摘要:本文就如何實(shí)現(xiàn)硬質(zhì)合金原料研磨時(shí)間的自動(dòng)控制,介紹了控制系統(tǒng)的組成、配置、功能及關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)。該系統(tǒng)已在使用單位球磨工序穩(wěn)定運(yùn)行半年,達(dá)到了設(shè)計(jì)目的,滿足了工藝要求。
關(guān)鍵詞: 球磨/卸料時(shí)間 自動(dòng)控制 監(jiān)控系統(tǒng)
1.前言:
硬質(zhì)合金原料的生產(chǎn)過(guò)程由多道工序組成,其中球磨工序的物料研磨時(shí)間是非常重要的一個(gè)工藝參數(shù)。如隨意提前或推遲球磨機(jī)各個(gè)工藝段的執(zhí)行時(shí)間,在停電、機(jī)械故障等情況下無(wú)法按照設(shè)定的時(shí)間進(jìn)行球磨,或未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并繼續(xù)執(zhí)行尚余的研磨時(shí)間,均會(huì)造成球磨料的理化指標(biāo)不合格,影響后續(xù)的生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量也無(wú)法得到保證。目前,硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠都是采用各種球磨機(jī)來(lái)完成WC原料的研磨,通過(guò)不同的研磨時(shí)間,生產(chǎn)出硬質(zhì)合金所需的粉末料。我公司球磨機(jī)種類繁多,設(shè)備大多已使用了幾十年,原采用人工定時(shí)控制方式,不僅技術(shù)落后,使球磨工藝時(shí)間的控制隨意性極大,產(chǎn)品質(zhì)量的好壞完全取決于操作工的素質(zhì)和責(zé)任心;而且對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)過(guò)程也不能進(jìn)行有效的監(jiān)控和管理。為此,我們?cè)O(shè)計(jì)了一套以西門子S7 300 PLC為核心的控制系統(tǒng),對(duì)該類設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。增加相應(yīng)的自動(dòng)檢測(cè)控制手段,改變控制和管理模式,消除人為因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)造成的不利影響,確保下達(dá)的球磨工藝得以不折不扣的執(zhí)行,球磨時(shí)間的控制精度得以提高,達(dá)到改善產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
2.球磨工藝流程及功能要求
球磨機(jī)的主要功能就是將塊狀的物料經(jīng)過(guò)球磨機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),在球磨機(jī)內(nèi)和磨球互相作用,磨成粉末狀。工藝過(guò)程如下:
裝入原料—蓋上無(wú)縫蓋—啟動(dòng)球磨機(jī)—時(shí)間到—停止球磨—自動(dòng)或點(diǎn)動(dòng)將進(jìn)料口朝上—換成卸料柵蓋—啟動(dòng)球磨機(jī)--時(shí)間到—卸料完成,生產(chǎn)完成。
1)球磨階段
第一次啟動(dòng)球磨機(jī)時(shí),如果進(jìn)料口的位置不在正確位置上,可手工點(diǎn)動(dòng)使球磨機(jī)的進(jìn)料口回到正確位置上,此時(shí)可以將原料放入球磨機(jī)內(nèi)。原料裝入后,將轉(zhuǎn)位開關(guān)換到球磨,準(zhǔn)備進(jìn)入球磨階段。
設(shè)定球磨時(shí)間,如果沒(méi)有設(shè)定,將使用原來(lái)的時(shí)間設(shè)定值。按下啟動(dòng)按鈕,啟動(dòng)球磨機(jī)開始球磨。此時(shí)將顯示該球磨機(jī)處于球磨狀態(tài),并且顯示剩余的球磨時(shí)間。
設(shè)定時(shí)間到后,球磨機(jī)自動(dòng)停止,將顯示該球磨機(jī)球磨結(jié)束,處于卸料階段。
2)卸料階段
將進(jìn)料口的蓋子換成帶柵格的卸料蓋,此時(shí)進(jìn)料口變成卸料口,將轉(zhuǎn)換開關(guān)的位置打到卸料擋,啟動(dòng)球磨機(jī)。此時(shí)顯示該臺(tái)球磨機(jī)處于卸料階段,并顯示卸料所需的剩余時(shí)間。設(shè)定時(shí)間到后,自動(dòng)停止球磨機(jī),并且卸料口處于正上方的位置。
要實(shí)現(xiàn)的主要功能:
1)球磨機(jī)嚴(yán)格按照工藝段設(shè)定時(shí)間停機(jī);
2)故障情況下時(shí)間保持功能(即在故障恢復(fù)后能按照剩余未研磨時(shí)間繼續(xù)完成操作);
3)具備運(yùn)行工藝參數(shù)顯示、設(shè)定、記錄以及報(bào)警顯示、記錄功能;
4)自動(dòng)歸位
為了提高生產(chǎn)效率,無(wú)需操作人員每次點(diǎn)動(dòng)將進(jìn)料口置于正確位置,球磨機(jī)每次停機(jī)后自動(dòng)回到正確位置。
