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PLC在污水處理中的應用

時間:2008-09-10 09:59:00來源:fenghy

導語:?本文介紹了西門子PLC在污水處理廠自動控制中的應用,主要介紹了PLC控制系統(tǒng)的系統(tǒng)配置方案、軟件設計思想和程序結構,實際運行表明該方案是合理和有效的
摘 要:本文介紹了西門子PLC在污水處理廠自動控制中的應用,主要介紹了PLC控制系統(tǒng)的系統(tǒng)配置方案、軟件設計思想和程序結構,實際運行表明該方案是合理和有效的。 關鍵詞:污水處理; PLC ; WINCC; STEP7 1 引言   環(huán)境保護問題日益成為影響和制約人類社會發(fā)展的因素之一。隨著工業(yè)的不斷發(fā)展和城市人口的急劇增加,大量工業(yè)和生活污水未經(jīng)處理流入江河湖海,使環(huán)境和飲用水被嚴重污染。因此,建立高度自動化的污水處理廠是解決水污染問題的有效途徑。為確保污水處理工藝和設備能夠長期安全可靠地運行,我們采用西門子S-300 PLC可編程序控制器和智能檢測儀表組成下位機,實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的監(jiān)控。上位機采用西門子“WINCC V5.1”組態(tài)軟件,實現(xiàn)整個系統(tǒng)的畫面監(jiān)測、參數(shù)設定和指令控制等功能。該系統(tǒng)集過程控制和科學管理于一體,具有可靠性高、控制性能優(yōu)越、管理功能完善等優(yōu)點,對指導工藝及設備的正常運行,提高自動化控制和管理水平發(fā)揮了重要作用。 2 污水處理工藝流程 [align=center] 圖1污水處理工藝流程[/align]   污水處理工藝流程如圖1所示,從廠區(qū)外的主污水管道而來的污水進入格間,由2臺粗格柵和兩臺細格柵將污水中體積較大的污物攔住,形成柵碴,送到柵碴壓實機,經(jīng)螺旋輸送機將其輸送到專門容器,繼而外運。通過格柵機的污水繼續(xù)前行流入進水泵房。該處為全廠區(qū)標高的最低處,進水泵房底部放置有5臺大功率潛水泵,主要用于將污水提升到高處,以使污水只靠重力作用流經(jīng)其余的處理階段。鐘式沉砂池的作用是將污水中的砂子分離出來,防止其對后續(xù)工作的設備產(chǎn)生磨損,分離出來的含水砂子由吸砂泵打入到砂水分離器進行砂與水的分離,分離出的砂子外運。經(jīng)過鐘式沉砂池的污水靠重力進入到初次沉淀池,經(jīng)過初次沉淀池處理后的污水進入A/O池,A/O池為厭氧/好氧生物反應池,污水首先進入?yún)捬醭刂羞M行厭氧處理,使厭氧池中污泥吸收污水中的一些有害物質之后,污水進入2個好氧池中,由鼓風機通過曝氣頭向池中吹入定量氧氣,經(jīng)過生物作用,進一步將有害物質分離出來。然后污水進入二次沉淀池,經(jīng)過刮泥橋的運動,池上面的浮碴進入浮碴井中,池下部的污泥由真空泵吸出并送到回流/剩余污泥泵房?;亓?剩余污泥泵房按一定的比例將一部分污泥送人到A/O池入口,以保證厭氧池中含有一定量的污泥,另一部分被3臺剩余污泥泵送入到污泥調節(jié)池。經(jīng)過二次沉淀處理后的污水已達標準,可以外排。 3 系統(tǒng)的硬件組成   PLC在現(xiàn)代工業(yè)控制領域中早己得到了廣泛的應用。以PLC的控制功能而言,PLC 具有嚴謹、方便、易編程、易安裝、可靠性高等優(yōu)點。它通用性強,適應面廣,特別在數(shù)字量輸入輸出等邏輯控制領域有無可比擬的優(yōu)點。