摘 要:本文通過對(duì)日本小型舊氣壓式注塑機(jī)(為立式機(jī))控制系統(tǒng)的認(rèn)真研究,選用三菱PLC-FX1S-30MR及觸摸屏GOT930-BWD-C,用SFC(順序功能圖)的程序設(shè)計(jì)方法,成功設(shè)計(jì)出氣壓式注塑機(jī)安全實(shí)用的控制程序;并闡述了在對(duì)舊設(shè)備實(shí)際的技改中,對(duì)工控系統(tǒng)分析的方法與程序設(shè)計(jì)的技巧及接線、聯(lián)機(jī)、調(diào)試的要領(lǐng)。
關(guān)鍵詞: 氣壓式注塑機(jī) 技改 PLC 觸摸屏 STL 節(jié)能
前言:
在80—90年代廣東地區(qū)許多工廠引進(jìn)的設(shè)備,目前已使用近20多年,由于電控元器件已嚴(yán)重老化,工況穩(wěn)定性差、故障頻率高、維修工作量大、安全隱患多、耗能高……造成產(chǎn)品品質(zhì)不良增多、生產(chǎn)效率低下、工傷事故頻繁、維修費(fèi)用居高不下、生產(chǎn)成本遞增,給工廠帶來沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)!而淘汰這些舊設(shè)備又覺得比較可惜,鑒于這些設(shè)備年代久遠(yuǎn)相關(guān)資料欠缺,技改有一定的難度,怎樣使這些老式設(shè)備舊貌換新顏呢?這是時(shí)代賦予我們廣大設(shè)備維修技術(shù)人員的神圣職責(zé)!在不斷提升自身職業(yè)技能的同時(shí),希望該文能給予在舊設(shè)備技改中的技術(shù)人員有所借鑒與啟迪!
論文內(nèi)容:
我廠系日資獨(dú)資,專業(yè)生產(chǎn)電線電纜及帶電線插頭的連接端子。于1991年8月從【日本大東特殊電線株式會(huì)社】引進(jìn)25臺(tái)小型立式氣壓式注塑機(jī)(出廠日期為1987年10月,在日本已使用了近4年),這種氣壓式注塑機(jī)由空氣壓縮機(jī)管網(wǎng)集中供氣,噪音小,既節(jié)能又環(huán)保,要求工作氣壓:0.45—0.6 mpa,單模注塑量:2-8g,單模產(chǎn)品凈重:2-6.5g,單相200-220V供電(供電熱與電磁閥用),能夠一次成型地生產(chǎn)各種塑料小制品。
一.提出問題:
因使用年代太久, 這25臺(tái)立式氣壓式注塑機(jī)其現(xiàn)況有:①.設(shè)備外觀油漆脫落,多數(shù)機(jī)臺(tái)銹跡斑斑。②.線路設(shè)計(jì)繁雜陳舊。主要元器件有:小型中間繼電器19個(gè)﹙經(jīng)常觸點(diǎn)接觸不良或壞掉線包的故障較多﹚、時(shí)間控制器6個(gè)、老式氣動(dòng)電磁閥4個(gè)、溫控器1個(gè)、。③.故障頻率較高、生產(chǎn)效率低,增加了整機(jī)的維修費(fèi)用。④.因電控組件老化存在著潛在的安全隱患。在2006年5月份,在機(jī)器運(yùn)行中合模時(shí)壓到過一位員工的手指。⑤.有時(shí)控制精度不準(zhǔn),且多少影響了產(chǎn)品的品質(zhì)。(舊機(jī)控制電箱實(shí)物見附圖12 -1 )
二.分析舊氣壓式注塑機(jī)實(shí)際的工作原理:
由于沒有該機(jī)的電路圖、氣路圖、操作說名書,我深知任務(wù)的艱巨與神圣,為了不辱使命,在2006年6月份我在生產(chǎn)車間用了近一周的時(shí)間,全面搞清楚了該機(jī)實(shí)際的電路系統(tǒng)與氣路系統(tǒng)的控制工作原理。