5)系統(tǒng)安全
操作人員要獲得相應(yīng)權(quán)限的用戶名和密碼,才能進(jìn)行正常的操作,并記錄下相關(guān)的信息。
為防止操作人員在現(xiàn)場(chǎng)的誤操作,設(shè)置監(jiān)控授權(quán);現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備正常運(yùn)行和處于檢修時(shí),監(jiān)控計(jì)算機(jī)上無(wú)權(quán)遠(yuǎn)程操作。
6)系統(tǒng)能夠進(jìn)行手動(dòng)/自動(dòng)選擇,遠(yuǎn)程/就地啟動(dòng)設(shè)備授權(quán),各子系統(tǒng)互相獨(dú)立,不會(huì)因?yàn)橐慌_(tái)設(shè)備故障而影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。
3.控制系統(tǒng)構(gòu)成及配置
根據(jù)上述生產(chǎn)工藝流程及要求,本次對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的6臺(tái)球磨機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和監(jiān)控管理。所要控制的是球磨、卸料兩個(gè)主要階段,控制對(duì)象全部為數(shù)字開關(guān)量,并遵循順序控制方式。6臺(tái)球磨機(jī)共48個(gè)輸入點(diǎn)和6個(gè)輸出點(diǎn),具體是:系統(tǒng)啟動(dòng)/停止、電機(jī)啟動(dòng)/停止、電機(jī)故障、轉(zhuǎn)速傳感器、球磨/卸料、維修等開關(guān)量信號(hào)。
由于現(xiàn)場(chǎng)的的6臺(tái)球磨機(jī)分別放置在兩個(gè)房間, I/O點(diǎn)相對(duì)比較分散,因此設(shè)計(jì)的監(jiān)控系統(tǒng)有監(jiān)控計(jì)算機(jī)(上位機(jī))、通訊連接網(wǎng)絡(luò)、下位機(jī)PLC+I/O、現(xiàn)場(chǎng)操作箱、球磨機(jī)組成。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖1所示:
圖1:系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
3.1監(jiān)控計(jì)算機(jī)
由研華IPC-610H工控機(jī)、17“顯示器和以太網(wǎng)交換機(jī)組成的監(jiān)控計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝在管理人員辦公室,主要實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝參數(shù)的顯示、處理和儲(chǔ)存,同時(shí)可以動(dòng)態(tài)的顯示生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況,是生產(chǎn)管理人員對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行掌控的有力工具。
監(jiān)控計(jì)算機(jī)配置如下:
工控機(jī) :研華IPC610-H(P43.0GHz/1GB DDR2 667/160GB HD/16X DVD
系統(tǒng)軟件: WINDOWS XP SP2專業(yè)版
人機(jī)界面:組態(tài)王6.53
顯示器: 17“液晶
以太網(wǎng)交換機(jī): D-LINK 8個(gè)10/100Mbps端口
3.2現(xiàn)場(chǎng)PLC控制系統(tǒng)及觸摸屏
PLC是本系統(tǒng)的核心,配置了一臺(tái)西門子S7 313C-2DP及2臺(tái)TP270 10.4"觸摸屏,6個(gè)I/O模塊,與現(xiàn)場(chǎng)操作箱組成現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)?,F(xiàn)場(chǎng)PLC的主要完成數(shù)據(jù)采集、定時(shí)運(yùn)算等自動(dòng)群控系統(tǒng)的各種功能,接收工控機(jī)的操作命令,控制電機(jī)的啟停;接受工控機(jī)的研磨、卸料時(shí)間參數(shù),準(zhǔn)確控制球磨時(shí)間,并在斷電時(shí)自動(dòng)記憶狀態(tài)和時(shí)間;通過(guò)以太網(wǎng)通訊,將設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)傳至監(jiān)控機(jī)。
3.3 I/O系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
