火力發(fā)電廠節(jié)水技術(shù)研究與應(yīng)用
時間:2009-04-02 15:44:49來源:hesp
導(dǎo)語:?大型火電廠廢水“零排放” 等設(shè)計與研究方面取得了進展,節(jié)水效果明顯,具有顯著的環(huán)保效益、經(jīng)濟效益和社會效益。
近年來,河北省電力勘測設(shè)計研究院針對河北省水資源嚴(yán)重缺乏、制約電力擴建的嚴(yán)峻情況,積極開展火力發(fā)電廠節(jié)水技術(shù)研究,在除灰系統(tǒng)節(jié)水、城市污水作為循環(huán)水補充水、大型火電廠廢水“零排放” 等設(shè)計與研究方面取得了進展,節(jié)水效果明顯,具有顯著的環(huán)保效益、經(jīng)濟效益和社會效益。
1 除灰系統(tǒng)節(jié)水技術(shù)研究與應(yīng)用
1.1 研究立項背景
除灰系統(tǒng)節(jié)水技術(shù)研究于1995年應(yīng)用于馬頭發(fā)電總廠,應(yīng)用前該廠因缺水機組曾被迫停運,而除灰系統(tǒng)因耗水量大,#1~#7爐排向儲灰場的灰渣漿總量為3 339.2 m3/h,灰水比約為1.28~30,加重了灰場的負(fù)擔(dān),有時灰場水位高達4 m,嚴(yán)重威脅著灰場大壩的安全。1993年因灰場漏水造成淹地約133 hm2,因賠償造成了巨大經(jīng)濟損失。灰場附近的農(nóng)民為了撈取爐渣和漂珠,擅自改排灰水流向,造成灰場多處塌方,增加了灰場的維護費用。為了節(jié)約用水,保證安全、經(jīng)濟生產(chǎn),1992年在該廠#8爐擴建中,為使水利資源得到保障,對除灰系統(tǒng)進行了節(jié)水改造設(shè)計研究。
1.2 方案的擬定與優(yōu)化
由于振動篩能將灰渣進行分除,濃縮池能將低濃度灰漿制成較高濃度的灰漿,其溢流水回收后,能直接再循環(huán)用于電廠除灰系統(tǒng),在廣泛調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,針對該廠除灰系統(tǒng)存在的主要問題,進行了多種方案比較。
a. 將#1~#7爐的除塵器全部由水膜除塵器改為電除塵器,除灰系統(tǒng)采用水封式攪拌器——高架溜槽——離心式灰渣泵。這種方案系統(tǒng)比較簡單,灰水比可以達到1:10左右,而且除塵器的除塵效率也可提高。但是,將7臺爐的除塵器都改為電除塵器,其費用和場地均受到限制;再則,這種改造影響正常運行的設(shè)備較多,改造周期長,很難成為現(xiàn)實。
b. 采用灰渣分除——濃縮池——容積式灰漿泵方案。這種系統(tǒng)可使灰水比達到很高的程度,一般可在1.2左右。該方案是高濃度水力除灰系統(tǒng)的典型方案,濃縮池及其它設(shè)備、設(shè)施均為獨立建設(shè),與原有設(shè)備及系統(tǒng)除了管道接口外,其它牽扯很少。但是對于電廠來說,采用此方案必須更換輸灰管道。因為灰水濃度過高(若為1:2),灰漿流量將銳減,即使計入#8爐的灰渣量, 全廠總灰漿量由一根原有(DN500)的管道輸送,其管內(nèi)漿體流速只有0.5 m/s,遠(yuǎn)低于規(guī)定的1 m/s?;覞{流速過低會造成灰渣在管內(nèi)的沉積,無法正常運行。如果將原有管道廢除,更換為2根D-N350 的管道,將增加投資2 000萬元左右,很難實現(xiàn)。再加上容積式灰漿泵對入口進漿顆粒有嚴(yán)格的要求,維護費用比較高。故不作推薦方案。
c. 采用灰渣分除——濃縮池——離心式灰渣泵方案。這種方案可利用原有的3條輸灰管道(DN500),不僅改造工作量小,而且減少一次性投資。經(jīng)濃縮后的全廠#1#8爐灰漿流量約850 m3/h(其灰水比按1.6.6計算),采用一根原有的管道輸送,則管內(nèi)流速為1.2 m/s,對于輸送這樣的灰渣漿,采用離心式灰渣泵輸送,是完全可以滿足的,故將該方案作為推薦方案。
1.3 除灰系統(tǒng)技術(shù)改造效果
馬頭發(fā)電總廠對各項技術(shù)指標(biāo)進行了測試和記錄,結(jié)果令人滿意。這次改造的主要特點如下。
