烏魯木齊華電葦湖梁發(fā)電廠采用石灰石脫硫,截止11月30日僅用1155.49噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于年初該廠計劃指標(biāo)6591噸。以石膏石原料目前市場價170元/噸計算,僅此一項為企業(yè)節(jié)約近百萬余元。這一成績的取得,得益于該廠持續(xù)開展的精細(xì)化管理,成為該廠管理、效益“雙提升”的有力佐證。
電石渣脫硫,是用工業(yè)廢料電石渣替代石灰石脫硫劑進(jìn)行脫硫,該廠于2010年投資500萬元建成此系統(tǒng),經(jīng)過不斷的摸索和攻關(guān),掌握了電石渣脫硫完整的技術(shù)。此項目每年可消耗電石渣6萬噸,減少脫硫反應(yīng)中二氧化碳排放8800噸/年。
集思廣益巧節(jié)能該廠運(yùn)行部員工將企業(yè)的使命感與實際工作結(jié)合在一起,廣泛開展合理化建議工作,一線員工根據(jù)工作經(jīng)驗,提出許多好的建議,解決了許多實際問題。如,為解決脫硫PH值在高負(fù)荷時偏大,脫水不好的難題,值班員提出提高吸收塔液位,保證吸收塔漿液氫氧化鈣有效成分,既降低了電石渣消耗量,又保證了脫硫各項參數(shù)的正常。
技術(shù)保障降成本12月9日,該廠脫硫電石渣漿液箱攪拌器減速箱齒輪損壞,需要外委加工,脫硫電石渣系統(tǒng)被迫停運(yùn),無法供漿。在電石渣漿液箱攪拌器未修復(fù)前,只能采用石灰石作為脫硫劑,短短5天時間就使用石灰石358.7噸,大大增加了脫硫成本。此時,該廠運(yùn)行部立即組織人員研究解決方案,經(jīng)討論后,由維護(hù)部負(fù)責(zé)實施,在電石渣漿液泵出口管道上接一40米長的塑料管,不經(jīng)過電石渣漿液箱,直接將電石渣漿液打至石灰石漿液罐,電石渣系統(tǒng)又能正常投入,每天即可為廠里節(jié)約1.15萬元。
精細(xì)操作保安全雖然電石渣系統(tǒng)投運(yùn)已有2年時間,但因為電石渣含有雜質(zhì)較多,對系統(tǒng)影響又有滯后性,造成每次出現(xiàn)問題都不一樣。該廠運(yùn)行部專門組織相關(guān)負(fù)責(zé)人員,去其他廠參觀學(xué)習(xí)電石渣運(yùn)行情況,同時,結(jié)合該廠的實際情況不斷積累經(jīng)驗,通過對比試驗來確定系統(tǒng)的最佳運(yùn)行參數(shù),經(jīng)過一段時間的摸索,確定了最佳參數(shù)后,運(yùn)行人員精心操作,認(rèn)真巡檢,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,及時消缺,確保該系統(tǒng)安全運(yùn)行。