PLC具有豐富的邏輯控制指令和高級應用指令,它提供高質量的硬件、高水平的系統(tǒng)軟件平臺和易學易編程的應用軟件平臺。另外,PLC即有自身的網(wǎng)絡體系又有開放I/0及通訊接口,很容易組建網(wǎng)絡并實現(xiàn)遠程訪問。污水處理主要是順序邏輯控制,這正是PLC控制的優(yōu)勢所在。 在眾多的PLC生產(chǎn)廠家中,西門子公司的S7—300系列產(chǎn)品以其較高的性價比成為眾多用戶的首選。S7—300是模塊化的小型PLC系統(tǒng),能滿足中等性能要求的應用。模塊化、無排風扇結構,各種單獨的模塊之間可進行廣泛的組合以用于擴展。接口模塊(IM)用于多機架配置時連接主機架(CR)和擴展機架(ER),S7—300通過分布式的主機架(CR)和二個擴展機架(ER)可以操作多達24個模塊。中央處理單元(CPU)集成有PROFIBUS—DP和MPI通訊接口,多點接口(MPI)用于同時連接編程器、PC機和人機界面等。信號模塊(SM)用于數(shù)字量和模擬量的輸入輸出。   在設計當中,根據(jù)設備的情況和廠方用戶的要求,對主控制器PLC的硬件配置如下圖。在這個配置中, CPU模塊采用315—2DP,數(shù)字量輸入(DI)采用SM321模塊,數(shù)字量輸出(DO) 采用 SM322模塊,模擬量輸入(AI) 采用 SM331模塊,模擬量輸出(AO) 采用 SM332模塊。在現(xiàn)場實際中,數(shù)字量輸入輸出(DI/DO),模擬量輸入輸出(AI/AO)都有部分冗余,以備系統(tǒng)臨時擴充需要。由ET200M模塊組成的遠程從站可就近放置在現(xiàn)場,利用 SIEMENS公司工業(yè)現(xiàn)場總線PROFIBUS-DP完成主——從通訊。通過設置從站的方法可把地理位置相對分散的設備的控制信號,用一根現(xiàn)場總線送到PLC主站,這樣不但可節(jié)約大量的電纜,同時系統(tǒng)的可靠性也有了很大的提高。在本系統(tǒng)中,PLC主站共下設2個 ET200M遠程從站。從站1放置在鼓風機房,實現(xiàn)對鼓風機房的數(shù)據(jù)采集和控制。從站2放置在污泥泵房,實現(xiàn)對污泥泵房的數(shù)據(jù)采集和控制。上位機監(jiān)控系統(tǒng)使用一臺工程師站和一臺操作員站。兩臺工業(yè)計算機分別采用SIEMENS公司CP5611網(wǎng)卡通過PROFIBUS-S7數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡完成計算機與PLC主站之間的數(shù)據(jù)通訊。操作員站的畫面組態(tài)軟件選用SIEMENS公司的WINCC完成用戶二次軟件的開發(fā)。 [align=center] 圖2 系統(tǒng)硬件示意圖[/align] 4 控制系統(tǒng)的功能實現(xiàn)   根據(jù)對現(xiàn)場污水處理工藝的了解和操作人員的具體要求和建議 ,以及以往系統(tǒng)的開發(fā)經(jīng)驗,可把系統(tǒng)的控制功能實現(xiàn)分為上位機實現(xiàn)和下位機實現(xiàn)。下面將依次分別介紹。   4.1 下位機PLC控制系統(tǒng)的功能實現(xiàn):   ● 手動操作。   ● PLC遠程手動遙控操作。   ● 全自動操作三種方式。   前兩種方式一般只在設備調試或維修時使用,系統(tǒng)主要以全自動操作方式為主。在這種方式下,各類泵、風機等設備的開、停,各種工況的切換都由可編程控制器按照預先編制的程序自動生成,不需要操作人員干預。