前言
江蘇新海發(fā)電有限公司11號、12號機(jī)是北京重型汽輪廠的產(chǎn)品,分別于1990、1991年投產(chǎn)發(fā)電。凝結(jié)水泵是上海水泵廠產(chǎn)品,為四級離心泵,立式雙筒殼式結(jié)構(gòu),采用閥門節(jié)流調(diào)節(jié),凝結(jié)水系統(tǒng)配置如表1。由于凝結(jié)水泵的工作特點,設(shè)計時考慮了較大的流量和揚程的安全余量,同時機(jī)組參與調(diào)峰,負(fù)荷變化頻繁,而節(jié)流調(diào)節(jié)方式損失了大部分能量,使得凝結(jié)水泵長期處于不經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)。通過把傳統(tǒng)的節(jié)流調(diào)節(jié)方式改為變速調(diào)節(jié)方式,凝結(jié)水泵具有較大的節(jié)電潛力。目前,交流電動機(jī)最成熟、最高效的調(diào)速方式首推變頻調(diào)速,為此,在調(diào)研論證的基礎(chǔ)上,我們首先在11號機(jī)(220MW)凝結(jié)水系統(tǒng)上采用國產(chǎn)HARSVER-A型高壓變頻調(diào)速裝置實施技術(shù)改造。
變頻調(diào)速的節(jié)能原理
異步電動機(jī)的轉(zhuǎn)速公式如下:
n=(60f/P)×(1-S) r/min
式中 n————-電動機(jī)轉(zhuǎn)速
f————-電動機(jī)定子供電頻率
P————-電動機(jī)極對數(shù)
S————-電動機(jī)轉(zhuǎn)差率
由上式可知,在電動機(jī)極對數(shù)、轉(zhuǎn)差率不變的情況下,電動機(jī)轉(zhuǎn)速與供電頻率呈線性關(guān)系。另外,磁通密度和輸出力矩是電動機(jī)必須保證的兩個關(guān)鍵指標(biāo),決定于定子供電電壓和頻率的比值U/f,因此,電動機(jī)調(diào)速過程中,在降低頻率同時,還要降低供電電壓,這就需要變頻裝置實現(xiàn)頻率與電壓協(xié)調(diào)控制。變頻裝置在調(diào)速過程中從高速到低速都保持有不大的轉(zhuǎn)差率,因而具有高精度、寬范圍和高效率的調(diào)速性能。
當(dāng)凝結(jié)水泵水壓、流量需要調(diào)節(jié)時,傳統(tǒng)的方法是: 通過調(diào)節(jié)閥門或啟停電機(jī)來實現(xiàn),損耗隨之增大,同時降低了水泵的總效率,由此而引起的電能損失是相當(dāng)可觀的。
當(dāng)采用變頻調(diào)速時,可以按需要升降電機(jī)轉(zhuǎn)速,改變水泵的性能曲線,使水泵的額定參數(shù)滿足工藝要求,根據(jù)風(fēng)機(jī)、水泵的相似定律,變速前后流量、水壓、功率與轉(zhuǎn)速之間關(guān)系為:
Q1/Q2=n1/n2
H1/H2=(n1/n2)2
P1/P2=(n1/n2)3
Q 、H、P—水泵流量、水壓、軸功率;
假如轉(zhuǎn)速由額定50HZ降至35HZ,即:n2/n1=0.7,則P2/P1=0.34,可見降低轉(zhuǎn)速能大大降低軸功率,因變頻器的效率較高,變頻器自身的功耗很低,而電動機(jī)因轉(zhuǎn)速下降引起的電機(jī)效率下降在50%轉(zhuǎn)速以上時是不明顯的,另外,在滿足操作要求的前提下,水泵轉(zhuǎn)速降低不會導(dǎo)致水泵效率降低(電機(jī)輸出力矩不變),根據(jù)以上分析認(rèn)為,凝泵變頻調(diào)速總的節(jié)能效果比較顯著。
HARSVER-A型高壓變頻裝置的技術(shù)特點
HARSVER-A型變頻裝置采用單元串聯(lián)多電平PWM拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),由若干個低壓PWM變頻功率單元串聯(lián)的方式實現(xiàn)直接高壓輸出,即6kV輸出電壓每相有7個額定電壓為480V的功率單元串聯(lián)而成,輸出相電壓3450V,線電壓達(dá)到6kV左右,裝置系統(tǒng)配置如圖1。這種技術(shù)是目前高壓變頻領(lǐng)域應(yīng)有最廣泛、最成熟的技術(shù)。
3.1 變頻器為高-高結(jié)構(gòu),不需輸出升壓變壓器,變頻器效率高達(dá)96%;
