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基于差壓變送、DR24回路控制的葉片加料控制系統(tǒng)升級

時間:2008-07-24 14:34:00來源:fenghy

導語:?在國內(nèi)卷煙行業(yè)內(nèi)葉片加料系統(tǒng)中所使用的電子控制系統(tǒng),其關鍵器件為差壓變送器、DR24回路控制器。
前言 制絲線是保證卷煙質(zhì)量穩(wěn)定一致的生產(chǎn)線,而葉片加料工序又是制絲工藝中的關鍵、最難控制的工序之一,葉片加料的準確度對卷煙的感官質(zhì)量具有相當重要的影響作用。葉片加料的自動控制方式為:設置料液施加比例,通過電子控制系統(tǒng)進行處理,使輸出料液流量隨葉片質(zhì)量的多少而改變,實現(xiàn)葉片加料的自動控制。當前,在國內(nèi)卷煙行業(yè)內(nèi)葉片加料系統(tǒng)中所使用的電子控制系統(tǒng),其關鍵器件為差壓變送器、DR24回路控制器。 現(xiàn)有加料系統(tǒng)簡介及問題分析 卷煙廠加料系統(tǒng) 卷煙廠加料系統(tǒng)是卷煙廠制絲生產(chǎn)線上的重要工序,它要求系統(tǒng)能根據(jù)生產(chǎn)線上皮帶秤測量的煙絲(煙葉)實際流量和工藝要求的香料配比系數(shù)計算得出理論加香加料流量,據(jù)此控制實際的加香加料流量。系統(tǒng)示意圖如圖1。
圖1;卷煙廠加香加料系統(tǒng)示意圖
原系統(tǒng)由電子皮帶秤、差壓變送器、計量罐組成測量系統(tǒng);由氣動柱塞泵、氣動薄膜調(diào)節(jié)閥等組成執(zhí)行機構;以回路控制器DR24作為控制器。 加料系統(tǒng)的工作過程為:系統(tǒng)開始工作,柱塞泵作往復運動,把料液壓入管道,單向閥打開,料液從計量罐流向加料系統(tǒng),差壓變送器測得單位時間內(nèi)計量罐底壓強的變化,送入控制器DR24中,得出實際加香加料流量;同時電子皮帶秤將測得的煙葉流量信號輸入DR24,DR24根據(jù)加料比例及皮帶秤信號計算出理論加香加料量。DR24控制器根據(jù)理論與實際流量的偏差e進行PID運算,并將運算產(chǎn)生的數(shù)字閥位以模擬電流信號輸出,經(jīng)電氣轉換器轉換后,把電流信號變成氣壓信號,去控制氣動薄膜閥的開度,使料液的噴加量隨煙葉的流量的變化而變化,使實際流量盡量與理論流量相符,以滿足該工序的工藝要求。 系統(tǒng)存在的問題 在該加料系統(tǒng)中,系統(tǒng)工作質(zhì)量的好壞關鍵取決于差壓變送器以及電子皮帶秤的精確程度。差壓變送器根據(jù)一段時間內(nèi)的流量變化計算出瞬時流量,這種流量的計量方式有一定的滯后性,使得系統(tǒng)的控制精度變差,造成加料量不準確。另一方面,由于系統(tǒng)料液濃度大,時間久后,會因結垢而使精度降低。料液流經(jīng)差壓變送器時,其中的顆粒狀物質(zhì)會使變送器的膜片擠壓而影響精度,而且管道安裝要求苛刻,如果過程管道內(nèi)的殘液或沉淀物流入導壓管內(nèi),壓力測量就會產(chǎn)生誤差。另外, DR24控制器的人機界面簡單粗糙,不能直觀地顯示生產(chǎn)過程中的各種工況,也無法顯示各種參數(shù)、報警等信息;它用于網(wǎng)絡通訊需要專用的硬件與軟件,較為繁雜,難于維護,而且不適于大量數(shù)據(jù)的傳輸要求,無法適應目前較為先進的現(xiàn)場總線技術。 新系統(tǒng)的設計 測量機構選擇 考慮到卷煙廠各種香精、糖料的密度各不相同,經(jīng)分析研究,測量裝置決定采用質(zhì)量流量計測量流量去取代原系統(tǒng)中用差壓變送器加計量罐來測量流量的測量方法。用質(zhì)量流量計的測量方法,不受密度、氣泡、溫度、雜質(zhì)等的影響,本身精度達到0.1%,能很好地解決系統(tǒng)測量精度差的問題。 控制器選擇 本系統(tǒng)需控制二十多個開關量、四個模擬量,需完成多種算術運算、邏輯運算及控制運算,而且需要較強的通訊功能以便通過現(xiàn)場總線交換大量數(shù)據(jù),另外考慮到工業(yè)現(xiàn)場溫度較高,濕度較大,且粉塵較大,故選用PLC作為控制器,加上觸摸屏作人機界面??删S護性較好,且編程語言較符合電氣維修人員工作習慣。PLC選用符合IEC標準的產(chǎn)品。 執(zhí)行器選擇 原系統(tǒng)中使用柱塞泵作為液體流動的動力,液體的流動存在一定的脈動現(xiàn)象。這種現(xiàn)象將會干擾系統(tǒng)的測量與控制計算。所以改進后的系統(tǒng)使用壓縮空氣作為動力,這種動力在車間很容易得到,而且相對系統(tǒng)要求非常平穩(wěn),易于實現(xiàn)系統(tǒng)的控制目標,實際系統(tǒng)中使用了一個密閉的計量罐(下配差壓變送器)、一個敞口儲料罐。