裴溝礦井技術(shù)改造的實踐
時間:2006-09-11 10:27:00來源:wangsl
導語:?裴溝煤礦位于河南省新密市來集鎮(zhèn),為鄭煤集團公司主力礦井之一,現(xiàn)有職工4000余人
裴溝煤礦位于河南省新密市來集鎮(zhèn),為鄭煤集團公司主力礦井之一,現(xiàn)有職工4000余人,19 60年建井,1966年投產(chǎn),原設計生產(chǎn)能力60萬t/a,1979年經(jīng)煤炭工業(yè)部批準擴建為120萬 t/a。該礦采用立井多水平上、下山開拓方式,中央邊界抽出式通風,主井45t箕斗,副 井雙車罐籠提升,帶式及礦車運輸,走向和俯斜長壁放頂煤采煤法開采,主采煤層為二疊系 二1煤層。
1 礦井技術(shù)改造的實踐
11 過斷層實現(xiàn)兩井田合并開采
裴溝井田和楊河井田中間以油房溝斷層為自然邊界,油房溝斷層走向近東西,傾向北,為南 升北降導水正斷層,落差7~72m。為解決礦井技術(shù)改造中過油房溝斷層這一關(guān)鍵技術(shù)問題, 根據(jù)現(xiàn)有勘探資料,制訂了從中央下山和沿第10勘探線兩種過斷層方案。為進一步查明斷層 的落差和富、導水性,采用法國產(chǎn)SN338HR型數(shù)字地震儀進行了地面物探,采用美國產(chǎn)小約 翰鉆機對第10勘探線過斷層處進行了地面鉆探,根據(jù)物探、鉆探資料綜合分析,得出以下研 究結(jié)論:
(1)兩種方案過斷層位置的地層、含水層相同,構(gòu)造基本相似,只是斷層落差大小不同;
(2)兩種方案過斷層位置的充水因素基本相同;
(3)兩種方案過斷層位置突水的可能性及威脅程度不同:
①從中央下山向南過斷層。由于該處斷層落差較大(63m),斷層帶破碎,富、導水性較好, 加上距奧灰(O2)、L1-3灰?guī)r較近(局部在奧O2和L1-3灰?guī)r之間的鋁土層中 穿過),掘進時定會突出奧灰水,威脅礦井安全生產(chǎn),甚至有淹井的危險。
②從第10勘探線處過斷層。由于該處斷層落差不大(35m),斷層帶內(nèi)泥質(zhì)物較多,富、導水 性較差,加上距奧灰、L1-3灰?guī)r距離較遠(過斷層時頂板大古砂巖和對盤底板L7灰 巖接觸),掘進時突水的可能性較小,安全系數(shù)大。
根據(jù)研究結(jié)論,采用了沿第10勘探線過斷層方案,并在掘進時采取了以下安全技術(shù)措施:
(1)確保-110m水平泵房正常運行,最大排水能力達到1800m3/h(-110m水平正常涌水量700 m3/h);
(2)在兩石門過斷層北側(cè)大古砂巖段各打一道防水閘門;
(3)采用U型鋼反拱鋼筋網(wǎng)全封閉式支護,多打眼,少裝藥,短掘短支,防止片幫冒頂,并減 少對圍巖的震動;
(4)過斷層段采用壁后注漿,防止出水;
(5)開展井下巖移觀測,密切注視巷道變化。
方案實施后,安全穿過了油房溝斷層,使32采區(qū)上部形成了開拓煤量,順利實現(xiàn)了兩井田的 合并開采。
12 主井提升系統(tǒng)改造
該礦主井提升系統(tǒng)是在1966年投產(chǎn)前裝備的,設備比較落后,絞車超期運行,井筒裝備 銹蝕嚴重,箕斗裝載不均衡,提升系統(tǒng)能力小,已經(jīng)滿足不了目前安全生產(chǎn)的需要。主井提 升系統(tǒng)改造主要包括更換主井絞車、井架、箕斗、鋼絲繩,加固井筒裝備,改造井底裝載和 清理灑煤系統(tǒng)等。
?。?)主井絞車由2БM-3X15/1520型更換成2JK-3X15/1520型絞車,變?nèi)斯げ僮鳛榭删幊炭?制 器自動控制,井架高度由225m升高到3076m,長度增加12m,寬度增加08m,并保持 箕 斗相對裝卸載位置尺寸不變,提升絞車和井筒相對尺寸不變,拆除老井架換上新井架?;?由QJ-47型更換為QJ-7型箕斗,改造后提升量由45t提高到65t。提升鋼絲繩由34-6V 37S+Fc-16700-I-ZZ型,更換為36-6V37S-1670-I-ZZ型。
?。?)加固井筒裝備。罐道梁每兩棚中間加裝一棚,中間罐道梁用200× 180 方鋼,兩頭用樹脂錨桿固定鋼板支撐著方鋼,邊罐道梁在井壁用樹脂錨桿固定支座支撐著罐 道,更換全部38kg道軌罐道。
