時間:2011-05-09 17:22:22來源:caijuan
0、 引言
精密纏繞設(shè)備是精密電子元器件生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一,主要用于電子、電力、航天、航空、兵器、船舶等領(lǐng)域,制造精密電位器、精密電阻器、精密傳感器、行波管、制導線圈、通訊布線線圈等精密電子元器件。在精密線圈的繞制過程中雖然采用了高精度的交流伺服系統(tǒng)和高精密的執(zhí)行機構(gòu),從理論上完全能夠滿足線圈的精度要求,但由于線材的線徑變化、張力變化等不確定因素的影響,排線螺距會出現(xiàn)一些間隙,不均勻現(xiàn)象,線圈的排線精度達不到設(shè)計要求,因此在一些高精度的線圈繞制工藝中繼續(xù)采用半自動人工逼線的繞制方式,效率低,勞動強度大,最為嚴重的是線圈的排線精度受人為因素影響比較大,質(zhì)量難以保證。采用控制線材的滯后角技術(shù)保證了線材在整個纏繞過程中無間隙精密排繞,提高了纏繞設(shè)備的自動化程度,有效的控制了線圈的纏繞精度。
1、滯后角的控制原理
由于精密線圈繞制過程中存在的缺陷(繞層隨機的間隙如圖1所示),提供了一種代替人工逼線的繞制方式,在線圈纏繞的過程中實時控制線材與纏繞軸之間的傾斜角,保證線材在整個纏繞過程中無間隙精密排繞(理想的繞制層如圖2所示)。
由此可見傾斜角的大小直接影響線圈纏繞的效果,因此采用精密攝像裝置、高速圖像處理系統(tǒng)對此進行采樣。為測量方便,通過直接測量傾斜角余角的辦法來控制傾斜角,該余角就為滯后角。排線左移時滯后角示意圖如圖3所示。
排線右移時滯后角示意圖如圖4所示。由此可見左移和右移時滯后角大小相同,但方向相反。
由圖可見滯后角過小,會導致線材螺距間隙過大,出現(xiàn)縫隙,線與線之間不能緊密排繞,影響下一層的繞制;滯后角過大,會導致線材螺距間隙過小,出現(xiàn)疊線現(xiàn)象;因此滯后角控制精度的高低直接影響線圈纏繞的效果,是精密纏繞控制系統(tǒng)的難點。
為了保證滯后角的控制精度,采用精密攝像裝置和高速圖像處理系統(tǒng),對滯后角的變化進行自動測量,并將信號反饋到計算機中,并通過交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動精密滾珠絲杠排線,實現(xiàn)對滯后角的閉環(huán)控制,以保證線圈的精密纏繞。
設(shè)定:⑴ CCD像機監(jiān)測走線的視場范圍大約在100mm×100mm
⑵ 相機的分辨率是1280×1024個相素,
⑶ 最快每秒鐘能拍攝10幅圖像
在進行圖像處理時,對直線的處理是整體邊擬合,這樣容易保證精度。算法為:
運行時間大約40—50ms;
采集一幅圖像的時間大約100ms;
處理一幅圖像的時間大約150ms;
在處理本幅圖像時,可以正常讀下一幅圖像;
實際上的滯后時間為100ms;
正常情況下一個點的分辨率為:100000μm /1280=78.125μm。
通過程序進行像素間插補,保證10細分精度,最終精度為7.8125μm,光纖走向兩端誤差總和最大可為15.625 μm ,因此最大角度誤差為:
TanQ=15.625 μm/(100000 μm×10) =0.000015625
像素間插補后控制精度為:Q=0.0009度
若不經(jīng)像素間插補,則控制精度如下:
100000μm /1280=78.125μm 78.125 μm×2=156.25 μm
最大角度誤差為:TanQ=156.25μm/100000μm =0.0015625
