時(shí)間:2021-05-25 20:22:16來(lái)源:林永記
1 設(shè)備介紹
自動(dòng)焊錫機(jī)技術(shù)的發(fā)展是隨著焊錫機(jī)設(shè)備技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的,八十年代后,焊臺(tái)產(chǎn)品技術(shù)的引進(jìn),對(duì)自動(dòng)焊接技術(shù)的發(fā)展起到?jīng)Q定性的作用。隨著自動(dòng)焊錫產(chǎn)品越來(lái)越多地應(yīng)用,徹底改變過(guò)去十幾年手動(dòng)焊錫的局面。自動(dòng)焊錫設(shè)備制造業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì),各種電子設(shè)備的制造已離不開(kāi)自動(dòng)焊錫機(jī)。
全自動(dòng)焊錫機(jī)的采用伺服步進(jìn)驅(qū)動(dòng)及PLC控制,能有效地提升運(yùn)動(dòng)末端的定位精度和重復(fù)精度。通過(guò)七寸觸摸屏,可直接數(shù)字輸入或者示教再現(xiàn)焊點(diǎn)位置坐標(biāo)。焊錫方式多種多樣,全部工藝參數(shù)可由客戶自行設(shè)置,以適應(yīng)各種高難度的焊錫作業(yè)和微焊錫工藝,有效地提高焊錫工藝品質(zhì),實(shí)現(xiàn)了焊錫過(guò)程的自動(dòng)化與智能化。
圖 1 設(shè)備圖
表 1 客戶需求列表
2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
2.1 方案背景
過(guò)去的焊接技術(shù)長(zhǎng)期停留在人工手動(dòng)的焊錫,由于工作的需要,人們經(jīng)常受到高溫、腐蝕及有毒氣體等因素的危害,增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,甚至于危及生命。然而自從全自動(dòng)焊錫機(jī)問(wèn)世以來(lái),相應(yīng)的各種難題迎刃而解。
2.2 客戶需求(表1)
自動(dòng)焊錫機(jī)可以多方位調(diào)節(jié),使焊接工作不需要作業(yè)員之手,它完全代替了人的雙手,通過(guò)參數(shù)設(shè)定可以調(diào)整至想要的任意焊接之位。系統(tǒng)是對(duì)舊設(shè)備的改造升級(jí), 采用步進(jìn)進(jìn)行上料和下料工作,一次焊接的工件個(gè)數(shù)可設(shè)定。系統(tǒng)分為前機(jī)械臂和后機(jī)械臂,分別對(duì)工件的兩面進(jìn)行焊接。
2.3 解決方案
自動(dòng)焊錫設(shè)備動(dòng)作結(jié)構(gòu)較多,具有5個(gè)伺服和1個(gè)步進(jìn)控制器,采用2臺(tái)永宏P(guān)LC通過(guò)高速聯(lián)機(jī)進(jìn)行控制,通過(guò)永宏觸摸屏進(jìn)行參數(shù)的調(diào)整和矯正。5個(gè)伺服分別用來(lái)控制前機(jī)械臂滑臺(tái)和擺臂、后機(jī)械臂滑臺(tái)和擺臂、上料結(jié)構(gòu);步進(jìn)控制下料機(jī)構(gòu)。
2.4 系統(tǒng)配置(圖2)
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1 硬件配置(表2)
圖 2 系統(tǒng)配置圖
表 2 自動(dòng)焊錫機(jī)設(shè)備清單
圖 3 機(jī)械設(shè)備圖
自動(dòng)焊錫設(shè)備的系統(tǒng)硬件由永宏FBS- 60MAT2- AC、FBS-24MAT-AC、FBS-CB5模塊*2、永宏觸摸屏C3070S、5個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)和1個(gè)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)和外圍輸入輸出線路(包括按鈕、光電感應(yīng)器、)組成。
3.2 設(shè)備結(jié)構(gòu)(圖3)
設(shè)備結(jié)構(gòu)分為上料機(jī)構(gòu)、前機(jī)械臂、后機(jī)械臂、下料機(jī)構(gòu)、刮錫機(jī)構(gòu)。
3.3設(shè)備控制
上料機(jī)械主要有頂料氣缸、推平氣缸和送料伺服。自動(dòng)工作時(shí),送料伺服工作,通過(guò)感應(yīng)器進(jìn)行送料個(gè)數(shù)的判斷。送料完成后,等待前機(jī)械臂的抓取。
前機(jī)械臂主要有前滑臺(tái)伺服、前擺臂伺服、前夾緊氣缸、前升降氣缸。自動(dòng)工作時(shí),滑臺(tái)工作到上料位置抓取工件,然后進(jìn)行焊錫工作,工作完后到交接位,等待后機(jī)械臂。
后機(jī)械臂主要有后滑臺(tái)伺服、后擺臂伺服、后夾緊氣缸、后升降氣缸。自動(dòng)工作時(shí),滑臺(tái)工作到交接位置抓取工件,然后進(jìn)行焊錫工作,工作完后到下料位置。
下料機(jī)械主要有脫料氣缸和收料步進(jìn)。自動(dòng)工作時(shí),收取后機(jī)械臂送來(lái)的工件,然后步進(jìn)工作,也是通過(guò)感應(yīng)器進(jìn)行工作判斷。
