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網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)在水廠普通快濾池的應(yīng)用

時(shí)間:2008-06-30 10:35:00來源:fenghy

導(dǎo)語:?現(xiàn)場總線技術(shù)已經(jīng)用于過程自動(dòng)化、制造自動(dòng)化、樓宇自動(dòng)化等領(lǐng)域的現(xiàn)場智能設(shè)備互連通信網(wǎng)絡(luò)中。
  九十年代中期,國際上興起的現(xiàn)場總線技術(shù)是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)與自動(dòng)化儀表系統(tǒng)相結(jié)合的成果。國際電工委員會(huì)(IEC)對(duì)現(xiàn)場總線定義為:現(xiàn)場總線是連接工業(yè)現(xiàn)場儀表與設(shè)置在控制室內(nèi)控制設(shè)備的數(shù)字化、串行、雙向、多變量、多節(jié)點(diǎn)的通信網(wǎng)絡(luò)?,F(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(Field Control System,FCS)定義為:由各種現(xiàn)場儀表通過互連與控制室內(nèi)人機(jī)界面所組成的系統(tǒng);一個(gè)全分散、全數(shù)字化、全開放和可互操作的生產(chǎn)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)。   目前,現(xiàn)場總線技術(shù)已經(jīng)用于過程自動(dòng)化、制造自動(dòng)化、樓宇自動(dòng)化等領(lǐng)域的現(xiàn)場智能設(shè)備互連通信網(wǎng)絡(luò)中。作為工廠數(shù)字通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),溝通了生產(chǎn)過程現(xiàn)場與控制設(shè)備之間的聯(lián)系外,還連接著更高控制管理層。因此,它不僅是一個(gè)基層網(wǎng)絡(luò),而且還可構(gòu)成一種開放式、新型全分布控制系統(tǒng),即,集智能、傳感、控制、計(jì)算機(jī)、數(shù)字通信技術(shù)于一身的控制系統(tǒng)。正由于這些特點(diǎn),以現(xiàn)場總線作為技術(shù)支撐的FCS在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域有明顯的優(yōu)勢(shì),如很高的精確性、設(shè)計(jì)組態(tài)簡單、擴(kuò)展安裝方便、易于維護(hù)、節(jié)省軟硬件投資等。它被公認(rèn)為第五代控制系統(tǒng),成為當(dāng)今工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的必然趨勢(shì)。   考慮上述因素, 對(duì)筆架山水廠普通快濾池設(shè)計(jì)時(shí),選用現(xiàn)場總線作為控制系統(tǒng)支撐技術(shù)?;诂F(xiàn)場總線的筆架山水廠普通快濾池自動(dòng)控制系統(tǒng),應(yīng)達(dá)到如下要求:  ?、拧∠到y(tǒng)具有較高的可靠性。  ?、啤」P架山水廠普通快濾池設(shè)計(jì)以全自動(dòng)化,無人值守為目標(biāo)。  ?、恰【哂凶詣?dòng)故障診斷和故障處理功能。  ?、取【哂羞h(yuǎn)程監(jiān)控功能。   ⑸ 系統(tǒng)具有較強(qiáng)的開放性,能與全廠計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)交換信息。   經(jīng)過對(duì)幾家(如MODBUS、PROFIBUS、CCLINK)現(xiàn)場總線的性能和價(jià)格認(rèn)真比較,且考慮到過去使用情況。本系統(tǒng)采用日本三菱PLC的CCLINK總線網(wǎng)絡(luò)作為支撐網(wǎng)絡(luò)。系統(tǒng)內(nèi)控制裝置采用三菱A系列PLC和FX系列PLC 兩種,分級(jí)控制著現(xiàn)場及車間設(shè)備運(yùn)行。   CCLINK具有如下特性:   1) 在同行業(yè)中最快的通信速度,在需要高速應(yīng)答時(shí),可支持傳感器輸入及智能化設(shè)備之間進(jìn)行大量數(shù)據(jù)傳送。在100米距離內(nèi)通信速率達(dá)10MB,1200米距離通信速率也達(dá)156KB。   2) 對(duì)分散的PC(Progromme Controller)控制連網(wǎng)后進(jìn)行循環(huán)傳送,即,在主控PC與本地PC之間進(jìn)行N:N的 循環(huán)傳送。實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)的全分散、全開放、互操作、互換性。   