3.2 42脈沖的整流電路結(jié)構(gòu),使輸入電流波形接近正弦波,總的諧波電流失真低于4%,輸入功率因數(shù)達(dá)0.95以上;
3.3 逆變器輸出采用多電平移相式PWM技術(shù),輸出電壓接近正弦波。輸出電壓每個電平臺階只有單元直流母線電壓大小,所以dv/dt很小,不需要配置專用濾波裝置;
3.4 采用功率單元串聯(lián),而不是功率器件串聯(lián),器件承受的最高電壓為單元內(nèi)直流母線的電壓,器件不必串聯(lián),不存在器件串聯(lián)引起的均壓問題;
3.5 變頻器可以承受30%的電源電壓下降而繼續(xù)運行,變頻器的6KV主電源完全失電時,變頻器可以在3秒內(nèi)不停機(jī);
3.6 采用功率單元旁路技術(shù),多極模塊串聯(lián),某個模塊發(fā)生故障時自動旁路運行,大大地提高了系統(tǒng)運行的可靠性;
3.7 變頻裝置提供大液晶中文操作界面,功能強,操作方便;
3.8 裝置除變壓器外,大部分的元器件采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,保證了整件的質(zhì)量和可靠性。
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圖1:HARSVER-A型高壓變頻調(diào)速裝置系統(tǒng)圖[/align]
改造技術(shù)方案
4.1 考慮兩臺凝結(jié)水泵平時一用一備,所以采用單臺變頻器供2臺凝結(jié)水泵電機(jī),即“一拖二方案”。正常時變頻器拖動一臺凝泵運行,另一臺工頻備用。當(dāng)變頻器或運行的凝泵發(fā)生故障時,備用泵工頻啟動。正常調(diào)泵運行時(如甲泵變頻調(diào)乙泵變頻運行),合KM2開關(guān),開乙泵工頻,甲泵變頻停車,斷開QS1開關(guān),停甲泵變頻,合KM1開關(guān),開甲泵工頻,斷開KM2開關(guān),合QS2開關(guān),啟乙泵變頻,最后斷開KM1開關(guān),調(diào)泵工作結(jié)束。系統(tǒng)設(shè)計方案如圖2所示。
4.2 系統(tǒng)方案中QS1、QS2采用真空開關(guān),滿足兩臺凝泵遠(yuǎn)方調(diào)度需要。
4.3 KM1和QS1電氣互鎖,KM2和QS2電氣互鎖,QS1和QS2電氣互鎖。
4.4 變頻調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)入電廠DCS系統(tǒng)。DCS根據(jù)機(jī)組負(fù)荷情況,按設(shè)定程序?qū)崿F(xiàn)對機(jī)組凝泵電動機(jī)轉(zhuǎn)速自動控制。
4.5 變頻泵跳閘,備用泵聯(lián)起時,原凝結(jié)水自動調(diào)門開度根據(jù)調(diào)試結(jié)果修正。
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圖2:220MW機(jī)組凝泵調(diào)速系統(tǒng)方案 [/align]
圖中 M甲、M乙為兩臺凝結(jié)水泵,KM1、KM2兩臺凝泵電機(jī)工頻電源開關(guān),KM3為凝泵電機(jī)變頻電源開關(guān),QS1、QS2為兩臺凝泵變頻輸出開關(guān)。
系統(tǒng)變頻運行存在的問題及解決方案
5.1 變頻運行時,凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。
主要原因是備用凝泵的浮環(huán)與下導(dǎo)軸承的密封冷卻水壓力低造成的。因凝泵的浮環(huán)與下導(dǎo)軸承的密封冷卻水管道與第一級葉輪出口及穩(wěn)壓水箱連接,并且甲乙兩臺凝泵的密封冷卻水管接在穩(wěn)壓水箱一根下水管上,運行與備用凝泵的密封冷卻水系統(tǒng)互相影響,當(dāng)凝泵工頻運行時,凝泵出口調(diào)節(jié)門處于調(diào)節(jié)狀態(tài),凝泵出口壓力在1.7Mpa左右,從第一級葉輪壓出室引出的凝結(jié)水進(jìn)入下導(dǎo)軸承及浮環(huán)密封,然后沿著管路進(jìn)入備用泵的密封冷卻水系統(tǒng)(該壓力約0.4 Mpa左右)。而凝泵低負(fù)荷變頻運行時,凝泵出口壓力一般在0.8~1.2Mpa 左右,從第一級葉輪壓出室引出的凝結(jié)水壓力比工頻運行時的出水壓力低的多(該壓力約0.2~0.3 Mpa左右),不能滿足備用凝泵密封系統(tǒng)的要求,造成凝結(jié)水溶氧增大。
