技術(shù)頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網(wǎng) > 技術(shù)頻道 > 應(yīng)用方案 > Siemens S7-300 PLC在電廠鍋爐排渣改造工程中的應(yīng)用

Siemens S7-300 PLC在電廠鍋爐排渣改造工程中的應(yīng)用

時間:2006-06-30 11:53:00來源:0

導(dǎo)語:?該系統(tǒng)控制范圍包括從冷渣器正常出口以及事故出口開始到原氣力輸送系統(tǒng)的進(jìn)口之間的所有設(shè)備的控制。
  某公司于2005年夏天進(jìn)行鍋爐排渣改造,計劃每臺爐每側(cè)冷渣器的兩個事故排渣口出口和正常排渣口出口下設(shè)一臺刮板輸送機(jī),經(jīng)刮板輸送機(jī)收集的底渣送至斗式提升機(jī),由斗式提升機(jī)經(jīng)碎渣機(jī)破碎后送至原有氣力輸送系統(tǒng)送至渣倉。      該系統(tǒng)控制范圍包括從冷渣器正常出口以及事故出口開始到原氣力輸送系統(tǒng)的進(jìn)口之間的所有設(shè)備的控制。      一、系統(tǒng)描述      每臺冷渣器排渣口,兩個事故排渣口和正常排渣口下設(shè)一臺鏈斗式輸送機(jī)和刮板輸送機(jī)將底渣送至冷渣器外,由斗式提升機(jī)提到位于渣斗頂部的破碎機(jī),由破碎機(jī)破碎后,進(jìn)入氣力輸送系統(tǒng),由氣力輸送系統(tǒng)送至渣倉。      為保證冷渣器運(yùn)行的正壓以及保證熱空氣不會從事故排渣口排出,在冷渣器一、二室裝設(shè)壓差檢測裝置,以壓差信號來控制事故排渣口插板門開關(guān),從而控制冷渣器內(nèi)底渣的料高以達(dá)到保證冷渣器內(nèi)熱空氣不會從事故排渣口排出。      為保證冷渣器中底渣能從正常排渣口全部排出,將原DN420的正常排渣口擴(kuò)至DN550。正常排渣口下裝設(shè)中間渣斗,中間渣斗上設(shè)高、低料位計,以料位計控制中間渣斗中料高,從而保證冷渣器中熱空氣不會排至后續(xù)機(jī)械輸送系統(tǒng)。中間渣斗出口裝設(shè)插板門和電動給料機(jī),以達(dá)從正常排渣口均勻給后續(xù)機(jī)械輸送系統(tǒng)給料。      考慮到從事故排渣口排出的底渣溫度較高,為保證斗式提升機(jī)的安全可靠性,每套系統(tǒng)斗式提升機(jī)設(shè)兩臺,一臺運(yùn)行,一臺備用;斗式提升機(jī)出口設(shè)有就地事故排渣口,以保證后續(xù)氣力輸送系統(tǒng)故障時能就地排渣。      鑒于以上情況,通過采用PLC(可編程控制器)控制系統(tǒng),解決當(dāng)前存在的問題。系統(tǒng)的工作原理框圖如下:      系統(tǒng)操作運(yùn)行分別設(shè)有“遠(yuǎn)程自動”、“遠(yuǎn)程手動”、“就地手動”三種工作模式。“遠(yuǎn)程自動”模式為正常的主要運(yùn)行方式,根據(jù)系統(tǒng)滿足自動順序運(yùn)行的條件,在操作員站(控制室內(nèi)的觸摸屏)上操作完成整個除渣工藝流程。在自動順序執(zhí)行期間,出現(xiàn)任何故障或運(yùn)行人員中斷信號,都能使正在運(yùn)行的程序中斷并回到安全狀態(tài),使程序中斷的故障或運(yùn)行人員的指令都將在觸摸屏上實(shí)時顯示。當(dāng)故障排除后,自動控制在確認(rèn)無誤后可再進(jìn)行啟動。系統(tǒng)有豐富的保護(hù)和故障界面供操作人員進(jìn)行操作和分析。 “遠(yuǎn)程手動”模式為運(yùn)行人員在觸摸屏上點(diǎn)觸每一個被控對象。遠(yuǎn)方控制操作有許可條件,以防止運(yùn)行人員誤動作。在遠(yuǎn)方手動模式下,系統(tǒng)提供了豐富幫助操作指導(dǎo)和反饋信息,指引操作人員的操作,以防止誤操作?!熬偷厥謩印蹦J绞沁\(yùn)行人員通過就地控制箱操作被控對象,就地操作與遠(yuǎn)方程控操作之間有相互連鎖。      1、PLC控制系統(tǒng)的特點(diǎn)及組成      PLC在現(xiàn)代工業(yè)控制領(lǐng)域中早己得到了廣泛的應(yīng)用。以PLC的控制功能而言,具有嚴(yán)謹(jǐn)、方便、易編程、易安裝、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。它通用性強(qiáng),適應(yīng)面廣,特別在數(shù)字量輸入/輸出等邏輯控制領(lǐng)域有無可比擬的優(yōu)點(diǎn)。PLC具有豐富的邏輯控制指令和高級應(yīng)用指令,它提供高質(zhì)量的硬件、高水平的系統(tǒng)軟件平臺和易學(xué)易編程的應(yīng)用軟件平臺。另外,PLC即有自身的網(wǎng)絡(luò)體系又有開放I/0及通訊接口,很容易組建網(wǎng)絡(luò)并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問。      