3) 可連智能設(shè)備,進(jìn)行信息傳送。   除了字?jǐn)?shù)據(jù)的循環(huán)傳送以外,CCLINK 系統(tǒng)還能與智能化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,這些設(shè)備包括顯示設(shè)備、條形碼讀寫器、測(cè)量設(shè)備以及個(gè)人電腦等。   4) 完善的RAS功能。具有自動(dòng)在線恢復(fù)、待機(jī)主控功能、切斷從站功能、確認(rèn)鏈接狀態(tài)功能及測(cè)試和診斷功能,系統(tǒng)具有高度可靠性。   5) 多廠商的開放性網(wǎng)絡(luò)具有高度的安全性。   6) 采用雙絞線組成總線網(wǎng),節(jié)省投資,提高控制性能。    一、 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì) 1. 就地控制單元硬件設(shè)計(jì)   就地控制單元不僅具有自動(dòng)控制功能, 由于觸摸屏的使用,而具有直觀畫面監(jiān)視功能,其結(jié)構(gòu)如圖二所示。   如圖所示,單格濾池由五個(gè)閥門組成: DF進(jìn)水電磁閥、F1出水閥、F2水沖閥、F3氣沖閥、F4排水閥。由一臺(tái)FX2N PLC控制單格濾池的自動(dòng)過濾和自動(dòng)反沖洗。濾池就地控制單元即CCLINK 網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)從站,執(zhí)行三格濾池的控制過程內(nèi)部數(shù)據(jù)交換。三格濾池通過RS485網(wǎng)絡(luò)互連,這種RS485網(wǎng)絡(luò)速率為192KB、距離為50米、數(shù)據(jù)傳送量不大,但也是N`:N網(wǎng)絡(luò),可實(shí)現(xiàn)主控PC與從站PC之間數(shù)據(jù)循環(huán)傳送。通過此網(wǎng)絡(luò)三格濾格的三臺(tái)FX2N PLC與觸摸屏互連。   濾池就地控制單元功能包括:  ?、? 控制單格濾池的自動(dòng)過濾和自動(dòng)反沖洗。自動(dòng)過濾監(jiān)測(cè)濾池水位,據(jù)濾池水位的情況及時(shí)調(diào)整出水閥的開度,使濾池保持在過濾水位。當(dāng)運(yùn)行周期到或強(qiáng)沖或水頭損失以達(dá)到時(shí),濾池進(jìn)行自動(dòng)反沖洗。控制器監(jiān)測(cè)濾池水位到達(dá)低水位,開啟排水閥,開啟氣沖閥、氣沖5分鐘,關(guān)閉氣沖閥;開啟水沖閥、水沖5分鐘、關(guān)閉水沖閥;關(guān)閉排水閥,沖洗結(jié)束。   ② 控制方式和流程的選擇。識(shí)別手動(dòng)、自動(dòng)集控(包括全自動(dòng)及觸摸監(jiān)控)方式。根據(jù)實(shí)際情況選擇氣水沖洗和單純水沖流程。  ?、?保護(hù)功能。當(dāng)濾池水位高于最高水位時(shí),自動(dòng)停止進(jìn)水,開大出水閥。給出報(bào)警提示。當(dāng)濾池水位高于超高水位時(shí),除上述操作外,自動(dòng)關(guān)閉出水閥。  ?、?故障檢測(cè)和診斷。檢測(cè)閥門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)是否到位,進(jìn)行檢錯(cuò)分析,為可靠性控制提供依據(jù)。  ?、?動(dòng)畫監(jiān)視。以動(dòng)畫形式實(shí)時(shí)顯示濾池各個(gè)閥門開關(guān)狀態(tài)、到位情況、故障發(fā)生情況等;顯示各個(gè)濾格狀態(tài)(包括正常過濾、沖洗、觸摸屏狀態(tài)、手動(dòng)控制等);顯示風(fēng)機(jī)水泵運(yùn)行及故障情況;實(shí)時(shí)顯示水位值。  ?、?實(shí)時(shí)操作。包括濾格狀態(tài)(全自動(dòng)/觸摸監(jiān)控方式)選擇;故障復(fù)位;在觸摸監(jiān)控方式下對(duì)濾池各個(gè)閥門進(jìn)行開關(guān)控制。   ⑦ 遠(yuǎn)程操作。在觸摸屏上可執(zhí)行對(duì)兩臺(tái)風(fēng)機(jī)及兩臺(tái)反沖泵的直接啟/??刂?。   2. 集控主站硬件設(shè)計(jì)   集控主站放置于車間的值班室內(nèi),由A系列PLC 作為主控制器。其硬件結(jié)構(gòu)圖如圖三所示。   濾池集控主站管理CCLINK網(wǎng)絡(luò)上八個(gè)從站(每個(gè)從站監(jiān)控三個(gè)濾池)共對(duì)24個(gè)濾池的1100點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和交換;監(jiān)控兩臺(tái)風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)反沖泵運(yùn)行;對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并上送到廠級(jí)站 。