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西門子S7-400在工業(yè)除鹽水改造中的開發(fā)與應(yīng)用

時間:2007-07-12 10:21:00來源:lihan

導(dǎo)語:?介紹了西門子S7-400在工業(yè)除鹽水改造中的開發(fā)與應(yīng)用。
1 引言 除鹽水站作為萊鋼銀山型鋼公司25MW發(fā)電工程的主要設(shè)施,擔(dān)負(fù)著供應(yīng)三臺130t鍋爐和四臺150t除氧器用水的重要任務(wù)。過去除鹽水生產(chǎn)自動化監(jiān)控程度低,絕大部分的水泵是人工操作控制,在新的改造項目中需要在原先生產(chǎn)工藝上增加多介質(zhì)、活性炭過濾器以及陰陽離子置換器等高新技術(shù)生產(chǎn)設(shè)備,所以更加需要對整個除鹽水站進(jìn)行自動化控制的改造,從而可以節(jié)約能源,降低工人勞動強度,大大提高生產(chǎn)水平。 2 工藝簡介 除鹽水改造后的生產(chǎn)線主要設(shè)備有6個多介質(zhì)和6個活性炭過濾器,超濾裝置,反滲透裝置,脫碳風(fēng)機,陰離子和陽離子交換器,以及生水泵3臺(1臺變頻),高壓泵6臺,4臺除鹽水泵(1臺變頻),反滲透出水泵3臺(1臺變頻)等。生產(chǎn)工藝圖如圖1所示。
[IMG=生產(chǎn)工藝流程圖]/uploadpic/tech/2007/7/20070712103340652533.jpg[/IMG]
3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 根據(jù)工藝的要求,萊鋼銀山型鋼公司25MW發(fā)電工程除鹽水站PLC控制系統(tǒng)采用一套西門子的SIMATIC的S7-400主站外掛ET200遠(yuǎn)程I/O模塊從站結(jié)構(gòu),由一個主站、三個從站和兩個PC站(上位機)組成。主站通過PROFIBUS總線電纜和接口模塊與從站通訊,這樣的構(gòu)架既保證了PLC系統(tǒng)的先進(jìn)性又為用戶節(jié)省了成本。主站是由一個支持冗余的底板和S7-400系列電源模塊、CPU模塊、CP模塊組成,模塊支持熱插拔。從站是ET200M分布式系統(tǒng),是在工業(yè)現(xiàn)場經(jīng)常使用的PROFIBUS DP現(xiàn)場總線上的從站,用于連接工業(yè)控制系統(tǒng)中的各種現(xiàn)場裝置。 3.1 硬件配置 本系統(tǒng)是建立在S7-400控制器、DELL的Pentium工控機平臺之上的分布式系統(tǒng)。S7-400是模塊化PLC系統(tǒng),采用標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)通訊,每個控制器可以控制64個回路,最大的可處理131072個I/O點,其中模擬量I/O點數(shù)為168個,邏輯掃描率為1.25MB/s。S7-400與上位機采用工業(yè)以太網(wǎng),通訊速率為100Mbps。系統(tǒng)配置結(jié)構(gòu)如圖2所示。
[IMG=系統(tǒng)硬件配置圖]/uploadpic/tech/2007/7/2007071210350860414002R.jpg[/IMG]
除鹽水生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)設(shè)計由兩級網(wǎng)絡(luò)組成,一級是過程控制級,二級是基礎(chǔ)控制級。 第一級——過程控制。以S7-400PLC系統(tǒng)作為主要控制核心,由兩臺上位機、PLC控制單元加以太網(wǎng)卡等組成工業(yè)以太網(wǎng),監(jiān)控站利用組態(tài)軟件Wincc實現(xiàn)對工作現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督控制,中央處理器采用CPU416,I/O系統(tǒng)采用ET200M,通過ET200分布I/O通訊對流量、液位、pH值、出口壓力等參數(shù)進(jìn)行采集,上位機將實時數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)送到服務(wù)器的關(guān)系數(shù)據(jù)庫中,進(jìn)行保存和數(shù)據(jù)處理。