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PLC在準(zhǔn)確定位系統(tǒng)中的應(yīng)用

時(shí)間:2018-01-15 10:57:24來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:?本文介紹一種用PLC軟件控制電動(dòng)機(jī)制動(dòng)達(dá)到準(zhǔn)確定位的方法,并較詳細(xì)地說明如何將這種方法用于絲網(wǎng)印刷機(jī)停機(jī)位置的控制中。文中對設(shè)計(jì)方案及其工作原理都做了詳盡的闡述,關(guān)鍵之處配以框圖說明。

摘要:本文介紹一種用PLC軟件控制電動(dòng)機(jī)制動(dòng)達(dá)到準(zhǔn)確定位的方法,并較詳細(xì)地說明如何將這種方法用于絲網(wǎng)印刷機(jī)停機(jī)位置的控制中。文中對設(shè)計(jì)方案及其工作原理都做了詳盡的闡述,關(guān)鍵之處配以框圖說明。

一、引言

在絲網(wǎng)印刷過程中,由于紙張和油墨質(zhì)量等因素的影響,需要臨時(shí)調(diào)整印刷速度以保證印刷質(zhì)量。同時(shí),印刷機(jī)在制動(dòng)時(shí)有一個(gè)特殊要求:即自停機(jī)指令發(fā)出且印完前張紙后,不能再有叼紙和印刷的動(dòng)作,否則油墨就會(huì)印到滾筒上,導(dǎo)致不能繼續(xù)印刷。這就是說不論滾筒轉(zhuǎn)速快慢,其停止過程所經(jīng)過的角位移應(yīng)是相等的。而普通機(jī)械高速運(yùn)動(dòng)時(shí)制動(dòng)所需的時(shí)間較長,所需制動(dòng)路程也較長。針對印刷機(jī)這種特殊制動(dòng)要求,我們研究了一種用PLC和變頻調(diào)速器控制印刷機(jī)制動(dòng)的方法,該控制系統(tǒng)的框圖如圖1所示。

二、通過控制開始制動(dòng)的時(shí)刻,達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的

如果要使印刷機(jī)在制動(dòng)時(shí),不論印刷機(jī)的轉(zhuǎn)速高低,都能停在同一位置,則首先需要知道印刷當(dāng)前的轉(zhuǎn)速,然后根據(jù)轉(zhuǎn)速的高低去控制制動(dòng)過程。制動(dòng)過程的原理是:在滾筒的某一位置上安裝一個(gè)位置傳感器SQ1。當(dāng)停止按鈕按下或緊急事故停機(jī)信號(hào)發(fā)出后且滾筒在SB1位置,才使機(jī)器進(jìn)入制動(dòng)程序。制動(dòng)程序的工作原理是,制動(dòng)動(dòng)作應(yīng)在經(jīng)過SQ1位置后的某個(gè)時(shí)刻開始,我們把從SQ1到制動(dòng)動(dòng)作開始的這段時(shí)間稱作制動(dòng)參數(shù)Tzd。印刷機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)使Tzd置小些,盡量早地執(zhí)行制動(dòng)的動(dòng)作。在低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)使Tzd置大些,適當(dāng)晚地執(zhí)行制動(dòng)的動(dòng)作。用這種方法就可以使印刷機(jī)在不同轉(zhuǎn)速情況下準(zhǔn)確地停在同一位置。

三、制動(dòng)程序

綜上所述,制動(dòng)程序應(yīng)包括測速,計(jì)算制動(dòng)參數(shù)Tzd和執(zhí)行制動(dòng),下面分別介紹。

1、測速

在印刷機(jī)動(dòng)力輸入軸端部安裝一個(gè)角位移傳感器SQ2,使該軸每轉(zhuǎn)一周可以向可編程序控制器的高速計(jì)數(shù)端子發(fā)出12個(gè)脈沖,并在高速計(jì)數(shù)器上獲得該脈沖的計(jì)數(shù)值。當(dāng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),高速計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值就會(huì)不斷累加。通過編程,可以在規(guī)定的時(shí)刻將該計(jì)數(shù)值取出并放在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器N1中,然后經(jīng)過0.05s再將該計(jì)數(shù)值取出并放在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器N2中,那么N=N2-N1的值就表示在T=T2-T1=0.05s時(shí)間內(nèi)的平均轉(zhuǎn)速值。當(dāng)T保持不變時(shí),N值越大表明轉(zhuǎn)速越高。這樣就可以把轉(zhuǎn)角信號(hào)轉(zhuǎn)換成速度信號(hào),如圖2所示。

圖2a中計(jì)數(shù)脈沖來自主傳動(dòng)軸的信號(hào),該信號(hào)頻率與SQ2檢測的主機(jī)轉(zhuǎn)速成正比。圖2b中的時(shí)鐘脈沖是PLC控制器中提供的,它有3種周期即0.1s,0.2s和1s;可根據(jù)轉(zhuǎn)速的高低選用適當(dāng)周期。當(dāng)轉(zhuǎn)速一定時(shí),時(shí)鐘周期選得大,則測速時(shí)間長,該轉(zhuǎn)速的脈沖數(shù)值也就大,建立數(shù)學(xué)模型時(shí)就可以細(xì)分,產(chǎn)生更精確的制動(dòng)效果。反之,如果時(shí)鐘周期選得小,則制動(dòng)效果就粗糙些。用戶可根據(jù)機(jī)械設(shè)備的情況自行選定。圖2c中的脈沖是對圖2b的時(shí)鐘脈沖進(jìn)行前沿和后沿微分,以便取出間隔為0.05s、0.1s和0.5s的信號(hào),該信號(hào)的寬度是應(yīng)用程序的循環(huán)周期的一半。用該信號(hào)從計(jì)數(shù)器中取出當(dāng)前計(jì)數(shù)值N1和N2,由程序計(jì)算出其差值N。