控制精度為: Q=0.09度關(guān)于最大滯后角的確定,理論計算值與實際繞線檢測值差距較大,理論計算值接近于0°,而實際繞線檢測值可達2°。偶數(shù)層光纖偏擺角度最大可達0.26°(線徑0.7mm, 排線輪距收線軸300mm)??梢?,CCD圖像識別系統(tǒng)的控制精度能滿足系統(tǒng)中對滯后角的精度要求。
圖5 圖像采樣圖
2、系統(tǒng)配置
該系統(tǒng)主要的測量對象為線材繞制時的滯后角,控制對象為排線電機,完成對滯后角的動態(tài)測量及控制。因此系統(tǒng)采用工業(yè)控制計算機作為總控制單元,執(zhí)行器件為數(shù)字伺服系統(tǒng),CCD圖像識別系統(tǒng)實時控制滯后角,上位機內(nèi)裝Windows2000操作系統(tǒng)作為平臺,主要完成各個參數(shù)的輸入、顯示、操作方式選擇等。下位機通訊的自動監(jiān)控系統(tǒng)支持操作界面,提供工作動態(tài)信息。下位機用于控制纏繞伺服系統(tǒng)和排線伺服系統(tǒng)的運動控制板卡。
工業(yè)攝像機是一種精密的圖像測量元件,其測量精度和控制精度與其安裝精度、光源、鏡頭焦距、鏡頭光圈及周邊環(huán)境(如振動源、光干擾、放線張力等)等因素有著密切的關(guān)系。圖像采集卡將采集到的圖像信號上傳到上位機進行處理,然后對排線伺服進行控制,以達到滯后角閉環(huán)控制的目的。另外為了保證滯后角測量的準確性工業(yè)攝像機的安裝面應與線材運動平面保持平行。
圖6為2個交流伺服電機電路圖,滑臺(排線)交流伺服電機選用日本安川交流伺服電機MGMA-202A1H(2KW)及伺服驅(qū)動器MGDA203D1A,繞線電機選用日本安川交流伺服電機MGMA-092A1H(0.9KW)及伺服驅(qū)動器MGDA093D1A。系統(tǒng)通過運動控制板卡控制兩個交流伺服電機工作。
圖6 交流伺服電機電路圖
圖7為計算機部分電路圖,圖中A1為控制升降機構(gòu)的步進電機驅(qū)動器;A2為控制排線機構(gòu)的交流伺服電機驅(qū)動器;A3為控制繞線機構(gòu)的交流伺服電機驅(qū)動器; A6為運動控制板卡,用于控制各個系統(tǒng)的動作,是下位機的核心;A7為工業(yè)控制計算機 IPC,是整個控制系統(tǒng)的主控制單元;A8為17吋液晶顯示器,用于整個系統(tǒng)參數(shù)的輸入和顯示;A9為工業(yè)攝像機,用于滯后角的檢測,并將信號通過圖像采集卡送往A6中進行控制;其他輸入口和輸出口用于按鈕、旋鈕及指示燈等其他功能的檢測。
圖7 計算機部分電路圖
3、系統(tǒng)的軟件控制
本系統(tǒng)軟件分為圖像采集、圖像處理、運動實時控制、模擬參數(shù)采集顯示、人機交互界面和系統(tǒng)集成等。本軟件包采用Microsoft Windows2K/XP作為操作系統(tǒng)平臺,以Microsoft Visual C++ 6.0作為開發(fā)工具,利用面向?qū)ο蟮乃枷腴_發(fā)而成。
系統(tǒng)軟件安裝約需要100M的磁盤空間,其中包含安裝Microsoft DirectX 8.0以上版本。系統(tǒng)軟件人機界面如圖8所示。
圖8 軟件人機界面
4、結(jié)束語
該系統(tǒng)利用準確控制線材繞制過程中的滯后角,經(jīng)過交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動精密滾珠絲杠來保證線圈的精密纏繞。提高了纏繞設(shè)備的自動化程度,提高了效率,減小了勞動強度,同時有效的控制了線圈的纏繞精度,經(jīng)過用戶使用反映良好。
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