一、背景情況
轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,爐口會排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有易燃氣體和金屬顆粒,對煙氣必須冷卻、凈化,由引風機將其排至煙囪放散或輸送到煤氣回收系統(tǒng)中備用。每個轉(zhuǎn)爐都配有一套除塵系統(tǒng),除塵系統(tǒng)采用二級文氏管煙塵凈化方式,煙道直徑Φ1.8m,煙氣輸送管線620mm,風機型號D900,電機功率630KW/6KV。由于轉(zhuǎn)爐周期性間斷吹氧,為滿足節(jié)能和環(huán)保要求,要求風機在整個煉鋼工作周期內(nèi)變速運行,吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。原來采用液力耦合器調(diào)速,高速2700r/min(設(shè)計2900r/min),低速800r/min。由于液力耦合器技術(shù)的局限性,使得:
1. 調(diào)速范圍在30%~90%之間,轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定;而且,低速800r/min仍然偏高,造成能源浪費,高速運行時,液力耦合器有時丟轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)爐爐口冒煙;
2. 經(jīng)過多年的使用,液力耦合器已嚴重老化,需經(jīng)常更換軸承,造成轉(zhuǎn)爐停產(chǎn),不能滿足連續(xù)生產(chǎn)的需要。
3. 電動機的效率低,損耗大,尤其低速運行時,效率極低;
4. 調(diào)節(jié)精度低、線性度差,響應(yīng)慢;
5. 啟動電流比較大,影響電網(wǎng)穩(wěn)定;
6. 液力耦合器故障時,無法切換至工頻旁路運行,必須停機檢修;
7. 漏油嚴重,對環(huán)境污染大;
鑒于液力耦合器存在上述眾多問題,對其進行改造已成當務(wù)之急。
為了提高風機的運行效率,解決使用液力耦合器帶來的眾多問題,煉鋼廠決定進行變頻改造。
二、變頻器改造方案
1. 要求變頻器要有高可靠性,長期運行無故障。
2. 要求變頻器有旁路功能,一旦出現(xiàn)故障,可使電機切換到工頻運行。
3. 調(diào)速范圍要大,效率要高。
4. 具有邏輯控制能力,可以自動按照吹氧周期升降速。
5. 有共振點跳轉(zhuǎn)設(shè)置,能使電機避開共振點運行,讓風機不喘震。
經(jīng)過多方調(diào)研、比較,制定了1號轉(zhuǎn)爐除塵風機的變頻改造方案,改造方案如下:
1、設(shè)備配置
KM:變頻器供電的高壓真空斷路器
KG1、KG2、KG3: 真空接觸器
BPQ:CSHF-800/06變頻器
DJ: 630KW/6KV異步電動機。
KM為原有高壓開關(guān),KG1、KG2、KG3。
風機高速運行時,如果變頻器出現(xiàn)嚴重故障,應(yīng)將電機自動切換到工頻電網(wǎng)運行,當前吹煉周期結(jié)束后,自動斷開KG3,檢修變頻器,變頻器檢修完畢后,通過復位按鈕,自動返回原變頻調(diào)速狀態(tài)。如果在低速運行,則立即斷開KG3,開始檢修。這樣,在變頻器出現(xiàn)嚴重故障時,系統(tǒng)能夠自動轉(zhuǎn)入工頻電網(wǎng)中,負載不用停機,滿足現(xiàn)場不能停機的要求。
2、電機及風機參數(shù)
電機參數(shù): 風機參數(shù):
型 號: 型號:D900-13-2
額定功率:630KW 進氣容積流量:900m3/min(混合煤氣)
額定電壓: 6KV 壓力增加值: 2600mmH2O
額定頻率: 50Hz 進氣溫度: 35℃
額定電流:64A 主軸轉(zhuǎn)速: 2975rpm
額定功率因數(shù):0.89 軸功率: 540kw
額定效率: 92.5%
額定轉(zhuǎn)速: 2970rpm
3、除塵風機工藝要求
1)吹煉工藝周期

A到B為兌鐵加廢鋼時間。
B到C為風機升速時間,可以調(diào)節(jié)。
C到D為吹氧時間。
D點風機開始減速。
D到E為倒爐測溫取樣時間。
E到F為出鋼時間。
F到G為濺渣時間。
整個吹煉工藝周期約23分鐘,其中高速時間(C到D)13分鐘。高速定為45Hz,可以調(diào)節(jié);低速定為5Hz,可以調(diào)節(jié)。
2)變頻器和現(xiàn)場接口
