基于三菱技術(shù)的凹印機(jī)張力控制系統(tǒng)

時間:2009-12-03

來源:中國傳動網(wǎng)

導(dǎo)語:張力控制是凹版印刷機(jī)械驅(qū)動控制的技術(shù)核心,若張力控制穩(wěn)定,張力波動小,則機(jī)器的套印精度及印刷速度就高。

      凹版印刷因其印刷工藝的印版特征而得名,以其精美的印刷質(zhì)量在軟包裝行業(yè)中占領(lǐng)了重要的位置。凹印機(jī)—般由放卷裝置、進(jìn)料牽引、主機(jī)牽引、出料牽引及收卷裝置組成,其標(biāo)準(zhǔn)配置是常見的七電機(jī)系統(tǒng)(含收卷、放卷的自動換卷)。在卷材印刷時,需要使用—定的張力將材料張緊進(jìn)入印刷單元,并在啟動、運(yùn)行,換卷及停車等過程中保證張力穩(wěn)定,這樣才能保證各種顏色套印準(zhǔn)確且圖案精美。因此張力控制是凹版印刷機(jī)械驅(qū)動控制的技術(shù)核心,若張力控制穩(wěn)定,張力波動小,則機(jī)器的套印精度及印刷速度就高。
張力控制系統(tǒng)的構(gòu)成及現(xiàn)狀
  在卷材的印刷過程中,系統(tǒng)要求控制的張力主要有放卷張力、進(jìn)料張力、出料張力及收卷張力,這便是我們通常所講的四段張力,一般卷料在印刷色組間的張力控制通過版遞增來實(shí)現(xiàn)。無軸系統(tǒng)也有用各色組驅(qū)動電機(jī)的速度差進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。
  張力控制系統(tǒng)一般由檢測、運(yùn)算控制和驅(qū)動裝置組成:
  檢測部分:該部分由張力傳感器或浮動輥組成,近年來由于浮動輥在卷料換卷過程中對材料的張力吸收較好,所以業(yè)內(nèi)的同行人都是使用浮動輥檢測。
  運(yùn)算控制:由PLC、工控機(jī)或DSP來完成。近年來由于PLC的大量普及,性能價格比好,運(yùn)算速度逐年提高,所以大部分采用PLC來做張力控制。一般將浮輥信號經(jīng)AD轉(zhuǎn)換后直接進(jìn)入PLC,由PLC進(jìn)行卷徑計(jì)算、恒線速度控制和各段張力的PID運(yùn)算,并將結(jié)果通過模擬量DA的方式傳給矢量變頻器。
  變頻器在整個控制系統(tǒng)中即作為驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)又作為張力的調(diào)整裝置。因此系統(tǒng)對變頻的調(diào)速范圍和精度、轉(zhuǎn)矩精度及動態(tài)響應(yīng)特性等關(guān)鍵技術(shù)都有比較高的要求。
傳統(tǒng)方案的局限和我們的改革思路
  由于傳統(tǒng)的系統(tǒng)張力控制是通過一臺PLC完成,隨著印刷速度的增加(100—300m/min)、卷徑比的增加(600~1500mm)、印刷色組的增加(原來的6色增加至13色),以及輔助控制點(diǎn)數(shù)的增加(壓輥、風(fēng)機(jī)及油墨粘度控制等),對于循環(huán)掃描方式運(yùn)算的PLC的CPU來講,漸漸不堪重任,即便將—些輔助控制移到另—臺PLC來完成,但實(shí)際的四段張力所需的運(yùn)算時間用較先進(jìn)的PLC(例如三菱的FX-3U或SIEMENS的S7-300)都要確近20ms的掃描周期。
  所以我們開始嘗試改革傳統(tǒng)張力的單CPU結(jié)構(gòu),引人多CPU的獨(dú)江算法來汁算各段張力并直接控制驅(qū)動變頻宋調(diào)節(jié)張力,即按控制功能的種類或需要每個CPU各司其職,以提高重要環(huán)節(jié)的處理性能。三菱推出自帶卷取功能的矢量變頻A740—A1,在研究了三菱的設(shè)備資料后,我們認(rèn)為引入該卷取變頻不失為—個值得去試驗(yàn)的好方案。
三菱卷取專用變頻
  1.內(nèi)部自帶浮輥專用PID軟件,系統(tǒng)可以直接接受浮輥電位器信號
 ?。?)浮輥PID可以按偏移量分段設(shè)定PI參數(shù);
  (2)浮輥控制的輸出量可以和主速度做比例補(bǔ)償;
  (3)其具有斷料報警功能。
