這兩個(gè)指令結(jié)合使用進(jìn)行PLC步進(jìn)脈沖輸出。使用這兩個(gè)指令時(shí),要進(jìn)行PLC內(nèi)部設(shè)置,在DM數(shù)據(jù)區(qū)將DM6602設(shè)置為100;將?DM0(起始頻率)設(shè)置為1;將DM1(頻率加速速率)設(shè)置為45;再在觸摸屏設(shè)定畫(huà)面上設(shè)定好步進(jìn)頻率(目標(biāo)頻率),這樣就可以通過(guò)程序運(yùn)行輸出精確的步進(jìn)頻率。
3、結(jié)論
對(duì)LR03不干膠商標(biāo)卷招機(jī)進(jìn)行電氣改進(jìn)后,消除了以前存在的商標(biāo)紙折皺及光身電池現(xiàn)象,減少了不干膠商標(biāo)紙卷招的廢品率,實(shí)現(xiàn)了觸摸式操作、數(shù)字化調(diào)整。
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