1 引言
在無紡布設(shè)備工藝流程中,完成纖維的混合及開松后,即可將其送入喂棉系統(tǒng)。喂棉系統(tǒng)的選用應(yīng)與纖維類型以及成網(wǎng)機(jī)形式相適應(yīng),通常槽式喂棉機(jī)用于長度小于60mm的細(xì)旦纖維,更長的纖維或是粗旦纖維則應(yīng)采用帶振動槽的喂棉箱—?dú)鈮盒驼駝用尴?。本項目重點(diǎn)介紹的氣壓型振動棉箱現(xiàn)已通過研發(fā)并投入正常生產(chǎn)中。
2 氣壓型振動棉箱簡介及控制要求
2.1 振動棉箱
氣壓型振動棉箱是介于開清系統(tǒng)和梳理系統(tǒng)之間的重要工藝設(shè)備,如圖1 所示。原料從上輸送管道進(jìn)入喂棉箱內(nèi),通過控制箱內(nèi)上、下箱氣流壓力,以保證形成連續(xù)、均衡的喂給量;同時通過振動板的振動,使喂棉箱形成均勻一致的筵棉從喂棉箱下部輸出,喂入下道成網(wǎng)機(jī)。就成網(wǎng)機(jī)而言,由喂棉系統(tǒng)均衡、穩(wěn)定地輸出筵棉對纖網(wǎng)的質(zhì)量(單位面積重量以及長、短片段不勻率等)至關(guān)重要。
[align=center][img=397,458]http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2008-7/tt-1.jpg[/img]
圖1 氣壓型振動喂棉箱[/align]
2.2 設(shè)計要求
要求建立完善的自動控制系統(tǒng),利用先進(jìn)的自動化技術(shù)和工藝參數(shù)對喂棉箱進(jìn)行實時監(jiān)測和自動調(diào)節(jié),使設(shè)備和工藝生產(chǎn)保持在最優(yōu)的運(yùn)行狀態(tài),提高設(shè)備的運(yùn)行效率,主要包括以下幾點(diǎn):
(1) pid和連續(xù)喂棉自動控制系統(tǒng),通過設(shè)定適當(dāng)工藝參數(shù)如:上、下箱壓力,上、下限壓力報警和pid比例系數(shù)p和積分系數(shù)i,使喂給速度得到連續(xù)保證,從而使上、下箱壓力保持恒定。
(2) 高速計數(shù),利用plc特殊高速計數(shù)點(diǎn)實時監(jiān)測打手輥轉(zhuǎn)速的快慢,以便在出現(xiàn)原料堵塞之前及時做出合適的處理。
(3) 實時監(jiān)測眾多工藝參數(shù)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),如儲棉箱料位監(jiān)測,以便保證喂棉箱內(nèi)壓力的穩(wěn)定;實時監(jiān)測上、下箱壓力,以便在掛花或開清供棉不足時及時處理,保證生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
(4) 建立集中控制系統(tǒng),通過計算機(jī)發(fā)出集中啟動和集中停止命令,快速、準(zhǔn)確地完成生產(chǎn)設(shè)備的自動啟動或停車,并對所有設(shè)備進(jìn)行有效的聯(lián)鎖保護(hù)。
(5) mpi通訊的設(shè)定和實現(xiàn),只是通過通訊設(shè)定即可解決通訊問題,簡潔、迅速。
3 技術(shù)方案和實現(xiàn)方法
根據(jù)控制要求和實際所需控制點(diǎn)數(shù)選用西門子s7-200cn系列plc。cpu224主單元加em223 擴(kuò)展i/o單元,人機(jī)界面選用西門子tp170b觸摸屏,實現(xiàn)較高的配置性價比。除預(yù)留兩個點(diǎn)作為備用外,設(shè)計上其他plc點(diǎn)都有充分利用,tp170b是單色5.7’屏,既能節(jié)約成本又能圖文并茂直觀顯示出所需工作畫面的內(nèi)容。具體控制原理詳如圖2所示。在工程實際中,應(yīng)用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律pid控制或pid調(diào)節(jié),對于常見的的弱耦合單回路低階反饋系統(tǒng)是最有效的控制算法。喂棉箱上箱、下箱壓力設(shè)定值由工藝確定,根據(jù)不同原料和產(chǎn)量要求設(shè)定上下箱壓力值,選用pi算法。在實際調(diào)試中,通過人機(jī)界面先大致設(shè)定一個經(jīng)驗值k1,k2,然后根據(jù)調(diào)節(jié)效果修改參數(shù)值;同時喂給速度值通過pi調(diào)節(jié)可實現(xiàn)連續(xù)喂棉,界面中通過棒圖形象地表示連續(xù)喂棉的波動情況,如圖3所示。
[align=center][img=397,248]http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2008-7/tt-2.jpg[/img]
圖2 系統(tǒng)控制原理框圖