過程控制級通過工業(yè)以太網(wǎng)將上位機系統(tǒng)和現(xiàn)場監(jiān)測與控制點緊密的結(jié)合為一個整體,從而實現(xiàn)對整個控制系統(tǒng)的計算機在線遠(yuǎn)程診斷功能。 第二級——基礎(chǔ)自動化。Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)集成的最底層,主要是連接現(xiàn)場設(shè)備。主站S7-400 PLC通過Profibus-DP網(wǎng)與從站通信,一方面主站將控制數(shù)據(jù)電機速度設(shè)定、溫度、壓力設(shè)定、接觸器吸合及斷開等發(fā)送到傳動裝置;另一方面?zhèn)鲃友b置的電機轉(zhuǎn)速、傳感器流量、溫度、壓力、接觸器觸點的通斷等數(shù)據(jù)通過通信傳送到主站PLC指定的寄存器地址。Profibus-DP主要用于工業(yè)自動化系統(tǒng)的高速數(shù)據(jù)傳送,實現(xiàn)調(diào)節(jié)和控制功能,是一種高速低成本通訊,用于設(shè)備級控制系統(tǒng)與分散式I/O的通訊,是計算機網(wǎng)絡(luò)通訊向現(xiàn)場級的延伸。 3.2 軟件設(shè)計 計算機操作系統(tǒng)采用Windows 2000 Professional中文版本,上位機監(jiān)控軟件采用Wincc 6.0組態(tài)軟件來實現(xiàn)。 (1)操作系統(tǒng)軟件Windows 2000 Professional中文版提供了一個快速、高效的多用戶、多任務(wù)操作系統(tǒng)環(huán)境,是目前使用廣泛的工控系統(tǒng)。 (2)Wincc 6.0監(jiān)控軟件實現(xiàn)了對整個系統(tǒng)的開關(guān)量、模擬量的采集和處理,并顯示在監(jiān)控畫面上,在對多臺重要水泵的控制中的物理量如電流、主回路運行、頻率設(shè)定,有無故障等都實時顯示在系統(tǒng)畫面上,方便操作人員及時掌握系統(tǒng)的運行情況。 (3)采用Step7對西門子可編程序控制器進(jìn)行配置、編程,它可以利用IEC-1131標(biāo)準(zhǔn)中八種編程語言中的六種(STL、LAD、FBD、CFC、SFC、SCL)進(jìn)行編程。 4 系統(tǒng)功能 根據(jù)除鹽水生產(chǎn)工藝,監(jiān)控系統(tǒng)的功能主要是實現(xiàn)對工業(yè)新水的加藥、過濾、超濾、反滲透技術(shù)、陰陽離子置換、酸堿作用等控制工序,大致可分為過濾系統(tǒng)、超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、陰陽離子置換系統(tǒng)、與酸或堿結(jié)合系統(tǒng)5個子系統(tǒng),系統(tǒng)監(jiān)控主畫面如圖3所示。
圖3 主工藝監(jiān)控系統(tǒng)畫面
4.1 畫面顯示功能 該畫面通過Wincc 6.0軟件組態(tài)編輯實現(xiàn)動態(tài)模擬顯示整個除鹽水制備的過程。利用數(shù)據(jù)鏈接技術(shù)使得畫面上的元件實現(xiàn)實時動態(tài)、閃爍、變色等功能,讓畫面上的工藝參數(shù)以數(shù)字、棒圖的形式實時顯示,并對故障進(jìn)行實時診斷。 4.2 數(shù)據(jù)處理功能 對系統(tǒng)采集的各種類型信號,利用各種計算功能、數(shù)據(jù)變換功能等實現(xiàn),模擬量信號有流量、壓力、濃度及PH值,數(shù)字量信號有水泵的運行狀態(tài)、故障和啟/停信號。 4.3 系統(tǒng)操作功能 自動和手動兩種工作方式,正常運行時采用自動方式,故障和調(diào)試時采用手動方式。它由PID控制回路實現(xiàn)對一些重要的模擬量數(shù)據(jù)的精確控制,以達(dá)到期望值。 4.4 報表與歷史趨勢功能 生產(chǎn)中的一些參數(shù)需要及時打印形成報表。報表分為班報、日報、月報,可定時打印,也可手動任意時間打印。一些重要參數(shù),我們對其進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)存儲,形成歷史趨勢,可以隨時進(jìn)行查看。 4.5 報警記錄功能 實時地發(fā)出所有發(fā)生故障的參數(shù)的聲光報警,提醒值班人員采取相應(yīng)的措施。 