三菱E60數(shù)控系統(tǒng)在凸輪磨床改造上的應(yīng)用
時間:2008-01-15 16:17:00來源:hanjuan
導(dǎo)語:?磨床改造的關(guān)鍵是要保證磨削砂輪的進給定位精度以及工件旋轉(zhuǎn)的分度定位精度上,同時還要考慮改造成本
1.基本情況
宜昌長機科技有限責(zé)任公司的小型外圓磨床承擔(dān)著公司產(chǎn)品上重要零件“讓刀凸輪”的磨削加工任務(wù)。過去的加工方式都是由加工中心先生產(chǎn)出來靠模,利用靠模來實現(xiàn)對凸輪的磨削加工,在這種加工方式中,雖然在加工中心上能保證靠模的分度精度及過度圓弧的生成,但在磨削過程中,由于機械液壓等傳動誤差的存在,很難保證加工工件的合格率;同時機床的電控元件已經(jīng)老化,因此決定對此機床進行數(shù)控改造。
2.改造方案
磨床改造的關(guān)鍵是要保證磨削砂輪的進給定位精度以及工件旋轉(zhuǎn)的分度定位精度上,同時還要考慮改造成本,所以在數(shù)控系統(tǒng)選型上我們選擇了三菱E60數(shù)控系統(tǒng)(內(nèi)藏64位CPU的高性能CNC,運算速度快),伺服驅(qū)動系統(tǒng)選用了三菱公司高增益伺服系統(tǒng)MDS-R系列,采用小型伺服電機和高分辨率編碼器(131072脈沖/轉(zhuǎn))。將機床的兩個方向的進給運動改為伺服控制,去除原先的液壓進給機構(gòu),從而實現(xiàn)兩軸兩聯(lián)動。具體為Y軸(砂輪的徑向進給運動)、A軸(工件的旋轉(zhuǎn)運動)。
3.硬件設(shè)計
在硬件設(shè)計過程中,考慮了系統(tǒng)可擴展性,選用了三菱E60數(shù)控銑床系統(tǒng),最大可控制NC軸為3軸,系統(tǒng)還提供了一路模擬主軸輸出,其系統(tǒng)最小控制單位為1um,很好的滿足了機床的控制要求。
機床硬件互連圖如下:

因為主軸磨頭轉(zhuǎn)動在設(shè)計及使用需求上都不需要變速,所以沒有采用模擬量控制,只是用接觸器直接來接通電機使其在額定頻率下工作。
數(shù)控系統(tǒng)主要配置如下:
1、三菱E60數(shù)控系統(tǒng) 1套
(FCU6-MU071 FCU6-KB024 FCU6-HR341)
2、伺服電機 HF153S-A47 1套
3、伺服電機 HF74S-A47 1套
4、雙軸伺服驅(qū)動模塊 MDS-R-V2-6040 1套
4.軟件設(shè)計
1)、PLC設(shè)計
凸輪磨的外圍電路很少,因此在PLC設(shè)計上沒有太大的困難。三菱E60系統(tǒng)PLC編譯是比較方便的,需要注意的是所有的機床工作方式及狀態(tài)都需要在PLC程序里進行編譯,所以在編譯PLC程序時要考慮好機床工作方式及狀態(tài),然后根據(jù)需要編譯所需的機床操作動作。比如機床的自動、手動、回零、MDI等工作方式都需要編譯。同時還要在PLC程序里進行故障報警及機床操作信息顯示等處理,給操作者提供最直接的操作幫助。
2)、參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置:
#1043=22 (語言選擇為簡體中文)
#1138=1 (隨參數(shù)號選擇參數(shù))
#1037=2 (銑床M刀具補償類型)
然后將#1060=1 (對參數(shù)進行格式化處理)斷電后重新上電
#1155=100
#1156=100
基本規(guī)格參數(shù)設(shè)置:
#1001=1 (系統(tǒng)設(shè)定有效)
#1002=2 (系統(tǒng)控制軸數(shù))
#1003=B (輸入設(shè)定單位:B=1um)
#1013=Y A (控制軸名稱:1st軸為Y、 2nd軸為A )
#1015=10 (指令單位:10為1um)
#1016=0 (公制輸出)
#1017=0 1 (旋轉(zhuǎn)軸:Y軸為直線軸、A軸為旋轉(zhuǎn)軸)
伺服參數(shù)設(shè)置:
#2219=100;(編碼器分辨率)
#2220=100;(編碼器分辨率)
#2225=22B*(電機型號)
PLC參數(shù)設(shè)置:
#6449=00000011(計時器/計數(shù)器有效)
#6451=00110000(GX通信有效:設(shè)置成功以后才能傳PLC程序)
以上只是簡要的開機參數(shù),許多參數(shù)都是要根據(jù)現(xiàn)場的實際情況進行設(shè)置
5.加工程序設(shè)計
加工對象讓刀凸輪有等加等減曲線、加速度曲線等幾種曲線升程方式,其規(guī)格也有多種,所以在程序的編制上就需要通用性。
等加等減曲線凸輪編程如下:
首先定義了7個共變量:
#100 =對刀位置;#100參數(shù)是一個絕對位置值。
#101=凸輪大半徑數(shù)值;
#102 =凸輪小半徑數(shù)值;
#103=凸輪大半徑角度(度);
#104 =凸輪小半徑角度(度);
#105=曲線展成角度(度);
#106=A軸切屑速度(度/分鐘)。
主程序
G54 G64;
G04 P2000.;
G90G01 A0.0Y[#100+0.1] F2000.;
G04 P2000.;
M03M08;
G04 P4000.;
G09G91G01 A1800.Y-0.1 F#106;
#110=#101-#102;
#120=0.02;
WHILE [#120 LE #110] DO 1;
G65 P1421;
#120=#120+0.02;
END 1;
G90G01 Y#100 F100.;
M05M09;
M30;
在主程序中,調(diào)用了一個循環(huán)磨屑的子程序,子程序號為O 1421,內(nèi)容如下:
#125=#103/2;
#128=#106;
#122=0;
WHILE [#122 LE 18] DO 2;
G91G01 A#105Y-#120 F#128;
A#104 F#106;
A#105Y#120 F#128;
A#103F#106;
#122=#122+1;
END 2;
M99;
該程序具有通用性,不同的產(chǎn)品只需修改機床加工參數(shù)就可進行加工,磨削出來的工件也滿足產(chǎn)品設(shè)計要求。當(dāng)然,此程序磨削的A軸角速度是恒定的,如果想要在磨削過程中使A軸磨削線速度相等,只需要根據(jù)磨削半徑進行角度與弧長的換算就可以得到恒定的線速度。
6、結(jié)束語
以前讓刀凸輪加工的成功率在很大程度上依賴于操作員的經(jīng)驗及直覺,通過改造可以從數(shù)控系統(tǒng)上直觀的反映磨削角度、升程大小等數(shù)據(jù),使得讓刀凸輪的加工更加方便快捷,大大提高了加工效率,節(jié)約了制造成本。