摘 要:本文介紹了注汽鍋爐計算機控制系統(tǒng)的控制方案及硬件、軟件的具體設(shè)計。實現(xiàn)了對鍋爐供水系統(tǒng)、負壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)以及鍋爐燃燒系統(tǒng)的自動控制任務。并且采用熱效率自尋優(yōu)的方法自動調(diào)節(jié)風煤比,達到了經(jīng)濟燃燒的目的。系統(tǒng)運行表明:本系統(tǒng)大大提高了鍋爐運行的穩(wěn)定性、經(jīng)濟性,減輕了操作人員的勞動強度,收到了滿意的控制效果。
關(guān)鍵詞:注汽鍋爐; 熱效率; 燃燒系統(tǒng)
1 引言
遼河油田高升采油廠注汽站新改造鍋爐采用強制循環(huán)單管直流工作方式,工業(yè)軟水由柱塞泵加壓后進入省煤器,軟水吸收余
熱溫度升高后進入加熱管,在加熱管中吸收
燃燒室中高溫火焰和煙氣的輻射熱后汽化變?yōu)楦邷卣羝?,?jīng)蒸汽管道輸出至各用氣油井。空氣經(jīng)風道引入鼓風機,經(jīng)過鼓風機升壓后進入空氣預熱器,在空氣預熱器中被加熱成熱空氣后進入爐膛;給粉倉中的煤粉在一次風機作用下經(jīng)輸煤管道被送入噴燃器,與送入噴燃器中的預熱空氣充分混合,噴入燃燒室燃燒。燃燒產(chǎn)生的高溫火焰和煙氣先在燃燒室內(nèi)加熱水冷壁管中的水,然后高溫煙氣依次通過省煤氣和空氣預熱器,加熱這些受熱面的工質(zhì)(水和空氣)。在傳熱過程中煙氣的溫度逐漸降低,此后依次經(jīng)過多管除塵器和布袋除塵器清除煙氣中攜帶的大部分飛灰。在多管除塵器和布袋除塵器的下方分別設(shè)有一個儲灰罐,用于收集煙氣灰。經(jīng)過二級除塵后的煙氣,最后進入煙囪,排入大氣中。燃料燃燒后產(chǎn)生的灰渣落入燃燒室下部的灰渣斗中,由攪龍電機帶動的攪龍將其輸送到灰渣斗一端的出口處,進入底灰儲灰罐中。儲灰罐中分別裝有料位傳感器,當灰罐中料位達到一定高度時,料位傳感器產(chǎn)生高料位信號,該信號送入PLC后,由PLC發(fā)出吹灰控制信號,打開壓縮空氣電磁閥,由壓縮空氣將灰渣由輸灰管道吹入總灰倉中。
該熱管式鍋爐系統(tǒng),與傳統(tǒng)液位式鍋爐不同,對于該鍋爐系統(tǒng)的控制任務是:
1、維持鍋爐爐膛壓力在-10mmH2O—0 mmH2O之間;
2、在用汽量不變的情況下,鍋爐給水流量恒定;
3、維持輸出蒸汽壓力恒定,實現(xiàn)鍋爐經(jīng)濟燃燒;
4、實現(xiàn)鍋爐的自動點火控制及鍋爐吹灰等過程的自動控制。
2 控制方案的設(shè)計
根據(jù)控制要求,為維持爐膛壓力在所要求的負壓范圍內(nèi),以爐膛壓力為被控量、以蒸汽流量作為前饋量構(gòu)成閉環(huán)控制(控制框圖略)。對于給水量的控制,以給水流量測量儀表的輸出值作為反饋,以給水流量設(shè)定值與反饋值的偏差做PID運算,運算的結(jié)果加上蒸汽流量的前饋量,作為柱塞泵變頻器的輸入控制量,變頻器的輸出用來控制柱塞泵電機的轉(zhuǎn)速,從而控制給水泵的給水流量(具體控制原理圖略)。鍋爐燃燒的自動控制是本系統(tǒng)中最重要的環(huán)節(jié),燃燒系統(tǒng)控制效果的好壞,直接影響到系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性問題。本燃燒控制系統(tǒng)的主要功能是在不知道鍋爐系統(tǒng)數(shù)學模型的前提下,能夠自動調(diào)節(jié)給煤量,自動搜索到最佳的鼓風量,并且在環(huán)境條件發(fā)生變化(例如煤粉熱值發(fā)生變化)時,自動搜索到新的最優(yōu)工況,也就是具有自適應能力。在該控制系統(tǒng)中,以鍋爐蒸汽壓力為主被控量,以蒸汽壓力給定值與實際測量值的偏差量做PID運算,其運算結(jié)果用來調(diào)節(jié)給煤量。在給煤量確定后,通過步進搜索尋優(yōu)算法在線尋找最佳給風量。鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的控制原理圖見圖1。
[align=center]

圖1 鍋爐燃燒控制系統(tǒng)框圖[/align]
3 控制系統(tǒng)的設(shè)計
3.1 系統(tǒng)硬件配置
鑒于以上的工藝流程及控制要求,我們設(shè)計了一套基于上、下位機結(jié)構(gòu)的計算機自動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)下位機由Siemens S7-300系列PLC組成,負責對現(xiàn)場設(shè)備的直接控制以及現(xiàn)場參數(shù)的采集、處理。上位機