PLC采用的Siemens公司生產(chǎn)的S7-300系列,由于現(xiàn)場的PLC系統(tǒng)與控制室的上位機(jī)距離較遠(yuǎn)(800米左右),因此通訊系統(tǒng)需成對加裝RS-485中繼器,確保系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。     ?。?) 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及硬件配置      根據(jù)控制需求,CPU模塊采用CPU314、數(shù)字量輸入(DI)采用SM321模塊,數(shù)字量輸出(DO) 采用 SM322模塊,模擬量輸入(AI) 采用 SM331模塊,模擬量輸出(AO) 采用 SM332模塊以及IM365等模塊組成,IM365實(shí)現(xiàn)機(jī)架擴(kuò)展,上位機(jī)采用Easyview公司MT510T真彩觸摸屏進(jìn)行顯示和控制,整個干渣系統(tǒng)的工藝流程及測量參數(shù)、控制方式、順序運(yùn)行狀況、控制對象狀態(tài)等均能夠清楚地顯示在觸摸屏上,當(dāng)參數(shù)越限報警或控制對象故障或狀態(tài)發(fā)生變化時,以不同的顏色進(jìn)行顯示,使操作人員能夠一目了然地了解到系統(tǒng)的運(yùn)行情況,并實(shí)時地根據(jù)工藝要求進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。      (2) 控制系統(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)      PLC程序的編制直接關(guān)系著底渣系統(tǒng)能否正常工作,而程序設(shè)計的關(guān)鍵在于編程者對工藝系統(tǒng)的理解程度和程序編制技術(shù)的靈活應(yīng)用。因此,在程序設(shè)計中首先考慮了供氣壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)的特點(diǎn),將程序設(shè)計細(xì)化,分成多個程序模塊,實(shí)行模塊化編程。這樣既可以方便的增加或刪除程序模塊,便于現(xiàn)場對工藝的調(diào)整,又可針對配套設(shè)備可控性對不同程序模塊進(jìn)行完善。      PLC的編程軟件采用SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 V6軟件平臺用來完成硬件組態(tài)、地址和站址的分配以及編制整個生產(chǎn)過程的控制程序的。上位機(jī)監(jiān)控軟件采用國產(chǎn)軟件組態(tài)王,全部采用漢化界面,便于系統(tǒng)的開發(fā)與操作,該系統(tǒng)運(yùn)行于Windows2000中文平臺,可實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程的全面監(jiān)控,對重要參數(shù)形成歷史記錄,以報表或曲線的形式顯示給操作人員。通過VB語言腳本,可以在主控室的上位機(jī)顯示重要參數(shù)的歷史趨勢、實(shí)時趨勢,實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖調(diào)節(jié)的手自動切換、操作、壓力的高、低限報警、流量數(shù)據(jù)的顯示與累計,滿足高生產(chǎn)率的調(diào)度需求。     ?。?) 現(xiàn)場顯示      現(xiàn)場采用MCC屏進(jìn)行參數(shù)控制,觸摸屏程序由組態(tài)軟件來完成,人機(jī)界面采用中文菜單,界面友好,操作方便,功能較強(qiáng),主要用于現(xiàn)場壓力、流量、閥位的顯示與操作??勺鳛椴僮魅藛T現(xiàn)場操作的依據(jù)。      二、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)排渣系統(tǒng)的自動控制和監(jiān)控      主要包括如下功能:     ?。?) 靈活的操作方式以及強(qiáng)大的系統(tǒng)控制功能:系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)上位機(jī)操作、控制柜操作和就地手動操作;   (2) 報警功能:當(dāng)溫度超過工藝要求,可在現(xiàn)場、就地實(shí)現(xiàn)越限報警;  ?。?) 簡單、方便的參數(shù)設(shè)定: 壓力調(diào)節(jié)的壓力設(shè)定值、P、I、D等參數(shù)可以在上位機(jī)中設(shè)定。      