自動化監(jiān)控系統(tǒng)在油田生產(chǎn)中的應用
時間:2006-07-28 11:12:00來源:wangsl
導語:?自動化監(jiān)控系統(tǒng)的控制原理、系統(tǒng)構(gòu)成、功能特點、主要監(jiān)控內(nèi)容及自動化生產(chǎn)實現(xiàn)方式
[摘 要] 文章介紹了自動化監(jiān)控系統(tǒng)的控制原理、系統(tǒng)構(gòu)成、功能特點、主要監(jiān)控內(nèi)容及自動化生產(chǎn)實現(xiàn)方式,闡述了該系統(tǒng)實施對象的基本情況及存在的問題,并對系統(tǒng)應用后的效果進行了分析。
自動化監(jiān)測與控制在機械加工、石油化工、冶金、國防科技等行業(yè)得到廣泛應用,自動化程度的高低已成為企業(yè)影響其市場競爭力的重要因素。近年來,隨著國內(nèi)老油田開發(fā)難度的進一步加大和油田信息化建設(shè)的迫切要求,自動控制和信息化技術(shù)已越來越得到各油田的普遍重視,自動化生產(chǎn)控制和快速便捷的生產(chǎn)信息傳遞方式的優(yōu)越性正得到充分體現(xiàn),它在油田聯(lián)合站生產(chǎn)過程中的應用必將帶來可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。為此,我們在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,提出了利用最新網(wǎng)絡(luò)化、自動化檢測與控制技術(shù)開發(fā)研究應用方案,現(xiàn)將該課題作一介紹以供同行探討。
1 實施對象的基本情況及存在問題
孤東油田四號聯(lián)合站于1996年投產(chǎn),有加熱爐5臺(3××2500kW,3500kW),分離器3個,除油器2個,分水器4個,外輸泵2臺(裝機容量110kW),提升泵2臺(裝機容量110 kW),燃油泵3臺,污油泵1臺,油罐4座等原油成套處理設(shè)備。各生產(chǎn)設(shè)備運行基本完好,但主要還存在著自動化程度及運行效率低,泵機組效率低,外輸流量控制依靠人工調(diào)節(jié),進出口閥門截流嚴重,能源浪費大,油水界面測量不準確,測量方法落后,大罐液面采用人工量油,油水界面采用手拍或萬用表測量方法,不能夠準確及時地反映罐液位及油水界面的實際情況,分離器、分水器氣壓及放液量均采取人工調(diào)節(jié),工作量大,且人為因素較多,影響分離效果,一次罐自流放水、二次罐手動放水和原油外輸量也沒有采取自動控制措施,污油回收、提升泵、燃油泵也沒有實現(xiàn)自動優(yōu)化控制,數(shù)據(jù)采集仍依靠工人定時到現(xiàn)場一次儀表抄錄,實時性差,誤差大;整體自動化程度低,不適應現(xiàn)代化管理要求等問題。
2 自動化監(jiān)控系統(tǒng)構(gòu)成
2.1 系統(tǒng)組成
一是現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集單元:實現(xiàn)現(xiàn)場所有數(shù)據(jù)的采集、運算、集中顯示、運行保護、安全報警等功能。二是自動優(yōu)化及控制單元:自動實現(xiàn)以控制開機臺數(shù)(宏觀調(diào)控)與變頻調(diào)速(微觀調(diào)節(jié))相結(jié)合的機泵自動優(yōu)化高效節(jié)能自動運行控制,實現(xiàn)外輸系統(tǒng)、油罐區(qū)系統(tǒng)、提升泵系統(tǒng)、分離器系統(tǒng)、分水器系統(tǒng)的自動閉環(huán)控制,實現(xiàn)該系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。三是數(shù)據(jù)處理單元:將各現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集及運行狀況傳輸?shù)街行目刂浦髡?,并接收中心主站的遠傳控制管理,主站能實時監(jiān)測所有數(shù)據(jù),并形成各種報表及安全生產(chǎn)記錄。系統(tǒng)中控室預留網(wǎng)絡(luò)接口,通過局域網(wǎng)實現(xiàn)上層管理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享。
2.2 系統(tǒng)實現(xiàn)形式
采用三級網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(如圖1所示):一級網(wǎng)為無線擴頻數(shù)傳網(wǎng),它主要功能為將中控室主站數(shù)據(jù)從孤東油田四號聯(lián)合站無線傳輸?shù)焦聳|油氣集輸大隊,在孤東油氣集輸大隊上油田的局域網(wǎng),以便達到數(shù)據(jù)與資源共享;二級網(wǎng)為總體485總線網(wǎng),它主要負責聯(lián)絡(luò)中控室主站與各測控單元的數(shù)據(jù)傳輸;三級網(wǎng)為現(xiàn)場測控網(wǎng),它負責聯(lián)絡(luò)各測控單元與相應測控點的數(shù)據(jù)傳輸。
