技術(shù)頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網(wǎng) > 技術(shù)頻道 > 應(yīng)用方案 > 廣東亞鋁2025mm彩涂線涂機自動控制系統(tǒng)的研究

廣東亞鋁2025mm彩涂線涂機自動控制系統(tǒng)的研究

時間:2012-03-06 11:56:36來源:gengwt

導(dǎo)語:?介紹了廣東亞鋁2025mm彩涂線涂機的設(shè)備組成、自動控制系統(tǒng)配置、人機界面、PLC硬件組態(tài)及飼服傳動參數(shù)設(shè)置。

  前言:

  2011年中國重型機械研究院有限公司為廣東肇慶亞州鋁業(yè)有限公司調(diào)試了一條自西馬克公司進口的2025mm彩涂線設(shè)備,本文對2025mm彩涂生產(chǎn)線中的重要設(shè)備—涂機的自動控制系統(tǒng)進行設(shè)計分析、探討。

  2.設(shè)備組成:

圖一

  圖一

  如圖一所示,涂機輥系包括上表面測量輥(TSMR)、上表面掛料輥(TSPU)、上表面涂料輥(TSAP)、下表面涂料輥(BSAP)、下表面掛料輥(BSPU)、下表面測量輥(BSMR)?;瘜W(xué)涂層厚度要求控制在0.4~2μm范圍之內(nèi),通過調(diào)節(jié)涂料輥、掛料輥的轉(zhuǎn)速和方向以及微調(diào)帶材與涂料輥/掛料輥之間的位置/壓力來實現(xiàn)。其中各輥傳動選用SIEMENS6SE70逆變器變頻調(diào)速,并且每個輥傳動側(cè)(DR)及操作側(cè)(OP)位置調(diào)整均分別配有力士樂飼服電機驅(qū)動,飼服驅(qū)動器隨時可根據(jù)位置或壓力控制信號進行動作調(diào)整。

  3.自動控制系統(tǒng)配置:

圖二

  圖二

  如圖二所示,涂機飼服傳動系統(tǒng)選用德國力士樂Indradrive飼服驅(qū)動器;涂輥壓力檢測選用德國海納(HAEHNE)KMB35(25KN)壓力傳感器及DMA(數(shù)字測量放大器);PLC控制系統(tǒng)采用西門子S7-300帶分布式I/OET200控制方案,PLC與ET200從站、飼服驅(qū)動器之間組建PROFIBUSDP網(wǎng)通訊,與HMI人機界面之間的信號傳送采用以太網(wǎng)通訊方式,并通過CP343-1以太網(wǎng)通訊模塊與二級管理機之間建立連接。涂機主操作臺上設(shè)有1臺HMI監(jiān)控操作站,用于對涂機進行監(jiān)控操作,包括工作狀態(tài)顯示、參數(shù)設(shè)定、故障報警及診斷等。

  4.人機界面:

人機界面

  圖三

  如圖三所示,涂機運行主畫面設(shè)有“HMI”“L2”選擇按鈕;選擇“HMI”模式時,所有操作控制命令與數(shù)據(jù)均由操作工在觸摸屏上設(shè)置完成;選擇“L2”模式時,所有操作控制命令與數(shù)據(jù)均由L2二級下達。當選擇“HMI”模式時,運行主畫面上設(shè)有6個模式選擇按鈕,可分別選擇TSMR、TSPU、TSAP、BSAP、BSPU、BSMR工作在位置閉環(huán)控制模式(POSITION)或壓力閉環(huán)控制模式(FORCE)。畫面上還分別設(shè)有6個輥DR側(cè)及OP側(cè)位置實際值(mm)和壓力實際值(KN)顯示。

  位置模式畫面分別設(shè)有TSMR、TSPU、TSAP、BSAP、BSPU、BSMR傳動側(cè)(DR)及操作側(cè)(OP)的位置設(shè)定值(mm)和位置實際值(mm),其中飼服電機位置行程最大范圍為80mm。當選擇位置閉環(huán)控制模式時,分別將每個輥子DR側(cè)和OP側(cè)位置目標值設(shè)定好后,按下“位置輸入確認”(POSITIONENTER)按鈕,則飼服驅(qū)動自動行駛到相應(yīng)位置目標值后停止,實現(xiàn)位置閉環(huán)控制。