a. 節(jié)水效果明顯,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。年節(jié)水近2 000 萬t,年增收節(jié)支約1 000多萬元。另外,還節(jié)約#8機基建費1 400萬元。本項目計劃投資3 200萬元,實際投資1 800萬元,2 a內(nèi)即可收回全部投資。
b. 合理選用水灰比,利用原有的輸灰管道,減少了工程費用。
c. 將低濃度灰渣漿,通過灰渣分除站內(nèi)的設(shè)備和設(shè)施,使灰渣分除,提高了灰漿濃度,減少了排向儲灰場的灰渣漿流量,達到了節(jié)約用水、減少爐渣對管道磨損的目的。管內(nèi)漿體流速由原來的2.3 m/s(不含#8爐的灰渣漿流量)減小為1.2 m/s(含#8爐的灰渣漿流量)。輸灰管道由原來兩運行一備用,變?yōu)橐贿\行兩備用。
d. 該設(shè)計采用了漂珠引流管,將分布于2個濃縮池內(nèi)的漂珠自動收集在0 m地面上的漂珠撈取池中。與國內(nèi)其它配有濃縮池的電廠相比,采用該設(shè)計減輕了工人的勞動強度、改善了工作條件、減輕了環(huán)境污染、提高了漂珠收集率,更主要的是人身安全及文明生產(chǎn)獲得足夠的保障。
e. 簡化系統(tǒng)節(jié)支增效。該設(shè)計將四點放水環(huán)行管改為一點放水直排系統(tǒng)。改造后的實踐證明:簡化了系統(tǒng),節(jié)約630 mm×8 mm的焊接鋼管約230 m,節(jié)省材料及安裝費共約27.3萬元,同時降低了施工難度、減少了施工量、加快了施工進度。
f. 選好設(shè)備保安全。 首先對振動篩進行了多方調(diào)查,在選用新型多級慣性振動篩的基礎(chǔ)上,又對振動篩入口前的分流段、第一級篩面等進行了局部改造。實踐證明改造后的振動篩與型號類似的振動篩相比,提高了工作的穩(wěn)定性、可靠性和使用壽命。
g. 系統(tǒng)布置緊湊合理,占地少。對于1 050 MW的馬頭發(fā)電總廠來說,灰渣分除場地占地面積僅為1 hm2,與其它同類電廠相比,少占地0.267 hm2以上。
h. 濃縮池采用了先進的防滲漏措施,做到了濃縮池底部無滲漏,保證了布置在濃縮池底部的設(shè)施(如變壓器、印刷廠、汽車庫等)安全使用。
1.4 其它應(yīng)用
2001年又將除灰系統(tǒng)節(jié)水技術(shù)研究成果應(yīng)用于興泰發(fā)電有限責(zé)任公司,水灰比由過去的1.13降低到1:3,每年可節(jié)約地下水1 384 萬t,節(jié)約水費1 660.8 萬元, 同時可提取5000 t漂珠及25 萬t渣,全年創(chuàng)造效益1 860多萬元,不僅達到了節(jié)水節(jié)電的目的,而且由于灰渣綜合利用保護了環(huán)境。
2 城市污水作為循環(huán)水補充水的研究與應(yīng)用
2.1 研究立項背景
城市污水作為循環(huán)水補充水的研究應(yīng)用于邯鄲熱電廠。隨著工業(yè)熱負(fù)荷的增加和部分小機組退役,邯鄲熱電廠于1993年開始進行以大代小技術(shù)改造工程可行性研究工作,1994年經(jīng)上級主管部門審查批準(zhǔn)建設(shè)2臺200 MW抽凝機組,配2臺670 t/h超高壓自然循環(huán)燃煤汽包爐。
循環(huán)水補充水采用滏陽河河水為第一水源,由于滏陽河流量不能滿足電廠以大帶小改造后用水量的97%,地下水又禁止開采,把邯鄲市東污水處理廠的二級處理出水作為電廠循環(huán)水補充水的第二水源。
2.2 水質(zhì)變化規(guī)律的調(diào)研及檢測試驗
利用城市污水作為電廠循環(huán)冷卻水的補充水,在我國電力系統(tǒng)中尚屬試驗研究階段,近幾年雖然很多電廠循環(huán)冷卻水的補充水水源按城市污水設(shè)計,但是還沒有一座電廠正常運行的先例。目前,我國對城市污水水質(zhì)成分及水質(zhì)變化規(guī)律還未徹底掌握,尤其是污染項目。另外,滏陽河水也受到上游工業(yè)和生活污水的污染,污染程度已相當(dāng)嚴(yán)重,其COD、游離NH3以及尚未明確的重金屬和磷含量都較高,含鹽量、有機物等含量都與污水廠出水類似,懸浮物和色度比污水廠出水還差。但污水廠出水水量較大,水質(zhì)較穩(wěn)定,污水回用和一水多用又是節(jié)約用水的唯一途徑,也是工業(yè)用水水源的發(fā)展方向。故邯鄲熱電廠循環(huán)水處理系統(tǒng)立足于使用受污染的水,要求采用兩種水質(zhì)都可以運行。在技術(shù)方案上立足于對城市污水的處理,才能使電廠有備無患,長期安全可靠使用。
