時(shí)間:2009-04-09 16:13:20來(lái)源:lihan



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以上,式(1)~(13)描述了經(jīng)軸退繞過(guò)程的動(dòng)力學(xué)特征,為非線性、時(shí)變數(shù)學(xué)模型。
(3) 經(jīng)軸退繞伺服控制系統(tǒng)
針對(duì)退繞過(guò)程的數(shù)學(xué)模型來(lái)設(shè)計(jì)退繞伺服控制系統(tǒng)。控制策略包括經(jīng)紗張力閉環(huán)控制、變?cè)鲆妫ㄔ鲆嬲{(diào)度)、變積分時(shí)間常數(shù)控制、信號(hào)自適應(yīng)控制和多模態(tài)控制。
•張力閉環(huán)控制
根據(jù)式(10)、式(11)和式(13),經(jīng)軸半徑r1在退繞過(guò)程中是逐漸減小的,如果經(jīng)軸角速度不變,則線速度V1也逐漸減小,導(dǎo)致每織一緯的送經(jīng)量逐漸減少,造成經(jīng)紗張力F逐漸增大,這是不允許的。為了使經(jīng)紗張力穩(wěn)定在設(shè)定值上,首先實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)控制即張力閉環(huán)控制。
•變?cè)鲆?、變積分時(shí)間常數(shù)控制
根據(jù)誤差的大小自動(dòng)改變?cè)鲆嬷岛头e分時(shí)間常數(shù),達(dá)到響應(yīng)快、抑制超調(diào)和無(wú)穩(wěn)態(tài)誤差的目的,這就是智能控制的思路。由PLC實(shí)現(xiàn)變?cè)鲆?、變時(shí)間常數(shù)控制。為實(shí)現(xiàn)這種控制,在控制程序中應(yīng)用BCMP(68)指令,將誤差劃分為16級(jí),即16個(gè)范圍,當(dāng)誤差落在某個(gè)范圍內(nèi)時(shí),相應(yīng)的位變?yōu)镺N,則調(diào)出相應(yīng)的增益值和積分時(shí)間常數(shù)。共有16個(gè)增益和16個(gè)積分時(shí)間常數(shù)可供自動(dòng)調(diào)用,根據(jù)誤差大小自動(dòng)改變控制器的參數(shù),從而穩(wěn)定了經(jīng)紗張力。
• 信號(hào)自適應(yīng)控制
根據(jù)經(jīng)軸的實(shí)際半徑,即每當(dāng)經(jīng)軸退繞一層紗線,控制器就自動(dòng)地改變控制輸出,通過(guò)傳動(dòng)鏈?zhǔn)顾徒?jīng)量保持在設(shè)定值上,這就是信號(hào)自適應(yīng)控制。經(jīng)軸半徑信息由式(10)求得,退繞層數(shù)n1由編碼器PG1的脈沖數(shù)經(jīng)計(jì)算得到。在張力閉環(huán)控制的基礎(chǔ)上,采用變?cè)鲆妗⒆兎e分時(shí)間常數(shù)和信號(hào)自適應(yīng)控制,有效地減輕了張力閉環(huán)控制的負(fù)擔(dān),改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,穩(wěn)定了經(jīng)紗張力。
4.2 卷取伺服控制系統(tǒng)(電子卷取:ETU)
卷取伺服控制系統(tǒng)由工控機(jī)、PLC、觸摸屏、伺服驅(qū)動(dòng)器2、伺服電機(jī)2、減速機(jī)2卷取輥、導(dǎo)輥、胸梁、張力傳感器2以及編碼器等組成,其任務(wù)是與主機(jī)旋轉(zhuǎn)保持同步,變緯密自適應(yīng),卷取輥應(yīng)提供足夠的握持力,保證穩(wěn)定地傳送織物。
4.3 送經(jīng)與卷取同步控制
送經(jīng)與卷取同步控制裝置的作用是在織機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,保持最精確的緯密和恒定的經(jīng)紗張力,也就是保證送經(jīng)與卷取完全同步,并且與織機(jī)的主傳動(dòng)系統(tǒng)同步。
PLC讀取經(jīng)紗張力傳感器信號(hào)、送經(jīng)量編碼器PG2信號(hào)、織物緯密傳感器信號(hào)、織物張力傳感器信號(hào)、主軸編碼器PG3信號(hào)和卷取量編碼器PG4信號(hào),根據(jù)式(13),協(xié)調(diào)送經(jīng)、開(kāi)口和卷取伺服系統(tǒng),保證經(jīng)紗張力恒定和緯密精確,并防止停車檔產(chǎn)生。
4.4 伺服系統(tǒng)的自整定
(1) 常規(guī)自動(dòng)增益整定(nominal gain auto-tuning)
按照預(yù)設(shè)定(內(nèi)部設(shè)定)的模式使電機(jī)加速和減速,可從所需轉(zhuǎn)矩計(jì)算負(fù)載的慣量,然后根據(jù)慣量自動(dòng)地決定適當(dāng)?shù)脑鲆妗?
(2) 實(shí)時(shí)自動(dòng)增益整定(real time gain auto-tuning)
在實(shí)際運(yùn)行期間,實(shí)時(shí)地計(jì)算當(dāng)時(shí)的負(fù)載慣量,自動(dòng)地確定適當(dāng)?shù)脑鲆?,并根?jù)負(fù)載的起伏及時(shí)地整定增益。在整定前要選擇機(jī)械剛性。還要根據(jù)負(fù)載情況選擇實(shí)時(shí)自動(dòng)整定模式,分為負(fù)載慣量幾乎不變化、負(fù)載慣量變化小和負(fù)載慣量變化快三種。實(shí)踐證明,增益自整定顯著地改善了伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)以及機(jī)械裝置之間的匹配性能,縮短了系統(tǒng)的調(diào)試時(shí)間。
5.應(yīng)用方案取得的效果
本項(xiàng)目已完成,特寬幅織機(jī)已投入生產(chǎn)運(yùn)行,用戶取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
6.應(yīng)用方案的示范性
本文介紹的特寬幅織機(jī)控制系統(tǒng)的分析、設(shè)計(jì)及調(diào)整方法也適用于普通織機(jī)。
參考文獻(xiàn)
[1] 歐姆龍(中國(guó))有限公司.可編程控制器CS1系列編程手冊(cè).上海:OMRON
[2] 歐姆龍(中國(guó))有限公司.CS/CJ系列可編程控制器指令參考手冊(cè). 上海:OMRON
[3] Panasonic. 交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器MINAS A系列使用說(shuō)明書(shū).Japan:Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd,2002
作者簡(jiǎn)介
楊公源 教授 現(xiàn)任天津工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)與自動(dòng)化學(xué)院智能控制研究室主任 曾任日本東京都立大學(xué)客座研究員,主要從事自動(dòng)化和機(jī)電一體化的教學(xué)、科研、實(shí)驗(yàn)等工作。標(biāo)簽:
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