  2.卷徑的計(jì)算功能
 ?。?)可以直接計(jì)算卷徑:D=V/∏nZ(V:線速度,n:轉(zhuǎn)速,Z:速比);
 ?。?)初始卷徑的多種計(jì)算力法或直接設(shè)定;
  (3)啟動時的P和I可單獨(dú)調(diào)整;
 ?。?)速度增益可隨卷徑變化而分段設(shè)定門動切換;
 ?。?)自動產(chǎn)生用于錐度控制的張力設(shè)定信號輸出;
 ?。?)收/放卷長度的檢測和控制輸出。
  3.卷徑演算型恒張力控制(轉(zhuǎn)矩控制模式)
 ?。?)STALL失速控制;
 ?。?)加減速慣性補(bǔ)償;
  (3)機(jī)械損耗補(bǔ)償;
  (4)再生回避功能。    
新方案的實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)構(gòu)成
  該控制系統(tǒng)是由七臺電機(jī)傳動控制的,分別為兩個收卷(A740-7.5K—A1)、兩個放卷(A740-7.5K—A1)、  主機(jī)(A740—22K—CHI‘),以及收、放卷牽引(A740-3.7K-A1)構(gòu)成。其中收卷、放卷和收、放卷牽引的浮輥信號分別能直接接到各自的變頻,由各自變頻內(nèi)置的浮輥運(yùn)算模塊分別并行運(yùn)算控制。如圖1所示:
  控制系統(tǒng)特點(diǎn):
 ?。?)各變頻都帶有卷徑計(jì)算和補(bǔ)償功能,所以我們使各變頻按照線速度同步要求運(yùn)轉(zhuǎn),版周長的變化和收放卷的直徑變化都能預(yù)先得到補(bǔ)償控制。
 ?。?)整個系統(tǒng)預(yù)先已做到線速度同步,浮輥僅用于張力波動引起的速度補(bǔ)償控制,實(shí)測浮動輥的調(diào)整量只有0.1~0.3Hz,即位置波動小。由于是多CPU的獨(dú)立計(jì)算,系統(tǒng)響應(yīng)明顯加快,在250m/min高速不停機(jī)接料時,設(shè)備張力波動非常小。據(jù)初步測算,系統(tǒng)的響應(yīng)日引司可以比單CPU方式的PLC提高10~20倍,大約在1—2ms。
  (3)由于可以通過參數(shù)預(yù)置初始卷徑,根據(jù)當(dāng)前的實(shí)際線速度和預(yù)置卷徑,我們叫以由此控制預(yù)驅(qū)動速度。實(shí)測預(yù)驅(qū)動變頻的線速度和舊軸線速度相當(dāng)吻合,接料張力波動較小。
 ?。?) 由于A740—A1都自帶485通信按口,F(xiàn)X3U和A740之間有專用的通信指令,所以整個系統(tǒng)采用485通信設(shè)定修改參數(shù),且編程相當(dāng)方便。
未來展望
  經(jīng)過我們現(xiàn)場的實(shí)際應(yīng)用和調(diào)試,證明了使用三菱的卷取專用變頻來構(gòu)成的印刷機(jī)標(biāo)準(zhǔn)七電機(jī)的張力控制系統(tǒng)具有幾大優(yōu)點(diǎn):
  1.系統(tǒng)采用多CPU的并行算法,使其響心時刊人幅度提高,且張力控制精度也明顯提高,換料工作可靠;
  2.由于浮輥信號直接進(jìn)入變頻,PLC和變頻全部用通信方式連接,所以系統(tǒng)AD/DA模塊可以盡量少用,既縮短處理時間又節(jié)省成本。
  3.三菱卷取專用變頻只是在軟州上加入卷取模塊,沒有增加其他費(fèi)用,若算上減少的AD/DA模塊,整個系統(tǒng)的性價比得到提高,有—定的實(shí)用價值。
  4.由于客戶在價格上控制成本,所以我們在系統(tǒng)沒計(jì)時也比較精算成本,若要進(jìn)一步提高性能,三菱的A740可以配CC—Link通信卡,以此提高通信的可靠性。在某些高速同步運(yùn)行的印刷機(jī)中,也可選配SSCNET-III(伺服系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò))的專用附件,作為伺服產(chǎn)品使用,使A740-A1在印刷機(jī)的無軸控制十得以發(fā)揮其卓越性能。

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