InTouch 在電力冰生產(chǎn)中系統(tǒng)中的應(yīng)用
LINCOLN,NE——當(dāng)LINCOLN 電氣系統(tǒng)公司(Lincoln Electric System)正在尋求一種能夠在夏天負(fù)荷高峰期擴(kuò)大其發(fā)電能力的方法時(shí),工程顧問告訴他們————“冷卻”。
后來在“冰生產(chǎn)”系統(tǒng)中,通過使用熱能存儲(chǔ)(TES),可以將周邊的溫度降低,使燃燒渦輪進(jìn)口處的空氣密度增大————相當(dāng)于是一個(gè)用渦輪增壓的自動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),這樣一來,就可以在不安裝昂貴的新的發(fā)動(dòng)裝置的情況下,發(fā)出更多的電。
到20世紀(jì)80年代后期,LINCOLN ELECTREIC的總裝機(jī)容量達(dá)647,000KW,主要用核能和燃煤裝置作為基本發(fā)電設(shè)備,供87,000多用戶用電。除此之外,還用了一個(gè)燒柴油的名牌為57MW的渦輪(備用裝置),來解決負(fù)荷高峰期(如夏天等)的用電需求。和大多數(shù)美國(guó)公司一樣,LINCOLN ELECTRIC也是用燃燒渦輪來處理負(fù)荷高峰期的發(fā)電要求問題。因?yàn)檫@種裝置相對(duì)于要消耗大量燃?xì)怛?qū)動(dòng)渦輪的噴射式發(fā)電裝置要小得多,相對(duì)比較便宜,而且可以方便地啟動(dòng)并投入運(yùn)行,供發(fā)生在數(shù)分鐘內(nèi)的突發(fā)事情使用。在位于Nebraska省城南邊的Rokeby Station使用的GE MS7001B型渦輪發(fā)電機(jī),作為備用裝置,其一年內(nèi)的使用時(shí)間尚不足500小時(shí)。
預(yù)測(cè)顯示,到1994年,這套裝置必須能提供更強(qiáng)的發(fā)電能力。公司面臨兩種選擇,擴(kuò)大裝機(jī)容量或者是更充分地利用現(xiàn)有的設(shè)備。他們選擇了后者,并在Kansas城的顧問Burns & McDonnell的幫助下,他們開發(fā)了世界上第一套電力應(yīng)用系統(tǒng)————熱能儲(chǔ)存,即大家熟知的“冰冷卻”系統(tǒng)。
克服了自然的低效率問題
雖然燃燒渦輪具有很多的優(yōu)點(diǎn),但也有其自身的一些缺點(diǎn)。其中最大的一個(gè)問題就是它們對(duì)周邊的環(huán)境條件太敏感。它們屬于流量機(jī)械,其發(fā)電能力取決于與燃料混合的燃燒空氣的密度。這就意味著在炎熱的夏天,當(dāng)氣溫升高時(shí),因?yàn)檫M(jìn)口處空氣的濃度降低,發(fā)電能力將隨之降低。當(dāng)對(duì)發(fā)電能力的要求非??量虝r(shí),這并非是一種好的解決方案。在進(jìn)口處,空氣溫度每降低1度,輸出就可以提高0.4%,但對(duì)于傳統(tǒng)的冷卻系統(tǒng),諸如蒸汽冷卻、在線冷卻等,因?yàn)閮r(jià)格昂貴,且難于控制,因此,這種方法的效率是有限的。
“我們考慮在一個(gè)區(qū)域性的系統(tǒng)中采用’冰存儲(chǔ)冷卻’法,服務(wù)于某一城市或地區(qū)。同時(shí),我們也在考慮增大渦輪的輸出問題,所以,對(duì)我們來說,應(yīng)該將這兩種工程概念結(jié)合起來?!卑l(fā)電與特種工程高級(jí)工程師Tom Davlin解釋說?!拔覀兣cBurns & McDonnell共同努力,開發(fā)冰生產(chǎn)系統(tǒng),并在1991年夏天安裝運(yùn)行。”