采用臺灣研華工控機,用于現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實時
顯示、報表打印、趨勢曲線的繪制等功能。上下位機系統(tǒng)的具體結(jié)構(gòu)如圖2所示:
[align=center]

圖2 上下位機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖[/align]
PS307:電源模塊,為PLC系統(tǒng)提供24V直流供電電源。
CPU315:S7-300系列CPU模塊中的一種類型。具有數(shù)據(jù)處理功能和與上位機通訊功能。
IM365:接口模塊,將安裝在兩個機架上的PLC構(gòu)成一體。
SM331:模擬量輸入模塊,與各種溫度、壓力等傳感器的輸出相連,將各種模擬量信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字量信號供PLC和上位機使用。
SM332:模擬量輸出模塊,其各路輸出分別用于控制鼓風機變頻器、引風機變頻器、加粉機變頻器和柱塞泵變頻器。
SM321:數(shù)字量輸入模塊,分別用于接收設(shè)備狀態(tài)信號和現(xiàn)場被監(jiān)控信號(如底灰料位高等)。
SM322:數(shù)字量輸出模塊,用于輸出PLC所發(fā)出的各種控制指令、各種報警信號(例如進水壓力低、鍋爐熄火等)。
上位機中安裝有通訊接口卡CP5611,采用MPI通訊協(xié)議與PLC進行數(shù)據(jù)通訊。
3.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計
上位機系統(tǒng)軟件是在Windows98平臺上開發(fā)的,監(jiān)控軟件采用組態(tài)王6.01版,共用點數(shù)256。開發(fā)了監(jiān)控系統(tǒng)主畫面、設(shè)備控制畫面、趨勢曲線畫面、報警畫面、報表畫面、設(shè)備調(diào)試畫面、變頻控制畫面、系統(tǒng)畫面和低壓配電圖畫面,完成對PLC傳送來的現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行各種顯示、控制、報警等功能。
下位機軟件采用Siemens Step7軟件包,利用梯形圖語言編程,完成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、PID運算、報警等功能。整個下位機軟件工作流程圖略可向作者索取,各程序功能如下:
初始化程序:對一些數(shù)據(jù)存儲器以及定時器復位。
累積子程序:對總用電量、總給水量和總用煤粉量進行累積計算。
點火子程序:完成鍋爐點火功能。
負壓調(diào)節(jié)子程序:調(diào)整鍋爐爐膛負壓在允許范圍內(nèi)。
燃燒調(diào)節(jié)子程序:維持蒸汽壓力穩(wěn)定,實現(xiàn)自動風煤比尋優(yōu)運算,保證實現(xiàn)經(jīng)濟燃燒。
流量調(diào)節(jié)子程序:調(diào)節(jié)給水流量。
吹灰子程序:當多管灰倉、布袋灰倉、底灰灰倉料位高時,調(diào)用該子程序,實現(xiàn)吹灰功能。
報警子程序:當系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)異常情況能夠自動報警,報警電鈴響,同時,相應的指示燈閃爍。
停機子程序:包括正常停機和緊急停機。當啟動正常停機按鈕時,調(diào)用正常停機子程序,當系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況,需要立刻終止設(shè)備運行時調(diào)用緊急停機子程序。
4 結(jié)束語
本系統(tǒng)現(xiàn)場運行正常,運行效果良好。達到了最初的設(shè)計要求。采用風煤比參數(shù)自尋優(yōu)的鍋爐燃燒控制方案,實現(xiàn)了系統(tǒng)運行過程中動態(tài)尋找最佳鼓風量的功能,從而保證了系統(tǒng)燃燒的經(jīng)濟性問題。與鍋爐未改造時運行情況相比,大大節(jié)約了能源,降低了工人的勞動強度。預計在一年內(nèi)即可將改造成本收回。
參考文獻
[1]任國梁。工業(yè)鍋爐自尋優(yōu)燃燒控制系統(tǒng),現(xiàn)代節(jié)能,1994,6:11—14
[2]西門子(中國)有限公司。SIMATIC S7-300可編程控制器用戶手冊,2001
[3] 西門子(中國)有限公司。SIMATIC S7-300可編程控制器模板規(guī)范,2001