I/O系統(tǒng)的功能是將現(xiàn)場(chǎng)的接觸器、傳感器、按鈕等設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行采集并轉(zhuǎn)化成數(shù)字量信號(hào),通過(guò)PROFIBUS-DP總線傳給主控PLC。本系統(tǒng)的I/O模塊為圖爾克公司PDP(BL20)輸入模塊:2塊16點(diǎn),輸出模塊:4塊2點(diǎn)。I/O模塊具有點(diǎn)診斷、點(diǎn)保護(hù)功能和很高的防水、防塵性能,擴(kuò)展容易,適用于較分散的球磨現(xiàn)場(chǎng)。
傳輸速率達(dá)100Mbps的以太網(wǎng)和PROFIBUS-DP總線組成了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),負(fù)責(zé)PLC控制器和I/O模塊間的通訊以及PLC控制器和監(jiān)控計(jì)算機(jī)間的通訊。PROFIBUS-DP總線具有較高數(shù)據(jù)傳輸率,允許高速度周期性的小批量數(shù)據(jù)通信,因此非常適用于對(duì)球磨時(shí)間控制要求很高的場(chǎng)合。
現(xiàn)場(chǎng)操作箱
現(xiàn)場(chǎng)操作箱雖處于控制系統(tǒng)的最底層,但卻是系統(tǒng)最重要的一個(gè)組成部分。操作人員通過(guò)操作箱上的按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)、指示燈來(lái)控制球磨機(jī)的運(yùn)行。在設(shè)備處于檢修狀態(tài)時(shí),可通過(guò)上面的轉(zhuǎn)換開關(guān)將設(shè)備臨時(shí)脫離控制,保證設(shè)備的安全可靠。現(xiàn)場(chǎng)操作箱如下圖2所示:

圖2:現(xiàn)場(chǎng)操作箱
4.實(shí)現(xiàn)球磨機(jī)自動(dòng)控制的技術(shù)關(guān)鍵
本系統(tǒng)改造的是已使用幾十年的老舊設(shè)備,要將其與現(xiàn)在控制技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)球磨機(jī)除裝、卸料以外的自動(dòng)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)球磨時(shí)間的定時(shí)控制并保證在異常停電、機(jī)械故障等情況下,能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)充完剩余的研磨時(shí)間,必須重點(diǎn)解決以下幾方面的問(wèn)題,方能達(dá)到預(yù)期的改造目標(biāo)。
4.1球磨機(jī)裝卸料位置的定點(diǎn)精確控制:
球磨機(jī)利用接近開關(guān)和感應(yīng)元件,采用手動(dòng)/自動(dòng)兩種方式實(shí)現(xiàn)裝卸料位置的定點(diǎn)精確控制。在自動(dòng)狀態(tài)時(shí),無(wú)需人工干預(yù),球磨機(jī)每次停機(jī)后都會(huì)自動(dòng)回到正確位置;如果球磨機(jī)的進(jìn)卸料口不在正確位置上,可在現(xiàn)場(chǎng)操作箱上將球磨機(jī)控制切換為手動(dòng),點(diǎn)動(dòng)使球磨機(jī)的進(jìn)卸料口回到正確位置。
具體方法是:在聯(lián)軸器部分的機(jī)殼上安裝一個(gè)接近開關(guān),在聯(lián)軸器上安裝一個(gè)感應(yīng)元件(鐵塊)。主控器PLC只有同時(shí)收到接近開關(guān)反饋的信號(hào)和停止指令時(shí)才能停止球磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。圖3為接近開關(guān)和感應(yīng)元件的安裝位置示意。
圖3:感應(yīng)元件的安裝位置示意圖
4.2球磨時(shí)間、卸料時(shí)間的精確控制及異常斷電報(bào)警、記錄:
因球磨工藝執(zhí)行時(shí)間非常重要,如在無(wú)人監(jiān)督的情況下隨意提前或推遲球磨的時(shí)間,或出現(xiàn)異常停電的情況都會(huì)造成球磨料的理化指標(biāo)不合格,為此必須對(duì)球磨時(shí)間、卸料時(shí)間的精確控制及異常斷電情況進(jìn)行報(bào)警、記錄。設(shè)計(jì)采用上述安裝的接近開關(guān)和感應(yīng)元件,精確檢測(cè)球磨電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)、啟停和故障斷電等狀態(tài),由PLC可編程控制器來(lái)完成計(jì)數(shù)、運(yùn)算、數(shù)據(jù)處理、時(shí)間累計(jì)、報(bào)警等功能,實(shí)現(xiàn)精確控制球磨機(jī)的運(yùn)行時(shí)間。
5.軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì):
5.1上位監(jiān)控系統(tǒng)