濾池集控主站的功能有:   ① 動(dòng)畫監(jiān)視。以動(dòng)畫形式實(shí)時(shí)顯示24格濾池各個(gè)閥門開關(guān)狀態(tài)、到位情況、故障發(fā)生情況等;顯示各個(gè)濾格狀態(tài)(包括正常過濾、沖洗、觸摸屏狀態(tài)、手動(dòng)控制等);顯示風(fēng)機(jī)水泵運(yùn)行及故障情況;實(shí)時(shí)顯示水位值及1小時(shí)內(nèi)濾格水位變化趨勢(shì)。  ?、?監(jiān)控兩臺(tái)風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)反沖泵運(yùn)行。對(duì)風(fēng)機(jī)變頻器進(jìn)行選擇、變頻器頻率設(shè)置。  ?、?實(shí)時(shí)操作。執(zhí)行對(duì)濾池進(jìn)行強(qiáng)沖;排水閥、氣沖閥、水沖閥的統(tǒng)一管理(同一時(shí)刻只能打開一個(gè)閥門)。   ④ 流程的選擇。根據(jù)實(shí)際情況選擇氣水沖洗和單純水沖流程。  ?、?實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的顯示。以數(shù)字和曲線形式實(shí)時(shí)顯示24格濾池的水位及1小時(shí)內(nèi)水位走勢(shì);以數(shù)字和矩形圖形式實(shí)時(shí)顯示24格濾池的運(yùn)行時(shí)間。   ⑥ 歷史數(shù)據(jù)查詢。觸摸屏可存儲(chǔ)三千條記錄(保持三個(gè)月的運(yùn)行參數(shù)不刷新)。記錄包括:24個(gè)濾池沖洗發(fā)生時(shí)間結(jié)束時(shí)間;濾池所處狀態(tài)(全自動(dòng)/觸摸監(jiān)控);24格濾池各個(gè)閥門故障發(fā)生時(shí)間等。  ?、?故障查詢。當(dāng)濾格閥門故障報(bào)警發(fā)生時(shí),用戶查看具體的故障類型、位置和發(fā)生時(shí)間。   ⑧ 參數(shù)設(shè)置??蓪?duì)濾池運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行水位;濾池水沖時(shí)間、氣沖時(shí)間;閥門開關(guān)時(shí)限;啟動(dòng)反沖泵臺(tái)數(shù);風(fēng)機(jī)變頻器選擇等,通過人機(jī)對(duì)話方式由技術(shù)人員設(shè)置,此功能只能通過密碼進(jìn)入。 二、  系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)   1、濾池集控主站軟件設(shè)計(jì)   濾池集控主站其結(jié)構(gòu)圖如下:   主站軟件包括24格濾池排隊(duì)沖洗、CCLINK網(wǎng)絡(luò)管理、兩臺(tái)風(fēng)機(jī)監(jiān)控、兩臺(tái)反沖泵監(jiān)控、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、故障診斷報(bào)警、與廠站通信等。   2、濾池就地控制單元軟件設(shè)計(jì)   濾池就地控制單元包括:單格濾池控制、C網(wǎng)絡(luò)管理(CCLINK網(wǎng)絡(luò))、R網(wǎng)絡(luò)管理(RS485網(wǎng)絡(luò))、人機(jī)界面、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、故障診斷、風(fēng)機(jī)及反沖泵監(jiān)控等功能。   單格濾池控制執(zhí)行自動(dòng)過濾監(jiān)測(cè)濾池水位,根據(jù)濾池水位的情況及時(shí)調(diào)整出水閥的開度,使濾池保持在過濾水位。當(dāng)運(yùn)行周期到或強(qiáng)沖或水頭損失以達(dá)到時(shí),濾池進(jìn)行自動(dòng)反沖洗。單格濾池控制軟件流程如圖六所示。 三、 系統(tǒng)運(yùn)行   筆架山水廠普通快濾池系統(tǒng)在投入運(yùn)行五個(gè)月來,一直穩(wěn)定可靠。見圖七及圖八所示濾池車間改造前后濾池控制柜比較。濾池水質(zhì)也有所提高,且運(yùn)行周期比過去延長50%。工人的勞動(dòng)強(qiáng)度得到大幅降低,激發(fā)工人強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)興趣。系統(tǒng)的自診斷功能充分發(fā)揮作用,設(shè)備的維護(hù)率得到了很大提高?;旧夏軐?shí)現(xiàn)無人值守。 四、 結(jié)束語   現(xiàn)場總線技術(shù),這種網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)滲透于自動(dòng)控制儀表和系統(tǒng)中的結(jié)果。在自動(dòng)控制領(lǐng)域已經(jīng)得到越來越多的應(yīng)用,毋庸置疑,該技術(shù)具有廣大前景。

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