在B點,由現(xiàn)場提供一對閉合節(jié)點(氮氧轉(zhuǎn)換點),變頻器從低速向高速啟動。在C點,變頻器到達高速后,給現(xiàn)場提供一對閉合節(jié)點(高速狀態(tài)節(jié)點),以便現(xiàn)場操作工進行下氧槍工作。在D點,現(xiàn)場向變頻器提供另一對閉合節(jié)點(風機減速點),變頻器開始降速,降速時間不作具體要求,但在減速過程中如果需要提速,變頻器應(yīng)能滿足提速要求。
風機轉(zhuǎn)速、氮氧切換節(jié)點、氧槍位置節(jié)點三者滿足如下關(guān)系:
現(xiàn)場提供給變頻器的兩對節(jié)點(氮氧轉(zhuǎn)換點、風機減速點)及變頻器提供給現(xiàn)場的高速狀態(tài)節(jié)點均為無源節(jié)點,具有5A/30VDC或0.8A/230VAC的容量。
3)變頻器技術(shù)指標
輸入電壓 三相交流有效值 6.3KV±10%
輸入頻率 50±5Hz
輸出電壓 三相正弦波電壓0-6KV
輸出頻率 0-50Hz
頻率分辨率 0.01HZ
加速時間 可按工藝要求設(shè)定
減速時問 可按工藝要求設(shè)定
頻率設(shè)定方式 高低兩級速度,可在0-50Hz范圍內(nèi)調(diào)整
故障診斷及檢測 自動檢測,自動定位
網(wǎng)側(cè)功率因數(shù) 0.95(高速時)
過載保護 120%l分種(每10分鐘)、150%立即保護
防護等級 IP20
環(huán)境溫度 0-40℃
環(huán)境濕度 90%,無凝結(jié)
海拔高度 1000米以下
三、設(shè)備運行情況
2006年底定購了我公司一臺高壓變頻器,型號為CSHF-800/06,2007年1月16日變頻器正式投入使用。
1、同原來使用液力耦合器比較,湖南中科電氣有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器有以下優(yōu)點:
運行穩(wěn)定,安全可靠。原來使用液力耦合器須經(jīng)常更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來的巨大的經(jīng)濟損失。湖南中科電氣有限公司生產(chǎn)的變頻器具有免維護的特點,只需定期更換柜門上的通風濾網(wǎng),不用停機,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。
2、節(jié)能效果顯著,大大降低了噸鋼電耗。
3、電動機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停運,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,降低了電機的故障次數(shù)。同時,變頻器設(shè)置共振點跳轉(zhuǎn)頻率,避免了風機長期在共振點運行,使風機工作平穩(wěn),風機軸承磨損減少,延長了電機、風機的使用壽命和維修周期,提高了風機的利用率。
4、變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,大大加強了對電機的保護。在變頻器調(diào)試期間,變頻器自動保護,報電機過流。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電動機有一相線鼻子發(fā)生斷裂,電機缺相運行,造成過流。我們及時進行了檢修,避免了事故的擴大化。
5、變頻器同現(xiàn)場信號無縫接口,滿足生產(chǎn)的需要。變頻器內(nèi)置PLC,現(xiàn)場信號接入靈活。轉(zhuǎn)爐為變頻器提供一對高速、低速節(jié)點,變頻器按照節(jié)點的狀態(tài)自動高速、低速往復運行;將以前儀表柜中的轉(zhuǎn)爐的煙氣流量、煙氣溫度信號接入變頻器,把儀表柜拆除,大大節(jié)約了場地。變頻器自帶轉(zhuǎn)速測定,原來同電機相連的測速器也被取消,由變頻器為現(xiàn)場直接提供電機轉(zhuǎn)速指示,
6、適應(yīng)電網(wǎng)電壓波動能力強。
7、同液力耦合器比較,在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承,減少了機油對環(huán)境的污染,使風機房的現(xiàn)場環(huán)境有了極大改善。
四、結(jié)束語
從幾個月的運行情況來看,湖南中科電氣有限公司生產(chǎn)的CSHF-800/06高壓大功率變頻器性能好,可靠性高,節(jié)能效果明顯,滿足連續(xù)生產(chǎn)對調(diào)速系統(tǒng)的要求。