采用研華IPC-610H工控機(jī),以中文Windows XP為操作平臺(tái),充分利用WINDOWS系統(tǒng)的圖形功能;組態(tài)軟件采用北京亞控組態(tài)王V6.53,設(shè)計(jì)出操作簡(jiǎn)單、直觀方便的人機(jī)界面。監(jiān)控畫面主體為一個(gè)總貌圖,6個(gè)分畫面和若干輔助畫面(如記錄顯示畫面、報(bào)警一覽畫面、報(bào)表系統(tǒng)等)。功能包括:顯示所有球磨機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)定時(shí)間、所處的工藝階段(球磨、卸料、歸位等)、實(shí)時(shí)報(bào)警信息、操作按鈕、授權(quán)登錄操作、單臺(tái)球磨機(jī)的全部信息等。如下圖4、5、6所示:
工控機(jī)部分具有的功能:
(1)工藝人員可在監(jiān)控計(jì)算機(jī)上輸入工藝規(guī)定的研磨時(shí)間、卸料時(shí)間,編制和發(fā)送、讀取現(xiàn)場(chǎng)的工藝數(shù)據(jù)。
(2)上控機(jī)上設(shè)有6臺(tái)球磨機(jī)的啟動(dòng)、停止按鈕,當(dāng)按鈕有動(dòng)作時(shí)能相應(yīng)地顯相應(yīng)按鈕的狀態(tài)。顯示總球磨時(shí)間、當(dāng)前已用時(shí)間、剩余時(shí)間、球磨次數(shù)等。
(3)上控機(jī)顯示球磨的工藝流程圖動(dòng)畫和當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)。
(4)可存儲(chǔ)常用的球磨工藝,工藝數(shù)量?jī)H受硬盤容量的限制,可編制各種報(bào)表輸出。
(5)球磨機(jī)起、停按鈕時(shí)刻自動(dòng)生成數(shù)據(jù)報(bào)表并實(shí)時(shí)更新,能實(shí)現(xiàn)工藝執(zhí)行情況的追溯和查詢。
(6)各種生成報(bào)表及報(bào)警信息的保存、顯示和查詢。
5.2下位機(jī)PLC控制軟件采用西門子Step7 V5.3和Wincc Flexible2005 觸摸屏編程軟件進(jìn)行程序設(shè)計(jì),按照球磨機(jī)工藝流程編制的PLC控制流程圖如下:
具有如下功能:
(1)定時(shí)控制:球磨機(jī)處于手動(dòng)人工控制和計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制時(shí),均能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的球磨、卸料時(shí)間計(jì)時(shí)功能,按規(guī)定的工藝時(shí)間進(jìn)行控制。
(2)自動(dòng)歸位:在自動(dòng)和卸料運(yùn)行時(shí),能準(zhǔn)確停止在上、下料的位置,手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)狀態(tài)時(shí),可在任何位置停機(jī)。
(3)根據(jù)設(shè)定的工藝時(shí)間精確控制球磨機(jī)的啟動(dòng)、停止及卸料等操作,能自動(dòng)進(jìn)行各種故障判斷。
(4)配置在現(xiàn)場(chǎng)控制柜上的觸摸屏可手工編輯或調(diào)用監(jiān)控計(jì)算機(jī)上的球磨工
藝,顯示球磨機(jī)當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)的各種參數(shù)。
(5)斷電時(shí)自動(dòng)記憶已研磨時(shí)間,在PLC中可實(shí)現(xiàn)中途異常停電或人為斷電,記憶當(dāng)時(shí)的時(shí)間及已經(jīng)研磨的時(shí)間,當(dāng)下次來(lái)電后再繼續(xù)未完的工藝時(shí)間。累計(jì)研磨時(shí)間達(dá)到預(yù)定時(shí)間時(shí)正常停止。
6.結(jié)論
本系統(tǒng)安裝在自貢硬質(zhì)合金公司粉末分廠6臺(tái)球磨機(jī)上,實(shí)現(xiàn)了球磨、卸料時(shí)間的自動(dòng)控制,對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和工藝執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)了有效的監(jiān)控管理。經(jīng)過(guò)半年的實(shí)踐證明,系統(tǒng)完全實(shí)現(xiàn)了球磨機(jī)嚴(yán)格按照工藝段設(shè)定時(shí)間停機(jī);故障情況下時(shí)間保持功能;具備運(yùn)行工藝參數(shù)顯示、設(shè)定、記錄功能以及報(bào)警顯示記記憶;設(shè)備安全保障和獨(dú)立運(yùn)行等。同時(shí),還達(dá)到規(guī)范操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,提高球磨、卸料時(shí)間的控制精度(控制精度約1秒)的目的。本系統(tǒng)還具有控制分散、集中管理,結(jié)構(gòu)小巧、執(zhí)行速度高、擴(kuò)展容易,操作方便、性能穩(wěn)定可靠等特點(diǎn),具有推廣應(yīng)用價(jià)值。
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