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基于PLC高速計(jì)數(shù)器功能的進(jìn)口切紙機(jī)改造
時(shí)間:2008-04-25 11:34:00來(lái)源:zhangting
表1 plc輸入輸出分配表[/align]
針對(duì)這些必需的輸入點(diǎn)數(shù),選用了fx1s-30mr的plc,因?yàn)檫x用了人機(jī)界面,其它一些手動(dòng)動(dòng)作,如前進(jìn)、后退、換刀等都通過(guò)人機(jī)界面實(shí)現(xiàn),不需占用plc輸入點(diǎn),從而為選用低價(jià)位的fx1s系列plc成為可能,因?yàn)閒x1s系列plc輸入點(diǎn)最多只有16點(diǎn)。另外此系列plc的高速計(jì)數(shù)器具有處理頻率高達(dá)60千赫的脈沖的能力,足可以滿足切紙機(jī)對(duì)精度的要求。
3.2 編碼器的選取
編碼器的選取要符合兩個(gè)方面,一是plc接收的最高脈沖頻率,二是進(jìn)給的精度。我們選用的是編碼器分辨率是500p/r(每轉(zhuǎn)每相輸出500個(gè)脈沖)的。通過(guò)驗(yàn)正可以知道此分辨率可以滿足上面兩個(gè)條件。驗(yàn)證所需的參數(shù):電機(jī)最高轉(zhuǎn)速是1500轉(zhuǎn)/分(25轉(zhuǎn)/秒)、進(jìn)給絲桿的導(dǎo)程是10mm/轉(zhuǎn)。驗(yàn)證如下:
本系統(tǒng)脈沖最高頻率=25轉(zhuǎn)/秒×500個(gè)/轉(zhuǎn)×2(a/b兩相)=25khz
理論進(jìn)給分辨率=10mm/500=0.02mm
同時(shí)由上面的數(shù)據(jù)知道進(jìn)給系統(tǒng)每走1mm編碼器發(fā)出50(此數(shù)據(jù)很重要,在plc程序的數(shù)據(jù)處理中要用到)個(gè)脈沖信號(hào)。由于此工程中對(duì)編碼器的a/b相脈沖進(jìn)行了分別計(jì)數(shù),使用了兩個(gè)高速計(jì)數(shù)器,且在程序中應(yīng)用了高速定位指令,則此plc可處理的最高脈沖頻率為30千赫,因此滿足了第一個(gè)條件;我們的切紙機(jī)的載切精度要求是0.2mm,可知理論精度完全滿足此要求。
3.3 變頻器和hmi的選取
這兩個(gè)部件我們都選用了三菱公司的產(chǎn)品,分別是fr-e540-0.75k-ch和f920got-bbd-k-c。f920got是帶按鍵型的hmi,它的使用和編程非常簡(jiǎn)單方便。它具有以下特點(diǎn):(1)可以方便的實(shí)現(xiàn)和plc的數(shù)據(jù)交換;(2)通過(guò)本身自帶的6個(gè)功能按鍵開關(guān),可以控制plc內(nèi)部的軟繼電器,從而可以減少plc輸入點(diǎn)的使用;(3)具有兩個(gè)通訊口,一個(gè)rs232c(用于和個(gè)人電腦通訊)和一個(gè)rs422(用于和plc通訊),利用電腦和f920got相連后不僅可以對(duì)hmi進(jìn)行程序的讀取和上傳,還可以直接對(duì)plc的程序進(jìn)行上傳下載、調(diào)整和監(jiān)控。
4 plc和hmi程序的設(shè)計(jì)
此工程中程序的難點(diǎn)主要在于數(shù)據(jù)的處理上。在切紙機(jī)工作過(guò)程中除手動(dòng)讓進(jìn)給定位機(jī)構(gòu)前進(jìn)后退外,還要實(shí)現(xiàn)等分裁切功能和指定具體位置定位功能,并且hmi上還要即時(shí)顯示定位機(jī)構(gòu)的當(dāng)前位置。我們?yōu)榱撕?jiǎn)化程序中的計(jì)算,采用了兩個(gè)高速計(jì)數(shù)器c235和c236。c236通過(guò)計(jì)算前進(jìn)后退的脈沖數(shù),再進(jìn)行換算后用于顯示進(jìn)給機(jī)構(gòu)的當(dāng)前位置;c235用于進(jìn)行精確定位。定位過(guò)程是這樣的,每次進(jìn)給機(jī)構(gòu)需要定位工作時(shí),通過(guò)計(jì)算把需要的脈沖數(shù)送到c235,不論進(jìn)給機(jī)構(gòu)前進(jìn)還是后退c235進(jìn)行減計(jì)數(shù),同時(shí)對(duì)c235中的數(shù)值進(jìn)行比較,根據(jù)比較結(jié)果驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的輸出點(diǎn)對(duì)變頻器進(jìn)行輸出頻率的控制,實(shí)現(xiàn)接近設(shè)定值時(shí)進(jìn)給速度變慢,從而達(dá)到精確定位。因?yàn)槿魏蜗到y(tǒng)都有慣性和時(shí)間上的遲滯,所以變頻器停止輸出的時(shí)間并不是c235中的計(jì)數(shù)值減小到0時(shí),而是讓c235和一個(gè)數(shù)據(jù)寄存器d130比較,當(dāng)c235中的值減小到d130中的設(shè)定值時(shí)plc控制變頻器停止輸出。d130的值可通過(guò)人機(jī)界面進(jìn)行修改和設(shè)定,在調(diào)試時(shí)通過(guò)修改這個(gè)值,以達(dá)到定位準(zhǔn)確的目的。
1)顯示定位機(jī)構(gòu)當(dāng)前位置的程序



表2 變頻器主要參數(shù)設(shè)置一覽表[/align]
6 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)改造過(guò)程,完全恢復(fù)了我們切紙機(jī)的功能,試用三個(gè)月以來(lái)運(yùn)行非常穩(wěn)定。由這個(gè)應(yīng)用實(shí)例可以看出結(jié)合plc的高速計(jì)數(shù)器功能,合理的進(jìn)行應(yīng)用,在一定場(chǎng)合可以取代高成本的定位控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)最優(yōu)的性價(jià)比,并且由于選用通用開放的plc—變頻器集成方案,為企業(yè)后期自主設(shè)備管理帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的效益。標(biāo)簽:
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