該機(jī)的工作過程為:合上控制箱的電源總閘,打開控制箱面板上的電源開關(guān)(注:在繪制控制原理系統(tǒng)流程圖時(shí),發(fā)現(xiàn)該機(jī)以前的控制系統(tǒng)還存在安全隱患。以前該機(jī)沒有運(yùn)行準(zhǔn)備按扭,這是我技改時(shí)加上的用起動(dòng)/停止即琴鍵互鎖按扭控制,按動(dòng)運(yùn)行準(zhǔn)備按扭,可以防止在手動(dòng)狀態(tài)下各執(zhí)行機(jī)構(gòu)誤動(dòng)著,造成意外人身傷害或者機(jī)器損壞),可選擇手動(dòng)或自動(dòng)操作模式。
1.當(dāng)需要生產(chǎn),選擇自動(dòng)操作時(shí):在自動(dòng)開關(guān)閉合的狀態(tài)下,按動(dòng)啟動(dòng)按扭,滑進(jìn)氣動(dòng)電磁閥作,滑進(jìn)/滑退氣缸在氣壓力的作用下驅(qū)動(dòng)拉桿動(dòng)作,使動(dòng)模板向前滑行。當(dāng)碰到滑進(jìn)接近開關(guān)時(shí),停止滑進(jìn),接著合模氣動(dòng)電磁閥得電工作,合模/開模氣缸在氣壓力的作用下驅(qū)動(dòng)導(dǎo)桿動(dòng)作,使動(dòng)模板向上面與定模板快速地閉合。(注:在模具滑進(jìn)與合模階段時(shí),一旦出現(xiàn)異常的緊急狀況,安全光柵感應(yīng)工作或踩動(dòng)腳踏非常停止開關(guān),合模電磁閥就斷電自復(fù)位,該氣缸在氣壓力的作用下變換成開模動(dòng)作,當(dāng)開模位置到達(dá)開模限位接近開關(guān)時(shí),滑退電磁閥得電工作,滑進(jìn)/滑退氣缸在氣壓力的作用下使動(dòng)模板向后滑行,完成人機(jī)保護(hù)過程)。合模時(shí)間到時(shí),射膠/射退氣動(dòng)電磁閥與加料氣動(dòng)電磁閥同時(shí)得電。當(dāng)加料氣缸驅(qū)動(dòng)導(dǎo)桿到達(dá)加料行程時(shí),加料氣動(dòng)電磁閥斷電,結(jié)束加料過程;當(dāng)射膠時(shí)間到達(dá)設(shè)定值時(shí),射膠進(jìn)氣動(dòng)電磁閥斷電自復(fù)位,氣缸在氣壓力的作用下變換成射膠桿返回的動(dòng)作(即射膠退)。接著,當(dāng)模腔中的塑膠制品冷卻成型時(shí)間到達(dá)時(shí),產(chǎn)品開始計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)信號(hào)結(jié)束,合模電磁閥就斷電自復(fù)位直至滑退電磁閥得電工作,自動(dòng)完成一個(gè)生產(chǎn)周期。
2.當(dāng)需要調(diào)機(jī),選擇手動(dòng)操作時(shí):分別打開各個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān),即可使各個(gè)氣動(dòng)電磁閥得電工作或斷電自復(fù)位,使氣缸在氣壓力的作用下驅(qū)動(dòng)導(dǎo)桿分別進(jìn)行加料、滑進(jìn)/滑退、合模/開模、射膠/射退動(dòng)作,完成調(diào)機(jī)工作。
(注:框中的箭頭表示各執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動(dòng)著方向;帶虛線的箭頭1為技改時(shí)添加的,是為了該機(jī)更安全!)
