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大慶鉆井應(yīng)用了鉆機PLC(可編程序控制器)系統(tǒng)自動化程度顯著提高

時間:2006-10-26 10:39:00來源:guyan

導(dǎo)語:?這套系統(tǒng)縮短了故障處理時間,可隨時觀察到故障類型和提示,故障處理從30多分鐘縮短為10分鐘。
大慶石油管理局鉆井二公司從提高鉆機設(shè)備的科技含量入手,大力開展科技創(chuàng)新。去年,公司對司鉆操作間的操作系統(tǒng)進行了改進,試驗應(yīng)用了鉆機PLC(可編程序控制器)系統(tǒng),使電器故障率由過去的2.9‰降為0.4‰,向智能化鉆井邁出了可喜的一步。最近,該項科研成果通過了管理局鑒定。   近年來,這個公司科技投入不斷加大,逐步取消了鉆臺上的剎把?,F(xiàn)在司鉆不是站在鉆臺上手握剎把,而是坐在操作間里用電控手柄進行操作。這項科研成果在國際鉆井行業(yè)也屬獨創(chuàng)。然而,隨著科技進步和發(fā)展,工程技術(shù)人員通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),司鉆操作系統(tǒng)存在線路多、故障率多、維修時間長、手動操作誤差大等問題,既影響了鉆井速度,也制約著鉆井質(zhì)量。為此,公司組織工程技術(shù)人員有針對性地進行研究試驗,確定了以PLC為核心的井場電器控制、實現(xiàn)變頻和自動系統(tǒng)控制、運行狀態(tài)顯示和故障跟蹤等方面的研究方案。   由于PLC系統(tǒng)具有繪制、編寫指令程序等功能,有效解決了人機界面問題,司鉆可以在智能觸摸屏上進行控制操作,對所有鉆井參數(shù)一目了然,可以隨時看到監(jiān)控數(shù)據(jù),方便了司鉆操作。這套系統(tǒng)縮短了故障處理時間,可隨時觀察到故障類型和提示,故障處理從30多分鐘縮短為10分鐘;增加了安全系數(shù),智能防碰系統(tǒng)具有自動聲、光報警提示功能,使誤操作發(fā)生率降為零、顯示系統(tǒng)準確率達到100%、性能達到100%;解決了手動操作誤差大、鉆壓忽大忽小的問題,尤其是施工特殊井時,全程恒壓鉆進,有效的提高了鉆井質(zhì)量;建井周期比過去縮短8.87%。   據(jù)專家介紹,該項技術(shù)使手動控制轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂?,從簡單控制設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂葡到y(tǒng),綜合應(yīng)用了計算機、自動控制、電子技術(shù)、自動檢測等先進技術(shù),總體設(shè)計達到國內(nèi)先進水平,具有推廣和應(yīng)用價值。據(jù)了解,這個公司將在2至3年內(nèi)在所有電動變頻鉆機上進行應(yīng)用。

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