開機之前,要先把料液打入儲料罐中。儲料罐旁有一磁性浮子液位計,可顯示罐內(nèi)液位高度,儲料罐內(nèi)最多可盛滿刻度的80%。當料液溫度低于設定溫度時,控制器自動打開氣動閥向儲料罐夾層通入蒸汽,加熱料液,達到設定溫度后,關掉氣動閥。當計量罐內(nèi)料液達到設定下限時,過程控制器自動啟動上料泵電機,使儲料罐內(nèi)料液向計量罐內(nèi)補充,直到計量罐內(nèi)料液達到設定上限,或儲料罐內(nèi)無料為止。單向閥使料液單向流動,但計量罐壓力不可回返。計量罐內(nèi)需恒定氣壓,一般設定為0.5MPa。直接控制液體流量的執(zhí)行機構采用拋物線型閥芯的線性氣動調(diào)節(jié)閥??刂破鲗㈤y門開度以4-20mADC電信號的方式輸出給電氣轉換器,電氣轉換器將電信號對應轉換成0.02-0.1MPa的氣壓信號,驅動氣動調(diào)節(jié)閥動作。 工作原理 工作開始后,電子秤將煙葉瞬時流量送到控制器,經(jīng)過延時,然后與預先設定好的配比系數(shù)相乘,就得到理論瞬時流量值。值得一提的是,電子秤延時是必要的,因為電子秤與噴嘴之間有時間差,只有延時準確,才能更好的完成控制的動態(tài)對應。質(zhì)量流量計將反饋信號送入控制器,反饋信號代表料液的實際瞬時流量。將瞬時值與設定量進行比較,以它們的差值作為偏差量進行PID調(diào)節(jié)。輸出4-20mA的電流信號給電氣轉換器,電氣轉換器將此電流信號轉換為0.02-0.1MPa的氣壓信號,用此氣壓去啟動氣動調(diào)節(jié)閥,使其線性對應0-100%地控制閥門開度。流出的料液經(jīng)浮子流量計進入噴嘴,通過空壓氣霧化噴到葉片上。在這個系統(tǒng)中,差壓變送器只是用來測量計量罐中的料液重量。工作原理圖見圖2。 系統(tǒng)實施 保證控制精度 為了提高系統(tǒng)的實時響應,本系統(tǒng)在傳統(tǒng)PID調(diào)節(jié)的基礎上,根據(jù)葉片(葉絲)的流量、計量罐內(nèi)氣體壓力、計量罐內(nèi)液位等條件加上了一級前饋。系統(tǒng)首先根據(jù)前饋值迅速將閥門開度粗調(diào)到正確位置附近,然后由PID調(diào)節(jié)達到平衡位置。前饋值的計算模仿自學習系統(tǒng),控制器記憶100個離散的狀態(tài)點,每次達到控制平衡則部分修正記憶值。這種方法較好的解決了影響加香加料系統(tǒng)精度的一個重要問題,即皮帶秤來料波動問題。 為了使系統(tǒng)自身擁有自檢能力,本系統(tǒng)利用裝置在計量罐下的差壓變送器定時檢測質(zhì)量流量計是否出現(xiàn)故障。這樣就避免了由于測量裝置出現(xiàn)故障造成的事故。另外,依靠PLC相對強大的編程能力,本系統(tǒng)除了完成主要控制工作外,還依靠多個光電傳感器以及程序內(nèi)邏輯判斷對可能出現(xiàn)的故障、漂移進行監(jiān)視,大大提高了系統(tǒng)可靠性和系統(tǒng)精度。
圖2:新加料系統(tǒng)工作原理圖
圖3:堆棧工作原理圖
液料溫度控制 溫度控制屬于大滯后調(diào)節(jié),本系統(tǒng)采用的控制方法利用溫度變化速率,進行預測控制。即根據(jù)溫度上升或下降速度判斷一段時間后罐內(nèi)液體溫度的值,從而提前控制閥門的開度,避免了傳統(tǒng)方法中溫度超調(diào)的問題。 控制難點 電子稱瞬時流量的延時是必須進行的步驟。在此采用堆棧方式,電子稱的瞬時流量信號送至加料系統(tǒng)PLC,再經(jīng)堆棧處理(采用先入先出)進行延時。原理如下:一個堆棧中最多有100個變量,根據(jù)時鐘脈沖的信號,這100個變量按照先后順序存入堆棧中,存滿后依據(jù)先進先出的原則,最先存入的變量最先輸出。根據(jù)需要可以調(diào)整時鐘脈沖的長短,在這里使用的是秒脈沖,最長可以延時100秒,這對本系統(tǒng)已經(jīng)夠用了。經(jīng)過堆棧處理后變成延時后的電子稱瞬時流量信號。堆棧工作原理如圖3。 改進效果 新的加料系統(tǒng)采用質(zhì)量流量計測量加料流量,精度提高了很多,達到國家標準要求;人機界面友好,通訊功能使車間總控室可以實時監(jiān)視現(xiàn)場生產(chǎn)情況;用壓縮空氣作為供應料液的動力源,代替了原系統(tǒng)的柱塞泵,經(jīng)濟可靠。經(jīng)過一年多的使用,整套系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

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