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高壓變頻調(diào)速裝置在十里泉電廠補水泵上的應(yīng)用

時間:2008-03-13 10:48:00來源:dujing

導(dǎo)語:?本文從節(jié)能及投資回報、運行可靠性等方面對高壓變頻的應(yīng)用進行評估,介紹了高壓變頻調(diào)速在發(fā)電廠補水泵上的應(yīng)用方案、試驗和運行情況,并總結(jié)變頻運行的特點
摘要:本文從節(jié)能及投資回報、運行可靠性等方面對高壓變頻的應(yīng)用進行評估,介紹了高壓變頻調(diào)速在發(fā)電廠補水泵上的應(yīng)用方案、試驗和運行情況,并總結(jié)變頻運行的特點。 關(guān)鍵詞:高壓變頻、風(fēng)機和泵、節(jié)能、可靠性 前言: 發(fā)電廠風(fēng)機和泵類大型電動機均由高壓電動機驅(qū)動,它們包括送風(fēng)機、引風(fēng)機、一次風(fēng)機和各種水泵,這些高壓電動機的耗電量占整個廠用電的80%左右。目前,發(fā)電廠風(fēng)機和水泵的設(shè)計裕量明顯過大,而且大都采用節(jié)流調(diào)節(jié),因此風(fēng)機、水泵以及異步電動機都運行在中低負荷的低效率區(qū),能量損耗相當(dāng)大,如果機組調(diào)峰運行,整個拖動系統(tǒng)效率將更低。 隨著電力電子技術(shù)和微處理器技術(shù)的發(fā)展,到上世紀90 年代,6KV、10KV等級的高壓變頻調(diào)速裝置的研制生產(chǎn)成為可能,經(jīng)過近十年的發(fā)展,高壓變頻技術(shù)進展非常快,產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性達到實用程度,市場趨于成熟,近年來有很多成功應(yīng)用于發(fā)電廠的案例。因此,采用高壓變頻調(diào)速裝置對大型用電設(shè)備進行改造成為發(fā)電廠節(jié)能降耗、提高機組自動化程度、提高企業(yè)競爭力的重要措施。 1、立項評估 1.1、節(jié)能及投資回報評估 由風(fēng)機和泵的變速調(diào)節(jié)特性可知:流量Q 正比于轉(zhuǎn)速N,壓頭H 正比與N[sup]2[/sup],而功率正比于N[sup]3[/sup]。從理論上分析,當(dāng)流量由100%降至50%,則轉(zhuǎn)速可從100%降至50%,此時壓頭降低4 倍至25%,而電機的軸功率則可降低8 倍至12.5%。實際上,扣除因轉(zhuǎn)速下降引起的電動機效率下降、以及變頻調(diào)速裝置本身效率等因素,節(jié)能效果仍相當(dāng)顯著,一般可達30%-60%,視發(fā)電機組運行的負荷度和風(fēng)機和泵管路系統(tǒng)而不同。 十里泉發(fā)電廠目前由三十公里外的水源地供水,水源地共裝有五臺水泵,均由560KW/6KV 高壓電動機拖動,多數(shù)情況下開1-2 臺泵運行就可以滿足發(fā)電要求,采用手動節(jié)流調(diào)節(jié)方法控制水流量。如果節(jié)流閥開度不大、并且水流量足夠,則停一臺水泵;如果節(jié)流閥全開仍不滿足水流量要求,則再開啟一臺水泵,由于管道長達三十公里、且節(jié)流閥始終處于調(diào)節(jié)狀態(tài),如選擇一臺水泵進行變頻調(diào)速改造,節(jié)流閥全開,實現(xiàn)恒水壓控制,不但具有良好的節(jié)能效果,泵站的控制特性也大為改善。 