每種工況的運行時間及各種測量參數(shù)均可以在線或離線調整,每臺設備和每種工況的運行情況也都可以由PLC系統(tǒng)進行監(jiān)視?,F(xiàn)場的泵類、風機、攪拌器等信號通過PLC的控制轉化也在上位機上顯示。這樣,既能對設備開關量,如各類泵、風機、攪拌器等的開停進行控制,又能對現(xiàn)場的模擬量:曝氣池內的溶解氧、消化池的泥溫等進行調節(jié),使全廠的工藝、設備運行得到全面的控制。   4.2上位機監(jiān)控系統(tǒng)的功能實現(xiàn):   ● 提供工藝過程參數(shù)檢測流程圖,模擬量顯示圖,模擬量棒圖,趨勢圖等動態(tài)畫面顯示各主要設備運行時間參數(shù)和控制回路參數(shù)設置畫面。據(jù)此操作人員或工藝員可對整個工藝和設備有一個詳細和形象的了解。   ● 系統(tǒng)主要參數(shù)和報警信號登錄。登錄數(shù)據(jù)可供工藝人員和控制系統(tǒng)設計人員參考,以分析設備運行情況,進一步改進控制方案,提高系統(tǒng)的運行效率。并對故障設備及超越儀表設定值閃爍報警,提醒操作人員采取相應措施,確保了生產(chǎn)安全同時給出可能的故障原因和解決辦法。   ● 可通過鍵盤(或鼠標)直接控制現(xiàn)場設備,如啟動或停止各類泵、風機、閥、攪拌器、刮泥橋等。   ● 進入和退出系統(tǒng)的口令保護,以免非工作人員進入系統(tǒng)或隨意中斷運行中的系統(tǒng)。 5 系統(tǒng)軟件設計   用戶的軟件設計質量的好壞直接關系到系統(tǒng)的控制質量和人員設備的安全,所以開發(fā)一套功能完善、可靠性高的軟件尤顯重要。 根據(jù)系統(tǒng)的實際情況,用戶的軟件設計同樣分為上位機軟件設計和下位機軟件設計,下面將分別給予介紹。   5.1 下位機程序設計   PLC主站的用戶程序是在基于SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 V5.1軟件平臺上完成硬件組態(tài)、地址和站址的分配以及用戶程序的設計開發(fā)的,在主程序(OBI)中將各種控制功能和各站點間的通訊數(shù)據(jù)分別編寫在不同的子程序(功能塊FB、DB FC)中。在本系統(tǒng)中,根據(jù)所控制設備的實際情況,可把整個污水處理流程分為若干個分流程,每個分流程對應一個功能(FC)或功能塊(FB),例如粗隔柵控制(FC1),細隔柵控制(FC3),曝氣沉砂池控制(FC4),生化反應池控制(FB1)等。另外還有一些中間轉換控制模塊,例如從溫度傳感器上通過PLC的模擬量輸入模塊中得到的數(shù)據(jù)必須通過量程轉換才能變成實際的溫度值,通過編寫單獨的模塊FC8,完成從 WORD到實數(shù)的轉換。考慮到傳感器測到的溫度可能由于干擾信號在極短的時間內出現(xiàn)階躍,為避免干擾,采用在10秒內采集5個溫度,平均這5個溫度,從而有效的避免了干擾。   限于篇幅,重點介紹一下曝氣池的控制。 曝氣池是全廠的核心構筑物,污水在池中通過微生物的凈化作用達到去除有機物的目的。因微生物為好氧菌,如供氧量過少會造成細菌大量死亡,不利于微生物的生長,會直接影響處理效果。但供氧量過大,不僅使能耗增高,增大運行費用,而且會形成小而重的易沉淀絮體作用使水質惡化。因此控制水中的含氧量是污水處理過程控制中關鍵的任務之一。根據(jù)工藝要求,該廠設有6臺鼓風機用于向曝氣池供氧,其中有1臺變頻風機。我們在曝氣池的不同地點設有6塊溶解氧測試儀(即DO儀)測量池中的含氧量。