一. 概述
生產(chǎn)線用于鋁塑板復(fù)合生產(chǎn),PE 芯材經(jīng)大功率專用擠出機(jī)擠出后,通過(guò)“T”型模具形成均勻片材,再用高分子粘接膜將上下鋁板五層共同復(fù)合在一起。連續(xù)熱復(fù)合工藝的生產(chǎn)原理保證了產(chǎn)品的高效率,平整性,鋁塑板復(fù)合完成后,經(jīng)過(guò)一系列的冷卻定型,并采用定尺感應(yīng)開(kāi)關(guān)之回饋信號(hào),根據(jù)客戶需求裁斷不同尺寸,完成全部生產(chǎn)過(guò)程。
eView觸摸屏和Kinco伺服應(yīng)用在鋁塑板生產(chǎn)線上鋁塑板的切割部分,測(cè)量生產(chǎn)線鋁塑板速度的編碼器信號(hào)直接輸入至Kinco伺服驅(qū)動(dòng)器,同步跟隨切割和返回原點(diǎn)的控制通過(guò)Kinco伺服驅(qū)動(dòng)器的Sequencer programming實(shí)現(xiàn)。與傳統(tǒng)的同步控制系統(tǒng)(追剪、飛剪)相比,節(jié)省了同步控制器,既降低設(shè)備成本,又降低設(shè)備的故障率。
原有控制系統(tǒng)方案,主編碼器信號(hào)輸入給PLC,PLC處理編碼器信號(hào)后發(fā)脈沖信號(hào)控制伺服電機(jī)的運(yùn)行(同步跟隨切割)。存在的問(wèn)題是,同步跟隨差,切割重復(fù)精度差,如果剪切出來(lái)的長(zhǎng)度誤差>1mm,就會(huì)造成鋁塑板鋸斜。生產(chǎn)鋁塑板標(biāo)準(zhǔn)的長(zhǎng)度2445毫米,如果鋸出來(lái)的板小于2445毫米,就成為不合格產(chǎn)品,因此原有系統(tǒng)在每次設(shè)定長(zhǎng)度時(shí),都需要人為的多設(shè)定20mm~30mm長(zhǎng)度,然后在切割完成后在進(jìn)行人為手工修正。
另一種控制系統(tǒng)方案,采用的是二軸的運(yùn)動(dòng)控制卡(臺(tái)灣產(chǎn)),切割重復(fù)精度小于1毫米,存在的問(wèn)題是運(yùn)動(dòng)控制卡容易壞,不容易維修,并且價(jià)格昂貴。
鋁塑板生產(chǎn)線設(shè)備
二.切割部分工藝說(shuō)明
1.上電后切割鋁塑板的工作臺(tái)自動(dòng)尋找原點(diǎn),原點(diǎn)找到后才能正常運(yùn)行。
2.切割平臺(tái)(鋸片)同步跟隨運(yùn)動(dòng)的鋁塑板,在同步跟隨運(yùn)動(dòng)中切割,鋸切精度要求1mm。帶鋸電機(jī)為另外獨(dú)立的一個(gè)異步電機(jī),鋸切時(shí)氣缸提供4kg壓力給一個(gè)壓板裝置壓住鋁塑板,伺服電機(jī)通過(guò)絲桿帶動(dòng)平臺(tái)(內(nèi)有一個(gè)鋸割機(jī))做同步跟隨運(yùn)動(dòng)。為了防止堵料情況的發(fā)生,要求在不切割時(shí),或者突然掉電、設(shè)備運(yùn)行不正常的情況下,鋸刀不能抬起,氣缸不能提供壓力壓住鋁塑板。在切割過(guò)程中,即氣缸沒(méi)有縮回到位和鋸刀沒(méi)有放下到位,對(duì)切割工作臺(tái)的任何操作無(wú)效,防止誤操作。
3.切割的長(zhǎng)度、次數(shù)要求可以設(shè)定,切割鋁塑板時(shí)綠燈亮,等待切割時(shí)黃燈亮,系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題紅燈亮,切割次數(shù)到達(dá)時(shí)綠燈閃鑠。
控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
三.控制方案
切割工作臺(tái)運(yùn)行速度曲線
伺服驅(qū)動(dòng)器輸入/輸出定義:
操作要求:
1. 切割長(zhǎng)度可設(shè)定。
2. 手動(dòng)/自動(dòng)運(yùn)行。
3. 計(jì)數(shù)/計(jì)數(shù)清零。
4. 點(diǎn)動(dòng)。
5. 單切。
6. 顯示鋁塑板當(dāng)前長(zhǎng)度、速度:MT506L觸摸屏通過(guò)485總線與Kinco伺服驅(qū)動(dòng)器通訊。
7. 急停:按下急停按鈕時(shí),鋸刀放下,氣缸縮回,用于出現(xiàn)堵板的情況。
用Kinco伺服Sequence編寫(xiě)程序,與通用控制系統(tǒng)比較,省一個(gè)控制器,降低設(shè)備成本。自動(dòng)運(yùn)行:開(kāi)機(jī)自動(dòng)回原點(diǎn),當(dāng)長(zhǎng)度等于設(shè)定值時(shí),開(kāi)始跟隨,當(dāng)?shù)端俣扰c板速度同步時(shí),伺服給PLC一個(gè)信號(hào)氣缸伸出壓住鋁塑板,抬起鋸刀,啟動(dòng)鋸刀開(kāi)始鋸切鋁塑板,鋸割完成氣缸縮回同時(shí)放下鋸刀,確定氣缸和鋸刀到位,切割工作臺(tái)開(kāi)始返回原點(diǎn),等待下一次的切割。手動(dòng)運(yùn)行:切割信號(hào)由單切按鍵給,當(dāng)按下單切鍵時(shí)開(kāi)始切割,切割完成之后,返回原點(diǎn)等待下一次手動(dòng)切割。
四、配置
伺服驅(qū)動(dòng)器:ECVARIO414AS×1臺(tái)
伺服電機(jī):110B32×1臺(tái), 1.5Kw
觸摸屏:MT506L×1臺(tái)
編碼器:10000線×1個(gè)
PLC:14點(diǎn)×1臺(tái)
五、實(shí)際效果:
重復(fù)精度小于0.5mm,高于工藝要求的1mm精度。原有PLC控制系統(tǒng)的重復(fù)精度30mm.