時間:2011-03-04 14:08:32來源:boulifairy
摘要:1880粗軋主要采用雙機架軋制模式,R1主要是減少板坯的厚度。然而在R1軋制的過程中,特別是軋制X70等硬度較強的帶鋼時,R1軋機出現(xiàn)速度波動特別大,造成R1主傳動電流波動大從而導(dǎo)致R1主傳動多次跳電卡鋼、燙傷工作輥。本技術(shù)通過變頻器參數(shù)的調(diào)整、新的功能的投入,抑制了速度波動的發(fā)生,保證了R1軋機軋制狀態(tài)的穩(wěn)定,硬度較高的鋼種能夠順利軋制。
The technique controlling the vibration of the 1880 R1 mill
一、1880粗軋目前軋機布局
在熱軋粗軋的軋 制模式中,一般采用雙軋機軋制模式,1880粗軋的布局模式如下圖:
圖中標(biāo)志出的就是R1主軋機,主要用于減少帶鋼的厚度,進行一道次軋制,最大壓下量為55mm。上下工作輥分別由兩臺同樣型號的馬達進行控制。馬達的功率為:2500KW,最高轉(zhuǎn)速為2.8m/s。 在生產(chǎn)時,根據(jù)目標(biāo)厚度以及R2負荷的情況,來對R1的壓下量進行調(diào)整。當(dāng)軋制硬度較高的帶鋼時,R1軋機就會出現(xiàn)強烈的抖動。如果調(diào)小R1的負荷,可以減輕R1的振動,但是R2的負荷過大,反而容易引起R2跳電卡鋼。
二、R1存在的問題
R1在軋制硬度較高的材料時,會出現(xiàn)強烈的抖動,抖動時的波形如下:
我們從波形可以看出,抖動的頻率為16.6HZ和8.3HZ。R1的機械軸上輥的設(shè)計頻率為:21.3HZ,下輥的頻率為:18.1HZ。上下輥在軋制時的情況如下圖:
這時,上輥和下輥通過材料連接在一起,整個系統(tǒng)的頻率隨著帶鋼的硬度以及溫度不同,彈性系數(shù)也不斷發(fā)生變化。整個機械系統(tǒng)的頻率也隨著帶鋼彈性系數(shù)的變化而不斷變化。當(dāng)軋制高強度帶鋼的時候,整個機械系統(tǒng)的頻率和電氣系統(tǒng)的頻率成倍頻關(guān)系。從而使機械系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)發(fā)生共振,造成軋機強烈振動。
三、改進的措施
根據(jù)目前R1的情況,R1機械部分已經(jīng)固定,不能進行改變。所以只能改變電氣部分的參數(shù),改變電氣系統(tǒng)的頻率。當(dāng)電氣系統(tǒng)的頻率遠離機械系統(tǒng)頻率的時候,共振就會消失。同時,我們應(yīng)用SFC功能,抑制振動的產(chǎn)生。
1.調(diào)整變頻器速度環(huán)節(jié)的參數(shù),改變電氣系統(tǒng)頻率
整個電氣系統(tǒng)的頻率值為:WC=30rad/S。我們通過改變速度環(huán)節(jié)的PI值來調(diào)節(jié)電氣系統(tǒng)的頻率。WC的值從30rad/S下降到了18rad/S.如下圖:
調(diào)節(jié)的目的就是使圖中的曲線向左平移。使WC變小。PI值的調(diào)整如下:
速度環(huán)節(jié)的變量名稱 |
原來的數(shù)值 |
改變以后的數(shù)值 |
ASPR_P |
60 |
36 |
ASPR_W |
7.67 |
4.6 |
修改的公式為:(WC/WC1)*P=P1, (WC/WC1)*W=W1
WC為原來系統(tǒng)的設(shè)計電氣系統(tǒng)頻率
WC1為修改以后的電氣系統(tǒng)頻率
P:原系統(tǒng)速度比例環(huán)節(jié)增益
P1:修改以后速度比例環(huán)節(jié)增益
W:原系統(tǒng)速度積分環(huán)節(jié)增益
W1:修改以后速度積分環(huán)節(jié)增益
2.負荷平衡參數(shù)的調(diào)整
在軋制帶鋼的過程中,為了保證上下工作輥的負荷基本一致,也就是上輥電機和下輥電機的電流基本一致;負荷平衡系統(tǒng)應(yīng)用到主傳動控制系統(tǒng)中。負荷平衡的控制方式有兩種:第一種是上輥為主,下輥為從;第二種種為:上輥為從,下輥為主。三熱軋應(yīng)用的是第一種方式,它的整個控制概略圖如下:
圖5 負荷平衡示意圖
Fig.5 Load balance control block
我們通過調(diào)節(jié)負荷平衡的響應(yīng)以及補償值來減少負荷平衡對振動的加劇,控制框圖如下:
調(diào)整負荷平衡的死區(qū):DT_LB_BAND從20%調(diào)整到10%,負荷平衡的響應(yīng)調(diào)整如下:
DT_LB_P:8000減少到5000;DT_LB_W1:從0.3rad/s 減少到0.1rad/S 。投入前的波形如下:
3.SFC功能的投入
在原來的傳動系統(tǒng)中,SFC功能沒有投入使用,為了更好的抑制振動,把SFC功能投入使用:
OP_SFC_D_1:300
OP_SFC_D_2:900
OP_SFC_D_3:900
LMT_SFC:5%
通過投入上述的功能,很好的抑制了振動的如下圖:
五、實施后效果
通過實施上述措施以后,軋制帶鋼時的效果得到明顯的改善,消除了強烈振動,避免了電流的強烈波動,使硬度較高的鋼種順利進行軋制。修改以前的波形如下:
通過上述兩種波形的對比,我們可以看出,經(jīng)過調(diào)整以后,波形得到了很大的改善。效果明顯。
六、總結(jié)
目前隨著軋制產(chǎn)品的難度越來越高,相應(yīng)的對于粗軋區(qū)域的能力要求也越來越高,這就需要對于R1軋機軋制厚度較厚的板坯時,壓下量也越來越大,在壓下量較大的情況下,就容易出現(xiàn)軋機抖動的情況。本技術(shù)從電氣的角度實現(xiàn)了軋機振動的控制,保證了R1在高負荷下的穩(wěn)定性,其應(yīng)用前景較廣泛。本技術(shù)在國內(nèi)外同類企業(yè)均有可能采用該技術(shù)。
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