該套冰冷卻系統(tǒng)是一套容量達(dá)550噸的氨水冷卻系統(tǒng),在一個(gè)1,100,000加侖的儲(chǔ)存罐的頂上使用了三套制冰裝置,每小時(shí)的冰產(chǎn)量可達(dá)23噸。冰基本上都在深夜用電需求最小的負(fù)荷低潮階段生產(chǎn),循環(huán)水通過在罐內(nèi)與冰混合,并以每分鐘10000加侖的流量輸送到冷卻圈內(nèi)。進(jìn)口空氣以每小時(shí)4英里的速度流過冷卻圈,通過渦輪壓縮機(jī)的壓縮,溫度可以從101° F 降低到 40° F。最終可以使渦輪的輸出提高25%。因?yàn)榱髁康拿黠@增加,相同系統(tǒng)的發(fā)電能力約增加了11MW(約15000馬力)。

每小時(shí)的冰產(chǎn)量可達(dá)23噸

通過渦輪壓縮機(jī)的壓縮,溫度可以從101° F 降低到 40° F
“在安裝系統(tǒng)的同時(shí),我們對(duì)渦輪進(jìn)行了相關(guān)的改造,將之改造為一個(gè)雙管燃料體系,這樣一來,既可以使用天然空氣,也可以使用柴油,” Davlin說?!拔覀儽仨毿藿ㄒ粭l長(zhǎng)達(dá)11英里的天然氣管道到電廠,但使用了燃?xì)庵?,可以增加足夠兆瓦?shù)的發(fā)電量。而且還將氮氧化物的產(chǎn)生量降低了38%,將燃料耗費(fèi)量降低到原來的60%多?!?
新型的PLC和MMI控制
然而,所有的這些改進(jìn)便不容易。一個(gè)主要的原因就是要對(duì)冰冷卻系統(tǒng)和渦輪運(yùn)行進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)控、對(duì)其內(nèi)部的數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的采集。這一問題最終通過使用可編程邏輯控制器(PLC)來代替原來的手動(dòng)開關(guān)和測(cè)量?jī)x表盤、用基于Windows的人機(jī)界面(MMI)對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視而得以解決。
控制系統(tǒng)內(nèi)使用了兩套AB的PLC:一套5/15用來控制渦輪發(fā)電機(jī),一套5/20用來控制冷卻單元和閉環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)。此外,Davlin還用Wonderware軟件開發(fā)公司的In Touch應(yīng)用軟件包開發(fā)了用于監(jiān)控PLC的MMI系統(tǒng)。它運(yùn)行在一臺(tái)486/33 PC上(8megabytes的內(nèi)存、120MB的硬盤空間、一個(gè)1024X780VGA非交錯(cuò)顯卡和250MB的備份單元)。InTouch MMI程序通過Wonderware 的 DDE Server(I/O Server)與PLC連接,而通過NetDDE軟件將數(shù)據(jù)從PLC送到MMI工作站。
由Davlin和來自Burns & McDonnell工程技術(shù)人員共同開發(fā)的MMI畫面主要用來監(jiān)視系統(tǒng)和采集數(shù)據(jù)。Davlin于1991年5月在Wonderware接受培訓(xùn),并于同年7月完成了MMI的開發(fā),投入運(yùn)行。總共用了二十多個(gè)畫面來監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)部的300個(gè)模擬、數(shù)字量。除了主菜單畫面外,對(duì)于然氣線上的操作、所耗然氣的溫度、發(fā)電渦輪機(jī)的運(yùn)行、設(shè)備溫度、燃燒監(jiān)控、冰生產(chǎn)設(shè)備、水循環(huán)、進(jìn)口氣流、報(bào)警摘要、實(shí)時(shí)趨勢(shì)與歷史趨勢(shì)等的監(jiān)控操作則由單獨(dú)的畫面來完成。