舊氣壓式注塑機(jī)電氣控制原理系統(tǒng)流程圖
[align=center]

舊氣壓式注塑機(jī)的氣路控制系統(tǒng)圖[/align]
根據(jù)該機(jī)的氣路控制系統(tǒng)可以分析到:打開氣壓開關(guān),壓縮空氣通過慮水干燥器,壓縮空氣分別經(jīng)過標(biāo)示“1”、標(biāo)示“2”減壓閥進(jìn)行兩部份的工作。①.第一部份: 標(biāo)示“3”:當(dāng)2位5通氣壓電磁單控閥得電時(shí),A點(diǎn)經(jīng)過調(diào)壓閥通氣,使開(合)模氣缸導(dǎo)桿向上進(jìn)行合模動(dòng)作;當(dāng)斷電時(shí),B點(diǎn)通氣其動(dòng)作向下進(jìn)行開模動(dòng)作。標(biāo)示“6”:當(dāng)2位5通氣壓電磁單控閥得電時(shí),A點(diǎn)經(jīng)過調(diào)壓閥通氣,使加料氣缸導(dǎo)桿向前進(jìn)行加料動(dòng)作;當(dāng)斷電時(shí),B點(diǎn)通氣其動(dòng)作向后停止加料動(dòng)作。②.第二部份:標(biāo)示“4”:當(dāng)2位5通氣壓電磁單控閥得電時(shí),A點(diǎn)經(jīng)過調(diào)壓閥通氣,使射進(jìn)(退)氣缸導(dǎo)桿向下進(jìn)行射進(jìn)(射膠)動(dòng)作;當(dāng)斷電時(shí),B點(diǎn)通氣其動(dòng)作向下進(jìn)行射退動(dòng)作。標(biāo)示“5”:當(dāng)2位5通氣壓電磁雙控閥B點(diǎn)得電時(shí),經(jīng)過調(diào)壓閥通氣,使滑進(jìn)(退)氣缸導(dǎo)桿向前進(jìn)行滑進(jìn)動(dòng)作;當(dāng)A得電時(shí),A點(diǎn)通氣使其動(dòng)作向后進(jìn)行滑退動(dòng)作。
三.編制舊氣壓式注塑機(jī)安全實(shí)用的控制程序:
1.確定I/O點(diǎn)、PLC、觸摸屏的型號(hào)配置:
⑴.系統(tǒng)地了解了全機(jī)的工作過程與控制原理后,為編寫該機(jī)PLC的控制程序提供了實(shí)用的理論依據(jù)。
⑵.由上(表4-1)可以得出:要求的輸入點(diǎn)12個(gè)、輸出點(diǎn)6個(gè)全部的I/O點(diǎn)共18個(gè)點(diǎn),由于三菱FXN系列的性價(jià)比較高,而選用FXS系列的性價(jià)比較底,查閱《FX1S系列微型可編程控制器使用手冊(cè)》,F(xiàn)X1S的功能已能滿足該機(jī)程序的編制,購進(jìn)20個(gè)點(diǎn)的PLC輸入點(diǎn)剛好夠了,因FX1S-20MR的PLC的輸入點(diǎn)只有13個(gè),考慮到以后維修或添加別的功能等,所以選用三菱FX1S-30MR的PLC。接上該機(jī)全部的輸入點(diǎn)還能剩下4個(gè),這4個(gè)點(diǎn)還可以留做以后備用。
(3).由該機(jī)電氣控制原理系統(tǒng)流程(見圖2-1)可以看出:根據(jù)生產(chǎn)狀況需要經(jīng)常調(diào)整的有3個(gè)時(shí)間的設(shè)定及1個(gè)計(jì)數(shù)的顯示,考慮到所有按扭、開關(guān)須在控制電箱的面板上控制,所以選用畫面為:“240×80 點(diǎn)”液晶,有效顯示尺寸:117×42 mm(3″型)的三菱觸摸屏GOT930-BWD-C作為人機(jī)界面,以方便車間工人的調(diào)機(jī)與操作。
2.PLC控制系統(tǒng)程的程序設(shè)計(jì):
