圓鋸進(jìn)給系統(tǒng)的自動(dòng)化控制
時(shí)間:2008-07-01 16:46:00來(lái)源:yangliu
導(dǎo)語(yǔ):?介紹PLC和變頻器在圓鋸變頻進(jìn)給控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,并分析系統(tǒng)控制方案及軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。本控制系統(tǒng)功能強(qiáng),性能好,可靠性高。
摘要:介紹PLC和變頻器在圓鋸變頻進(jìn)給控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,并分析系統(tǒng)控制方案及軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。本控制系統(tǒng)功能強(qiáng),性能好,可靠性高。
關(guān)鍵詞: PLC;變頻調(diào)速;進(jìn)給;圓鋸
0 概述
我公司現(xiàn)有3臺(tái)鋸床,均為前蘇聯(lián)設(shè)計(jì)制造的鑄錠鋸切設(shè)備,按用途可以分為扁、圓、方機(jī)列。原有的圓鋸進(jìn)給系統(tǒng)采用交磁放大機(jī)控制的直流發(fā)電機(jī)-電動(dòng)機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)(K-F-D系統(tǒng)),整個(gè)系統(tǒng)設(shè)備龐大,能耗高,噪音大,控制精度低,低速進(jìn)給穩(wěn)定性差,不能滿足日益提高的產(chǎn)品鋸切精度之要求
1 圓鋸鋸切工藝流程
圓鋸鋸切工序包括:輥道前進(jìn)、翻錠機(jī)卸料、導(dǎo)正、定尺定位、夾緊、鋸切、運(yùn)輸機(jī)前進(jìn)和推料等。系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
系統(tǒng)工藝順序?yàn)椋禾燔?chē)將鑄錠吊至翻錠機(jī)-經(jīng)輥道旋轉(zhuǎn)后將鑄錠運(yùn)至定尺給定長(zhǎng)度-導(dǎo)正油缸對(duì)鑄錠進(jìn)行導(dǎo)正-夾緊油缸夾緊鑄錠-鋸床鋸切-運(yùn)輸機(jī)將鑄錠輸送到推料機(jī)位置-推料機(jī)將鑄錠推至料箱。
2 改造前鋸床進(jìn)給傳動(dòng)系統(tǒng)
鋸床進(jìn)給傳動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī),進(jìn)而帶動(dòng)安裝在床身底部的齒條,驅(qū)動(dòng)床身運(yùn)動(dòng)。
原有鋸床的進(jìn)給速度是通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)給電機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)實(shí)現(xiàn),電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速采用兩個(gè)激磁調(diào)節(jié)器控制。一個(gè)激磁調(diào)節(jié)器安裝在電磁站上,用來(lái)控制鋸床快速移近鑄錠的速度(調(diào)節(jié)放大機(jī)反饋的強(qiáng)弱,一般在設(shè)備大修時(shí)整定好后,不再進(jìn)行調(diào)整);另一個(gè)激磁調(diào)節(jié)器安裝在操作臺(tái)上,用來(lái)控制鋸床進(jìn)入切削行程的進(jìn)給速度(調(diào)節(jié)直流電機(jī)激磁磁場(chǎng)的大?。?,可以根據(jù)需要隨時(shí)調(diào)節(jié)。進(jìn)給減速機(jī)的傳動(dòng)比i=8,故鋸床的進(jìn)給量與電機(jī)轉(zhuǎn)速的關(guān)系可由公式s=n/8求出。通常圓鋸床身的進(jìn)給速度范圍為5~20mm/s,快速返回的速度為150mm/s。
[b][align=center]詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊:
圓鋸進(jìn)給系統(tǒng)的自動(dòng)化控制[/align][/b]