5 控制設(shè)計 5.1 控制方式 生產(chǎn)設(shè)備的主要控制方式為自動/遠(yuǎn)程手動/機旁手動三種方式。 (1)自動控制。自動完成水泵變頻啟動的所有相關(guān)過程,壓力傳感器將水泵出口壓力信號送至PLC,作為泵出口壓力單閉環(huán)控制的反饋值(給定值根據(jù)實際工況設(shè)定),通過PLC對水泵出口壓力信號變換和處理。為變頻器提供頻率給定,實現(xiàn)頻率的自動調(diào)整。 (2)遠(yuǎn)程手動。操作人員可根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況,通過監(jiān)控站進(jìn)行單機設(shè)備操作,實現(xiàn)除鹽水生產(chǎn)的控制工序,作為聯(lián)鎖調(diào)試用。 (3)機旁手動。作為單機檢修或現(xiàn)場調(diào)試用。 5.2 水泵的控制與聯(lián)鎖 水泵控制程序流程如圖4所示。因為除鹽水的生產(chǎn)不是連續(xù)生產(chǎn)方式,并且其產(chǎn)水量經(jīng)常根據(jù)鍋爐系統(tǒng)的負(fù)荷調(diào)整進(jìn)行調(diào)整,所以生產(chǎn)設(shè)備(水泵)的控制方式應(yīng)該能夠適應(yīng)多種情況下的生產(chǎn)方式,如一用一備、兩用一杯等不同工況。以生水泵控制為例,生水泵組由三臺泵及相應(yīng)的出口閥門組成(其中的一個泵及閥作為備用),適合不同工況下的需要??刂品绞椒譃闄C旁控制和遠(yuǎn)程控制兩種。機旁控制是利用選擇機旁的啟動或停止按鈕,通過PLC發(fā)出啟動或停止信號運行或停止水泵;遠(yuǎn)程控制是操作人員在監(jiān)控室根據(jù)畫面上的啟動或停止按鈕進(jìn)行點擊操作,包括聯(lián)動、單機、備用三種控制狀態(tài),三種狀態(tài)可以任意的切換,不影響泵的運行狀態(tài)。在聯(lián)鎖狀態(tài)下,當(dāng)兩臺工作泵中的任意一臺停運時,備用泵自動啟動,停運的泵則作為備用泵。當(dāng)生水泵出水管壓力低于5.6MPa時,進(jìn)行第一次報警;當(dāng)運行軟水泵出口壓力低于5.4MPa時,進(jìn)行第二次報警,同時備用泵及出口電動閥自動投入;泵事故跳閘后,泵出口電動閥自動關(guān)閉,當(dāng)每臺泵及泵出口電動閥均不能正常運行時,進(jìn)行緊急報警。各控制及聯(lián)鎖可解列。
5.3 超濾裝置的控制 超濾裝置的運行主要是對5個電磁閥控制的閥門進(jìn)行控制:進(jìn)水閥、產(chǎn)水閥、反洗進(jìn)水閥、正沖排水閥、反洗排水閥。這5個閥門的狀態(tài)決定了超濾裝置的工作狀態(tài):運行、備用、反洗。 (1)運行。超濾在運行狀態(tài)下,首先進(jìn)行正沖操作,正沖完成后超濾裝置的進(jìn)口和出口電磁閥得電,進(jìn)、出口閥門打開,超濾裝置投入運行; (2)備用。超濾裝置在備用狀態(tài)下,超濾裝置的進(jìn)口和出口電磁閥失電,進(jìn)、出口閥門關(guān)閉,超濾裝置投入備用; (3)反洗。超濾反洗有兩種方式,定時反洗和定壓反洗。定時反洗是根據(jù)超濾運行的時間進(jìn)行固定時間間隔的反洗,定壓反洗是根據(jù)超濾裝置的進(jìn)出口壓差進(jìn)行反洗,當(dāng)進(jìn)出口壓差達(dá)到一定數(shù)值則超濾裝置也進(jìn)行反洗?,F(xiàn)在的超濾反洗一般采用定時反洗。 5.4 反滲透裝置的控制 反滲透工藝是一種在壓力驅(qū)動下,借助半透膜的選擇截留作 用,將溶液中的溶質(zhì)與溶劑分閃的分離方法。在水處理工藝運用中,將水中無機離子、細(xì)菌、病毒、有機物及膠質(zhì)等雜質(zhì)去除,以獲得高質(zhì)量的水。系統(tǒng)對反滲透裝置的控制有三種工作狀態(tài):運行、備用、沖洗。反滲透裝置有3個由電磁閥控制的閥門,反洗進(jìn)口閥、產(chǎn)水排放閥、濃水排放自動閥。 (1)運行。當(dāng)超濾水箱水位高于低液位,阻垢劑計量泵自動位,還原劑計量泵自動位,超濾/反滲透沖洗泵選擇開關(guān)自動位,反滲透水箱的水位低于70%時,反滲透裝置自動投用。 (2)備用。當(dāng)反滲透水箱的水位達(dá)到高液位,或者超濾水箱的水位低于低液位時,反滲透裝置自動退出到備用狀態(tài),同時停高壓泵。 (3)反洗。當(dāng)系統(tǒng)停運后,并且超濾不在反沖時,超濾/反滲透反洗泵自動開啟,開啟濃水閥,開始反洗。 