⑴.根據(jù)合理配置PLC的輸入與輸出點(diǎn),為編寫好程序作更進(jìn)一步的按排,該機(jī)PLC的I/O系統(tǒng)配置如下,(需要說明的是:①.啟動(dòng)按扭與自動(dòng)按扭串聯(lián)后接入X2點(diǎn)。②.安全光柵與非常停止腳踏開關(guān)并聯(lián)后接入X5點(diǎn)。③.Y10為DU內(nèi)電池缺電在PLC的輸出點(diǎn)的顯示,方便維修人員以后的檢修)。
[align=center]

舊氣壓式注塑機(jī)的PLC FX1S-30MR I/O系統(tǒng)配置圖[/align]
⑵. 根據(jù)得出該機(jī)各個(gè)工作過程是:在各輸入信號(hào)及各時(shí)間控制的先后作用下;按照各自工況運(yùn)行的順序,各執(zhí)行機(jī)構(gòu)自動(dòng)有序地依次工作。如按照該機(jī)的中間繼電器的控制線路來編制PLC控制梯形圖,即繁瑣復(fù)雜、又給PLC的程序編制帶來一定的難度,所以對(duì)該機(jī)PLC控制系統(tǒng)選用SFC(順序功能圖)的程序設(shè)計(jì)方法,可以很容易編制程序,達(dá)到合理安全的控制目的。在查閱《圖形操作終端GOT-F900操作手冊(cè)》時(shí)發(fā)現(xiàn):因T、C可以選擇當(dāng)前值、設(shè)定值,而數(shù)據(jù)寄存器只能選則現(xiàn)在值。故在編制PLC程序時(shí),未選用D、V、Z作為T、C的間接數(shù)據(jù)寄存器,該機(jī)PLC順序控制系統(tǒng)圖,狀態(tài)轉(zhuǎn)移的描述文字如下:
當(dāng)通電后按動(dòng)運(yùn)行準(zhǔn)備按扭X0,X0為“1”時(shí),S0自鎖(即SET S0)。
①. 當(dāng)信號(hào)轉(zhuǎn)移到S0(即STL S0)時(shí),需要處理的相關(guān)信號(hào)有:首先運(yùn)行指示燈Y5為“1”燈亮,選擇手動(dòng)X1或自動(dòng)X2。
A).當(dāng)選擇手動(dòng)模式時(shí), X1為“1”;X2就斷開為“0”,在Y3為“0”斷電的情況下:a).若選擇手動(dòng)滑進(jìn)轉(zhuǎn)換開關(guān)X3為“1”時(shí);Y0為“1” 得電后模板向前滑進(jìn)。a).若選擇手動(dòng)合模轉(zhuǎn)換開
[align=center]

舊氣壓式注塑機(jī)的PLC順序控制系統(tǒng)圖[/align]
號(hào)轉(zhuǎn)移到S22;在移的同時(shí),一旦X5為“1”,則信號(hào)轉(zhuǎn)移到⑥S24。
④.當(dāng)信號(hào)轉(zhuǎn)移到S22(即STL S22)時(shí),需要處理的相關(guān)信號(hào)有:
Y2為“1”并得電自鎖,Y4為“1”,同時(shí)T1開始計(jì)時(shí),當(dāng)?shù)竭_(dá)加料行程X12時(shí),Y4斷電;當(dāng)軟觸點(diǎn)T1為“1”時(shí),則信號(hào)轉(zhuǎn)移到S23。
⑤.當(dāng)信號(hào)轉(zhuǎn)移到S23(即STL S23)時(shí),需要處理的相關(guān)信號(hào)有:
Y2復(fù)位斷電,T2開始計(jì)時(shí),當(dāng)軟觸點(diǎn)T2為“1”時(shí),C18開始計(jì)數(shù)一次;同時(shí)信號(hào)轉(zhuǎn)移到S24。
⑥.當(dāng)信號(hào)轉(zhuǎn)移到S24(即STL S24)時(shí),需要處理的相關(guān)信號(hào)有:
