1、引言
交流調(diào)速系統(tǒng)是當(dāng)今節(jié)電節(jié)能、改善工藝結(jié)構(gòu),以提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的一種主要手段。采用交流調(diào)速系統(tǒng)直接控制煤氣鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,應(yīng)用PLC與壓力變送器構(gòu)成初冷器前吸力的閉環(huán)制動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng),合理的實(shí)現(xiàn)了電機(jī)根據(jù)負(fù)荷的變化變速運(yùn)行,自動(dòng)調(diào)節(jié)煤氣壓力,應(yīng)用變頻調(diào)速系統(tǒng)是調(diào)節(jié)煤氣壓力和節(jié)能的最佳有效方法。既滿足了生產(chǎn)需要,由達(dá)到了節(jié)能降耗,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命和提高控制水平的目的。
2、概述
根據(jù)生產(chǎn)線內(nèi)還原退火爐和固化爐的工藝要求,從煤氣站輸送的煤氣壓力不能滿足生產(chǎn)工藝的需求,因此需要對(duì)低壓煤氣進(jìn)行加壓處理,同時(shí)保證高壓煤氣壓力恒定。煤氣加壓站,有兩臺(tái)三相異步電動(dòng)機(jī),一臺(tái)在用,一臺(tái)預(yù)留。通過(guò)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)煤氣鼓風(fēng)機(jī),給煤氣加壓,通過(guò)上位機(jī)操作界面程序設(shè)定相應(yīng)壓力,PID程序調(diào)節(jié),實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,保證生產(chǎn)所需煤氣壓力的恒定,使彩涂線生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。
3、系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及原理
鼓風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)采用高可靠性的兩極計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng),由變頻器、PLC控制器、監(jiān)控站及儀表系統(tǒng)構(gòu)成。將初冷器前吸力信號(hào)送至PLC,作為初冷器前煤氣壓力閉環(huán)控制的反饋值(給定值根據(jù)實(shí)際工況設(shè)定)。通過(guò)PLC對(duì)初冷器前煤氣壓力信號(hào)變換和處理,為變頻器提供頻率給定,實(shí)現(xiàn)頻率的自動(dòng)調(diào)整,也就是說(shuō)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,以達(dá)到根據(jù)負(fù)荷變化而調(diào)整輸出功率,穩(wěn)定初冷器前煤氣壓力和節(jié)能降耗的目的。
3.1系統(tǒng)硬件組成
系統(tǒng)組成如圖1所示,主要部分及其功能分述如下。
1)變頻調(diào)速系統(tǒng)
變頻調(diào)速系統(tǒng)采用ABB公司的ACS600全數(shù)字交流變頻器,完成工頻50HZ交流電到頻率可變的交流電的轉(zhuǎn)換,并具有自動(dòng)和手動(dòng)、就地和遠(yuǎn)程調(diào)速控制功能。風(fēng)機(jī)室共有2臺(tái)風(fēng)機(jī),一運(yùn)一備。采用1臺(tái)變頻調(diào)速器控制運(yùn)行風(fēng)機(jī)的1臺(tái)。經(jīng)工藝計(jì)算,通過(guò)調(diào)節(jié)1臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,就能滿足總管煤氣壓力調(diào)節(jié)的工藝要求。變頻調(diào)速器調(diào)速原理:異步電機(jī)轉(zhuǎn)速n=60f(1-s)/p(式中:f為電源頻率,p為極對(duì)數(shù),s為電機(jī)轉(zhuǎn)差率)從上式可以看出,改變供電頻率,即可改變轉(zhuǎn)速。變頻調(diào)速技術(shù)的迅速發(fā)展,使其在變頻范圍,動(dòng)態(tài)響應(yīng),工作效率,調(diào)整精度,可靠性等方面都達(dá)到了較完美的程度。
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圖1系統(tǒng)組成[/align]
