時(shí)間:2011-11-24 13:56:15來源:gengwt
一、前言
我們偉創(chuàng)公司多年來,一直進(jìn)行工業(yè)節(jié)能技術(shù)的推廣,在工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)。針對(duì)目前國內(nèi)眾多的商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)能耗偏高的情況,我公司研發(fā)出矢量變頻器對(duì)廣東省某混凝土有限公司成功地進(jìn)行了針對(duì)混凝土攪拌生產(chǎn)線的節(jié)能改造,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為了使廣大商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)能夠及時(shí)享受到這一應(yīng)用成果,我們?cè)诖藢?duì)這一應(yīng)用案例進(jìn)行公布,希望能對(duì)混凝土攪拌行業(yè)的節(jié)能降耗工作起到很好的推動(dòng)作用。
二、項(xiàng)目改造背景
廣東省某混凝土有限公司原有兩條混凝土攪拌線,每條生產(chǎn)線的主要耗電設(shè)備為一臺(tái)30kW斜皮帶和一臺(tái)2×37kW雙攪拌機(jī),三臺(tái)電機(jī)皆采用Y-Δ起動(dòng)裝置,系統(tǒng)在無料輕載時(shí)(等待狀態(tài)),總電流為80A,在滿載時(shí)(入料攪拌),總電流為100~130A,系統(tǒng)工作占空比平均約50%,單臺(tái)系統(tǒng)的平均運(yùn)行電流約為100A左右,折合消耗功率約50kW。兩臺(tái)的平均消耗功率為100kW。年耗電量約為100kW×20小時(shí)×300天×0.7元=42萬元。
三、項(xiàng)目改造方案
1、改造方法
為了適應(yīng)市場(chǎng),提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,節(jié)能是降低生產(chǎn)成本的最有效途徑之一。針對(duì)該公司混凝土攪拌線的實(shí)際情況,我公司和客戶達(dá)成了對(duì)混凝土攪拌線進(jìn)行節(jié)能改造的共識(shí)。通過雙方的通力配合,解決了改造過程中遇到的諸多問題,最終完成該項(xiàng)改造,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
本次改造方法是采用先進(jìn)的可編程控制技術(shù)(PLC)和變頻器技術(shù),以程序控制取代繼電器,接觸器控制,實(shí)現(xiàn)斜皮帶機(jī)和雙攪拌機(jī)根據(jù)工藝流程的協(xié)調(diào)運(yùn)行,以實(shí)現(xiàn)安全、節(jié)能、降低維修成本和方便操作的效果。
2、系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)
?。?)攪拌機(jī)電機(jī):三相交流異步電動(dòng)機(jī),4極,37kW,數(shù)量2臺(tái),連軸同步運(yùn)行
?。?)斜皮帶輸送機(jī):三相交流異步電動(dòng)機(jī),30kW,4極,數(shù)量1臺(tái)
?。?)系統(tǒng)負(fù)荷率:50%
(4)電機(jī)控制和運(yùn)行方式:采用Y-Δ起動(dòng),連續(xù)運(yùn)行方式
?。?)空載總電流:80A
?。?)滿載總電流:120A
3、系統(tǒng)主要控制方案
?。?)保留原有Y-Δ起動(dòng)裝置,作為備用系統(tǒng);
?。?)由于場(chǎng)地的限制,變頻器采用壁掛式安裝;
?。?)Y-Δ工作方式和變頻器工作方式采用自動(dòng)切換形式;
?。?)采用可編程控制器根據(jù)配料工藝流程控制和協(xié)調(diào)兩臺(tái)變頻器的工作;
?。?)具有詳細(xì)的控制功能和工作狀態(tài)、故障信號(hào)顯示,便于操作人員監(jiān)視、操控和維護(hù)人員維護(hù);
?。?)完善的保護(hù)功能。
4、系統(tǒng)的控制要點(diǎn)
?。?)調(diào)速方法
采用具有矢量控制功能的AC80變頻調(diào)速系統(tǒng)。
(2)系統(tǒng)的控制動(dòng)作包括:起動(dòng)、停止、低速運(yùn)行、高速運(yùn)行、急停等所有這些都可以通過可編程序控制器(PLC)進(jìn)行控制。
5、控制系統(tǒng)中需要注意的問題是:
?。?)變頻器的動(dòng)作是由PLC控制的,PLC的控制條件是由生產(chǎn)工藝決定的;
(2)變頻器的加速、減速時(shí)間和有關(guān)參數(shù)是根據(jù)負(fù)載的實(shí)際情況來設(shè)定的。
四、系統(tǒng)改造主要成果
1、節(jié)能效果顯著
改造前后相比,系統(tǒng)綜合可節(jié)電30%以上。
系統(tǒng)狀態(tài)
|
系統(tǒng)電機(jī)總功率
|
電機(jī)轉(zhuǎn)速
|
改造前平均電流
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改造后平均電流
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節(jié)電率
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無料
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104kW
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25Hz
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80A
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20A
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約70%
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有料
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104kW
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50Hz
|
110A
|
65A
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約40%
|
2、提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)故障率,減少了系統(tǒng)維護(hù)成本。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
?。?)延長使用壽命
由于使用了變頻器控制電機(jī)的運(yùn)行,電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),從而避免了以往電機(jī)Y-Δ起動(dòng)時(shí)對(duì)電氣設(shè)備和機(jī)械設(shè)備的沖擊,延長了設(shè)備使用壽命。
?。?)保護(hù)功能強(qiáng)
由于變頻器的電氣保護(hù)功能十分完善,使系統(tǒng)具有短路、過載、過流、缺相、欠壓等保護(hù)功能,最大限度地保護(hù)了電機(jī)的安全。
?。?)控制系統(tǒng)的故障率大為下降
原系統(tǒng)是由于十分復(fù)雜的接觸器、繼電器系統(tǒng)進(jìn)行控制的,故障率較高。采用了變頻調(diào)速控制系統(tǒng)后,控制系統(tǒng)可大大簡(jiǎn)化,可靠性大為提高。
?。?)提高了攪拌機(jī)雙絞刀的同步性能
由于采用了變頻器一拖二的驅(qū)動(dòng)方式,使得攪拌機(jī)雙絞刀的同步特性非常好,大大減少了雙攪拌機(jī)的內(nèi)耗,節(jié)約了大量的電能。
?。?)提高了功率因數(shù)
采用變頻器實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)就地補(bǔ)償,功率因數(shù)可達(dá)0.95以上,既節(jié)約了電能又提高了用電效率。
五、結(jié)束語
本節(jié)能改造項(xiàng)目保留了原來的控制系統(tǒng)及配電系統(tǒng),同時(shí),在總系統(tǒng)電源進(jìn)線安裝電度表,通過變頻和工頻的切換,可以直接體現(xiàn)改造后的節(jié)能效果,為以后的行業(yè)推廣提供了參觀考察的有力依據(jù)。
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