Y1復(fù)位斷電,當(dāng)X13、X4均為“1”時(shí),則信號(hào)轉(zhuǎn)移到S25。
⑦.當(dāng)信號(hào)轉(zhuǎn)移到S25(即STL S25)時(shí),需要處理的相關(guān)信號(hào)有:
T3開始計(jì)時(shí),當(dāng)軟觸點(diǎn)T3為“1”時(shí),則信號(hào)轉(zhuǎn)移到S26。
⑧.當(dāng)信號(hào)轉(zhuǎn)移到S26(即STL S26)時(shí),需要處理的相關(guān)信號(hào)有:
Y3為“1”,等待X2起動(dòng),當(dāng)X2“1”時(shí),則信號(hào)轉(zhuǎn)移到S0,順序控制程序完成,返回(RET)主程序,完成一個(gè)工作周期。
3.PLC控制系統(tǒng)程序的梯形圖:(程序見PLC “氣壓注塑”程序包)。

舊氣壓式注塑機(jī)的PLC順序控制梯形圖[align=center][/align]
4.觸摸屏的畫面及程序設(shè)計(jì):
因考濾到操作人員有時(shí)不小心會(huì)有誤操作的現(xiàn)象,為了人機(jī)更加安全,未把所有的轉(zhuǎn)換開關(guān)設(shè)為觸摸鍵代替,故觸摸屏的顯示畫面只有5個(gè)畫面。(項(xiàng)關(guān)的程序設(shè)計(jì)見:“氣壓式注塑機(jī)觸摸屏DU程序.dup包”)
“0”號(hào)畫面有:當(dāng)前顯示畫面有三個(gè)時(shí)間:合模時(shí)間T0、射膠時(shí)間T1、制品冷卻成型時(shí)間T2; 設(shè)有一個(gè)產(chǎn)品計(jì)數(shù)畫面。在FX-PCS-DU-WIN-C觸摸屏設(shè)計(jì)軟件中設(shè)置三個(gè)時(shí)間的值均設(shè)為當(dāng)前值顯示,其中合模時(shí)間T0、射膠時(shí)間T1,當(dāng)前值的上限設(shè)定均為9.9秒; 下限設(shè)定均為0.0秒, 冷卻時(shí)間T2當(dāng)前值顯示的上限設(shè)定為99.9秒; 下限設(shè)定為0.0秒, 產(chǎn)品計(jì)數(shù)當(dāng)前值顯示的上限設(shè)定為9999個(gè); 下限設(shè)定為0個(gè),當(dāng)顯示值到了9999個(gè)時(shí)歸零,觸摸該項(xiàng)目的“設(shè)置”鍵或“轉(zhuǎn)換”鍵就打開與之對(duì)應(yīng)的設(shè)定畫面。
“1” 號(hào)畫面有:合模時(shí)間T0設(shè)定值畫面,上限設(shè)定為9.9秒;下限設(shè)定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號(hào)畫面。
“2” 號(hào)畫面有:設(shè)定射膠時(shí)間T1值畫面,上限設(shè)定為9.9秒;下限設(shè)定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號(hào)畫面。
“3” 號(hào)畫面有:設(shè)定冷卻時(shí)間T2值畫面,上限設(shè)定為99.9秒;下限設(shè)定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號(hào)畫面。
“4” 號(hào)畫面有:設(shè)定產(chǎn)品清零畫面,產(chǎn)品計(jì)數(shù)為當(dāng)前值顯示,其上限設(shè)定為9999個(gè); 下限設(shè)定為0個(gè),按“產(chǎn)品清零鍵”就清出產(chǎn)品個(gè)數(shù);按“返回”鍵可返回到“0”號(hào)畫面。