MMI應(yīng)用程序在配置和調(diào)試系統(tǒng)過程中,與運(yùn)行時(shí)一樣有用。按Davlin的說法,“我們起初之所以在加入In Touch軟件包,是出于要用它對(duì)熱能存儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集,但后來證明,它對(duì)于燃燒渦輪的監(jiān)控也一樣重要”,“譬如,在我們引入In Touch的實(shí)時(shí)趨勢(shì)(查看氣壓)之前,對(duì)于是否能夠獲得足夠的氣壓、管道上的主控閥是否正確運(yùn)行等問題,我們是無法向煤氣公司確認(rèn)的”。
“在冰生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行上,我們也遇到了類似的問題,”他補(bǔ)充道?!霸谖覀儧]能對(duì)冰生產(chǎn)系統(tǒng)中的關(guān)鍵的壓力值和其它一些參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控之前,是沒法弄清楚生產(chǎn)能力為什么會(huì)明顯下降的。它為我們提供了診斷冰生產(chǎn)系統(tǒng)中出現(xiàn)真空的線索。我們便可以改變相關(guān)的參數(shù),觀察畫面上有什么情況發(fā)生。我們還可以通過趨勢(shì)圖調(diào)節(jié)控制水管閥門的PID(比例、積分、微分)環(huán),來調(diào)整流過冷卻圈的水流量?!?
這種新型的控制監(jiān)控系統(tǒng)大大簡(jiǎn)化了Lincoln Electric員工的日常工作,將很多過去得用人工完成的工作自動(dòng)化。MMI用來自動(dòng)產(chǎn)生每小時(shí)的關(guān)于渦輪溫度、運(yùn)行承受狀況、發(fā)電機(jī)溫度、瓦特、伏安、熱電耦等的報(bào)表。“這是個(gè)很好的工具,使操作員知道當(dāng)前渦輪和冰生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的運(yùn)行情況,”Davlin解釋道,“他們可以確切地’看見’系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生了什么,而不是僅僅根據(jù)PLC來判斷(內(nèi)部情況)。以前,操作員不得不成天地來回按開關(guān)、查看儀表盤、手工將數(shù)據(jù)記錄到筆記本內(nèi)的表格中。如今,我們開發(fā)的這些畫面可以通過打印程序每隔一小時(shí)自動(dòng)地打印出報(bào)表。一天內(nèi)所采集到的全廠內(nèi)的數(shù)據(jù)都可以存放在日記錄文件中(平均約為4—5MB的空間);還在磁盤做有備份,所當(dāng)遇到問題要診斷的時(shí)候,還可以修復(fù)數(shù)據(jù)。我們同樣也通過MMI采集并保存了對(duì)周圍環(huán)境的輻射數(shù)據(jù),便于我們的環(huán)境工程師準(zhǔn)備他們的季度報(bào)告(給環(huán)??偩諩PA)。所有的這些數(shù)據(jù)都通過NetDDE反饋到Excel電子表格當(dāng)中,以便分析?!?
Davlin和他的員工準(zhǔn)備在1993年夏天對(duì)Rokeby電廠進(jìn)行擴(kuò)容,需額外增加一個(gè)噴水系統(tǒng)來擴(kuò)大燃燒渦輪的容量。“我對(duì)能否在不用PLC和In Touch監(jiān)控體系的情況下運(yùn)行這套熱能儲(chǔ)存系統(tǒng)表示懷疑,僅僅因?yàn)槠渲邪舜罅康倪\(yùn)行參數(shù),”他說道?!暗覀冏罱K只用了$225/KW的投資就完成了我們要做的事情,且運(yùn)行很正常。而如果用增加發(fā)電設(shè)備的方法,則投資要達(dá)$400-600/KW。”

“另外,如今我們對(duì)控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況更加熟悉,估計(jì)安裝噴水系統(tǒng)將更加簡(jiǎn)單,”他補(bǔ)充道?!拔覀儗⒘硗庑藿ㄒ惶變?chǔ)水容器(罐)和噴射剎車,因此將增加一套PLC,將它鏈接到MMI上,并加上額外的In Touch畫面。就這么簡(jiǎn)單?!?