現(xiàn)從凝結(jié)水泵出水管接一路至凝泵密封水系統(tǒng)與原密封水并聯(lián)解決了此問題,凝泵首次啟動或工頻運行時用穩(wěn)壓水箱下水作密封水,而當(dāng)凝泵變頻運行時,密封水切換為凝結(jié)水泵出水供。
5.2 不能滿足高加控制水要求
高加控制水接在凝結(jié)水泵出口的分配聯(lián)箱上即凝結(jié)水調(diào)節(jié)門前,規(guī)程規(guī)定該水壓運行中不低于1.5MPa,而凝泵變頻運行時不能滿足此要求。根據(jù)試驗當(dāng)凝結(jié)水壓力在1.0MPa時,高加聯(lián)成閥能可靠動作,因此規(guī)定凝泵變頻運行時,泵出口壓力不得低于該壓力。
5.3 運行安全性
5.3.1我公司兩臺凝泵共用一臺變頻器。凝結(jié)水泵工頻運行時,除氧器水位由凝結(jié)水調(diào)節(jié)門調(diào)節(jié),若運行凝泵故障跳閘備用泵聯(lián)啟時,對系統(tǒng)運行影響不大;而凝泵變頻運行時,凝結(jié)水調(diào)節(jié)門是全開的,若此時運行凝泵跳閘備用泵聯(lián)啟(工頻)對系統(tǒng)運行將產(chǎn)生較大的影響.因此,我們增加以下控制邏輯:當(dāng)機(jī)組負(fù)荷在200MW以上工況,變頻凝泵跳閘,備用泵聯(lián)啟時,凝結(jié)水調(diào)節(jié)門自動關(guān)小到60%開度;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷在100MW工況下變頻凝泵跳閘,備用泵聯(lián)啟時,凝結(jié)水調(diào)節(jié)門自動關(guān)小到30%開度(中間為函數(shù)關(guān)系),以便給運行人員留有一定的故障處理時間。
5.3.2 在機(jī)組啟停過程中,為了滿足低壓旁路減溫水的需要,凝結(jié)水泵必須保持工頻運行。
5.4 系統(tǒng)的共振頻率
5.4.1 電機(jī)變頻運行中,頻率在39HZ以下和43HZ以上時,電機(jī)東西向振動在8絲以內(nèi),從39HZ開始,東西向振動逐漸增大,到41HZ時振動最大,達(dá)15—17絲,后隨頻率提高,振動逐漸下降,可見, 41HZ是凝泵系統(tǒng)的共振頻率。
5.4.2 該變頻裝置可以方便地通過修改設(shè)置,跳過共振點,但考慮這樣做對節(jié)能效果將產(chǎn)生一定影響,且這些點只是短暫地存在,對電機(jī)軸承的影響是有限的。經(jīng)過7個多月運行的考驗,電機(jī)各項性能指標(biāo)都沒有顯著變化,電機(jī)運行平穩(wěn)。
改造后的效果
#11機(jī)凝泵改造后,于3月21日投入運行。經(jīng)過幾天的調(diào)整試驗,設(shè)備運行穩(wěn)定,節(jié)電效果明顯。從表2可以看出,機(jī)組負(fù)荷越低,電流降得越多,節(jié)電效果越明顯。
表2 #11機(jī)凝結(jié)水泵改變頻后與#12機(jī)凝結(jié)水泵運行電流比較
#11機(jī)全年的負(fù)荷率情況如下: 200MW及以上負(fù)荷占年總運行時間的20% ;
170MW負(fù)荷附近占年總運行時間的65%;
150MW負(fù)荷附近占年總運行時間的15%。
#11機(jī)凝泵年統(tǒng)計耗電量為310萬kWh, 改變頻后全年節(jié)約電量計算如下:
310×(20%×27%+65%×44%+15%×50%)=310×41.3%=128.7(萬KWh)
按每度電0.31元計算,年經(jīng)濟(jì)效益約為40萬元。
表3 2004年4月份11號、12號機(jī)凝泵廠用電率統(tǒng)計
從表3月統(tǒng)計報表看4月份凝泵節(jié)電情況與根據(jù)年負(fù)荷率計算的節(jié)電量基本是一致的。該工程總投資為120萬元,三年便可收回投資。
11號機(jī)凝泵實施了變頻改造后,使凝器水位實現(xiàn)了平滑穩(wěn)定的調(diào)整,電機(jī)實現(xiàn)了軟啟動,電機(jī)的振動情況得到了改善,經(jīng)濟(jì)效益顯著,改造取得了預(yù)期的效果。
參考文獻(xiàn):
1、 楊興瑤。電動機(jī)調(diào)速的原理及系統(tǒng) 北京:水利電力出版社會 1995