變頻改造后,如變頻泵平均流量降低到80%(與節(jié)流閥全開相比),則理論上,功率降低為51.2%,扣除電動機和變頻器功率損失、再扣除節(jié)流調(diào)節(jié)時也具有一定的節(jié)能效果,功率可降低到65%以下,平均節(jié)能應(yīng)在35%以上。工頻運行平均負荷按0.95×560KW 計算,每年運行300 日7200 小時,每年節(jié)電134萬度,按上網(wǎng)電價算兩年不到收回投資,如按售價算,則一年收回投資。 1.2、高壓變頻調(diào)速裝置選型 對于6KV 等級,目前主要有三種方式的高壓變頻裝置:單元串聯(lián)多電平型、三電平型和電流源型。由于單元串聯(lián)多電平方式容易實現(xiàn)冗余運行,在單元故障時能進行旁路而不影響電動機連續(xù)運行,并且具有諧波小、dv/dt 低、技術(shù)成熟等顯著優(yōu)點,因此決定采用這種方式的高壓變頻器。 對國內(nèi)外各廠家的單元串聯(lián)多電平型高壓頻裝置進行性能價格比較和運行可靠性評估,選用了上??七_機電控制有限公司和上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究所生產(chǎn)的MAXF700-6000/750 型高壓變頻調(diào)速裝置,該類型產(chǎn)品還具有如下特點: 􀃎 功率單元冗余運行、故障時自動快速旁路。 􀃎 可在線更換功率單元,不需停機。 􀃎 采用無極性電力電容代替電解電容,提高裝置壽命和整體可靠性。 􀃎 采用特制散熱器,使功率單元溫升小,裝置體積小。 􀃎 輸出dv/dt 低,電動機絕緣不受損害。 􀃎 電網(wǎng)自動重合閘后繼續(xù)運行。 1.3、控制方式 變頻改造后,采用裝置內(nèi)置的PID 控制器實現(xiàn)自動恒水壓控制,壓力變送器安裝在母管上,無論是變頻泵單獨運行,還是工頻泵與變頻泵并列運行,均由變頻泵進行水壓調(diào)節(jié)。變頻裝置設(shè)置運行頻率高限和低限,以防止變頻泵空轉(zhuǎn)。設(shè)壓力過高和壓力過低指示以提示運行人員停止、開啟工頻泵。變頻裝置安裝在高壓柜廠房,采用遠方控制,遠方可顯示壓力當(dāng)前值和設(shè)定值、輸出頻率和輸出功率,可進行自動/手動運行方式切換,自動為恒水壓運行,手動為恒頻率運行。 2、試驗和運行 裝置現(xiàn)場安裝、現(xiàn)場調(diào)試以及投入正常運行全過程相當(dāng)順利,隨后設(shè)置了裝置參數(shù)、電動機參數(shù)、整定了自動恒水壓控制的PID 參數(shù)、測量和整定了裝置運行頻率高限和低限,并進行了一系列功能試驗和特殊工況試驗: 􀃎 觀察輸出電壓電流波形,如圖一 [align=center] 圖一:裝置電壓電流波形(電流滯后)[/align] 􀃎 單元切換和自動平衡試驗:在額定負荷時,依次切換1-15 功率單元,電動機始終保持連續(xù)運行,且單元投切后三相電壓電流保持平衡。 􀃎 自動手動切換試驗:在自動恒水壓控制和手動恒頻率控制之間切換,裝置運行頻率和水壓波動不超過規(guī)定值。 􀃎 自動運行時階躍響應(yīng)試驗:由于變頻泵在運行時,要承受工頻泵的開停沖擊,這相當(dāng)于約20%的階躍量,因此,試驗時,在自動運行狀態(tài)下對設(shè)定值施加20%階躍變化,超調(diào)量和振蕩次數(shù)不超過規(guī)定值。 􀃎 變壓器和裝置溫升測定,額定連續(xù)運行24 小時,測定輸入移相整流變壓器和各單元溫升。 􀃎 變頻泵運行時,工頻泵投切試驗:自動運行時,升高設(shè)定值到裝置給出“壓力過低”報警信號,投入一臺工頻泵,此時變頻泵應(yīng)自動降低轉(zhuǎn)速并將母管壓力調(diào)節(jié)到設(shè)定值,超調(diào)量和振蕩次數(shù)不超過規(guī)定值,報警信號自動消失。