曝氣池的控制思路是通過計算機給這些DO儀設置一個測量范圍,當進水量達到平衡,池中懸浮物濃度合乎標準時,一旦水中含氧突破這個范圍,PLC就會收到現(xiàn)場溶解氧儀反饋回的報警信號。PLC便根據(jù)現(xiàn)場測量值來調節(jié)鼓風量。鼓風機的開啟臺數(shù)由PLC根據(jù)溶解氧的平均值來控制,PLC每隔10 min判斷一次曝氣池內的溶解氧值,溶解氧低于設定下限時調頻風機增加 10%。若調頻風機己達最大值,則增開一臺普通分風機,溶解氧高于設定上限時調頻風機減少10%,若調頻風機己達最小值,則關閉一臺普通風機,以下為曝氣池控制子程序片斷和流程圖。   CALL FB 41 , "db19_fb41"   P_SEL :=L2.3   I_SEL :=L2.4   LMN_HLM :=1.000000e+002   LMN_LLM :=0.000000e+000   LMN_PER :="PQW352"   QLMN_HLM:=#temp31   QLMN_LLM:=#temp32   NOP 0   CALL "4-20mA"   IN :=MW400   HI_LIM:=1.000000e+002   LO_LIM:=0.000000e+000   OUT :="db19_fb41".PV_IN   FAULT :=M125.1   NOP 0   ┇   ┇ [align=center]  圖3 曝氣池控制流程圖[/align]   以上程序框圖為了便于理解,只是簡單的列出了程序控制的主要功能,實際上在現(xiàn)場還有其他方面需要考慮,比如當現(xiàn)場長期沒有滿負荷運轉時,五臺普通風機可能只需投入使用2~3臺,另外兩臺一直在閑置,為防止風機長期放置而銹蝕損壞,在編程序時需考慮五臺普通風機依次循環(huán)使用,使所有風機都一直處于正常工作狀態(tài)。   5.2 上位機程序設計   上位機的編程平臺采用SIEMENS公司的SIMATIC WINCC5.1。在工程師站安裝WINCC-RC用于開發(fā),操作員站安裝WINCC-RT用于運行, WINCC運行于 Windows NT V4.0操作系統(tǒng)平臺之上,以增加系統(tǒng)運行安全和穩(wěn)定性。WINCC通過讀取下位機的DB塊,在上位機顯示對應的狀況,如顯示實際溫度、水泵的開閉狀態(tài)等。另外可以把上位機的操作命令傳到下位機的DB塊中,來實現(xiàn)對下位機的在線操作。在本系統(tǒng)中,通過共享數(shù)據(jù)塊DB1把下位機的工作狀態(tài)傳到上位機,通過共享數(shù)據(jù)塊DB2把上位機的命令傳到下位機。 6 結束語   用PLC設計的自控系統(tǒng)在某污水處理廠投入使用以來,大大降低了操作人員的勞動強度,并改善了操作人員的工作環(huán)境。設備具有調試簡單、操作方便、使用安全、運行可靠、效率高、故障率低,污水處理效果好的特點,同時由于軟硬件均采用模塊化結構,方便了工程技術人員的安裝、調試和維修,為我們帶來了很好的社會效益和經(jīng)濟效益。 參考文獻   [1] SIEMENS公司. SIMATIC S7-300 M7-300可編程序控制器模板規(guī)范參考手冊,2001.10   [2]SIEMENS公司. STEP-7-V5.1編程使用手冊.2001.10   [3] 謝克明, 夏路易主編. 可編程控制器原理與程序設計. 北京:電子工業(yè)出版社,2002   [4] 齊蓉主編. 最新可編程控制器教程. 西安:西北工業(yè)大學出版社,2000.9

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