刮錫機(jī)械主要有刮錫氣缸和輔助氣缸??稍O(shè)定每次焊錫后,進(jìn)行刮錫工作。圖4為設(shè)備工作流程圖。
3.4 電氣控制
自動(dòng)焊錫機(jī)設(shè)備的電氣控制采用永宏P(guān)LC作為設(shè)備核心控制單元,型號(hào)FBS-60MAT2-AC和FBS-24MAT2-AC,觸摸屏C3070S作為集控平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)伺服驅(qū)動(dòng)和步進(jìn)驅(qū)動(dòng)等執(zhí)行單元的控制。PLC的主站電氣接線圖如圖5,從站則是控制上料和下料。
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1 文本設(shè)計(jì)
人機(jī)界面系統(tǒng)總共設(shè)置了:監(jiān)控畫(huà)面、參數(shù)設(shè)定、手動(dòng)畫(huà)面、故障信息、I/O畫(huà)面等界面,圖6為參數(shù)設(shè)定畫(huà)面,主要用來(lái)設(shè)定自動(dòng)工作時(shí),各機(jī)械機(jī)構(gòu)的位置和手臂速度。
4.2 PLC功能指令應(yīng)用
4.2.1 永宏P(guān)LC主機(jī)高速聯(lián)機(jī)
永宏P(guān)LC軟件編程時(shí),F(xiàn)UN151:MD3 模式提供永宏 PLC 與 PLC 間高速數(shù)據(jù)互享(數(shù)據(jù)反應(yīng)時(shí)間不受掃描時(shí)間影響)。
圖 4 工作流程圖
圖 5 PLC 電氣圖
一臺(tái)主 PLC 可經(jīng)由 RS-485 接口最多與 254 臺(tái)仆 PLC 聯(lián)機(jī)互享數(shù)據(jù)。高速聯(lián)機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸理念系以COMMON DATA MEMORY 觀念來(lái)設(shè)計(jì);例如主站將R0~R31 的內(nèi)容送出,則所有仆站 PLC 的 R0~R31 的內(nèi)容皆會(huì)與主站相同;2 號(hào)仆 PLC 將R32~R47 的內(nèi)容送出,則主站及其它仆 PLC 的 R32~R47 的內(nèi)容皆會(huì)與2 號(hào)站相同,余此類(lèi)推。
當(dāng)執(zhí)行控制“EN”由 0→1 且放棄運(yùn)作“PAU” 與“ABT”均為 0 時(shí),若 Port 2 未被其他通訊指令占用(即 M1962=1 時(shí)),則本指令立即掌控 Port 2, 并將 M1962 設(shè)為 0(表示占用),然后立即進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸交易。若 Port 2 已被占用(M1962=0),則本指令進(jìn)入等 待 狀 態(tài) , 一 直 等 到 占 用 的 通 訊 指令 傳 送 完 畢 或 暫 停 / 放 棄 運(yùn) 作 , 釋 出 掌 控權(quán)(M1962 =1 )后,本指令立即脫離等待狀態(tài),將M1962 設(shè)為 0 并立即進(jìn)入傳輸交易。圖7為主從站通訊程序圖。
圖 6 參數(shù)設(shè)定畫(huà)面
圖 7 主從站通訊程序圖
4.2.2 伺服控制指令
永宏P(guān)LC的FUN140(HSPSO)指令的 NC 定位程序是以文字的程序書(shū)寫(xiě)方式來(lái)編輯;每一定位點(diǎn)稱為一步(含輸出頻率、動(dòng)作行程、轉(zhuǎn)移條件),一個(gè)FUN140 最多可編 250 步定位點(diǎn),每一步定位點(diǎn)需占用 9 個(gè)緩存器。
圖 8 140 指令
圖 9 編輯表格
將定位程序存在緩存器的最大好處是,如果結(jié)合人機(jī)作機(jī)臺(tái)操控設(shè)定,則可將定位程序存入人機(jī),更換模具時(shí),可直接由人機(jī)操作存取該副模具的定位程序。
5 結(jié)論(實(shí)施結(jié)果)
本系統(tǒng)的難點(diǎn)在于對(duì)工藝流程的了解和多伺服系統(tǒng)的控制,由于系統(tǒng)有6軸高速軸的控制,永宏P(guān)LC單臺(tái)主機(jī)最多只能控制4軸,所以采用兩臺(tái)永宏P(guān)LC主機(jī)進(jìn)行高速聯(lián)機(jī)控制。編程時(shí),流程一樣的模式把動(dòng)作流程寫(xiě)在一起,可以減少程序量;流程相差較多的模式,動(dòng)作流程應(yīng)該獨(dú)立編寫(xiě),調(diào)試時(shí)會(huì)比較簡(jiǎn)單,可把不同工藝流程模式寫(xiě)在子程序里面,使用哪種模式,就調(diào)用對(duì)應(yīng)的模式?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí),各個(gè)模式動(dòng)作正常,滿足了客戶新增加的工藝流程要求。
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