降低設(shè)定值到裝置給出“壓力過高”報警信號,切除一臺工頻泵,此時變頻泵應(yīng)自動降低轉(zhuǎn)速并將母管壓力調(diào)節(jié)到設(shè)定值,超調(diào)量和振蕩次數(shù)不超過規(guī)定值,報警信號自動消失。 高壓變頻投入運行后,節(jié)流閥全開,采用遠方自動恒水壓控制方式,平時運行人員只需改變壓力設(shè)定值(在操作室用按鈕進行升降設(shè)定),多數(shù)情況下,變頻器運行在40Hz 左右,功率270KW 左右,高壓輸入電流30A 不到,而50Hz定速運行時功率約530KW,高壓輸入電流60A 左右。 3、節(jié)能情況 經(jīng)長時間運行,同時考核實際節(jié)能情況,如前所述,多數(shù)情況下,變頻器運行在42Hz 上下,平均功率320KW 左右,與50Hz 定速運行530KW 比較,平均節(jié)電率39.6%。年節(jié)電151 萬度。 前面所述的是采用節(jié)流調(diào)節(jié)時的情況,如果采用的是水量控制方法:當(dāng)儲水池水量過多時停一臺水泵,水量不足時開啟一臺水泵,此時節(jié)流閥也全開,這種情況下如果采用變頻調(diào)速,其節(jié)能情況如何呢? 首先假設(shè)是一臺水泵每天開12 小時,停12 小時就可以滿足水量要求,則開12 小時過程中,功率為P,流量為Q,一天中的平均功率為0.5P。進行變頻運行后,每天開24 小時,流量為0.5Q,按照風(fēng)機和泵的特性,理論上,功率降為0.125P,扣除電動機和變頻器功率損失,節(jié)能仍在30%左右。按照水量控制方法,長期運行的實際情況接近以上假設(shè)的工況,因此,對于多臺水泵并列運行的情況進行變頻改造,無論是節(jié)流調(diào)節(jié)方式還是水量控制方式,均具有良好節(jié)能效果。 4、變頻運行的其它優(yōu)點 該泵站經(jīng)高壓變頻改造后,除了節(jié)能外,水流量控制特性以及電動機和泵的運行特性明顯改善,主要有: 􀃎 實現(xiàn)恒母管水壓控制:運行人員只需改變母管壓力設(shè)定值,不再調(diào)整節(jié)流閥,運行自動化程度大為提高,運行和維護工作量降低。 􀃎 管道壓力降低:原來節(jié)流調(diào)節(jié)時,流量變小時,管道壓力反而升高,不利于管道安全運行,容易爆管,而采用變頻調(diào)節(jié)后,流量變小時,管道壓力變低。 􀃎 電動機軟啟動,避免水泵頻繁啟停:經(jīng)測量,變頻運行時起動電流小于5A,而工頻直接起動電流超過300A,因此,變頻運行完全消除了因直接啟動造成的對電動機和電網(wǎng)的沖擊,降低了電動機故障率。 􀃎 功率因素提高:從電網(wǎng)側(cè)看,工頻運行時功率因素為0.85 左右,變頻運行時功率因素達到0.95,因此,即使同樣是滿負荷運行,變頻運行時,高壓輸入電流明顯比工頻運行小,這也有利于節(jié)能和設(shè)備安全運行。 􀃎 電機和泵轉(zhuǎn)速降低:設(shè)備轉(zhuǎn)速降低后,運行噪聲降低,磨損減少,設(shè)備壽命增長。 􀃎 控制響應(yīng)速度增快:改變水壓設(shè)定值后,裝置迅速改變運行轉(zhuǎn)速進行調(diào)整,母管水壓迅速跟蹤設(shè)定值。 5、結(jié)束語 高壓變頻調(diào)速裝置用于拖動發(fā)電廠大型風(fēng)機和泵電動機,不僅節(jié)能,而且大為改善控制特性和運行特性。目前,高壓變頻技術(shù)日趨成熟,其運行可靠性已達到發(fā)電廠要求,建議大力推廣使用。

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