  壓力模式畫面分別設(shè)有TSMR、TSPU、TSAP、BSAP、BSPU、BSMR傳動側(cè)(DR)及操作側(cè)(OP)的壓力設(shè)定值(KN)和壓力實際值(KN),其中涂料、掛料輥壓力設(shè)定最大范圍為10KN,測量輥壓力設(shè)定最大范圍為2KN。當選擇壓力閉環(huán)控制模式時,分別將每個輥子DR側(cè)和OP側(cè)壓力目標值設(shè)定好后,按下“壓力輸入確認”(FORCEENTER)按鈕,則飼服驅(qū)動自動行駛到相應(yīng)壓力目標值后停止,實現(xiàn)壓力閉環(huán)控制。

  當選擇“HMI”模式時,在“ROLLSPEED”畫面上可分別設(shè)定TSMR、TSPU、TSAP、BSAP、BSPU、BSMR主傳動相關(guān)參數(shù)并實時顯示其運行狀態(tài)。首先應(yīng)分別選擇設(shè)置好每個輥子“使能”(ENABLE)信號、“方向”(DIRECTION)信號,并分別設(shè)置好“輥徑”(DIAMETER);當選擇“手動”(MANUAL)模式時,輥子以表面線速度手動設(shè)定值(SPEEDSET)旋轉(zhuǎn)運行;當選擇“自動”(AUTO)模式時,分別設(shè)定每個輥子速度因子系數(shù)(SPEEDFACTOR),當彩涂機組主線運行時,涂機每個輥子按照機組實際線速度與相應(yīng)速度系數(shù)的乘積旋轉(zhuǎn)運行。

 

  其中:SPEEDSET設(shè)定值范圍為0~100m/min;

  SPEEDFACTOR設(shè)定值范圍涂料、掛料輥為0~1.0,測量輥為0~0.5;

  當涂機主傳動旋轉(zhuǎn)運行時,每個輥子實際線速度(ACTUALSPEED)及實際負載(ACTUALLOAD)實時顯示在畫面上;同時,涂機機組實際線速度(PROCESSLINESPEED)也實時顯示在畫面上。

  設(shè)備畫面中設(shè)有如下按鈕操作:

  上表面刮刀啟/停(TOPSIDEDOCTORBLADEON/OFF);

  下表面刮刀啟/停(BOTTOMSIDEDOCTORBLADEON/OFF);

  升降輥刮刀伸出/縮回(DEFLECTORROLLBLADEAPPLY/RETRACT);

  升降輥刮刀伸出/縮回(LIFTROLLBLADEAPPLY/RETRACT);

  下表面涂頭松開/鎖緊(BOTTOMSIDECOATERHEADSUNLOCK/LOCK);

  畫面右上方設(shè)有升降輥位置顯示(LIFTROLLPOSITION);范圍為0~200mm.。

  TOP側(cè)涂頭、BOTTOM側(cè)升降輥設(shè)有“手動”(MANUAL)及“自動”(AUTO)選擇按鈕。當選擇“手動”時,由操作工在涂機操作控制箱上手動操作TOP側(cè)涂頭進退動作和BOTTOM側(cè)升降輥升降動作;當選擇“自動”時,兩側(cè)動作自動完成。

  其中:當主線機組運行并無焊縫信號時,TOP側(cè)涂頭自動前進至涂料位置,BOTTOM側(cè)升降輥自動降至0mm;

  當主線機組停止或有焊縫信號時,TOP側(cè)涂頭自動后退至焊縫位置,BOTTOM側(cè)升降輥自動升至150mm.