為了確保機組安全運行,根據(jù)以上兩種水源的水質(zhì)特點和機組對循環(huán)冷卻水質(zhì)的要求,首先對城市污水和河水進行了水質(zhì)污染源及水質(zhì)變化規(guī)律的收資、調(diào)查和1 a的原水水質(zhì)檢測,通過對水源的分析研究,結(jié)合國內(nèi)外污水處理的經(jīng)驗確定了幾個污水深度處理方案,并于1996年由河北省電力公司邀請國內(nèi)知名水處理專家對方案進行了3次專題論證。在此基礎(chǔ)上,初步擬定了循環(huán)水補充水處理方案,然后再通過動態(tài)模擬試驗優(yōu)選水處理流程、設(shè)備、藥品和凝汽器管材等,尤其對殺菌滅藻劑和澄清過濾設(shè)備等進行了多種設(shè)備和多種運行工況的優(yōu)選。因為污水中的有機類污染物、菌藻類、膠體物質(zhì),可以在系統(tǒng)中生長、繁殖、聚集后形成有機粘泥,對金屬直接產(chǎn)生腐蝕或分解后產(chǎn)生腐蝕物質(zhì),這些物質(zhì)以溶解的或不溶解的膠體、懸浮狀顆粒等存在于水中,此時水中的懸浮物已不是一般概念的懸浮物,去除這些有機類懸浮物的難度比較大,處理效果也不容易穩(wěn)定,所以,動態(tài)模擬試驗的優(yōu)選對循環(huán)補充水處理方案的確定是致關(guān)重要的。為此進行了如下動態(tài)模擬試驗項目。
a. 兩種水源水質(zhì)檢測1 a。
b. 循環(huán)水阻垢劑篩選試驗。
c. 殺菌劑的選擇試驗。
d. 凝汽器管材選擇和耐腐蝕性能試驗。
e. 循環(huán)水系統(tǒng)中粘泥試驗。
f. 循環(huán)補充水石灰處理工藝系統(tǒng)選擇試驗。
g. 循環(huán)水系統(tǒng)綜合效果評價試驗。
2.3 循環(huán)水處理系統(tǒng)的確定
通過調(diào)查研究和專題論證,參考國外污水回用處理經(jīng)驗,以及水處理方案、設(shè)備優(yōu)化和水處理系統(tǒng)動態(tài)模擬試驗數(shù)據(jù)優(yōu)選,最后確定采用石灰處理系統(tǒng)。所以確定循環(huán)補充水處理方案為殺菌、石灰、凝聚、澄清、加酸、過濾系統(tǒng),其具體流程為:
城市污水 → 污水池(或滏陽河水) → 升壓泵 → 加次氯酸鈉殺菌 → 機械加速泥渣懸浮澄清池(池內(nèi)加高純度石灰乳、聚合鐵和助凝劑) → 加酸 → 變孔隙濾池 → 清水池 → 循環(huán)水補充水泵 → 循環(huán)水補水池 → 循環(huán)水系統(tǒng) 。
循環(huán)冷卻水處理采用加酸、加水質(zhì)穩(wěn)定劑和加殺菌劑處理,循環(huán)冷卻水濃縮倍率2~2.5。
2.4 循環(huán)水處理系統(tǒng)運行效果
自1998年9月開始調(diào)試并投運以來,至今已經(jīng)運行3 a左右。運行結(jié)果表明,系統(tǒng)設(shè)計合理,
設(shè)備運行正常,出水水質(zhì)穩(wěn)定,基本上達到了設(shè)計要求。對澄清池的設(shè)計、泥渣層的設(shè)置、
藥劑加入位置的確定和濾池濾料粒徑、比重的優(yōu)選正確、合理。實際運行出水達到的水質(zhì)指
標(biāo)為:pH值為8~9,懸浮物2~10 mg/L,Ca2+30~150 mg/L,Cl-≤150 mg/L,PO3-4<0.5 mg/L,氨氮<0.1 mg/L,SO3-4≤300 mg/L,COD<1 mg/L。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,該設(shè)計的循環(huán)水處理系統(tǒng)實際出水水質(zhì)指標(biāo)基本上滿足了循環(huán)水處理的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),濁度去除率達90%以上,COD去除率達到50%,總磷去除率≥ 95%,其結(jié)論如下。
