摘 要:本文介紹了注汽鍋爐計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的控制方案及硬件、軟件的具體設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)了對(duì)鍋爐供水系統(tǒng)、負(fù)壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)以及鍋爐燃燒系統(tǒng)的自動(dòng)控制任務(wù)。并且采用熱效率自尋優(yōu)的方法自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)煤比,達(dá)到了經(jīng)濟(jì)燃燒的目的。系統(tǒng)運(yùn)行表明:本系統(tǒng)大大提高了鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,收到了滿意的控制效果。
關(guān)鍵詞:注汽鍋爐; 熱效率; 燃燒系統(tǒng)
1 引言
遼河油田高升采油廠注汽站新改造鍋爐采用強(qiáng)制循環(huán)單管直流工作方式,工業(yè)軟水由柱塞泵加壓后進(jìn)入省煤器,軟水吸收余
熱溫度升高后進(jìn)入加熱管,在加熱管中吸收
燃燒室中高溫火焰和煙氣的輻射熱后汽化變?yōu)楦邷卣羝?,?jīng)蒸汽管道輸出至各用氣油井。空氣經(jīng)風(fēng)道引入鼓風(fēng)機(jī),經(jīng)過(guò)鼓風(fēng)機(jī)升壓后進(jìn)入空氣預(yù)熱器,在空氣預(yù)熱器中被加熱成熱空氣后進(jìn)入爐膛;給粉倉(cāng)中的煤粉在一次風(fēng)機(jī)作用下經(jīng)輸煤管道被送入噴燃器,與送入噴燃器中的預(yù)熱空氣充分混合,噴入燃燒室燃燒。燃燒產(chǎn)生的高溫火焰和煙氣先在燃燒室內(nèi)加熱水冷壁管中的水,然后高溫?zé)煔庖来瓮ㄟ^(guò)省煤氣和空氣預(yù)熱器,加熱這些受熱面的工質(zhì)(水和空氣)。在傳熱過(guò)程中煙氣的溫度逐漸降低,此后依次經(jīng)過(guò)多管除塵器和布袋除塵器清除煙氣中攜帶的大部分飛灰。在多管除塵器和布袋除塵器的下方分別設(shè)有一個(gè)儲(chǔ)灰罐,用于收集煙氣灰。經(jīng)過(guò)二級(jí)除塵后的煙氣,最后進(jìn)入煙囪,排入大氣中。燃料燃燒后產(chǎn)生的灰渣落入燃燒室下部的灰渣斗中,由攪龍電機(jī)帶動(dòng)的攪龍將其輸送到灰渣斗一端的出口處,進(jìn)入底灰儲(chǔ)灰罐中。儲(chǔ)灰罐中分別裝有料位傳感器,當(dāng)灰罐中料位達(dá)到一定高度時(shí),料位傳感器產(chǎn)生高料位信號(hào),該信號(hào)送入PLC后,由PLC發(fā)出吹灰控制信號(hào),打開(kāi)壓縮空氣電磁閥,由壓縮空氣將灰渣由輸灰管道吹入總灰倉(cāng)中。
該熱管式鍋爐系統(tǒng),與傳統(tǒng)液位式鍋爐不同,對(duì)于該鍋爐系統(tǒng)的控制任務(wù)是:
1、維持鍋爐爐膛壓力在-10mmH2O—0 mmH2O之間;
2、在用汽量不變的情況下,鍋爐給水流量恒定;
3、維持輸出蒸汽壓力恒定,實(shí)現(xiàn)鍋爐經(jīng)濟(jì)燃燒;
4、實(shí)現(xiàn)鍋爐的自動(dòng)點(diǎn)火控制及鍋爐吹灰等過(guò)程的自動(dòng)控制。
2 控制方案的設(shè)計(jì)
根據(jù)控制要求,為維持爐膛壓力在所要求的負(fù)壓范圍內(nèi),以爐膛壓力為被控量、以蒸汽流量作為前饋量構(gòu)成閉環(huán)控制(控制框圖略)。對(duì)于給水量的控制,以給水流量測(cè)量?jī)x表的輸出值作為反饋,以給水流量設(shè)定值與反饋值的偏差做PID運(yùn)算,運(yùn)算的結(jié)果加上蒸汽流量的前饋量,作為柱塞泵變頻器的輸入控制量,變頻器的輸出用來(lái)控制柱塞泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而控制給水泵的給水流量(具體控制原理圖略)。鍋爐燃燒的自動(dòng)控制是本系統(tǒng)中最重要的環(huán)節(jié),燃燒系統(tǒng)控制效果的好壞,直接影響到系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。本燃燒控制系統(tǒng)的主要功能是在不知道鍋爐系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的前提下,能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)給煤量,自動(dòng)搜索到最佳的鼓風(fēng)量,并且在環(huán)境條件發(fā)生變化(例如煤粉熱值發(fā)生變化)時(shí),自動(dòng)搜索到新的最優(yōu)工況,也就是具有自適應(yīng)能力。在該控制系統(tǒng)中,以鍋爐蒸汽壓力為主被控量,以蒸汽壓力給定值與實(shí)際測(cè)量值的偏差量做PID運(yùn)算,其運(yùn)算結(jié)果用來(lái)調(diào)節(jié)給煤量。在給煤量確定后,通過(guò)步進(jìn)搜索尋優(yōu)算法在線尋找最佳給風(fēng)量。鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的控制原理圖見(jiàn)圖1。
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圖1 鍋爐燃燒控制系統(tǒng)框圖[/align]
3 控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
3.1 系統(tǒng)硬件配置
鑒于以上的工藝流程及控制要求,我們?cè)O(shè)計(jì)了一套基于上、下位機(jī)結(jié)構(gòu)的計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)下位機(jī)由Siemens S7-300系列PLC組成,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的直接控制以及現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)的采集、處理。上位機(jī)