1 、系統(tǒng)控制功能      (1) 過程控制的功能:      1)系統(tǒng)對床壓實(shí)現(xiàn)了PID自動調(diào)節(jié)控制;   2)對所采集的模擬信號進(jìn)行線性化、濾波、工程單位轉(zhuǎn)換處理;   3)實(shí)現(xiàn)了流量信號的溫、壓補(bǔ)償,提高了儀表的測量精度。     ?。?) 邏輯控制      聯(lián)鎖邏輯控制實(shí)現(xiàn)開/關(guān)的控制,邏輯控制及用戶自定義功能塊等。系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)電磁閥控制以及參數(shù)越限報警等功能     ?。?) 人機(jī)接口      HMI系統(tǒng)中包含主工藝畫面,分系統(tǒng)畫面,畫面直觀、豐富,具備PID在線調(diào)節(jié)、在線顯示功能,包括過程量變化趨勢的實(shí)時趨勢。      三、軟件設(shè)計      根據(jù)該系統(tǒng)具體情況,PLC系統(tǒng)軟件設(shè)計過程中著重要考慮的是以下幾個方面:     ?。?) 數(shù)據(jù)采集及工程量轉(zhuǎn)換  ?。?) PID算法  ?。?) 流量溫壓補(bǔ)償計算以及流量的累積計算      對于系統(tǒng)中的邏輯控制選用梯形圖(LADDER)編程,直觀、方便;對于PID回路控制流量溫壓補(bǔ)償計算以及流量的累積計算部分則采用語句表(STL)編程,結(jié)構(gòu)緊湊而又靈活。 PID調(diào)節(jié)是該系統(tǒng)中最為重要的控制程序,因此特將PID算法作一重點(diǎn)介紹。      1、PID算法      STEP7提供了兩種常用的PID算法:連續(xù)型PID(FB41)和離散型PID(FB42),根據(jù)實(shí)際要求,選用的是FB41。并在組態(tài)王中使用畫圖功能模擬一個PID調(diào)節(jié)器的操作面板,完成PID調(diào)節(jié)控制中的手/自動切換、給定值輸入、手動輸出值輸入、PID參數(shù)(比例系數(shù)、積分時間)輸入等功能。      PID算法的輸出實(shí)際上是比例(P)、積分(I)、微分(D)三部分作用之和:     ?。停睿剑停校睿停桑睿停模?  ?。停校?= GAIN(SPn- PVn)  ?。停校?= GAIN  TS/ TI(SPn- PVn)+ MX   MDn = GAIN  TD/ TS(PVn-1- PVn)  ?。停睿旱冢畲尾蓸訒r刻的輸出值。  ?。停校睿旱冢畲尾蓸訒r刻的比例作用,與偏差成正比。  ?。停桑睿旱冢畲尾蓸訒r刻的積分作用,可以消除靜差,提高控制品質(zhì)。  ?。停模睿旱冢畲尾蓸訒r刻的微分作用,根據(jù)差值的變化率調(diào)節(jié),可抑制超調(diào)。  ?。樱校睿旱冢畲尾蓸訒r刻的設(shè)定值。  ?。校郑睿旱冢畲尾蓸訒r刻的過程值。   MX:第n-1次采樣時刻的積分作用,每次采樣計算后自動刷新。  ?。牵粒桑危夯芈吩鲆?,P參數(shù)。  ?。裕桑悍e分時間常數(shù),即I參數(shù)。  ?。裕桑何⒎謺r間常數(shù),即D參數(shù)。  ?。裕樱翰蓸訒r間。      從上面的公式中可以看出,參數(shù)P(GAIN)與P、I、D作用都是成正比的,它決定了PID回路的靈敏度,即調(diào)節(jié)速度的快慢;I參數(shù)越大,積分作用越弱,而D參數(shù)越大,微分作用越強(qiáng)。不能單靠理論計算來確定PID參數(shù),唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)就是被控參數(shù)(壓力)的精度和穩(wěn)定度,所以在實(shí)際調(diào)試中,都是參照被控參數(shù)的實(shí)時曲線,反復(fù)觀察分析,從而達(dá)到最佳的控制效果。

標(biāo)簽:

點(diǎn)贊

分享到:

上一篇:艾默生張力控制專用變頻器鋼...

下一篇:微能WIN-V63矢量控制變頻器在...

中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(www.wangxinlc.cn)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

網(wǎng)站簡介|會員服務(wù)|聯(lián)系方式|幫助信息|版權(quán)信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

傳動網(wǎng)-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務(wù)平臺

網(wǎng)站客服服務(wù)咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2025 ,All Rights Reserved 深圳市奧美大唐廣告有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號