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基于現場總線的燒結機配料控制系統(tǒng)改造

時間:2008-08-04 09:44:00來源:yangliu

導語:?介紹了信鋼燒結自動配料在基于PROFIBUS—DP現場總線控制下進行的擴容改造,充分利用了現場總線的開放性。
摘要:介紹了信鋼燒結自動配料在基于PROFIBUS—DP現場總線控制下進行的擴容改造,充分利用了現場總線的開放性。改造后的控制系統(tǒng)更規(guī)范、合理,自動化程度大幅度提升,極大提高了燒結礦質量和生產效率。 關鍵詞: PROFIBUS—DP 現場總線 變頻器 配比 [b]0 前言 [/b] 燒結配料是燒結生產的核心,也是整個鋼鐵生產工序的重要環(huán)節(jié),對各種物料進行合理的配比,是提高燒結礦品位的關鍵。信鋼燒結機原配料車間采用基于PROFIBUS—DP現場總線的分布式過程控制系統(tǒng),實現微機自動配料。PROFIBUS現場總線是應用于生產現場,連接智能現場設備和自動化系統(tǒng)的開放式、數字式、雙向傳輸、多分支結構的通信網絡,它可以實現設備之間的快速通信。 由于技改項目的原因,新建一臺90m[sup]2[/sup]燒結機也要使用此配料車間,這樣,負荷加大,從室外原料倉、拖料皮帶秤到室內的變頻器、控制系統(tǒng)均不能滿足要求,于是在基于現場總線控制的基礎上對其進行擴容改造、升級,建立高性能的自動配料系統(tǒng)。 1 組成原理 配料車間現有9條拖料電子皮帶秤(1#-9#),1#、3#、7#、8#、9#的旋轉電動機額定功率為2.2kW,額定電流為5.0A,2#、4#、5#、6#的電動機額定功率為3.0kW,額定電流為6.8A,電動機帶動稱量皮帶轉動,料層均勻,電動機轉動速度越快,料流量越大,所占配比越高,反之,電動機轉動速度越慢,料流量越小,所占配比越低。每臺電動機由一臺變頻器驅動,而變頻器的頻率通過PROFIBUS—DP現場總線由PLC來控制,PLC根據自動采集的每種物料的荷重、瞬時流量,計算每種物料的實際流量,與設定值相比較,完成閉環(huán)調節(jié)。 [b][align=center]詳細內容請點擊: 基于現場總線的燒結機配料控制系統(tǒng)改造[/align][/b]

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