1、前言
青銅峽鋁業(yè)集團(tuán)公司是以電解鋁為產(chǎn)品的有著40多年歷史的大型企業(yè)。鋁電解生產(chǎn)是一個(gè)耗電大的工業(yè),有“電老虎”之稱,生產(chǎn)1t鋁消耗15000~18000 kW.h直流電,約占成本的1/3。降低鋁電解生產(chǎn)的電能消耗,不僅對(duì)降低鋁成本是個(gè)重要因素,而且在目前我國(guó)電力需求量日益增加的情況下,對(duì)于節(jié)約能源有極其重大的意義。
隨著電解鋁技術(shù)的不斷發(fā)展,我公司電解鋁產(chǎn)量發(fā)生了突飛猛進(jìn)的變化,由建廠的年3.2萬(wàn)t,發(fā)展至現(xiàn)在的年43萬(wàn)t,電解鋁所用的直流電流系統(tǒng)也由原來(lái)1個(gè)80 kA系列,擴(kuò)大至120 kA、150 kA、350kA3個(gè)系列,凼此減少電能消耗,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益就成了我公司工程技術(shù)人員長(zhǎng)期研究的課題,而最有效的措施之一就是合理用電,設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,硅整流裝置穩(wěn)流系統(tǒng)的上陣,滿足了電解鋁對(duì)直流電流的要求。
2、論述
電解法制鋁所采用的直流電,是將接收的110 kV交流電經(jīng)變壓器降壓后,由硅整流設(shè)備轉(zhuǎn)換為lkV直流電提供給電解生產(chǎn)用電,直流電是否平穩(wěn)直接影響了電解鋁的質(zhì)量、產(chǎn)量。提高電解鋁質(zhì)量、產(chǎn)量的途徑,一是提高甲均電流強(qiáng)度,二是提高電流效率。
2.1、提高平均電流強(qiáng)度
在般情況下是不允許系列全停電的,因?yàn)檫@樣會(huì)降低平均電流強(qiáng)度,減少鋁的產(chǎn)量,必須停電時(shí),應(yīng)盡量減少停電時(shí)間和次數(shù),避免降低過(guò)多的電流強(qiáng)度而導(dǎo)致產(chǎn)量減少。在期80 kA電流條件下,每增加1000A電流,通過(guò)計(jì)算,在160臺(tái)電解槽生產(chǎn)的情況下,每年可增產(chǎn)400t鋁錠。
2.2、提高電流效率
在期80kA電流條件下,160臺(tái)電解槽生產(chǎn),每增1%的電流效率,相當(dāng)于系列增加2臺(tái)電解槽的產(chǎn)量。電流效率是決定鋁產(chǎn)量的重要因素。
由此,電解錨生產(chǎn)對(duì)供電系統(tǒng)的供電質(zhì)量、可靠性及穩(wěn)定性有較高要求,而硅整流柜穩(wěn)流控制系統(tǒng)起到了穩(wěn)定電流,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)供電的目的,為此,我公司技術(shù)人員經(jīng)過(guò)不斷的研究和分析,多次對(duì)硅整流穩(wěn)流系統(tǒng)進(jìn)行改造,使直流供電更加平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)。
穩(wěn)流原理框圖如附圖所示。
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附圖 穩(wěn)流原理框圖[/ALIGN]
該穩(wěn)流控制系統(tǒng)在整流裝置正常工作時(shí),如果電網(wǎng)電壓或負(fù)荷發(fā)生變化,則整流裝置輸出電流會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化,從直流電流測(cè)量回路中提取反饋電壓信號(hào)與穩(wěn)流裝置的給定電壓進(jìn)行比較,其差值經(jīng)調(diào)節(jié)放大器放大,限幅后經(jīng)緩沖級(jí)放大送至集成電路,由脈沖變壓器發(fā)出脈沖信號(hào)使飽和電抗器的控制導(dǎo)通角發(fā)生變化,調(diào)節(jié)飽和電抗器的控制繞組電流,使飽和電抗器的感抗發(fā)牛變化,改變整流裝置的輸出電流,從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)流的目的。
3、改造分析
3.1、第一次改造
1995年采用晶體管穩(wěn)流裝置,運(yùn)行至2003年時(shí),出現(xiàn)很多問(wèn)題。
1)元件老化 運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),晶體管性能下降,參數(shù)發(fā)生變化,各元件間匹配失調(diào),穩(wěn)流效果下降,經(jīng)常出現(xiàn)穩(wěn)流失調(diào)的現(xiàn)象。