采用臺(tái)灣研華工控機(jī),用于現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)
顯示、報(bào)表打印、趨勢(shì)曲線的繪制等功能。上下位機(jī)系統(tǒng)的具體結(jié)構(gòu)如圖2所示:
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圖2 上下位機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖[/align]
PS307:電源模塊,為PLC系統(tǒng)提供24V直流供電電源。
CPU315:S7-300系列CPU模塊中的一種類型。具有數(shù)據(jù)處理功能和與上位機(jī)通訊功能。
IM365:接口模塊,將安裝在兩個(gè)機(jī)架上的PLC構(gòu)成一體。
SM331:模擬量輸入模塊,與各種溫度、壓力等傳感器的輸出相連,將各種模擬量信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量信號(hào)供PLC和上位機(jī)使用。
SM332:模擬量輸出模塊,其各路輸出分別用于控制鼓風(fēng)機(jī)變頻器、引風(fēng)機(jī)變頻器、加粉機(jī)變頻器和柱塞泵變頻器。
SM321:數(shù)字量輸入模塊,分別用于接收設(shè)備狀態(tài)信號(hào)和現(xiàn)場(chǎng)被監(jiān)控信號(hào)(如底灰料位高等)。
SM322:數(shù)字量輸出模塊,用于輸出PLC所發(fā)出的各種控制指令、各種報(bào)警信號(hào)(例如進(jìn)水壓力低、鍋爐熄火等)。
上位機(jī)中安裝有通訊接口卡CP5611,采用MPI通訊協(xié)議與PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊。
3.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
上位機(jī)系統(tǒng)軟件是在Windows98平臺(tái)上開(kāi)發(fā)的,監(jiān)控軟件采用組態(tài)王6.01版,共用點(diǎn)數(shù)256。開(kāi)發(fā)了監(jiān)控系統(tǒng)主畫(huà)面、設(shè)備控制畫(huà)面、趨勢(shì)曲線畫(huà)面、報(bào)警畫(huà)面、報(bào)表畫(huà)面、設(shè)備調(diào)試畫(huà)面、變頻控制畫(huà)面、系統(tǒng)畫(huà)面和低壓配電圖畫(huà)面,完成對(duì)PLC傳送來(lái)的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行各種顯示、控制、報(bào)警等功能。
下位機(jī)軟件采用Siemens Step7軟件包,利用梯形圖語(yǔ)言編程,完成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、PID運(yùn)算、報(bào)警等功能。整個(gè)下位機(jī)軟件工作流程圖略可向作者索取,各程序功能如下:
初始化程序:對(duì)一些數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器以及定時(shí)器復(fù)位。
累積子程序:對(duì)總用電量、總給水量和總用煤粉量進(jìn)行累積計(jì)算。
點(diǎn)火子程序:完成鍋爐點(diǎn)火功能。
負(fù)壓調(diào)節(jié)子程序:調(diào)整鍋爐爐膛負(fù)壓在允許范圍內(nèi)。
燃燒調(diào)節(jié)子程序:維持蒸汽壓力穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)風(fēng)煤比尋優(yōu)運(yùn)算,保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)燃燒。
流量調(diào)節(jié)子程序:調(diào)節(jié)給水流量。
吹灰子程序:當(dāng)多管灰倉(cāng)、布袋灰倉(cāng)、底灰灰倉(cāng)料位高時(shí),調(diào)用該子程序,實(shí)現(xiàn)吹灰功能。
報(bào)警子程序:當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)異常情況能夠自動(dòng)報(bào)警,報(bào)警電鈴響,同時(shí),相應(yīng)的指示燈閃爍。
停機(jī)子程序:包括正常停機(jī)和緊急停機(jī)。當(dāng)啟動(dòng)正常停機(jī)按鈕時(shí),調(diào)用正常停機(jī)子程序,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況,需要立刻終止設(shè)備運(yùn)行時(shí)調(diào)用緊急停機(jī)子程序。
4 結(jié)束語(yǔ)
本系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行正常,運(yùn)行效果良好。達(dá)到了最初的設(shè)計(jì)要求。采用風(fēng)煤比參數(shù)自尋優(yōu)的鍋爐燃燒控制方案,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中動(dòng)態(tài)尋找最佳鼓風(fēng)量的功能,從而保證了系統(tǒng)燃燒的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。與鍋爐未改造時(shí)運(yùn)行情況相比,大大節(jié)約了能源,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。預(yù)計(jì)在一年內(nèi)即可將改造成本收回。
參考文獻(xiàn)
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