5.PLC及觸摸屏的接線、連機(jī)、調(diào)試:
1). PLC及觸摸屏的程序設(shè)計(jì)好后,根據(jù)PLC I/O系統(tǒng)配置(見圖5-1)及該機(jī)的外圍接線圖(見圖10-1) 對(duì)整機(jī)進(jìn)行接線。
2).檢查接線正確無誤后,先打開電源,把編程數(shù)據(jù)信號(hào)線與PLC的數(shù)據(jù)接口相連,將寫好的程序從PC機(jī)輸入到PLC;后將數(shù)據(jù)信號(hào)線RS232C與DU的數(shù)據(jù)接口相連,將寫好的程序從PC機(jī)輸入到DU中。
外圍接線圖

3).將PLC與觸摸屏用RS232C數(shù)據(jù)信號(hào)線相連,經(jīng)調(diào)試檢查,顯示當(dāng)前畫面正常、 顯示各設(shè)定畫面正常、PLC程序運(yùn)行正常,唯一的是觸模屏GOT930-BWD-C的畫面長時(shí)間背景燈不熄滅,在DU上怎樣調(diào)整關(guān)燈時(shí)間也沒有用,查閱圖《形操作終端GOT-F900操作手冊(cè)》時(shí)才發(fā)現(xiàn),原來輔助繼電器M+0至M+7有特殊的用途,其中M+2,ON 時(shí),可使顯示畫面的背景燈在指定的時(shí)間后關(guān)燈;而M+6,0N 時(shí),表示DU電池不足,為了使設(shè)計(jì)更加完美,于是在PLC順序控制梯形圖后舔加上兩行程序。
為了防止車間操作人員打開DU上的主菜單,不小心刪掉DU中的程序,所以把4個(gè)主菜單調(diào)用鍵設(shè)為對(duì)角,另兩個(gè)對(duì)角的調(diào)用鍵不選用,這樣一來就可以防止操作人員輕易打開DU上的主菜單,較好地保障了自己的勞動(dòng)成果。
調(diào)試完畢,該機(jī)經(jīng)試運(yùn)行了三天,運(yùn)行穩(wěn)定、控制精準(zhǔn)、生產(chǎn)的品質(zhì)較好,未發(fā)現(xiàn)有異常狀況,給這次技改開了一個(gè)良好的開頭,得到了上級(jí)部門主管的稱贊。
四.結(jié)束語:
該機(jī)唯一的缺陷是:沒有頂針裝置及稍厚一點(diǎn)的模具不能在上面安裝使用。若增加上頂針裝置,就可以減輕些工人的勞動(dòng)強(qiáng)度;若再適當(dāng)?shù)匦薷囊幌露0宓母叨龋瑹o疑會(huì)擴(kuò)展該機(jī)的使有范圍,稍厚一點(diǎn)的模具也能在上面安裝使用。
在撰寫該文的過程中,經(jīng)我在網(wǎng)上搜尋國內(nèi)各品牌注塑機(jī)的生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的都是油壓型的立式注塑機(jī),最小的機(jī)型,油壓馬達(dá)也是380V 5.5KW,油壓型的注塑機(jī)都有一個(gè)共性:就是在生產(chǎn)過程中,只要一開機(jī),油壓馬達(dá)就得連續(xù)地運(yùn)轉(zhuǎn),而在產(chǎn)品冷卻;產(chǎn)品取拿時(shí)無需動(dòng)能,造成能源浪費(fèi)。這種節(jié)能型的氣壓式小型注塑機(jī)在國內(nèi)的研發(fā)及生產(chǎn)還是一片空白,特別是在我國努力構(gòu)建和諧社會(huì)、崇尚資源節(jié)約、降耗減排的今天,更值得在塑膠小制品行業(yè)大力推廣這種由管網(wǎng)集中供氣,噪音小,既節(jié)能又環(huán)保的小型注塑機(jī)器。