9月28日,大港油田采油三廠一區(qū)維修隊員工曹宇對焊接管線剩下的廢舊用料進行回收登記,盡可能讓這些廢舊用料變廢為寶。采油三廠大力培育特色節(jié)能管理文化,加快由耗能大廠向低耗大廠轉變步伐,截至9月底,采、注、輸、電等各大系統(tǒng)累計節(jié)電2788萬千瓦時,綜合液量噸能耗低于12.024千克標煤。
節(jié)能措施到位
這個廠堅持“技術+管理”節(jié)能,通過技術進步和強化管理,加快措施制定和落實節(jié)奏,確保節(jié)能降耗見到實效。
在機采系統(tǒng)降耗上,他們通過調整抽油機平衡,力爭節(jié)電36萬千瓦時。通過關、停、并、轉低效油井,降低采液單耗。通過調整抽吸參數,提高排量系數,實現節(jié)能優(yōu)化。他們還優(yōu)化電泵井節(jié)能運行水平,對泵效不足50%的10口井實施設計優(yōu)化,對10口裝機功率大的電泵井實施降功率,降低產液能耗;在注水系統(tǒng)降耗上,在注水泵開回流管理、提高容積效率、減少機械損耗等方面加強機泵管理,提高機組效率,并持續(xù)做好增壓泵的優(yōu)化動態(tài)調整,實現日節(jié)電2000千瓦時。他們對現有 50條注水系統(tǒng)及單井管道應用成熟技術進行除垢降壓損,日節(jié)電1000千瓦時;在集輸系統(tǒng)降耗上,他們加大調摻控水工作力度,根據季節(jié)特點,加強“試水”管理,實現年度用水同比降低10%的工作目標;在電力系統(tǒng)降耗上,他們繼續(xù)擴大天然氣發(fā)電規(guī)模,全年發(fā)電5500萬千瓦時。
技改步伐加快
作為大港油田公司第一耗能大廠,采油三廠耗能設備種類較多,高耗能和非節(jié)能落后設備所占比例高、部分設備運行不正常。為此,廠里狠抓設備技術改造,他們試驗應用節(jié)能新技術,加快節(jié)能設備替換和改造,更新變壓器,對常規(guī)廢舊電機進行“高轉差、雙速”技術節(jié)能改造、天然氣發(fā)電機高溫治理改造等措施,起到了重要作用。
采油三廠強化設備監(jiān)測及不合格設備整改,切實提高設備管理水平。他們利用兩個月的時間對近年未進行監(jiān)測的抽油機、機泵等設備進行監(jiān)測,對設備功率因數、負載率、運行效率、平衡度等指標進行調查,摸清設備運行現狀,制定整改措施,明確責任部門、責任人和整改完成期限。同時,全廠對抽油機、注水泵、輸油泵等主要耗能設備進行抽檢,掌握設備的運行狀況,針對檢測中出現的問題,限定整改期限。
能效對標見效
這個廠通過能效對標活動,規(guī)范采油廠節(jié)能管理程序,把“人人挖潛、處處降耗、事事節(jié)約”逐漸轉化成員工的自覺行動。
他們完善對標基礎,強化能源消耗統(tǒng)計與分析,以能效對標為契機,完善能源計量系統(tǒng),配齊、配全能源計量器具,健全能源計量器具臺賬和主要耗能設備能源消耗臺賬,實現對能源、水消耗與節(jié)約情況動態(tài)監(jiān)控和分析,控制異常消耗。廠里定期召開能效對標工作總結會,通報各單位能效對標工作進展情況和指標完成情況,安排布置重點工作,加強監(jiān)督檢查,確保對標工作有序開展。采油三廠還組織評選年度優(yōu)秀能效對標單位,進行大規(guī)模獎勵,激勵廣大員工立足崗位節(jié)能創(chuàng)效,實現了較好效果。
























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