2)可靠性低 晶體管元件受損率高,經(jīng)常因元件損壞導(dǎo)致穩(wěn)流系統(tǒng)癱瘓,使電解生產(chǎn)遭到嚴(yán)重的損失。
3)穩(wěn)流精度低,靈敏度差 由于飽和電抗器的控制特性足非線性變化的,采用模擬電路控制,環(huán)節(jié)多,調(diào)節(jié)復(fù)雜,反應(yīng)速度受到限制,同步信號(hào)不能及時(shí)反饋并進(jìn)行比較,控制精度低,在系統(tǒng)波動(dòng)時(shí),反應(yīng)速度慢,調(diào)節(jié)靈敏度差,電流返回速度長(zhǎng),穩(wěn)定時(shí)間長(zhǎng)達(dá)2~3min。
由于以上原因,我們對(duì)穩(wěn)流系統(tǒng)進(jìn)行了改造,選用一套西門子S7-200 PLC穩(wěn)流控制系統(tǒng),用綜合控制方式,將所有的電抗器控制繞組串聯(lián)起來(lái),通過(guò)改變控制繞組的電流來(lái)調(diào)節(jié)電抗器的電抗值,達(dá)到穩(wěn)流的目的。改造后有以下特點(diǎn)。
1)系統(tǒng)構(gòu)成靈活,可靠性高 PLC可編程序控制器是將傳統(tǒng)的繼電器技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)融合為一體的新型通用自動(dòng)控制裝置,采用模塊化結(jié)構(gòu),I/O點(diǎn)數(shù)多,采樣速度快,分析能力強(qiáng),反應(yīng)靈活。
2)穩(wěn)流精度高,速度快 可編程控制器能提供上千條指令,直接完成數(shù)據(jù)計(jì)算功能,PLC自動(dòng)識(shí)別飽和電抗器非線性工作范圍,執(zhí)行速度快,時(shí)間極短,只為0.lμs,使系統(tǒng)電流的回歸速度相應(yīng)提高,從而提高控制精度。
經(jīng)濟(jì)效益:
1)此次改造大大提高了電流效率,電流效率由原91%提高至97%,因?yàn)槊吭?%的電流效率,相當(dāng)于系列增加2臺(tái)電解槽的產(chǎn)量,由此推算,相當(dāng)于增加了12臺(tái)電解槽,年增產(chǎn)2400t鋁,按16000元/t價(jià)格計(jì)算,年增效3.84千萬(wàn)元。
2)因電流效率的提高,交流電量節(jié)約0.41億kW.h,按0.31/kW.h計(jì)算.節(jié)約電費(fèi)1.271千萬(wàn)元。
3.2、第二次改造
2005年3月,公司將一期規(guī)模擴(kuò)大,將原80 kA電流提升至120 kA,增加1組整流機(jī)組,因新增整流機(jī)組容量比原4組整流機(jī)組容量大I.5倍,原穩(wěn)流裝置不能對(duì)其進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),故對(duì)穩(wěn)流系統(tǒng)進(jìn)行第二次改造。
采用5+1的結(jié)構(gòu)方式,實(shí)現(xiàn)5組單機(jī)組各自的小閉環(huán)穩(wěn)流控制和1臺(tái)總穩(wěn)流大閉環(huán)控制。小閉環(huán)控制將每組機(jī)組的直流輸出電流經(jīng)變換后,反饋給PLC,與上位機(jī)給定的信號(hào)比較,PLC進(jìn)行計(jì)算后,控制IGBT占空比,改變飽和電抗器的位移繞組電流,從而達(dá)到穩(wěn)定電流的目的。大閉環(huán)調(diào)節(jié),由上位機(jī)設(shè)定系列電流總量,總調(diào)PLC將從總電流互感器反饋來(lái)的電流與給定電流比較,進(jìn)行PID調(diào)節(jié),并平均分配給各機(jī)組,最終實(shí)現(xiàn)系列直流電流的恒定。
經(jīng)濟(jì)效益:
1)此次改造直流電流由80 kA升高至120 kA,電流增加40 kA,按一期160臺(tái)電解槽生產(chǎn)計(jì)算,每年可增產(chǎn)16000t鋁錠,按16000元/t價(jià)格計(jì)算,年增效2.56億兒。
2)電流效率由原97%提高至98%,提高了1%,因每增1%的電流效率,相當(dāng)于系列增加2臺(tái)電解槽的產(chǎn)量,年增產(chǎn)400t鋁,按16000元/t價(jià)格計(jì)算,年增效640萬(wàn)元。
4、結(jié)論
穩(wěn)流系統(tǒng)技術(shù)的改進(jìn),減少了機(jī)組停電次數(shù),平穩(wěn)了電解供電,節(jié)約了交流電量,電解鋁增產(chǎn)可觀,達(dá)到了節(jié)能降耗,提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
文章來(lái)源于《節(jié)能創(chuàng)新2006——首屆全國(guó)電氣節(jié)能大賽論文集》