?。?)井底裝載系統(tǒng)由ZJ-3非通過式帶重錘靠箕斗打開裝載方式,改造為緩沖煤倉的煤通過兩 臺K-3 給煤機分別給在兩條帶式輸送機上,經(jīng)KG4007核子秤計量控制后進入溜煤筒,箕斗到位后通 過汽缸打開閘門裝煤。給煤、計量、檢測箕斗到位、裝煤、發(fā)出提升信號全部由可 編程控制器自動控制,利用空氣炮處理溜煤筒中積煤。
?。?)井底清理灑煤系統(tǒng)由原來經(jīng)清倉斜巷礦車提升,水泵排水,改為通過新做的210m清倉平 巷,將 井底與中央皮帶下山連接,改造后井底水沉淀后可實現(xiàn)自流,井底灑煤經(jīng)清倉平巷可運到中 央下山強力帶式輸送機上。
13 通風系統(tǒng)改造
(1)優(yōu)化通風網(wǎng)絡,在高阻力段新做中央改造回風巷480m,與中央回風下山并聯(lián)回風,新做3 2進風巷210m與32皮帶巷并聯(lián)進風,并聯(lián)通風可以減少風阻,提高采區(qū)通風能力。
(2)將工業(yè)廣場老副井改造為回風井,選用BDK65-8NO25高效節(jié)能主扇,代替70B2主扇與 原B DK68C-6NO22主扇配合,一用一備,使通風線路縮短了1050m。通風系統(tǒng)改造前后BDK68-6N O22主扇運行狀況對比如下表所示:
項目 排風量/m3·min-1 負壓/Pa 風葉安裝角度/(°) 通風 流程/m 主扇年耗電量/萬kWh〖〗主扇運行穩(wěn)定性 備注
改造前 3300 4116 35/30 7633 4047 不穩(wěn)定 滿足不了生產(chǎn)需 要,主扇風葉處于極限狀態(tài)
改造后 4300 3063 35/30 6583 2867 穩(wěn)定 滿足生產(chǎn)需要,有 增風空間且仍可穩(wěn)定運行
14 -200m輔助水平的建立
本著考慮長遠,兼顧當前的原則,選擇位于-110m水平和-300m水平中間位置的-200m標高建 立輔助水平,集中運輸巷和集中回風巷均布置在煤層中,并分別與32、34采區(qū)的運輸下山和 回風下山相連接,-200m集中回風巷布置時西高東低,并在東部建立-200m輔助水平固定排水 陣地,使34采區(qū)工作面涌水向東自流,使32和34采區(qū)實現(xiàn)集中排水。
2 礦井技術(shù)改造后達到的效果
?。?)過斷層實現(xiàn)兩井田合并開采,實際上相當于完成了 礦井與礦井之間的接替,節(jié)約建井費用3億元,解放可 采儲量3000萬t,延長礦井服務年限18年,緩和了采掘接替,保證了安全生產(chǎn)。
?。?)主井提升系統(tǒng)改造后,消除了提升系統(tǒng)中的重大安全隱患,保證了主井安全運行。提 升能力由120萬t/a提高到180萬t/a,增加了60萬t/a,年增產(chǎn)值8000萬元,同時提升 能力的加大為采區(qū)生產(chǎn)能力的發(fā)揮創(chuàng)造了條件。
?。?)通風系統(tǒng)改造后,通風線路縮短了1050m,每年節(jié)約巷修費6萬元,主扇負壓降低了1048P a,每年可節(jié)約用電118萬kWh,節(jié)約通風電費58萬元。實行并聯(lián)通風后,增加了通風斷面, 主 扇在高效、穩(wěn)定的狀態(tài)下運行,采區(qū)通風能力可以提高1500m3/min,生產(chǎn)能力可以提高4 0萬t/a以上,同時也消除了由于風量不足給瓦斯管理帶來的種種不利因素,礦井安全水平 大大提高。
(4)-200m輔助水平的建立增加了一條安全通道,多了一條通風線路,便于通風和瓦斯管理。 可以利用該輔助水平,開發(fā)32、34采區(qū)下山中間的村莊下壓煤,提高資源回收率,增加礦井 產(chǎn)量15萬t/a以上。變-200m以上水平下山開采為上山開采,解決了生產(chǎn)中的水患問題,建 立固定排水陣地,變分區(qū)排水為集中排水,節(jié)約工程及設備資金300萬元,節(jié)約運行費用45 萬元/a。
轉(zhuǎn)自:中國煤炭
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