  故障畫面上設(shè)有急停、測量輥狀態(tài)、掛料輥狀態(tài)、涂料輥狀態(tài)、托盤涂料液位、防護罩狀態(tài)等故障報警信息及故障復(fù)位按鈕,以便及時發(fā)現(xiàn)處理設(shè)備故障報警信息。

  涂機現(xiàn)場操作控制箱上還設(shè)有TSMR、TSPU、TSAP、BSAP、BSPU、BSMR輥位置手動調(diào)整旋鈕,可對每個輥傳動側(cè)、操作側(cè)位置進行單獨點動調(diào)整,也可兩者同步點動調(diào)整。

  5.PLC硬件組態(tài)及飼服傳動參數(shù)設(shè)置:

PLC硬件組態(tài)及飼服傳動參數(shù)設(shè)置

  圖四

PLC硬件組態(tài)及飼服傳動參數(shù)設(shè)置

  圖五

  如圖四、圖五所示,完成PLC硬件組態(tài)配置后,打開RexrothIndraworksEngineering軟件,在工程項目中Mastercommunicationsettings目錄下完成飼服驅(qū)動裝置與PLC通訊設(shè)置,包括通訊地址、波特率、循環(huán)時間等。數(shù)據(jù)交換定義為輸入輸出各5個字,其中PLC向飼服驅(qū)動裝置傳輸?shù)臄?shù)據(jù)依次為總線控制字(P-0-4077)、信號控制字(S-0-0145)、位置給定(S-0-0282),第四第五2個字備用;飼服驅(qū)動裝置向PLC傳輸?shù)臄?shù)據(jù)依次為總線狀態(tài)字(P-0-4078)、信號狀態(tài)字(S-0-0144)、位置反饋(S-0-0051),第四第五2個字備用??偩€控制字(P-0-4077)中bit0定義為新位置設(shè)定觸發(fā)位;bit6定義為正向點動;bit7定義為反向點動;bit13~15定義為裝置合閘使能工作。PLC程序中位置設(shè)定值(mm)需乘以105倍換算后傳輸給飼服驅(qū)動裝置;同理,從飼服驅(qū)動裝置讀取位置反饋值時需除以105倍換算后才能得出實際值(mm)。

  此外,在測量系統(tǒng)/電機編碼器(Measuringsystem/Motorencoder)目錄下,可設(shè)置編碼器類型(旋轉(zhuǎn)型或直線型)以及測量位置范圍等參數(shù);在測量單元(scaling/units)、機械減速比(Mechanicalgear)目錄下設(shè)置機械減速比等參數(shù);在Drivecontrol/overview/ModeofMotorControl目錄下,設(shè)置為Field-orientedcurrentcontrolwithencoder(帶編碼器的磁場導(dǎo)向電流控制);在操作模式(operatingmodes)目錄下,設(shè)置為Drive-controlledpositioning,lagless,encoder1;在Createpositiondatareference/Datareferencemotorencoder目錄下,點擊SetAbsoluteMeasuring按鈕,則完成編碼器位置清零功能;在優(yōu)化/試車目錄下(optimization/commissioning),可選擇快速調(diào)試模式(Easystartupmode),設(shè)定速度給定值后可直接通過計算機串口控制飼服驅(qū)動器;在LocalI/Os目錄下,可設(shè)置驅(qū)動器裝置端子開關(guān)量、模擬量輸入/輸出功能,方便控制使用。

  6.結(jié)束語:

  廣東亞鋁2025mm彩涂線涂機是目前國內(nèi)最為先進的涂機設(shè)備,自動控制系統(tǒng)自動化程度高,設(shè)計選型及功能先進,自投產(chǎn)以來一直可靠運轉(zhuǎn),從而保障彩涂線機組高效穩(wěn)定運行。

標簽:

點贊

分享到:

上一篇:基于和利時LK系列PLC的石灰窯...

下一篇:微能WIN-V63矢量控制變頻器在...

中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(www.wangxinlc.cn)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權(quán)法律責任。

網(wǎng)站簡介|會員服務(wù)|聯(lián)系方式|幫助信息|版權(quán)信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

傳動網(wǎng)-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務(wù)平臺

網(wǎng)站客服服務(wù)咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2025 ,All Rights Reserved 深圳市奧美大唐廣告有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號