2) PLC控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)中的PLC為SIMATIC S7-300系列可編程控制器。PLC系統(tǒng)與ABB 600變頻器之間采用FROFIBUS總線通信,S7-300為主站,變頻器為從站。S7-300PLC完成整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)采集和控制功能及變頻器故障時(shí)變頻到工頻的自動(dòng)切換。PLC和上位之間采用internet通訊。
3)監(jiān)控站
監(jiān)控站選用西門(mén)子工業(yè)控制計(jì)算機(jī)和高性能工業(yè)監(jiān)控軟件WinCC(視窗控制中心),完成整個(gè)系統(tǒng)的工藝流程、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的現(xiàn)實(shí)和監(jiān)控、實(shí)現(xiàn)曲線的顯示、歷史數(shù)據(jù)的保存、權(quán)限管理、操作查詢、報(bào)警、打印等功能。
4) 儀表系統(tǒng)
儀表系統(tǒng)由變送器、配電器、隔離器、調(diào)節(jié)器和執(zhí)行器等構(gòu)成,主要完成壓力信號(hào)的獲取和閥門(mén)的控制執(zhí)行,調(diào)節(jié)器作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的備用控制手段,當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),可以變成手動(dòng)方式控制煤氣壓力。
3.2 軟件基礎(chǔ)及實(shí)現(xiàn)
本系統(tǒng)軟件平臺(tái)采用Windows 2000,上位機(jī)采用WinCC V5.1軟件組態(tài),下位機(jī)編程應(yīng)用軟件采用SIMATIC STEP7 V5.2。PLC系統(tǒng)硬件配置圖如圖2所示。
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圖2 PLC系統(tǒng)硬件配置圖[/align]
4、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能
進(jìn)入加壓站的煤氣主管壓力低于700Pa時(shí),發(fā)出聲光信號(hào),當(dāng)壓力低于500Pa時(shí),加壓機(jī)停止運(yùn)行。當(dāng)加壓機(jī)進(jìn)出口壓力發(fā)生變化時(shí),能自動(dòng)調(diào)節(jié)加壓機(jī)的轉(zhuǎn)速,即當(dāng)出口壓力設(shè)定,入口壓力降低時(shí),使加壓機(jī)轉(zhuǎn)速升高;入口壓力升高時(shí),使加壓機(jī)轉(zhuǎn)速降低,保證出口壓力的恒定。
根據(jù)用戶對(duì)煤氣壓力穩(wěn)定的要求,考慮到低壓煤氣主管壓力不穩(wěn)定,需要為加壓機(jī)設(shè)置變頻調(diào)速裝置,調(diào)速范圍50~100%。
該控制系統(tǒng)的特點(diǎn):
1.西門(mén)子PLC系統(tǒng)與ABB600之間采用Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)通訊。
2.完成對(duì)煤氣系統(tǒng)出口壓力及導(dǎo)熱油爐空燃比的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
3.通過(guò)上位監(jiān)控畫(huà)面實(shí)現(xiàn)對(duì)所有設(shè)備在線監(jiān)控,完成各個(gè)工藝設(shè)備的順序控制,故障報(bào)警處理及顯示高壓煤氣入口壓力、歷史趨勢(shì)的讀取等。
4.通過(guò)上位機(jī)可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行組態(tài)、調(diào)試、仿真等。
5.采用以太網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通訊。
6.手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作方式選擇,使設(shè)備故障影響時(shí)間為零,減輕了電氣工人維護(hù)強(qiáng)度。
5、結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)該P(yáng)LC控制系統(tǒng)的煤氣滿足了工業(yè)的要求,能在上位機(jī)上實(shí)時(shí)的反映遠(yuǎn)距離設(shè)備的工作情況、報(bào)警信息及打印輸出報(bào)表,使操作更方便、故障處理更及時(shí),達(dá)到了生產(chǎn)自動(dòng)化控制的目標(biāo)。
聯(lián)系人:李 俠
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