三級網(wǎng)各調(diào)控單元為獨立運行系統(tǒng),它可脫開主控機運行,對每個調(diào)控對象進行優(yōu)化運行控制,從而提高了整體系統(tǒng)可靠性;中控室主站通過二級485現(xiàn)場網(wǎng)通三級網(wǎng)的各測控單元進行高級管理和運行設(shè)置,并由此采集到全站所有運行數(shù)據(jù),監(jiān)測整體系統(tǒng)運行,同時,通過主控機可實現(xiàn)報表、管理、歷史數(shù)據(jù)查詢等高層管理。
2.3 系統(tǒng)主要監(jiān)控內(nèi)容
一是實現(xiàn)孤東油田四號聯(lián)合站各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的壓力、溫度、流量、液位等224個生產(chǎn)參數(shù)在線實時監(jiān)測及數(shù)據(jù)上限、下限報警功能。二是原油外輸量實現(xiàn)自動調(diào)控、分水器自動調(diào)節(jié)等13個生產(chǎn)子系統(tǒng)的自動調(diào)控,實現(xiàn)該領(lǐng)域可靠運行。三是建立聯(lián)合站生產(chǎn)數(shù)據(jù)處理及監(jiān)控平臺,在線監(jiān)測各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)情況及歷史數(shù)據(jù)的在線調(diào)用,建立生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,利于設(shè)備運行狀況分析,形成設(shè)備安全運行檔案。四是建立遠程數(shù)據(jù)查詢監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)聯(lián)合站生產(chǎn)工況的遠程監(jiān)控。
3 主要功能特點
(1)該系統(tǒng)的成功之處在于監(jiān)測的生產(chǎn)參數(shù)比較齊全,覆蓋了孤東油田四號聯(lián)合站224個生產(chǎn)檢測和控制點,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的壓力、溫度、流量、液位等安全生產(chǎn)參數(shù)都實施了在線實時監(jiān)測。
(2)該系統(tǒng)控制協(xié)調(diào)有效,突出了整個聯(lián)合站大系統(tǒng)一體化運行的生產(chǎn)控制理念,將不同的生產(chǎn)分系統(tǒng)有機地聯(lián)系起來,解決了原生產(chǎn)子系統(tǒng)獨立運行,相互之間依靠人工調(diào)節(jié),相互制約的矛盾,實現(xiàn)了聯(lián)合站的整體優(yōu)化運行。
(3)該系統(tǒng)設(shè)計時將安全生產(chǎn)和系統(tǒng)節(jié)能的理念植于其中,基本達到了自動安全生產(chǎn)控制和能源合理利用相互協(xié)調(diào)的目標。
(4)該系統(tǒng)成功運用了故障診斷技術(shù),建立以“狀態(tài)維修”為基礎(chǔ)的預防維修體制,保證了聯(lián)合站各種設(shè)備的安全、高效運行。
(5)通過實施生產(chǎn)參數(shù)自動優(yōu)化控制,實現(xiàn)各控制環(huán)節(jié)的無人值守,實時準確測量各項參數(shù),使全站各系統(tǒng)自動安全高效優(yōu)化運行,提高設(shè)備利用率,提高各生產(chǎn)工序效果,達到節(jié)能降耗的目的。
(6)減少職工的勞動強度,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時解決;提高企業(yè)的自動化管理水平。
4 應用效果分析
該系統(tǒng)于2003年12月在孤東油田四號聯(lián)合站投入現(xiàn)場應用,經(jīng)過一年多時間的應用表明,該系統(tǒng)性能優(yōu)越,質(zhì)量可靠,它的應用既提高了現(xiàn)場設(shè)備管理水平、方便運行管理,又保證了聯(lián)合站長時間和自動優(yōu)化程度安全穩(wěn)定運行,節(jié)能降耗效果良好,取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
直接效益方面,通過自動優(yōu)化控制,可有效控制安全生產(chǎn)事故(如大罐冒頂)的發(fā)生,年養(yǎng)活損失30萬元;系統(tǒng)得到優(yōu)化運行,通過對泵機運行效率調(diào)控,使機組始終處于高交運行區(qū)間,機泵運行效率由原來的60.5%提高至目前的72%。全站年平均實際容量為815kW•h,年節(jié)電費達38萬多元,5臺加熱爐料現(xiàn)優(yōu)化控制,年節(jié)氣價值60萬元,三項合計創(chuàng)直接年效益達128萬元。
間接效益方面,通過系統(tǒng)的應用,使該站自動化程度上了一個新臺階,實現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理自動化和生產(chǎn)信息傳遞的網(wǎng)絡(luò)化,大大降低了工人的勞動強度,提高了測量準確度和生產(chǎn)信息傳遞的實時速度,保證了設(shè)備的安全運行,避免了安全事故的發(fā)生,運用故障診斷技術(shù),建立了以“狀態(tài)維修”為基礎(chǔ)的設(shè)備預防體制,延長了設(shè)備使用壽命,降低了維修費用。
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