[img=567,408]http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2008-7/tt-3.jpg[/img]
圖3 連續(xù)喂棉棒圖[/align]
3.1 打手輥轉(zhuǎn)速實時監(jiān)測
利用plc特殊高速計數(shù)點(diǎn)實時監(jiān)測打手輥轉(zhuǎn)速的快慢,以便在出現(xiàn)原料堵塞之前及時做出合適的處理。利用s7-200 cpu224專用高速計數(shù)點(diǎn),6個獨(dú)立的高速計數(shù)器(100khz),hsc0-hsc5只有定義了計數(shù)器和計數(shù)器模式才能對計數(shù)器動態(tài)參數(shù)進(jìn)行編程,每個高速計數(shù)器都有一個控制字節(jié),本程序里是以smb37為例,對smb37.7-smb37.0d7-d0為11001000轉(zhuǎn)化為十六進(jìn)制就是16#c8,用的是hsc0,mode0,對應(yīng)高速計數(shù)點(diǎn)是i0.0。機(jī)身上安裝有計數(shù)裝置,一圈發(fā)出一個脈沖,一秒鐘內(nèi)脈沖次數(shù)賦給vd5000,同時將hsc0復(fù)位一次,vd5000乘以60后把計數(shù)單位轉(zhuǎn)換為rpm/min(見附表)。
[img=402,87]http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2008-7/tt-b1.jpg[/img]
程序清單:
main
network 10
ld sm0.5
eu
lps
movd hc0, vd5000
aeno
*d +60, vd5000
lpp
hsc 0
subrutine
network 1
ld sm0.0 //允許計數(shù)器;
movb 16#c8, smb37
//更新當(dāng)前值,不更新預(yù)置值,設(shè)定計數(shù)方向為增;
//設(shè)定啟動和復(fù)位都為高電平有效;
//設(shè)定為1×模式;
hdef 0, 0
movd +0, smd38 //清除hsc0當(dāng)前值;
hsc 0
//編程hsc0;
3.2 建立集中控制和實時工藝參數(shù)監(jiān)測
操作臺上有點(diǎn)動、自動、聯(lián)動選擇開關(guān),程序中點(diǎn)動狀態(tài)下可以單個電機(jī)開停;自動狀態(tài)下開單機(jī);聯(lián)動狀態(tài)則是集中啟動和集中停止該系統(tǒng),同時發(fā)出相關(guān)聯(lián)鎖起、停信號和聯(lián)鎖報警和急停信號,給前后道連接設(shè)備。集中啟動按工藝要求,先啟動風(fēng)機(jī),然后是各單機(jī)打手,最后才是各單機(jī)的喂給;集中停止時順序恰恰相反。
通訊方案的設(shè)定:pc與plc s7-200之間遵循pc/ppi協(xié)議,人機(jī)界面與plc之間用mpi通訊。
[align=center][img=510,357]http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2008-7/tt-4.jpg[/img]
圖4 工藝參數(shù)畫面[/align]
在tp170b界面上,有手動畫面、自動畫面、報警畫面、密碼管理畫面和參數(shù)設(shè)置畫面,特別是在自動畫面中有一頁畫面是正常工作時的顯示畫面,如下圖4所示,實時顯示了:
(1) 各個輥子的工作狀態(tài)(0或1)、旋轉(zhuǎn)方向和轉(zhuǎn)速(hz或rpm或m/min);
(2) 光電開關(guān)控制料位,光電擋光變暗,露出變亮;
(3) 上箱和下箱的實時壓力值,單位pa。
這樣用戶在正常開車過程中只看這一個畫面就可實時監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行情況,若有報警,界面會自動彈出報警畫面和報警信息,以方便用戶及時檢修;同時警鈴響起,鈴聲根據(jù)報警停車類和報警不停車類,程序里分別編成不同鈴聲,以方便現(xiàn)場操作人員辨識故障及解決問題。
4 結(jié)束語
s7-200 cn系列經(jīng)濟(jì)性小型高性能 plc結(jié)構(gòu)緊湊,具有極高的性價比。通過強(qiáng)大的結(jié)構(gòu)化編程語言,工程優(yōu)越性強(qiáng)大。本系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。項目的其它工藝段例如開包機(jī),粗、精開松機(jī),大倉混棉機(jī),儲棉箱,喂棉箱和部分針刺機(jī),成卷機(jī)等控制系統(tǒng)都在使用s7-200cn。在以后的應(yīng)用中,計劃還要更廣泛、更深入的使用s7-200cn,以更好性價比的贏得用戶。