a. 運行結(jié)果說明,城市污水經(jīng)二級污水處理和殺菌、凝聚、石灰澄清、過濾深層處理后作為電廠循環(huán)水的補充水是可行的。系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,出水質(zhì)量達到回用水使用標(biāo)準(zhǔn)。
b. 機械加速澄清池、變孔隙濾池選型和凝聚劑、阻垢劑選用及加入方式應(yīng)由動態(tài)模擬試驗確定。殺菌劑投加位置應(yīng)大于2處。
c. 城市污水的回用為一水多用、減少環(huán)境污染開辟了新的途徑。
d. 城市污水深度處理系統(tǒng)采用石灰處理在技術(shù)上是可行的,運行費用比較低,不會帶來新的環(huán)境污染。因此,邯鄲熱電廠循環(huán)水補充水采用城市污水具有明顯的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。
3 大型火電廠廢水零排放技術(shù)研究與應(yīng)用
3.1 研究立項背景
廢水零排放技術(shù)研究應(yīng)用于西柏坡發(fā)電有限責(zé)任公司(4×300 MW機組),屬國家電力公司重大科技攻關(guān)項目之一。按原設(shè)計一期工程,工業(yè)廢水達到地面水三級標(biāo)準(zhǔn)后,排入黃壁莊水庫。隨著工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人口發(fā)展用水的需求,黃壁莊水庫由農(nóng)灌水源改為城市生活飲用水源,河北省、石家莊市環(huán)保局發(fā)文要求,禁止電廠繼續(xù)向黃壁莊水庫排放工業(yè)廢水。因此,在二期工程設(shè)計中,必須對廠區(qū)廢水處理、一水多用,循環(huán)使用實現(xiàn)廢水不外排以達到廢水零排放的技術(shù)進行研究。
3.2 技術(shù)方案的擬定與優(yōu)化
3.2.1 水量平衡的形成
準(zhǔn)確的水量平衡是實現(xiàn)電廠零排放的關(guān)鍵,因此在確定廢水處理方案之前,應(yīng)首先掌握全廠供、排水的水量、水質(zhì),以利于廢水通過治理達到重復(fù)利用。通過對電廠調(diào)查了解、實際測試做出了比較切合實際的水量平衡,為廢水處理方案的確定奠定了基礎(chǔ)。
3.2.2 廢水處理方案的優(yōu)化
根據(jù)水量平衡,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上優(yōu)選了4個方案:石灰+反滲透,濃縮倍率4高方案;弱酸+反滲透,濃縮倍率4高方案;石灰+反滲透,2低2高方案;弱酸+反滲透,2低2高方案。
前2個方案設(shè)計思路是:使#1~#4機組循環(huán)冷卻水均高濃縮倍率運行,其循環(huán)排污水經(jīng)反滲透處理后供給鍋爐補給水,系統(tǒng)內(nèi)的污水用于除灰。其優(yōu)點是:循環(huán)水濃縮倍率高,節(jié)水方便;出水水質(zhì)好;反滲透出水代替深井水;國內(nèi)有石灰和弱酸類似系統(tǒng)的運行業(yè)績。其缺點是:占用場地大;循環(huán)水處理容量大,年運行費用高;基建投資大;反滲透處理需做試驗。
后2個方案設(shè)計思路是:為減少處理設(shè)備數(shù)量和基建投資費用,處理方案采用循環(huán)冷卻水兩種濃縮倍率運行,即#1、#2機組低濃縮倍率運行,其循環(huán)排污水經(jīng)處理后供給#3、#4機組的循環(huán)補給水。#3、#4機組的循環(huán)冷卻水高濃縮倍率運行,其循環(huán)排污水用以除灰。其優(yōu)點是:基建投資低,占用場地少;循環(huán)水處理容量小,運行費用低;循環(huán)水濃縮倍率高,節(jié)水明顯;低濃縮倍率的循環(huán)排放水可外排用于農(nóng)灌,設(shè)計已考慮必要條件下的外排農(nóng)灌措施。其缺點是:國內(nèi)沒有類似系統(tǒng)的運行業(yè)績;處理效果需做動態(tài)模擬試驗。
經(jīng)過河北省電力公司評審,同意采用2低2高方案。隨后對弱酸、石灰和石灰泥渣的利用進行了充分的調(diào)研和更深一步的技術(shù)經(jīng)濟比較。
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