6 先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用 6.1 雷達(dá)式液位檢測水箱 現(xiàn)場水箱采用VEGAPULS雷達(dá)式液位計,主要對生水箱、超濾水箱、反滲透水箱和除鹽水箱進(jìn)行液位測量。液位計采用脈沖微波技術(shù),可以在極短時間內(nèi)對水箱內(nèi)的液位進(jìn)行精確測量和控制。雷達(dá)液位計采用一體化設(shè)計,在測量時發(fā)出的電磁波能夠穿過真空,不需要傳輸媒介,具有不受大氣、蒸氣、槽內(nèi)揮發(fā)霧影響的特點。采用非接觸式測量,不受槽內(nèi)液體的密度、濃度等物理特性的影響。測量范圍大,最大的測量范圍可達(dá)0~35m,可用于高溫、高壓的液位測量。參數(shù)設(shè)定方便,可用液位計上的簡易操作鍵進(jìn)行設(shè)定,也可用HART協(xié)議的手操器或裝有VEGA Visual Operating軟件的 PC機在遠(yuǎn)程或直接接在液位計的通信端進(jìn)行設(shè)定,十分方便。 6.2 多級模糊控制算法 反滲透水處理自動控制技術(shù)是一種高科技的水處理技術(shù),在運行過程中實現(xiàn)自動運行和手動操作無擾動切換。系統(tǒng)引入控制脈沖數(shù)偏移量函數(shù)的多級模糊控制算法克服了普通模糊控制器連續(xù)變量模糊化為有限的離散值所造成的精度低的問題。加入后對清除穩(wěn)態(tài)誤差與穩(wěn)態(tài)震顫現(xiàn)象的效果明顯;加上多級自修正量化因子和比例因子,可明顯提高系統(tǒng)快速性,且系數(shù)修改無復(fù)雜運算,便于在PLC上實現(xiàn)。 6.3 水質(zhì)在線神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)檢測 水的污泥指數(shù)測定是一個非常有效的水質(zhì)在線檢測技術(shù),通過測定原水,多介質(zhì)過濾、活性碳過濾前后,離子交換前后等取樣點的SDI(污染指數(shù))值,可以有效的監(jiān)控水處理系統(tǒng)運行,可以判斷各個工藝步驟是否正常。SDI值越低,水質(zhì)越干凈.進(jìn)水水質(zhì)、水量時刻在變化,是一個復(fù)雜的、大滯后多變量參數(shù)的動態(tài)非線性系統(tǒng)。機理復(fù)雜,難于建模。采用RBF人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可以較好的實現(xiàn)在線實時地監(jiān)測進(jìn)水水質(zhì)參數(shù),RBF是三層結(jié)構(gòu):輸入層、隱含層和單數(shù)輸出層。在除鹽水處理過程中,測量進(jìn)水淤積指數(shù)SDI是最重要的水質(zhì)處理參數(shù),輸出層選SDI參數(shù),輸入量個數(shù)要與SDI輸出有密切相關(guān)的參數(shù)變量,如PH值、電導(dǎo)率、堿度、反應(yīng)時間,進(jìn)水流量等,采用RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的軟測量技術(shù),在實際應(yīng)用中計算速度快,能夠在線查看,更好的達(dá)到實時檢測的目的??刂圃韴D見圖5。
7 結(jié)束語 除鹽水項目于2006年底改造,通過過濾器、反滲透裝置及陰陽離子器等階段的調(diào)試,于2007年3月正式投入運行。運行后效果良好,目前生產(chǎn)穩(wěn)定,日產(chǎn)合格水最多可達(dá)2000噸,完全達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計要求和生產(chǎn)目標(biāo)。實踐表明,該監(jiān)控系統(tǒng)的投運,有效地提高了除鹽水站的生產(chǎn)水平及供水機組的自保護功能,自動化控制程度的大大提高,也使得生產(chǎn)操作更加簡便,工人勞動強度小,基本無環(huán)境污染和出水水質(zhì)穩(wěn)定,在降低能耗、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、安全生產(chǎn)、保護環(huán)境等方面發(fā)揮了重要作用。

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