2、計(jì)算制動(dòng)參數(shù)Tzd

數(shù)值N還必須用數(shù)學(xué)模型Tzd=f(N)轉(zhuǎn)為Tzd值才能作為PLC的制動(dòng)延時(shí)參數(shù)。數(shù)學(xué)模型要適合印刷機(jī)的機(jī)械慣量,還要滿足印刷機(jī)的制動(dòng)要求:即當(dāng)N值增大時(shí)Tzd則相應(yīng)減小,下面是兩種可選用的數(shù)學(xué)模型,如圖3所示。

從圖3可以看到制動(dòng)參數(shù)Tzd隨N值增大而減小,通過調(diào)整數(shù)學(xué)模型及其參數(shù)就能找到最佳的Tzd值。

3、執(zhí)行制動(dòng)

有了Tzd值就可以實(shí)施制動(dòng),在PLC中Tzd作為計(jì)時(shí)器的參數(shù),當(dāng)計(jì)時(shí)參數(shù)到預(yù)定值后就可以接通制動(dòng)。由于印刷機(jī)的慣性較大,應(yīng)盡早利用變頻調(diào)速器的降頻制動(dòng)功能先把轉(zhuǎn)速降下來,所以不經(jīng)Tzd延時(shí)直接開始降頻制動(dòng)。而電磁制動(dòng)則是經(jīng)Tzd延時(shí)才開始的。之所以要用兩種制動(dòng)是因?yàn)樽冾l調(diào)速器的降頻制動(dòng)特點(diǎn)是采用降頻對電動(dòng)機(jī)進(jìn)行制動(dòng)。一但選定了降頻斜率則在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),制動(dòng)所需的時(shí)間就會(huì)較長。這與上述的制動(dòng)要求相反。所以,只能利用變頻調(diào)速器完成制動(dòng)過程的一部分,即降速的過程。定位制動(dòng)過程由PLC控制電磁制動(dòng)器來完成。通過采用不同的數(shù)學(xué)模型去控制電磁制動(dòng)開嫉氖笨?,可以很藩?jiǎng)愕乜刂貧康謀浠?,磦蝤达到所要求掉[貧取?/p>上述制動(dòng)過程必須由PLC軟件控制,制動(dòng)控制流程圖如圖4所示。

四、設(shè)計(jì)要求和主要配置

設(shè)計(jì)要求為:①印刷速度:600~3200張/小時(shí);②電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:284~1515r/min;③變頻器輸出頻率:10~53

Hz;④定位精度:±3mm。

主要硬件配置為:①三相鼠籠異步電動(dòng)機(jī)2.2kW一臺(tái)(帶電磁制動(dòng)器);②西門子MM220型變頻器2.2kW一臺(tái);③日本OMRONC60P型可編程序控制器一臺(tái)。三相異步電動(dòng)機(jī)的制動(dòng),除了傳統(tǒng)的機(jī)械摩擦式制動(dòng)外,還有變頻器的降頻制動(dòng)。由于絲網(wǎng)印刷機(jī)的印刷速度隨印刷條件經(jīng)常改變,所以采用變頻調(diào)速器可以滿足絲網(wǎng)印刷機(jī)調(diào)速和特殊制動(dòng)的要求。我們選用西門子MM220型變頻調(diào)速器。用其頻率下降(制動(dòng)曲線)的梯度影響制動(dòng)過程。制動(dòng)時(shí)間越短,其制動(dòng)效果越明顯。這只粗略地解決了在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)使電機(jī)降速,但對不同轉(zhuǎn)速如何都停在同一位置的問題還要靠確定制動(dòng)參數(shù)Tzd來解決。由于制動(dòng)的準(zhǔn)確性取決于諸多因素如轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,制動(dòng)電機(jī)摩擦制動(dòng)效果,降頻制動(dòng)曲線的斜率等,所以要根據(jù)現(xiàn)場情況確定近期數(shù)學(xué)模型和參數(shù)。這對PLC編程器來說是不難辦到的。

五、結(jié)束語

目前,絲網(wǎng)印刷機(jī)多采用模擬量(測速電機(jī))控制。本文介紹的控制系統(tǒng)可以很容易地完善原有的控制。我們用此方法對舊進(jìn)口絲網(wǎng)印刷機(jī)進(jìn)行了改造,經(jīng)過3年多的運(yùn)行證明,該控制方式能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,定位精度小于±2mm。由于采用軟件控制的停機(jī)方式,使該控制系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,維修容易及不用準(zhǔn)確計(jì)算機(jī)械慣量等優(yōu)點(diǎn)。該技術(shù)對停機(jī)位置有較高要求且經(jīng)常變動(dòng)工作轉(zhuǎn)速的機(jī)械具有推廣價(jià)值。

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